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1、过热器减温水是取自高加前给水,如和取自高加后给水相比,当取自高加前给水的减温水量为主给水量的10%,则要增加约1.2g/kwh的煤耗。因本厂过热器减温水量较小、更好改进,建议有机会尽快实施。改造前:改造后:说明:①为避免在主给水管上开口,新加高加后的减温水管道可在旁路调门前手动门前接口(买一个三通)②一般希望在大负荷时用高加后给水,因本厂减温水量小,估计改后一直可以用高加后给水。2、运行中高加后主给水门的旁路调门应100%全开,开后可减小主给水的阻力,降低给水泵耗功(负荷越大,效益越好)。开后对安全无影响。国内开启旁调运行的电厂占多数。3、本条老厂改进管理费用大,不宜改,但扩建新厂可采用:因主给水可设逆止阀阻力要增加给水泵耗功,建议新厂设计作如下改进:本厂一期系统:本厂一期设计:新设计:说明:如有电泵一般小旁调门装电泵出口处,如无电泵,可装一台汽泵出口门处,如可以二台汽泵出口门处都装最好。4、#1机汽泵再循环检查有一台漏。因再循环漏后不好处理,建议可把再循环门的门前手动门改为电动门(最好是上进下出的截止阀,电机大一点)运行中电动的关闭。但接入自动开启逻辑:当给水泵流量小于Q+50t/h时,电动门先行开启,Q是再循环门的最小流量动作值。5、据反映#7低加疏水不畅,观察现场有三个可能:①调门位置高疏水入口远,过调门后的疏水汽化,二相运行后阻力大。②调门通径偏小(大负荷时疏水不畅,可能是)③管道标高差大,水压不进去。建议作如下改进:改造前:改造后:说明:①新加Ф76的旁路管在#7、8低加下部布置,过#7、8低加后马上向上和#8低加疏水入口接上,管道越短越好。②新加管道和#8低加疏水入口的接口越低越好,施工时要拆开保温才焊接,因运行中负压,可以焊在焊口上。③新加管道旁路门和#8号低加疏水入口越近越好,常开门。6、查现场#7低加正常疏水侧,有二个就地温度测点,#7低加入口及#8低加出口温度,建议把这两个测点送到主控凝结水和低加画面上,测点有如下用:①计算#7低加疏水端差②用端差较#8低加水位③计算#7、8低加抽气量(供热时)④#7、8低加水温可以比较分析加热器内腔室是否短路。7、反映#8低加疏水不畅,现#1机正常疏水不通,紧急疏水没开、管子热(估计急疏疏水门漏),但水位还能维持,建议:①#8低加正常疏水门宜修好②#8低加疏水系统作如下改进:改造前:改造后:说明:①疏水和凝汽器底部相接,原接口里有供疏水汽化用的钻孔短管,疏水进入后要汽化(可能是疏水不畅的主要原因)。汽化蒸汽进入凝汽器由循环水冷却,这样不仅热量全部损失,还耗用了循环水。②疏水进入热井底部后,由于热井约1M水的静压10KPa,加上凝汽器内压力5KPa,热井底部压力15KPa,15KPa压力的饱和温度54℃,远大于#8低加疏水温度(约42℃),疏水变成不饱和水,平稳和凝结水混合,热量全部回收。③#8低加紧急疏水没经疏冷段,温度比正常疏水温度还高约10℃,如疏水经紧急疏水,损失热量更多。④和热井下部接口宜在热井底部内外都焊接,但里面管子不宜伸出太高,只要能焊接就可以。改后不仅疏水不畅解决,疏水热量也全部回收,如改后疏水还不行,则有可能疏水门太小,则还可以作如下改进:接一个Ф76的旁路管(旁路管和门的要求参考第5条#7低加改进)8、高低加疏水管子中的放气可以全部取消,饱和水无法放气。9、现场#1机高低加紧急疏水管子和疏扩接口处不停的有轰鸣声,说明有疏水漏,需停机处理。但目前状况如漏的管子突然投入,则有可能造成管子强烈振动。建议作如下改进,改后就无声音了:改造前:改造后:说明:①Ф32的管和热井放水门前接口②#1、3高加紧急疏水门后手动门在垂直位置,新加放水管要加手动门,但是常开门,只有疏水门后手动门关闭时才要关放水门。③#2高加紧急疏水的放水可以不要阀门。④其他低加及除氧器放水管改法同上,都可以接到Ф32管上。⑤另一侧的紧急疏水同样可用一个Ф32的管接热井放水门前。10、因低加管子都是不锈钢制作,低加充氮防腐都可以取消。11、#1机的轴加疏水可能水封还差一点,有可能影响主机真空。目前看水封管系手动门好像没有全开(全开有可能影响真空),建议有停机机会改进。改进前:改进后:说明:和凝汽器的接口改到7米标高处(要求略低于轴加中心线),也可以先到7米再下引到和疏扩接口,如图:12、#2机轴加疏水和凝汽器接口约8.3米,这对增加水封非常好。但超过轴加中心线标高了。启动时凝汽器无真空时轴加要放水,否则轴加要满水。13、中压主汽门门杆漏汽宜到四抽,现到疏扩可能不对(影响主机真空),请查图纸或咨询上汽可改进。14、轴封回汽管疏水现用疏水器疏到疏扩,如疏水器卡,则影响主机真空,且疏水热量全部浪费。建议作如下改进。(现场看有位置可以改进)改前:改后:说明:①三个疏水接到一根Ф45管上再和回汽管根部接口,注意保持坡度。②因原疏水器疏水可能影响主机真空,本条一定要改,改后还能回收疏水热量。③改后系统不能有阀门。④原回汽管总门宜取消,阻力大,影响回汽效率。⑤改后轴封送汽压力应重调整一次,可以尽量把轴封汽送足。⑥A小机回汽疏水也接到Ф45管上,阀门常开。当A小机停运时(主机运行)才要关闭。15、轴封回气管道门杆漏气管上的放气都应取消,负压管道无法放汽;16、轴封供汽减温器后疏水段的安全门可以改为水封疏水,改后无操作,也安全;改造前:改造后:说明:①疏水门为常开门;②当需大量暖管疏水,可开排地沟门,暖管后关闭;③疏水漏斗宜装在6.3m层平台上方,让运行人员看到滴水;④水封下部防堵结构如图:水封下部可布置到凝泵坑内。17、轴封供汽减温器前有7个疏水,操作复杂,也可改为同上一条的水封疏水,七个疏水都接在一个Ф45的母管(不要阀门),改后基本可无操作;18、冷再蒸汽可经过辅汽再到轴封。冷再到轴封备源是重复的,可以取消,现在设计优化一般都已不设计这路备源;19、#1机轴封供汽管上的放气可以取消;20、主机高调门顺序阀运行时,高调门的开度各不一样(高调门后各导汽管压力也不一样),现#1、2高调门后导汽管疏水接在一起,#3、4、5、6高调门后疏水接在一起,到疏扩,运行中压力较高的导汽管中的蒸汽不停地疏到较低压力的导汽管中,这部分蒸汽没有作功就损失了一部分作功能力,降低了机组效率。商议做好改进准备,有停机机会就可以改进。改进前:请阅读系统图09页本体疏水及轴封系统图改进后:说明:①加阀门的导汽管宜是最后开启的调门后的导汽管疏水;②原导汽管排汽(VV阀)可以取消,装到新加阀门处,现新设计一般没有VV阀,也无用。③新加门和疏水门开、关同步;④新加门应方便运行操作;⑤施工时注意不要弄错管子。21、反应机组缸胀不好,上汽机组要求三月打一次高温润滑脂,打时要把老油挤出来,据反映打油口给土建封堵了,请一定要恢复,汽缸膨胀不顺畅,顶紧轴承座,造成张口及中心度高,对安全运行很不好;22、#1机#1、2瓦振动偏大(110μm左右),如振动较稳定,机组也能安全运行。如要振动下来有几个因素可以考虑:①前箱的膨胀应自如;②和上汽协商,是否可以考虑改变顺序阀高调门的开启顺序,一般先开上方进汽调门,振动好瓦温高,先开下方进汽调门,振动差,瓦温低。如果机组单阀运行时振动好,振动一般都和调阀开启顺序有关,上汽机组已有多台改变取的成效;③如单阀时振动也同样,现启动升速过临界时振动也较大,可以考虑请西安热工院做一次平衡(高中压转子有三个地方可以加平衡),一般做一次就可做好。23、轴加疏水水封前管道保温应拆掉,水温越低水封越可靠。温度越低,进凝汽器耗用循环水越少,保温弄反了,应让空气尽量冷却轴加疏水;24、#1机负荷160MW,这时除氧器上水调门开度56%,没有能发挥变频最大节电效益,据了解这种工况,凝结水压力较低,怕主调门全开后凝结水压力更低,以下因素可能是主要考虑问题:①减温水压力低;②精处理压力不能低于0.8MPa;③给水泵密封水;当凝结水压力低时,一般对减温水无影响,机组启停时才大量需要减温水,别的电厂都不考虑;精处理的树脂过去怕压力高压碎,现没有这个技术没问题了,别的厂凝结水压力更低,也无问题;给水泵密封水只要除氧器能上水,给水泵密封都可以,(凝结水管道压力肯定是大于给水泵卸荷水压力),为提高凝结水压力,可做以下工作:①给水泵密封水接口从精处理后改接到精处理前;②密封水滤网可以做或买一个装上,做到二运一备,减小滤网阻力,也可把滤网通流面积改大,减小阻力;另外以下三项也可以降低对密封水压的要求:①密封水进水调门的旁路门可以适当开一些,开后调门会自动关小,压力低时调门有开大的余地;②适当的密封水量控制,流量过大,阻力大,对水压要求高;③泵的低水压联动值别的厂都从1.2MPa改到0.6~0.8MPa,因除氧器滑压运行,低水压联动值大负荷时偏小,低负荷时偏大,只能当跳泵后水压低联动用。25、当#1机负荷160MW时,主汽压力15.5MPa,这时高调门开度是0、0、100、0、25、100,说明高调门的余量很大,今后有机会在夏天最热满负荷时观察高调门的开度,如果第5个调门还没开足,则可以和上汽协商,先开启的几个调门可以把喷嘴叶片堵几片(请上汽计算),堵后有以下好处:①每个全开高调门的阻力下降;②能变压运行的负荷更低;③滑压运行的工况主汽压力更高。机组效率能上升一些,目前国内不少机组都在实施。26、当凝结水主调门做了工作后能100%全开,以下工作还可以使凝泵变频更省电:①凝结水主调门旁电动门也可以开启(开50%以上即可,全开会卡,关时也慢),以减小主调门阻力,但应接入旁路电动门关闭自动逻辑:当a、除氧器水位高Ⅰ值;b、变频切工频;c、变频泵跳闸,工频泵联起;以上任一条满足:凝结水主调门迅速关小调水位;旁路电动门快速关闭。②轴加进出口门的旁路门取消,以减小系统阻力,现新的优化设计轴加都无进出口门;③#5、6低加的水侧小旁路改为大旁路,减小#6低加出口,#5低加入口两个阀门,减少系统阻力;改进前:改进后:27、一次循环的循环水系统,宜装设水室真空泵,在单台循泵运行时,可以最大利用虹吸运行,节约循泵耗电又增大循环水流量。但水室真空泵的气水分离存在设计的十分复杂,致使运行不愿操作,宜使用以下系统,不必考虑气水分离,随便启动。28、主油箱人孔现用压盖密封,一般都封不住,影响油箱负压,大修时可以改用法兰螺栓联接,现新机汽机厂一般都已改为法兰联接。29、发电机内冷水泵扬程70m,为控制降低的母管压力,本厂是以总门节流为主,再配以再循环调节。这样的运行方式不仅不安全(泵运行推力大,及振动及温度高),也耗电。建议可适当车削叶轮,把扬程降下来,改后不仅省电,泵运行更安全,具体改进工作可在机组停运后,把再循环关闭,总门全开再看母管压力上升值ΔH就是叶轮应车削后扬程降低值,车削公式如下:HHDD21221D1为内冷水泵叶轮直径;D2为车削后叶轮直径;H1为叶轮现扬程;H2为叶轮车削后扬程。30、低旁前疏水可以改为预暖管形式,改后无漏点,也无操作无维护。改前:改后:HHDHHDDH1111212说明:①新改管道的最低点应是和再热蒸汽疏水接口处;②新改管道的保温规范同再热蒸汽;③接口需用三通,注意焊接规范。31、四段抽汽逆止阀可以取消一个,以减少系统阻力,略提高机组效率,进口机组都只有一个抽汽逆止阀,华润登封二期国内设计也只有一个逆止阀,不少电厂也自行取消。32、蒸汽管道上的放空气门都可以取消,原基建打水压时放气用,现在没用了;33、上汽机组冬天最低背压要求不小于3.5kPa,(排汽温度27℃),本厂循环水条件特好,冬天最冷的时候宜采取各种措施把背压保持在3.5kPa以上(排汽温度27℃以上)34、开式水泵建议可增加一路旁路(管路同水泵入口管路),冬天可考虑停止开式泵,用旁路供水。目前没增加旁路时可考虑出入口门全开,泵不启动,走泵入口、出口供水(最好是机组启动时试用,不行马上启动开式泵)35、给水泵卸荷水设计接法不对,有机会可改进改造前:改造后:说明:①接口应接在前置泵入口之后②管道不能有阀门,去了防止误操作,阀门使卸荷水阻力大,密封水压力也相应要
本文标题:节能改造方案
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