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一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。7月27日0:05二开。2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵.18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。10月18日利用水泥车打入1.24~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用1.15~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m完钻。本次井喷共损失时间近11天,烧毁的设备有B2-300型柴油机5台、自动压风机1台、井口工具、水龙带烧毁以及井架和绞车部分部件;当班司钻、司机和司助烧伤。直接经济损失40多万元。3.事故原因分析1)井喷及井喷失控原因⑴当时钻井液密度为1.12g/cm3,而本井该井段设计钻井液密度为1.25~1.27g/cm3,低于设计密度,井底钻井液柱静止时间长达约10h没循环,地层流体不断侵入井筒,是造成井喷的直接原因。⑵井口未装防喷器,发生溢流无法控制,造成敞喷,是造成井喷失控的主要原因。⑶思想麻痹,岗位责任制不落实,对井喷的严重性和危害性认识不足,自始至终没能认识到该井会发生井喷失控着火,是造成这起事故的主观原因。⑷缺乏井控工作经验和相关技术知识,不能针对险情提出有效的井控措施。井队干部和岗位工人技术素质差,工作标准低,在处理水眼堵塞时,坐岗观察不落实,起出部分钻杆期间在灌钻井液等环节未认真落实,不符合井控工作的有关要求。2)着火原因⑴紧急停柴油机措施不当,引起飞车和天然气爆炸,是井喷着火的直接原因。⑵该井设计中,已告知油气层中有天然气存在,井队未引起高度重视,未采取防火措施,是井喷着火的主观原因。4.事故教训⑴加强地层压力及油气特点认识。钻开油气层后,钻井液密度不能低于该井段设计密度,否则会增加发生溢流甚至井喷的风险。⑵按标准安装防喷器。井口不装防喷器,一旦发生溢流无法实现二级井控,造成束手无策。⑶树立“大井控”理念。井控工作是一项系统工程,涉及到钻井设计、钻井施工、组织机构、管理制度、装备配套、人员培训等方面,需要钻井、培训、安全、消防等部门通力合作,密切配合,相互协调。⑷高度重视井控技术培训工作。井控技术培训是正确执行井控技术规定的基础工作,训练有素的人员是贯彻执行好井控技术规定的保证,井控技术培训是一项经常性、长期性的工作,必须本着重点在基层、关键在班组、要害在岗位的原则,分层次施教,要培训钻井队每个班组整体作战能力,真正做到班自为战,战之能胜。⑸认真落实井控岗位责任制,做到早发现早处理。案例2.文72-98井井喷着火事故1、基本情况根据地质设计,文72-98井是一口一次开发井,该井设计井深360Om,钻探目的是落实文72块沙二下和沙三中的含油气情况。根据邻井资料该井地质分层是沙二上290Om,沙二下3200m,沙三上350Om,沙三中360Om,定深完钻。钻井液设计密度:2900m以前为优质轻钻井液,密度为1.20g/cm3;2900~3200m密度为1.40~1.45g/cm3;3200~3600m密度为1.55~1.60g/cm3;钻遇高压油气层提前50~100m加重钻井液,在油气层段钻遇快钻时要循环观察。该井于1985年9月30日12:30一开,1985年10月6日8:00二开,11月19日用φ215.9mm钻头三开,钻至井深2891.30m发生井喷着火。井身结构:φ444.5mm×257.25m+φ311.1mm×2730.62m+φ139.7mm×3600m套管程序:φ339.7mm×257m+φ244.5mm×2715.99m+φ139.7mm×3598m井口装置:35MPa的双闸板液压防喷器,并配有TYK160Z型液压控制系统,三开前钻井队用钻井液泵进行防喷器试压15MPa不刺不漏。2、井喷失火事故经过1985年11月20日18:00井队生产会安排要在11月21日0:00~8:00班边打钻边加重,在2900m以前密度提高到1.40~1.45g/cm3。故司钻接班后在继续打钻的同时组织当班人员加重,钻井液密度由接班时的1.23g/cm3提到1.29g/cm3,钻到4:00时副司钻上钻台扶刹把,在5:25时钻到井深2886m连续出现6m快钻时,钻时分别为5min。5min、1Omin、5min、10min、7min。地质工在5:45时捞取砂样时发现钻井液增多循环罐外溢钻井液和井涌,马上告诉司钻立即上钻台上提方钻杆同时通知机房停泵,当时方钻杆方余为0.3m,当方钻杆下接头提出转盘面,顶出大方瓦,第一个单根出转盘面4~5m时已发生强烈井喷。6:02喷高20m左右,司钻刹住刹把挂上钳头,此时大方瓦已喷出,无法坐吊卡,司钻立即组织加重钻井液,住井干部钻井技术员马上打开放喷闸门,关液压防喷器,油压由15MPa降到零,开后有0.5min又升到15MPa,又关时又降到零。连续四次没关住。副司钻又关几次还是没关住。6:23泥浆工在泵房加重时发现振动筛火光一闪随即钻台上起火,此时队长赶到井场,在失火的情况下又关防喷器,储能罐油压由15MPa又降到零,当队长去关防喷器时方钻杆已溜人井内,闸板已失效。3、事故原因分析1)井队无井控安全意识.在钻遇快钻时的时候,不应继续钻进,应停钻关井观察.2)井队技术素质差,井口安装不完善,交接不清楚。表现在:(1)钻开高压油气层前钻井队没有进行井控学习和井控演习.井喷发生后,钻井队技术员、副司钻未能关住防喷器。当环空停喷以后发现上防喷器芯子卡着方钻杆,说明防喷器和液控管线是好的。(2)井队未能贯彻执行《井控条例》。地质设计2900m进入沙二下高压油气层并提前50~100m加重,井队打到2886m密度仅1.29g/cm3,而地层实际提前14m进入沙二下高压油气层,出现快钻时未及时停钻循环观察,无人观察井涌情况,没有及时关防喷器,最后导致井喷。3)防喷器和液控系统不匹配。由于液控系统容量小,在操作后油压降的幅度大,故工程公司管子站在安装时少装了一个头,防喷器下闸板未接,造成了操作失误一次。4)技术管理较差、岗位不严、不负责任。(1)钻井队在打开高压油气层前,生产会、井队长、井队工程技术员、井队地质对在290Om以前将密度提到设计要求的1.40~1.45g/cm3都有过要求,但没有具体落实到实处。钻至井深2886m密度尚为1.29g/cm3。工程、地质都未严格把关停钻加重,麻痹大意。(2)在出现快钻时时各岗位人员没有坚守岗位。无人观察油气侵,待地质工在5:54捞砂样时才发现严重井涌,井涌量很大,再加上关井太晚,关井中又出现失误,随之引起强烈井喷。对井喷的先期预兆无人发现,管理上十分松懈。(3)钻井公司、钻井大队对钻开高压油气层前的检查、技术组织的落实不认真,思想上不重视,公司对井队的具体要求不够明确,对防喷器试压操作方法没有使队上有关人员真正掌握。5)文南地区的文72块,断块复杂,油气层压力异常,是当时开发的新地区,该井队又缺乏打高压井的经验,思想上麻痹大意,是造成这次井喷的原因之一。4、事故处理经过11月21日早上局、公司领导和有关人员赶到现场,8:00时钻台上有一股火,火势很大,火苗高8m,钻台下在灌钻井液管线处冲出一股火直喷井架大梁,喇叭口和防喷器连接法兰刺出一股火,直烧防喷器;喇叭口一股火火势很大。当时风向是东北风,火烧的是西南方向井架大腿,人无法接近,井架随时有倒塌的可能。10:30研究决定先拉倒井架,第一次用拖拉机拉东北角崩绳,绷绳被拉断井架未倒。第二次拉死绳固定方向绷绳,井架倒在2号大腿方向,随即组织力量清理进场,托出油罐、发电房、机房柴油机、泵及倒塌井架。14:00组织8部消防车进行灭火未成功,在16:10又进行第二次消防车灭火仍未成功。11月22日(第二天)12:40又组织15部消防车灭火未成功。14:00在消防水龙的掩护下开始清理钻台,拉下钻台上的杂物,15:50把烧坏的钻机用2台拖拉机拉下钻台。由于井架倒塌,水龙头鹅颈管与由壬头的焊缝处被折断,从钻杆内喷出的一股天然气从鹅颈管的弯管处直扑钻台,火势很大,为使燃烧的气体向上喷,在消防水龙的掩护下气焊工在钻台上割掉2个鹅颈管法兰螺丝(还剩2个)时,套上钢丝绳拉鹅颈管两次都未拉断,在第二次向后拉时使井架底座向后移动30cm左右,把防喷器与喇叭口的连接法兰拉偏,气体从法兰处向钻台前方剌去。当天研究决定将喇叭口和方钻杆割断,拖出井架底座,让火势集中向上喷再组织灭火换防喷器。研究试验带火切割方法。当天晚上研究后定下两套方案:(1)电弧气暴切割,人在2m以外操作;(2)如第一套方案不行则用电焊割断。第三天(11月23日)9:30时,环空气量减少停喷,在消防水龙的掩护下割断大、小鼠洞、井架底座拉筋和井口喇叭口。从防喷器下四通处接管线向环空灌水70余方,准备割断方钻杆,14:40在防喷器上0.3m处割方钻杆,操作者站在离井口2m处的掩体内。17:03从四通割透方钻杆随之有火苗喷出约0.5m,但未全断。17:25用拖拉机拖出井架底座,同时方钻杆断落。着了2天11h的大火熄灭,天然气从井口喷出,气柱高约5m。第四天(11月24日)11:40换装35MPa全封式液压防喷器及放喷管线,接着打入密度1.60-1.62g/cm3的钻井液40.5m3,15:31,历时3d9h39min的井喷着火彻底制服。本次井喷失火烧掉塔式井架一部,大庆Ⅱ型钻机一台,水龙头、大钩、游动滑车、天车、转盘各一台,钻台工具一套,一号柴油机受到部分损害。5、事故教训1)井控工作要常抓不懈,不能时紧时松,往往是几年不出事人们思想就会麻痹,结果是抓而不严、严而不细,漏洞百出;2)各种井控装备、设施应按照标准进行安装、测试;3)钻井施工中必须遵守各项井控制度;4)从钻井公司到井队对井控工作必须真正在思想上重视,在管理和技术组织注重各项制度和技术措施的落实。案例3.下6—11井井喷事故1.基本情况下6-11井是河南油田沁阳区块的一口生产井,位于河南省泌阳县黄湾村,设计井深1500m,实际井深1208.76m,井口未安装防喷器。该井由河南石油会战指挥部32686钻井队承担钻探任务,于1980年8月7日4:30一开,表层设计井深53m,实际表层套管下深49.87m。8月9日10:45二开。2.事故发生及处理经过8月15日6:50钻至井深974m时,发现架空槽返出钻井液中有油花气泡,钻井液密度由1.07g/cm3下降到1.02g/cm3,当时钻井指挥部要求井队停钻处理钻井液,并送去16t重晶石粉,而井队只卸了5t,退回11t,该队当天没有停钻加重处理钻井液,继续钻进。8月16日12:00~16:00配重浆加重,钻井液密度提至1.05g/cm3,仍发生溢流,未引起
本文标题:钻井及井下作业井喷事故典型案例
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