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催化装置长周期运行的措施中国石化茂名公司1.装置长周期运行的主要障碍1•1催化剂大量跑损,系统无法维持,装置被迫停工跑损分两种:设备失效跑损、流化问题跑损。设备失效跑损:翼阀卡涩(高温变形、结焦)、料腿堵塞(结焦、焦块、衬里脱落、催化剂架桥)、料腿穿孔、旋分其它部位焊缝开裂,烟气(油气)走短路。各种特阀—滑阀、塞阀、双动滑阀、放火炬阀、蝶阀失效,如滑阀阀杆磨断,导轨脱落。·02年我厂二催化沉降器跑剂,坚持半年多后停工。检查发现旋分升气管焊缝开裂。·05年中石油某催化在处理系统停电时升气管上热电偶的焦团脱落,堵塞料腿停工。沉降器跑剂再生器跑剂:·我厂二催化再生器二级料腿曾出现两次料腿磨穿失效跑剂停工。改进料腿方向并外包衬里来解决。·我厂三催化曾出现双动滑阀导轨失效,引起再生器大量跑剂,装置停工。·04年中石化某厂催化因气压机紧急停机,放火炬阀打不开,两器差压自保,再生器料位超高,料腿内催化剂架桥,引起再生器大量跑剂,装置停工。流化问题跑损:偏流,径向温差大,架桥、塌方,催化剂无法正常循环,催化剂质量差或堆比太大。大量跑剂多数发生在事故状态下恢复生产、装置改造后开工或新装置开工。最危险的跑损:沉降器催化剂大量跑往分馏塔,堵塞塔盘和管线,严重时油浆管线磨穿着火。1•2机组故障,装置被迫停工机组振动、位移、温度、润滑油压等超出联锁值停机,机组喘振,叶片断裂、轴瓦损坏等原因停机,装置被迫停工。典型案例:·像GHH公司的轴流风机各厂均出现过叶片断裂。主要原因是风机叶片设计裕度小,叶片自然频率与气流激振力频率接近,出现喘振和小流量工况时极易诱发共振加速叶片疲劳断裂。我厂二催化轴流风机叶片断过两次。·某厂催化因三旋单管堵塞,烟机叶片磨损振动大停工。·仪表失灵,电器故障,引起机组联锁停机,装置被迫停工。1•3油浆系统结焦,油浆循环量不足,装置被迫停工1•4动力系统运行不稳定,装置被迫切断进料典型案例:电网故障,蒸汽爆管,引起水电风汽供应不正常,装置被迫切断进料。1•5误操作引起装置停工典型案例:冷油器的切换,引起润滑油压低低限联锁停机。仪表、电器处理问题引起装置联锁动作。1•6其它原因引起装置停工•出现火灾或爆炸,或上下游装置相互影响。典型案例:蒸馏装置停工、渣油加氢装置引起催化装置停工。2.装置长周期运行的主要措施•设备是基础,加强设备管理与维护•防止沉降器和油浆系统结焦•提高管理水平,注重技术进步•抓好职工培训,提高操作水平,避免人为事故,处理好突发事故2.1设备是基础,加强设备管理与维护2.1.1加强设备的日常维护·备用设备要达到备用状态。出现故障马上维修。确保好用。·落实关键机组特护措施。机电仪管操五位一体,缺一不可。·设备状态监测,故障诊断,防止设备失效。·加强设备防腐管理:防止高温和低温硫腐蚀,定点定时测厚,建立台帐。技术防腐、工艺防腐、材质防腐。·严禁设备超温、超压、超负荷运行:“三超”是设备的大敌。尤其是超温对设备影响最大。对内构件、对衬里、对催化剂有显著影响。·严格巡检制度,发现问题及时处理。常驻保镖。·全面规范化生产维护----TnPM,预防维修、全员参与、规范行为。2.1.2把好检修质量关,消除设备隐患,保证设备安全运行·做好大修计划,备好备齐检修物资。应修必修,修必修好。·科学统筹,精心组织,全力以赴,优质高效。·反应再生三旋内构件的检查修理至关重要。·旋分器8-10年更新是合理的。PV、BY、PLY旋分广泛使用。·特阀的检查、修理、调试,确保好用。·防止衬里脱落:衬里材料质量是基础是前提,施工质量是保证、烘干过程是关键、超温操作是危害。·专人负责,三级确认。2.2防止反应沉降器和油浆系统结焦的措施2.2.1减少提升管结焦的措施·选用高效雾化喷嘴,确保良好的雾化效果,如LPC、BWJ、KH系列高效喷嘴被广泛使用。·喷嘴安装要对角线安装,每个喷嘴的进油量尽可能一致。·采用较大的雾化蒸汽量(6~10%)。渣油掺炼比越大,原料越重,雾化蒸汽量越大。·适当的原料预热温度(190~230℃)。·回炼油与原料油混合进料,降低粘度。·油浆尽可能不回炼。·使用终止剂技术。2.2.2减少沉降器结焦的措施·合理使用防焦蒸汽,确保畅通。·根据原料性质及生产加工方案,反应温度控制在495~515℃。·回炼比控制0.1~0.2,降低回炼比。·缩短反应油气在沉降器内的停留时间。各种出口快分与旋分的联结。UOP公司的VSS(用于内提长管)/VDS(用于外提长管),国内的VQS旋流快分。停流时间缩短至2~3s。·MIP或MIP-CGP工艺改造:可以大大降低沉降器的结焦。2.2.3减少油浆系统结焦的措施·分馏塔底设油浆急冷油搅拌,塔内加滤焦器,塔底外加过滤器。·油浆循环量尽可能大,提高换热器线速,下返塔最大流量控制,塔底温度控330~350℃。·缩短停留时间。塔液面控制30-50%。·加注油浆阻垢剂。2.3提高管理水平,注重技术进步严格执行各项规章制度,按时修订操作规程和工艺卡片。做好技术分析工作,根据装置运行中出现的各种问题制定临时处理方案。对生产过程中出现的疑难问题组织技术攻关,聘请专家指导。认真学习同类型装置长周期生产的好经验,总结或吸取经验教训,提高管理水平。2.3.1闷床工艺闷床工艺是一种特殊的工艺处理方法。在处理主风机组故障、设备漏点处理、“四停”时非常有用。避免不必要的非计划停工。关键:闷得好,稳得住,恢复快闷床专线2.3.2防止再生器开裂·再生器开裂的原因:烟气露点腐蚀、应力腐蚀开裂、硝脆。·防止再生器开裂的措施:提高壁温减少衬里厚度,由150mm降至120mm。再生器外保温。再生器材质用16MnR或20g,不用A3R。2.3.3催化剂的使用和管理·催化剂质量:活性、稳定性、选择性,流化性能,平稳加料,少量多次。定期做分析,并建立技术台帐。·催化剂成像技术:对催化剂破碎、对催化剂跑损的判断有帮助。·油浆灰分分析:对灰分进行筛分分析,可以判断沉降器旋分工况。2.3.4催化原料的管理原料性质相对稳定,控制合理的掺渣比。焦化蜡油尽可能不进催化。2.3.5控制油浆外排量油浆外排量以油浆密度大小为依据,密度控制在1.0~1.08。密度小于1.0不经济,大于1.08要防止外排油浆管线堵塞2.3.6带压堵漏、在线处理装置长周期运行的非常措施。2.4搞好职工培训提高操作水平,避免人为事故,处理好突发事故·完善制度,使职工从要我学到我要学的转变。“活流程”、“金星”、“银星”全能操作能手的培养。高技能人才的培养。·定期组织技术比武。·定期组织技术讲座,开拓职工视野。·组织相关技术资料,丰富学习内容。如仿真培训。·提高操作水平,避免人为事故。·提高责任心,精心操作,精心维护。·定期开展反事故演练,处理好突发事故。像“四停”的处理、UPS失电、DCS黑屏的处理。·事故处理要避轻就重抓要害,坚持“四不放过”原则。3.茂名三套催化装置长周期生产情况3•1一催化装置一催化装置1973年投产,90万吨/年,蜡油催化,两器并列,提升管反应器。前些年加工量较低时作为调节装置,处于开开停停状态。最长周期是808天,最长检修周期是六年一修。停工待料期间采取物料置换、氮气防腐的办法保护设备。装置目前长周期的主要障碍是原料含硫高,设备腐蚀,再生器旋分使用时间长,效率低,剂耗大。3•2二催化装置二催化装置1989年投产,100万吨/年,重油催化,两器并列,提升管反应器,前置烧焦罐完全再生、下流式外取热器。最长周期是936天,最近生产周期是841天,检修周期实现两年一修,接近三年一修。装置目前长周期的主要障碍是再生器旋分超负荷,烟机入口闸阀阀板卡涩。3•3三催化装置三催化装置1996年投产,140万吨/年,与渣油加氢配套的重油催化装置,一再与沉降器同轴布置,二再与一再并列。最长周期是636天,装置目前长周期的主要障碍是沉降器结焦较严重,烟机结垢,动力系统的稳定运行对长周期至关重要。4.小结催化裂化装置是炼油过程重要二次加工装置,长周期运行是提高企业经济效益的重要途径。装置长周期运行是一个系统工程,必须从生产管理、设备管理、工艺管理、技术进步及职工培训上下功夫。从大处着眼,从细微之处入手,确保装置安全经济运行。谢谢!
本文标题:催化装置长周期运行措施演讲稿
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