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1华能南通电厂三期扩建(2×1000MW级机组)工程环境影响评价补充报告书简写本发布单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院发布日期:2010年4月16日1项目背景华能南通电厂位于江苏省南通市西郊天生港镇,电厂一期工程于1986年9月开始建设,至1999年7月二期工程全部建成,装有总容量为4×350MW进口燃煤机组,目前4台机组都已经完成了石灰石-石膏湿法脱硫工艺的改造。电厂三期工程拟扩建2台百万级超超临界燃煤机组,配套成熟、高效的石灰石-石膏湿法脱硫装置和SCR脱硝装置,发电效率高,污染物排放水平低,符合国家有关的产业政策导向和环保政策;厂址位于城市主导风向的下风向,周围为规划工业区,环境敏感程度属于一般敏感。根据国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求,受华能国际电力股份有限公司南通电厂委托,华东电力设计院承担了本工程的环境影响评价工作。国家环保总局于2006年1月16日以环审[2006]24号文下发了《关于华能南通电厂三期扩建(2×900MW机组)工程环境影响报告书的批复》,同意本项目的建设,并要求进一步落实烟气氮氧化物脱除装置技术方案,编制环境影响补充报告书并报审。2007年6月华东电力设计院编制了烟气脱硝环境影响补充报告,国家环保总局于2007年11月23日以环审[2007]491号文下发了《关于华能南通电厂三期扩建(2×900MW机组)工程烟气脱硝环境影响补充报告的批复》,同意了本期工程的脱硝方案,并同意本工程FGD系统取消GGH。近年来,华能南通电厂三期扩建工程一直处于方案优化及设计过程中。在此期间,由于国内电力行业技术发展水平、设备制造能力均较2005年发生了较大变化,目前国内百万千瓦级机组的制造、安装和运行技术水平已达到国际先进水平。华能国际电力股份有限公司根据国家能源发展形势的需要,本着进一步提高效率、降低能耗、减少污染和节约用地的原则,经省、市有关方面同意,三期工程建设规模调整为2×1000MW级超超临界燃煤发电机组,中国电力工程顾问集团电力规划设计总院于2008年7月8日~10日在江苏省南通市主持召开了华能南通电厂三期扩建工程初步设计预审查会,并以电规发电[2008]317号文下发了《关于印发华能南通电厂三期扩建工程初步设计预审查会议纪要的通知》,明确了本期扩建工程规模由原可研阶段的2×900MW调整为2×1000MW超超临界燃煤发电机组。2根据本期工程最新的设计方案,本次补充环评与前期可研及环评阶段的主要工程变更有:装机容量由2×900MW机组变更为2×1000MW级机组;除尘器除尘效率由99.5%提高到了99.7%;脱硫系统取消了烟气旁路,脱硫效率由90%提高到93%;烟囱出口内筒内径由原7.0m增加到7.2m;厂外至开沙灰场的除灰方案由水力除灰变更为干除灰方案;华能一、二期温排水口下移至芦泾港,华能三期同时在芦泾港排水,排水口的结构型式由排水管延伸至-2.5m等高线改为岸边明渠扩散式排水口;码头规模有3.5万吨级调整为5万吨级。由于华能南通电厂三期工程的工程规模、主要的污染防治措施等均发生了一定的变化,根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定,华能国际电力股份有限公司南通分公司于2010年1月28日委托华东电力设计院编制华能南通电厂三期工程规模变更的环境影响评价补充报告。2工程概况2.1变更后项目基本组成本期工程变更后全厂建设规模见表2.1-1所示。表2.1-1项目基本构成项目名称华能南通电厂三期扩建(2×1000MW机组)工程建设单位华能国际电力股份有限公司南通分公司建设规模(MW)项目单机容量及台数总容量备注一期工程2×3507001990年3月建成二期工程2×3507001999年7月建成本期2×10002000全厂4×350+2×10003400配套工程电厂一、二期工程的4×350MW机组脱硫技改工程已经完成。3电厂概况、工程分析及主要变更内容3.1电厂地理位置华能南通电厂位于江苏省东部,地处长江北岸的南通市西郊天生港镇,属南通市的电力能源基地。西至南京市195km,南至苏州市约85km,东南至上海市约110km,东距长3江入海口约160km。厂址位于天生港镇东侧的长江边,东侧为芦泾苗圃和芦泾自来水厂,北为农田及部分村庄,西侧约1km处为天生港发电厂。3.2现有电厂概况电厂现有一、二期工程建设规模4×350MW,电厂设有静电除尘、湿法烟气脱硫等环保设施,工业废水经处理达标后回用,生活污水经处理后用于厂区绿化,不能回用时达标排放。电厂各污染物排放均达相应标准要求。3.3本期工程概况本期工程位于二期工程场地的东侧,计划安装2×1000MW超超临界燃煤机组,同时配套安装石灰石-石膏湿法脱硫装置及SCR脱硝装置。3.3.1灰场概况本期工程灰场仍利用电厂现有开沙灰场,开沙灰场有3个灰池,占地面积分别为1号灰池18.7hm2,2号灰池17.6hm2,3号灰池100.8hm2。其中1号灰池近期被当地政府置换作为乒乓球训练中心,目前2号灰池为一、二期灰场,为水灰场,由于综合利用水平高,因此目前灰场内没有灰,3号灰池没有建设,且经过综合整治工程,已经建成了一座集自然风光和人工景色为一体的新型花园式灰场。由于本期工程考虑出灰为干出灰,因此暂不考虑使用2号灰池。本期在3号灰池内分隔一块,以作为三期工程的近期灰场。本工程灰渣输送采用汽车运输,贮灰场至灰场,在灰场内建有灰场小区,区内设沉灰池、停车场等,并配备推土机、压路机、洒水车等车辆。3.3.2本期主要设备及环保设施概况表3.3-1主要设备及环保设施概况表项目单位设备锅炉种类-煤粉炉蒸发量t/h2980汽机种类-超超临界、凝汽式出力MW2×1000级发电机种类-氢冷容量MW2×1000级烟气种类石灰石-石膏湿法,无旁路4烟气治理设备脱硫装置脱除率脱硫93%以上除尘50%以上烟气除尘装置种类高效静电除尘器效率99.7%烟囱型式-双筒集束高度m240出口内径m7.2(内筒内径)NOX控制措施方式低氮燃烧器并安装烟气脱硝装置效果mg/m3≤80冷却水方式直流循环废水处理方式种类分类收集、集中处理处理量t/h处理后重复利用灰渣处理方式种类灰渣分除处理量104t/a设计煤种时34.14,校核煤种时83.6灰渣综合利用设备干灰库、干式钢带冷渣机等3.3.3电厂主要污染源和主要污染物燃煤电厂生产工艺流程为:燃煤电厂通过煤燃烧时释放的热量加热锅炉中的水,使之成为高温高压的蒸汽,蒸汽再推动汽轮机旋转并带动发电机产生电能,从而将煤中贮存的化学能转换为热能、机械能、最终转换为电能。燃煤电厂排放的污染物主要为烟囱排放的烟尘、SO2、NOX;除尘器收集的细灰;锅炉底部排出的炉渣;脱硫设施排出的脱硫渣和脱硫废水;各类设施排出的各类工业废水(如:酸碱废水、含油污水等)、生活污水;锅炉定期清洗的废水以及电厂运行时产生的工业噪声等。3.4污染物总量变化情况3.4.1本次规模变更后“三本帐”计算3.4.1.1环境空气污染物通过对本期扩建工程采取严格的污染防治措施,同时对现有工程实施烟气脱硫治理,本期工程(2×1000MW)投产前后主要空气污染物排放“三本帐”情况见表3.4-1。5表3.4-1本期工程(2×1000MW)扩建前后空气污染物排放量工程名称主要污染物排放量t/a烟尘SO2NOx现有工程排放量一期工程1035.2613975.672529.07二期工程967.37188322598.75扩建工程投产前排放量2002.6332807.675127.82以新带老削减量-1165.53-31823.450三期扩建工程新增量434.52535.52574扩建工程投产后排放量1271.63519.727701.82本期工程投产前后变化量-731.03-29287.95+2574表3.4-1中数据显示,本期工程因采用了高效静电除尘器、湿法脱硫装置并取消旁路及SCR脱硝技术等国内先进的治理措施,污染物排放得到有效控制;而通过对一期、二期工程的两台机组加装湿法脱硫装置(目前已投运),使现有工程排放量得以大幅度削减。在三期扩建工程投产后,烟尘和SO2两项实行总量控制的污染物比投产前分别减少了731.03t/a和29287.95t/a,实现了本期工程“以新带老、增产减污”的环保要求。另一方面,与本次工程规模变更前相比,由于变更后本期工程2×1000MW机组将取消脱硫系统烟气旁路,并且与本期工程同步实施,这样本期工程的脱硫效率可以提高到93%,SO2年排放总量将由变更前的3311t/a减少到目前的2535.5t/a,因此,本期工程规模变更也可以做到SO2增产减污。全厂SO2排放总量3519.72t/a,满足江苏省环保厅核发给彭城发电厂“十一五”末的总量控制指标(12355t/a)要求。3.4.1.2固体废物本期扩建工程固体废物量是净增的,需通过寻找综合利用途径减少固废排放量。另外,一期、二期工程湿法脱硫系统运行后将产生9.5万t/a的脱硫石膏。本期扩建工程(2×1000MW)建成前后固体废物变化情况见表3.4-2。表3.4-2扩建前后固体废物排放量工程名称单位灰渣量脱硫渣/石膏量综合利用率现有工程排放量104t/a61.71-100%以新带老增加量104t/a---9.5(脱硫石膏)三期扩建工程新增量104t/a34.1411.41(脱硫石膏)6扩建工程投产后全厂排放量104t/a95.8520.913.4.2清洁生产指标变化情况表3.4-3本期工程清洁生产指标变更情况序号项目原环评2×900MW(变更前)本次补充环评2×1000MW(变更后)变化情况(%)1发电标准煤耗275268-2.5%2单位发电量SO2排放量(g/kW.h)0.3340.231-30.83单位发电量烟尘排放量(g/kW.h)0.0670.0395-41.04单位发电量NOx排放量(g/kW.h)0.2380.234-1.75单位发电量水耗(m3/s.GW)0.1050.0796-24.26固废综合利用率100%100%4厂址地区环境质量状况(1)空气环境质量现状根据本次环境质量现状监测资料来看,南通市环境空气质量较好,SO2、NO2和PM10的日均值达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。(2)水环境质量现状根据现状监测,工程区域水质总体较好,除挥发酚、砷超《地表水环境质量标准》GB3838-2002)Ⅲ类标准外,其余水质指标均可达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002)Ⅲ类标准。(3)声环境质量现状根据现状监测结果来看,厂址区域声环境质量较好,昼夜声级均可达到《声环境噪声标准》(GB3096-2008)3类标准。厂界噪声均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。75环境影响预测评价5.1大气环境影响预测评价(1)本期工程2×1000MW,烟囱高度240m,脱硫系统取消烟路旁道,不设置GGH,SO2排放量和排放浓度以及NOx、烟尘排放浓度均满足国家排放标准的要求。(2)本期工程SO2、NO2在评价区内的最大1小时地面浓度及各关心点的SO2、NO2浓度均能满足所在区评价标准的限值要求。(3)本期工程SO2、NO2、烟尘最大日平均浓度和年均浓度均能满足所在区评价标准的限值要求。5.2运行期温排水环境影响分析本工程变更后温排水量没有变化,仅由于一、二期排水口的改造,本工程排水方案发生了变化。根据南京水利科学研究院就华能三期扩建循环冷却水温排放的数模研究,与现状运行相比,扩建工程运行后,1℃等温升线分布范围有所扩大。在最大潮差水文条件下,现状运行时,1℃等温升线最大的影响面积为1.141km2,扩建工程运行后,该影响面积为2.984km2,由于天生港水道下泄的流量较小,电厂温排水影响范围相对较大,但扩建工程运行后温升分布增加的面积十分有限,相比原环评报告时的方案影响面积减少0.996km2。5.3声环境影响预测评价本工程投产后除厂界昼夜噪声均满足GB12348-2008中相应标准要求。电厂周边敏感点昼夜噪声也满足(GB3096-2008)
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