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2015年余热利用工程改造余热利用工程高温系统2014年4月投运,低温系统2014年10月投运,经过一段时间的运行,余热利用工程存在的一些问题逐渐暴露出来,总结如下:一、系统出力与用户负荷之间的不能相互适应1、存在问题(1)因锅炉热通道内分别安装高、低温两组盘管,导致高低温盘管出力相互影响;(2)锅炉从可研到投运时间跨度达三年,系统高、低温负荷与可研阶段发生较大变化,导致在满足高温系统正常运行情况下,低温系统出力不足,无法满足采暖需要;(3)一号联合站来液量不稳定导致联合站负荷变化较大,影响到低温采暖系统的平稳运行;2、改造思路通过对运行数据的观察,2014年10月16日,#2、#3余热锅炉运行,因联合站来液量较大,#2余热锅炉三通挡板阀开度调整至100%,#3余热锅炉三通挡板阀开度调整至80%,系统运行参数如下:高汇水温:106.9高回水温:63.1高回流量:250.5低汇水温:94.0低回水温:71.7低回流量:290.3高温系统出力:(106.9-63.1)*250.5*4200/3600=12800kW低温系统出力:(94.0-71.7)*290.3*4200/3600=7552kW通知采油一厂、联合基地两个生活基地,将原有锅炉停运,两个生活基地的生活采暖可以得到保证;联合基地采暖接至高温系统改造完成后,联合基地采暖可根据系统运行情况在高温系统、低温系统之间调整。考虑到在高温系统高负荷运行的情况下,两台锅炉运行可以满足低温采暖的要求,因此希望通过加热量平衡模块的方式解决高、低温盘管出力互相制约、低温盘管出力不能满足用户采暖需要的问题。热量平衡模块可以采取有机工质低温朗肯循环发电、加装喷淋散热模块以及考虑采取与联合基地相同的思路(将采油一厂部分采暖负荷转移至高温系统,并可在高温系统与低温系统之间随意切换)。二、系统流程设计缺陷对运行维护、参数调整造成影响1、存在问题(1)厂内建有高、低温汇管;高温汇管至锅炉之间,仅锅炉本体安装有阀门,一旦该阀门出现问题,势必导致整个系统停运;(2)系统主管线至各用户分支管线上未设计阀门,分支管线故障后,导致系统必须停运;经过改造,在高温管线至联合站分支管线安装闸阀;特管新建管线分支、特管新建管线至联合基地管线均设计、安装有闸阀;其余分支管线均未设计阀门;(3)锅炉本体、水泵出口等主要阀门均采用手动操作的闸阀或者球阀,无法实现锅炉、循环水泵的自动投切;2、改造思路:(1)为了在保证锅炉本体阀门出现泄漏等故障情况下,确保系统运行,需要在厂内高温汇管分别至3台锅炉的分支管线上安装阀门;(2)高温系统需要在主管线至各分支管线安装阀门,在供水管线安装球阀,在回水管线安装截止阀或者闸阀,便于调节各分支管线流量;需要安装阀门的位置包括高温管线至采油一厂北苑分支管线、高温管线至采油一厂南苑分支管线;低温管线至采油一厂北苑分支管线安装阀门、低温管线至采油一厂南苑分支管线安装阀门;(3)考虑到在冬季一旦联合站出现泄漏等故障需要停运的情况客观存在,建议在3台余热锅炉高温管线至锅炉低温汇管之间安装连接管线及阀门,正常运行的时该阀门关闭,在采暖季一旦采油一厂一号联出现泄漏等故障需停运,可采取高低温盘管并联进入低温系统的方式运行,保证生活基地采暖;(4)将锅炉本体以及循环水泵出口的阀门更换为电动阀,可实现通过远程操作的方式,实现锅炉切换以及循环水泵的自动切换/故障切换,降低运行值班人员的劳动强度以及操作高温设备的安全风险;三、控制系统存在的缺陷1、存在问题(1)用户一次侧运行参数(压力、温度)已经上传至控制系统,用户二次侧数据目前仅有现场显示仪表,无法实现数据上传;(2)软化、除氧系统厂家承诺的全自动运行功能,在水处理系统间歇性运行情况下无法实现,软水器、除氧器的反洗需要值班人员现场手动操作完成;(3)热用户没有安装热计量装置,无法实现热量收费;(4)控制系统信号点容量不足,无法满足后续改造的要求;2、改造思路(1)在联合基地、采油一厂利用现有RTU远传装置,将用户二次侧信号上传至余热锅炉控制后台;需要在用户侧安装压力、温度监测装置并接入RTU,RTU远传装置需要购买备件;在特管环保站、309生活基地需要新增RTU远传装置、铺设光纤、安装温度、压力监测装置;(2)软化、除氧系统实现完全自动运行,需要将目前生水泵至除氧器闸阀更换为电动阀,软水器两个进口球阀更换为电动阀;(3)根据现场实际情况,选取合适的热计量装置、确定安装位置,并实现信号的远传;(4)DCS控制系统备件已经到货,但不能满足锅炉电动阀改造的需求,仍需继续扩容,增加部分备件(含机架);
本文标题:2015年余热利用工程改造提纲
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