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嵩山主井井筒310m井壁开裂情况分析报告一、279m探水及掘进实际揭露此段地质条件分析在2007年2月15日至2007年3月17日,嵩山主井井筒279m工作面预注浆探水过程中,打钻至孔深28~36m(井深307~315m)多个孔出现顶钻、夹钻、裹钻杆和涌孔现象,尤其以西北方向打钻这些现象最为明显。对照建设单位提供的井检孔地质柱状图,此层岩性为泥岩、砂质泥岩(井深306~316m,中部含铝土质)。根据打钻情况分析此段泥岩岩石较破碎,遇水成粘泥状,具有膨胀性。穿过此岩层的探孔注浆效果都不理想,造成279m工作面预注浆反复扫孔,工期滞后。鉴于这种地质条件,当时经建设单位、监理单位和施工单位共用研究讨论,认为原定注80m已无法实现,先将上面40m先掘掉,再进行下一步工作面长段注浆。在掘进中实际揭露,井深307.30~313.50m段为泥岩,与一层砂质泥岩的交界面,沿岩石倾向的横向裂隙非常发育,最宽处有40~50mm,在这些裂隙中能看到明显的水泥浆凝固在其中,此层岩石破碎有部分泥岩碎块至碎粒状,尤以307.30~310m段最为明显,但片帮现象并不严重。在成块的泥岩中裂隙交错发育,但比较细小。井帮上见2处水泥浆凝结而成的团状固体,大小约500×500mm。由此可以认为因为此层岩石软且破碎,大量水泥浆液在注浆泵压力下,挤进薄弱的泥岩层。井深313.50~320.10m段为砂质泥岩,夹有一薄层细粒砂岩,厚度在10~30mm。此层砂质泥岩岩石较完成,但不坚硬。东北——西南方向竖向裂隙发育,有2处宽约10mm的竖向裂隙,可见水泥浆凝固后充填其中,一些细小裂隙封堵效果不理想,有向外渗水现象。由279m工作面预注浆探水打钻情况和掘进实际揭露情况对比分析,307~316m段主要为泥岩、砂质泥岩(含铝土质),岩石较软,具有膨胀性,遇水膨胀更为明显。鉴于这种情况,在305~310m段浇筑混凝土过程中,我单位采取了加大壁厚,提高混凝土标号的措施。二、310m处井壁开裂及处理情况在2007年4月8日,嵩山主井320m工作面预注浆的2#、6#孔第一次注浆过程中,注浆压力上升到3MPa,井下反映上部井壁有混凝土块掉下来,当时立即联系井下停止注浆,检查井壁发现310m接茬处有井壁开裂大概3/4圆周,在西北侧有一三角形混凝土裂块,宽度约2.5m,高度约1.5m,发现此情况后,打了4根锚杆固定此处,利用孔口管注双液浆,将止浆垫加固一遍,才开始工作面超前注浆,当时都分析是注浆压力导致井壁开裂,故此后注浆一直采用低压力。320m工作面注浆结束后,开始处理310m处开裂井壁,原计划利用模板作为平台,把开裂井壁支出凹槽,再绑筋打灰,因井壁混凝土坚硬,在模板上作业非常困难,经建设单位和监理单位同意,先浇筑一个段高井筒(2007年4月22日完成),再下放吊盘,利用吊盘为平台,支出井壁凹槽。在2007年4月22日0点班,处理井壁凹槽过程中,在东北侧1/4圆周,500mm高井壁又开始裂开;2007年4月23日4点班,井壁处理好之后,在西侧支出的凹槽上下又分别出现开裂现象,至此我们认为307~316m段岩石的膨胀性质是导致此次310m处井壁开裂的主要原因。三、建议因膨胀岩石的特殊岩性,我单位已尽快组织井壁处理工作,采取破槽—沿荒井壁铺设泡沫板—绑筋—打灰的措施。并在下一步施工过程中,加强对此段井壁的观察,如有进一步发展,建议建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位共同分析研究,并拿出有效解决方案。
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