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ZB43包装机组内框纸输送导向板的改进作者:黄昕单位:井冈山卷烟厂专业:包装日期:2012年09月ZB43包装机组内框纸输送导向板的改进黄昕井冈山卷烟厂摘要:ZB43硬盒包装机内框纸国材料特性,运动惯性等因素影响,在进入输送带时容易产生位置偏移,引起拨爪无法正常输送内框纸,造成内框纸堵塞,引起停机,通过输送导向辊支架的改进,解决了由内框输送时频繁堵塞的故障停机现象,有效地提高了设备作业率,同时节约了原辅材料。关键词:ZB43包装机内框纸输送位置偏移堵塞支架导向板一、前言ZB43包装机组目前还是我厂卷包车间的主流包装设备,设计生产能力180包/分钟,承担着主要的生产任务,实际生产中,受内框纸表面光滑的影响,内框纸在输送带输送过程中堵塞的现象非常频繁,为了增强设备运行的稳定性,需找出内框纸堵塞的原因,进行分析、研究,并制定相应的改进措施,才能降低故障率,保证设备稳定运行。一、ZB43包装机内框纸水平输送工作原理:内框纸经切割辊和压辊完成切割工作,每旋转一周可切出七张内框纸,由上、下一对输送辊2、内框纸输送部件存在的问题及分析在实际和产过程中,设备原貌的输送部件并不能适应的有牌号的内框纸输送的要求,设备设备在连续运转时,内框纸在被切断,经过输送辊出来的内框纸由单根带动,进入双输送带夹送部们有20mm的距离,因输送辊与输送带导向辊之间间距过长,造成内框纸位置偏移,引起堵塞停机。2.1设备调整不当按照内框纸裁切,成型一方面对设备调整影响因素进行分析:1)切刀的更换,裁切定位高度。2)延伸辊,折片翻起导向板的相对位置在对设备进行检查调整后,该现象仍然存在2.2内框纸材料特性差异按工艺要求,内框纸材料应付合要求定量:240-280g/mm厚度:0.3-0.38mm含水率:8%-10%横向挺括度:》3.3mn.m在实际生产中,不同牌号,批次的内框纸在材料特性上存在差异,如厚度,重量、含水率、挺括度、表面粗糙度等,其中厚度、表面粗糙度在运行中位置偏移现象尤其严重。2.3内框纸输送过程中的受力点的分析:1)一张裁切好的内框纸尺寸3)内框纸在进入输送带前是直线运行输出辊A、B距离输送带内外侧,进入辊是56MM1、内导向辊2、输送辊3、输送带4、外导向辊15、导向板由上图可得D点到C点的距离为10MM,止距离是产生内框纸位置偏移的主要因素三、改进思路通过分析,要缩短输出辊与输送带内外进入辊的距离到10mm,提出两种改进方案:1)改变输送带导向辊的外径和偏心销的偏心量。2)改变输送带导向辊在导向板上的位置4、方案实施4.1方案一、改变导向辊的外径和偏心销进行测绘加工,导向辊是专用轴承,导向辊的内径与偏心销刚配好,外径尺寸,又达不到要求,又要重新采购轴承,配件资金浪费大,方案一放弃4.2方案二、改变输送带导向辊在导向板上的位置按照设计图纸,用一块10mm的铁板重新制作导向板4.3安装调试将制作的导向板安装到设备上,对输送带导向辊,内输送带间隙的调整,使之工作于良好的状态,进行实际效果测试5、实施效果经过一个月的运行观察,内框纸输送机构对材料适应性加强,操作简便,内框纸输送更平稳,请外协加工导向板,在其余7组ZB43机组上推广。实施后,对3#、5#、7#三机组一个月的内框纸堵塞停机的次数进行了统计,从出现的频次分析,取得了明显的效果,项目机组1234频次天数3#10005#00007#2000日平均频次3#0.05日平均频次0.055#07#0.16结束语内框纸输送导向板的改进,增强了设备对不同材料的适应性,减少了内框纸输送堵塞的停机次数,提高了设备作业率,此改进项目在车间的包装机上推广使用,效果明显。参考文献1、《ZB43包装机使用说明书》2、《机械设计手册》
本文标题:ZB43包装机组内框纸输送导向板的改进
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