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中天建设集团有限公司泛海松海园项目QC小组发布人:赵琼chapter1工程概况Projectsurvey工程名称泛海国际居住区西片23-2(松海园)项目建筑面积134540.45㎡建设单位武汉中央商务区建设投资股份有限公司设计单位悉地国际设计顾问(深圳)有限公司施工总承包单位中天建设集团有限公司监理单位上海同济工程项目管理咨询有限公司工程概况该工程包括7栋高层住宅,地下2层局部1层,地上31层/32层。建筑高度99.1米~105.4米,结构形式为钢筋砼剪力墙结构,基础为钻孔灌注桩基础,楼板为现浇钢筋砼结构,混凝土强度等级:C30、C35、C40。根据设计要求钢筋保护层厚度符合下列要求:混凝土环境类别:一类1.板、墙:15mm,且不小于钢筋公称直径。2.梁:20mm,且不小于钢筋公称直径。混凝土环境类别:二a类3.地下室梁:25mm,且不小于钢筋公称直径。4.地下室板:20mm,且不小于钢筋公称直径。chapter2小组成立Tenablegroup小组简介表小组名称泛海松海园项目QC小组课题控制混凝土结构钢筋保护层过程质量小组类型现场型注册日期2013年10月20日注册登记号ZTQC2014-01活动计划时间2013年10月至2014年4月小组人数8人序号姓名性别年龄从事专业、时间职称组内职务主要分工1刘廷洋男41施工管理15年工程师组长全面负责2胡治昌男62施工管理30年高级工程师技术组长分析与方案成果报告编写3陈东寿男50施工管理20年工程师组员过程协调4赵琼男32施工管理9年工程师组员调查与实施5明曦男27施工管理4年助理工程师组员检查与巩固6何娃女25施工管理3年助理工程师组员调查与资料7刘银武男35施工10年组员检查与实施8李锐男41施工15年组员检查与实施制表人:赵琼2013年10月20日chapter3选题理由Selectedtopicreason理由一、选题背景:由于本工程要创集团标杆工程,开工之初项目部就与公司签署了创标杆工程目标责任书,因此工程结构质量的优良与否直接影响到工程评优。理由二、合同要求:本工程签订合同时明确质量目标,确保武汉市“黄鹤杯”,力争湖北省“楚天杯”,业主对工程质量期望值较高。理由三、工程特性:本工程位于武汉市中央商务区内,本地区正处在建设高峰期,地理位置卓越,社会关注度高,工程质量的好坏直接关系到公司今后在商务区范围内的社会形象和经营策略。理由四、施工重要性要求:钢筋工程是本工程结构施工阶段重点控制项目,是影响结构工程施工质量的主要因素。钢筋混凝土中钢筋保护层偏差是一个容易犯错、容易忽视的质量通病,虽容易纠正,但整改的过程容易损坏钢筋半成品,我们不能因为整改这个毛病,又造成其他问题的发生而得不偿失,要加强过程控制,减少事后整改,通过开展QC小组活动防治质量通病意义重大。理由五、钢筋保护层厚度准确,能够确保结构的耐久性和延长结构的使用年限,降低投资成本和后期维护维修费用,有利于减少社会资源的消耗。所以我们选定“控制混凝土结构钢筋保护层过程质量”作为QC小组活动课题。chapter4现状调查PresentsituationinvestigationQC小组成立后,我们组织QC小组成员于2013年10月24日,对本工程正在施工的1#楼主体(4层)、4#楼主体(1层)2个单体钢筋保护层控制进行了调查和分析,具体见表1。序号项目总检点数(个)合格点(个)合格率(%)不合格点(个)不合格率(%)1梁墙柱侧面保护层654366.152233.852梁柱板节点部位保护层504692483板底保护层403792.537.54梁底保护层302893.326.7合计18515483.243116.76钢筋保护层质量调查、评价分析表表1制表人:赵琼2013年10月25日序号项目频数(次)频率(%)累计频率(%)1梁墙柱侧面保护层2270.9770.972梁柱板节点部位保护层412.983.873板底保护层39.6893.554梁底保护层26.45100合计31100按以上分析表的数据,我们绘制了钢筋保护层质量缺陷统计表,见表2:质量缺陷统计表表2制表人:赵琼2013年10月25日10203040506080709010002010312293.55%梁墙柱侧面保护层梁柱板节点部位保护层板底保护层频数(个)累计频率(%)3283.87%ABCN=31301525梁底保护层470.97%225根据统计表绘制排列图,找出钢筋保护层的主要质量问题。从排列图中我们可以找出:施工中对“梁墙柱侧面保护层”的控制不理想,为关键的少数,是问题的主要症结。chapter5设定目标TargetsettingQC小组成员根据上述调查和分析,以“梁墙柱侧面保护层控制”为重点,以点带面控制本工程整体钢筋保护层质量,经过讨论和研究,确定控制钢筋保护层的目标为:经检测合格率达到92%及以上。因此我们设定的目标见下图:制图人:赵琼2013年10月25日83.24%≥92%根据现状调查情况,对设定的目标我们进行了可行性论证,根据现状调查的数据,主要问题累计频数达到22个点,若将这个质量问题解决90%,合格率能达到:{230-9-80×(1-90%)}/230×100%=92.61%,因此我们认为设定的目标是能够实现的。chapter6分析原因Analysisreason针对排列图找出的钢筋保护层“梁墙柱侧面保护层”主要质量问题,QC小组于2013年10月26日在工地办公室召开了“原因分析会”。由组长刘廷洋主持,QC小组全体成员、项目部主要管理人员、班组长参加,大家各抒己见,对梁墙柱侧面保护层等偏差原因提出了许多建议,经归纳整理,画出了以下因果图。梁墙柱侧面保护层偏差因果图绘图人:赵琼2013年10月26日chapter7确认要因Confirmsthemainreason根据因果图,QC小组对因果图所得出的9个末端因素进行分析、确认如下表:确认什么内容、用什么方法来确认、用什么标准来衡量、谁来负责这项工作等作了统一规定与部署。序号末端因素确认方法确认内容确认标准负责人确认时间1教育培训少调查分析对工人教育培训情况教育培训合格率100%胡治昌2013.11.22垫块选用及进场验收检查验证垫块强度垫块强度100%满足要求,不低于设计混凝土强度等级明曦2013.11.43高处作业操作困难现场检查是否有满足施工要求的操作平台操作平台满足施工要求刘银武2013.11.44模板无限位固定现场检查模板固定方法是否正确模板固定在混凝土浇筑过程中保证不变形李锐2013.11.45垫块数量及间距不够现场检查垫块数量及间距垫块间距1000mm刘银武2013.11.106垫块固定不牢固现场检查固定措施固定牢固,不得松弛明曦2013.11.107自检、互检、复检不到位调查分析施工过程检验记录各工序完成后必须经自检、互检合格后,由项目质量员进行复查验收赵琼2013.11.68测量仪器不准现场检查检查仪器检测报告测量仪器必须经过检测,在使用周期内何娃2013.11.69测量方法不正规调查分析调查测量方法是否正规进行复核,与设计要求的偏差是否控制在允许范围内赵琼2013.11.10要因确认计划表表3根据计划表我们对要因逐一进行了确认:要因确认一末端因素:教育培训少标准:教育培训合格率100%确认过程:2013年10月28日,QC小组决定由胡治昌到现场对施工班组的操作人员进行询问了解情况,发现多数工人对该分析工程施工质量标准不熟悉,同时QC小组组织了2个钢筋班组的全体人员进行了考核,见表4施工班组班组人数考核情况合格率不合格合格良好钢筋一队402015550.00%钢筋二队351813448.57%合计753828949.33%考核情况检查表表4制表:赵琼2013年10月28日由检查表可以看出,每个施工班组未队相关操作人员进行培训教育工作,工人对相关质量标准不熟悉,对钢筋保护层厚度的控制产生了较大影响。结论:是主要原因数量检查情况合格率不合格合格60154575.00%要因确认二末端因素:垫块选用及进场验收标准:垫块强度100%满足要求,不低于设计混凝土强度等级确认过程:2013年10月29日,QC小组决定由明曦现场随机抽取60个塑料垫块进行强度检查,见表5垫块情况检查表表5制表:赵琼2013年10月29日由检查表可以看出,塑料垫块强度合格率仅达到了75.00%,对钢筋保护层厚度的控制产生了很大影响。结论:是主要原因要因确认三末端因素:高处作业操作困难标准:操作平台满足施工要求确认过程:2013年10月29日,通过QC小组成员刘银武的实际检查,现场有简易的操作平台,能够提供给工人进行剪力墙侧面保护层垫块安装,满足施工需求。结论:不是主要原因要因确认四末端因素:模板无限位固定标准:模板固定在混凝土浇筑过程中保证不变形确认过程:2013年11月2日,通过QC小组成员李锐现场检查,剪力墙、梁对拉螺栓均按施工方案要求进行了限位固定,能够保证在混凝土浇筑过程中不发生变形。结论:不是主要原因要因确认五末端因素:垫块数量及间距不够标准:垫块间距1000mm确认过程:2013年11月7日经QC小组成员刘银武检查,现场保护层垫块安装间距为1000mm,满足要求。结论:不是主要原因要因确认六末端因素:垫块固定不牢固标准:固定牢固,不得松弛确认过程:2013年11月8日经QC小组成员明曦检查,共抽查剪力墙侧面垫块50个,发现有20处固定不牢固,4处垫块脱落,垫块没有进行有效固定,失去垫块的作用。结论:是主要原因要因确认七末端因素:自检、互检、复检不到位标准:必须经自检、互检后,由项目质量员复查验收确认过程:2013年11月4日由赵琼检查了施工班组的施工自检、互检和项目部复检记录,检查结果见表6检查项目1#楼6层1#楼7层4#楼1层4#楼2层3#楼1层自检、互检记录无无无无有复检记录有无有无无自检、互检、复检检查表表6制表:赵琼2013年11月4日由检查表可以看出,班组自检、互检没有正常的进行,同时项目部复检力度不足,对施工班组起不到很好的监督作用,对保护层施工质量影响很大。结论:是主要原因要因确认八末端因素:测量仪器不准标准:测量仪器必须经过检测,在使用周期内确认过程:2013年11月5日经QC小组成员何娃复查,现场使用仪器均有检查报告且在有效期内。结论:不是主要原因要因确认九末端因素:测量方法不正规标准:进行复核,与设计要求的偏差是否控制在允许范围内确认过程:2013年11月8日由QC小组成员赵琼对1#楼6层、1#7层剪力墙柱定位测量进行复核,共复核40个点,合格率100%,其偏差值均在允许范围内。结论:不是主要原因根据小组人员调查分析、现场验证,确认第1、2、6、7条为要因。Chapter8制定对策Formulationcountermeasure制表人:赵琼2013年11月10日QC小组经过认真研究,制订对策,细化措施,并将任务分解落实到每一个人,具体见对策表。对策表表7序号要因对策目标措施地点完成时间负责人1教育培训少进行教育培训对参与此项工作的所有工人进行100%覆盖率的培训教育,提高质量意识项目部技术负责根据施工方案结合现场实际,对保护层施工明确具体做法民工学校2013.11.14胡治昌2垫块选用及进场验收选用高性能垫块确保进场垫块合格垫块强度100%满足要求,不低于设计混凝土强度等级选用定型加筋混凝土垫块,进场材料要严格把关现场2013.11.15陈东寿3垫块固定不牢固固定牢固固定牢固,不得松弛定型加筋混凝土垫块中预埋扎丝,以便安装固定现场2013.11.16刘银武4自检、互检、复检不到位设立班组质量检查员实测实量小组实际测量施工过程全过程监控,自检、互检到位,对保护层厚度情况进行100%的检查验收1、项目部划出专项资金作为班组质量检查员的奖励费用2、分片分人管理,责任到人3、实测实量小组对保护层厚度施工情况进行实测现场2013.11.18赵琼chapter9对策实施countermeasureimplementation2013年11月12日由QC小组成员胡治昌编制
本文标题:控制混凝土结构钢筋保护层过程质量
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