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2012年深能源妈湾电厂保险及案例交流保险理赔流程发生案件电话报案(95552)现场查勘自行拍照收集资料损失核定理算赔付保险理赔注意事项1.及时报案如发生意外事故应第一时间拨打报案电话(95552)向保险人报案,切勿延迟报案。报案时应尽可能向客服人员提供完整的案件信息,如出险时间、地点、事故经过、保单号、现场联系人等。2.保留现场报案后应尽可能保护事发现场,方便查勘人员取证,如遇到特殊情况,现场需紧急处理,应电话知会保险公司后,在保险公司指导下自行拍照留证。3.后期处理保险公司现场取证完毕后,应立即对受损设备进行抢修或更换,防止损失扩大。如事故发生时为了避免损失扩大,可以自行采取有效合理的施救措施对设备进行施救。4.资料提交被保险人应按照现场查勘人员提供的资料清单准备相关资料,及时提交给保险公司,如遇到某些资料无法提供的情况应书面向保险公司提交说明,写明无法提交的原因,经保险公司同意后可免去相关材料。保险理赔注意事项报案时应注意事故原因所对应的险种,合理的选择保单报案财产一切险:火灾、爆炸、自然灾害(暴雨,台风,雷击等)、意外事故造成的财产损失机器损坏险:人为过失、原材料缺陷、机器自身原因及意外事故造成的设备类损失公众责任险:意外事故导致的第三者财产损失及人身伤亡事故雇主责任险:公司员工在工作中的意外伤亡事故锅炉末级再热器爆管事故2011年4月16日,某电厂#1炉炉管泄漏报警,就地检查炉膛内有明显泄漏声,机组打闸解列。19日发现末再受损,报损130万。损失•末再在A、B侧及中间处结焦较多;•末再和后屏再热器多处管子发生泄漏和减薄。锅炉末级再热器爆管事故锅炉末级再热器爆管事故原因吹灰器的防磨盖板安装时漏装或者是安装时未按图纸要求满焊而脱落或旋转,导致吹灰器的吹灰蒸汽夹杂着积灰长时间直接吹到管子导致减薄泄漏。锅炉末级再热器爆管事故建议加强吹灰器投用制度的执行力度以及发现卡涩应急处理的方案执行;加强吹灰器维护保养,确保吹灰器正常投用;利用检修机会对锅炉“四管”进行全面检查,特别是受热面磨损及吹灰器区域吹损等情况;锅炉运行期间加强巡查,争取早发现,早处理,以减少不必要的损失;对再热器区域吹灰蒸汽压力适当调整降低。锅炉火灾事故2011年5月18日,某电厂#5锅炉发生火灾,造成锅炉本体部件、电控部件和电缆受损,索赔630万。损失•锅炉侧电缆桥架内的电缆、到锅炉本体各执行机构和传感器等电子元件的电缆过火,电缆有动力电缆、控制电缆、照明电缆、消防感应电缆;•分布在锅炉本体东南角的执行器压力开关、温度仪表、控制箱、吹灰系统、楼梯平台、桥架等过火,火从12.6米标高处到炉顶(60米标高)。锅炉火灾事故12米平台过火现场一次箱变送器控制箱锅炉火灾事故过火的电缆过火的喷燃器摆角执行器锅炉火灾事故原因一次风管内的煤粉堆积在弯头上翻处,因为管内温度过高,引燃煤粉;煤粉在管内燃烧,使得风管熔化,在自重力的作用下风管断裂,煤粉又从风管中喷出,引燃了周围的电缆和塑料等可燃物。锅炉火灾事故建议合适的煤种及煤粉细度;恰当的风粉比(煤粉浓度);适宜的一次风温度;合适的一次风速,避免一次风管道内煤粉沉积,同时避免喷口处产生回火;适当控制一次风中的氧浓度等。锅炉爆燃事故2011年5月30日,某电厂#2机组锅炉在启动过程中发生爆燃事故,报损1000万。损失•炉前侧冷灰斗水冷壁撕裂脱落;•#8磨煤机电机冷却风扇损坏;•多处烟道移位;•吹灰器及平台移位严重;•高温炉烟套管部位移位,20.5米高温炉烟膨胀节损坏。锅炉爆燃事故锅炉爆燃事故原因本次事故是由于被保险人#2炉在冷炉点火启动过程中,未燃煤粉进入炉膛积聚,炉膛内煤粉浓度达到燃爆浓度,遇明火发生爆炸。锅炉爆燃事故建议将给煤机启动允许中的点火能量条件逻辑由5层少油点火油枪中有4层投入即可启动给煤机,改为5层少油点火油枪均投入才可启动给煤机。为保证运行灵活性,在燃尽度足够的情况下可以考虑在运行中用大油枪替代少油点火油枪,但应注意对应关系;给煤机运行时,当任意一层少油点火油枪跳闸时应立刻投入邻层的大油枪,对应关系同上;给煤机的跳闸逻辑中补充一条:任意一层少油点火油枪跳闸,延时180s联跳给煤机;少油点火模式下冷炉投粉时,锅炉整体通风量应不低于60%BMCR通风量;锅炉爆燃事故在启炉过程中,第二台磨煤机应在第一台磨煤机运行稳定、炉膛燃烧工况良好后启动;加强少油点火油枪的维护,保证运行可靠、燃尽度和稳燃能力符合要求;采取少油模式进行冷炉投粉启动的过程中,应进一步加强监视,在出现下述一种或多种现象时,应判定为炉膛燃烧恶化、炉内煤粉积聚,禁止投入大油枪或另一台磨煤机助燃,立即停止运行的给煤机,进行充分的炉膛吹扫。-过热蒸汽的温度、压力增长缓慢;-磨入口温度增长缓慢、磨出口温度持续下降;-炉膛负压波动平缓。汽轮机轴瓦等损坏事故2011年2月14日,某发电公司发生#1汽轮机#1轴振大非计划停运事故,报损145万。损失•#1瓦上瓦整体破碎损坏,下瓦局部脱胎破损;•高压缸末级(16级)动叶片断裂两片,16级其它叶片、隔板多处撞伤,16级隔板围带汽封有磨损现象。汽轮机轴瓦等损坏事故#1轴承上瓦破碎情况#1轴承下瓦脱胎破损情况汽轮机轴瓦等损坏事故第16级叶片脱落部位汽轮机轴瓦等损坏事故原因#1机由于2007年4月13日孤网运行受到电网冲击,分析认为此次机组受冲击后,造成汽轮机转子质量中心发生变化,致使#1瓦轴振一直在较高振幅下运行;供热期机组热电负荷调整频繁,在大热负荷运行的情况下,高压缸末级叶片的压差较大。2011年2月21日#1机组在加电热负荷时,高压缸末级叶片在压差的作用下,在进汽侧产生裂纹并扩展,最终发生断裂;转子叶片脱落后,转子质量不平衡振动加剧,使#1轴瓦乌金面损坏。汽轮机轴瓦等损坏事故建议提高安全责任意识和风险预估水平,严格落实各项安全生产管理制度和要求;加强对汽轮机轴振的技术监督管理,严格落实技术工艺标准;强化检修管理,根据设备的状态认真分析设备状况,落实检修质量要求,提高设备健康水平;加强运行人员的技术培训,提高事故的分析判断和处理能力。汽轮机串轴事故2011年6月3日,某电厂#2汽轮机在调节负荷时,调速汽门卡涩后又突然动作,负荷骤增、轴向位移迅速增大,造成汽轮机损坏,索赔230万。损失•汽轮机转子第11级叶片打烂、轮毂裂纹,其它几级叶片磨损、倾斜、错位;•前推力瓦打烂,#2瓦等磨损;汽封损坏严重,丝扣倾斜;•汽轮机调门阀杆弯曲、卡死一组,划伤三组;预启阀烧死阀蝶磨损;•励磁机电枢轴颈严重磨损等。汽轮机串轴事故叶片从根部全部脱落轮毂裂纹汽轮机串轴事故叶片错位推力盘磨损隔板损坏汽轮机串轴事故轴瓦磨损叶顶围带磨损汽轮机串轴事故原因经拆开调门进行解体检查,发现1、2、4号调门门杆均有不同程度的刮痕,3号调门门杆弯曲变形严重已不能动作。调速汽门卡涩是本次事故的主要原因;轴向位移保护超过1.4mm没动作(设备厂家解释轴向位移保护瞬间超过动作值不动作,认为是发出错误信号),不能满足汽轮机保护要求,也是本次事故扩大的原因。汽轮机串轴事故建议保证调门活动性试验等定期工作落实到位,同时提高设备可靠度;如果是调门动作迟缓或者轻微卡涩(开关线性不平稳),可以观察调门在什么位置会出现这样的情况,运行中变负荷时加以注意,尽量使调门在卡涩点以下工作;汽轮机调门卡死时,操作人员应采取相应措施,及时停机检修。汽轮机中压转子动叶片等损伤事故2011年9月2日,某电厂#5汽轮机在启动过程中发生中压缸动静碰磨事故,造成损失逾千万。损失•转子、轴瓦、隔板、轴封及气缸均有各种程度损伤。汽轮机中压转子动叶片等损伤事故围带磨损汽轮机中压转子动叶片等损伤事故轴瓦受损汽封磨损汽轮机中压转子动叶片等损伤事故原因热系统设计上存在缺陷(在低旁阀阀体底部与B侧热再管道之间设计有一路低压旁路管道的预暖管),是导致“再热蒸汽携带冷水(或冷气)进入中压缸”的直接原因。汽轮机中压转子动叶片等损伤事故汽轮机中压转子动叶片等损伤事故建议对类似疏水系统进行改造、增加必要的保护,以避免类似的事件发生。汽轮机大轴弯曲事故2011年9月18日,某电厂在开机冲转时,因振动超标停机,揭缸检查发现高压转子发生弯曲,报损95万。损失•大轴处于调速级前后部分发生变形、弯曲,方位为1-7缸位,最大变形量为0.35mm,造成转子永久性弯曲。汽轮机大轴弯曲事故主轴弯曲测试汽轮机大轴弯曲事故原因停机时由于主汽温度急剧下降,造成汽轮机动静部分不均匀,失去间隙,导致动静碰擦;在停机盘车过程中,由于顶轴油泵跳闸,造成转子永久性弯曲。汽轮机大轴弯曲事故建议运行人员应严格按照规程执行操作,发生突发情况需查明原因后方进行下一步动作;提高人员的责任心、技能水平。发电机定子接地短路事故2011年7月5日,某电厂#6发电机在运行中跳闸。测#6发电机定子绝缘到零,检查故障录波器故障差电流为:A相1.56倍额定电流,B相9.12倍额定电流,C相8.09倍额定电流。索赔130万。损失•发电机汽机端有焦糊味,汽端端盖北侧检查孔有黑色碳化物喷出;•发电机冷风室门口处墙壁破裂、铁门脱落;•风室内发电机汽侧端部绝缘隔板脱落,汽侧转子风扇两个叶片断裂;•汽侧定子绕组端部表面碳化严重,端部线圈多处绝缘破损。发电机定子接地短路事故发电机定子接地短路事故原因发电机的风扇叶片断裂后,打伤相邻的风扇叶片。两片风扇叶片脱落后,其中一片甩入定子膛内B相端部线圈上,造成端部绝缘破损,线圈之间通过叶片匝间短路。短路形成的碳化物充满了汽侧的端部空间,降低了空间的绝缘强度,造成B、C相通过端部绝缘薄弱处发电,B、C相相间短路约20毫秒后,故障扩大造成三相相间短路。建议在机组大修中应做好风扇叶片的探伤及检测工作。发电机出口短路事故2011年7月14日,某电厂#6机组发生一起因发电机引出线套管出口侧短路,造成主变差动保护动作,机组跳闸,索赔140万。损失•发电机引出线A、B、C三相CT瓷套管均有电弧闪络放电现象,其中A相CT瓷套管损坏,B、C两相CT瓷套管表面有闪络痕迹;•伸缩节箱内的A、B、C三相密封盘式绝缘子表面闪络;•中性点隔离刀闸烧毁及连接母线烧断;发电机射频装置在线仪烧坏等。发电机出口短路事故发电机出口短路事故原因#6发电机出线套管与下部罩壳(封母软连接处的外罩壳)之间安装有的铝均压环(均压环为直径180mm、高度20mm、厚度1mm的铝皮裹制而成、上下各用3个螺丝与引出线固定),运行中均压环螺丝出现脱落导致均压环展开后导致A相对地放电后,瞬间产生弧光发生两相短路再继而引起三相短路故障最后机组跳闸;因发电机A相接地后,发电机中性点电压位移,接地电流骤增,将中性点母线两侧接头烧断。发电机出口短路事故建议抓好检修工艺和质量,确保设备安全运行;对存在高风险的隐患死角制定整改方案;加强危险点分析,做好风险防范措施,抓好现场措施落实。发电机转子匝间短路事故2011年08月31日,某发电公司#2发电机在运行中励磁电流上升,励端轴承(#6轴承)DEH振动增大,检查后发现发电机座被磁化,断定转子匝间短路,立即停机处理。索赔119万。损失•发电机定子绕组端部支撑件及绕组绝缘存在不同程度的松动、磨损现象,转子绕组绝缘到零;•转子端部绕组匝间短路,绝缘板因短路电流烧损,绝缘板外的防护铁板也因短路电流而烧损。发电机转子匝间短路事故故障点发电机转子匝间短路事故原因在机组正常运行状态下,转子绕组内部在制造或安装时遗留有异物(导电金属材料),随着转子的高速旋转,该导电体甩至转子绕组外表面处,引起转子绕组匝间短路,由于短路电流很大(1392A),造成该处温度不断升高,绝缘板烧损,短路电流产生的电弧,还使绝缘板外的防护铁板熔融受损。发电机转子匝间短路事故建议保证轴承振动大跳机保护正常投入;严密监视轴承金属温度、回油温度、润滑油温;尤其在机组升降负荷期间,应加强机组振动等重要参数的监视,电气运行设专人加强机组无功监视;重点监测发电机励磁电压、励磁电流、定子零序电压、负序电流,励磁变温度,励磁调节器、
本文标题:2012年火电厂典型案例交流
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