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第47卷第12期热力发电Vol.47No.122018年12月THERMALPOWERGENERATIONDec.2018收稿日期:2018-04-08第一作者简介:梁俊杰(1985—),男,硕士研究生,工程师,主要研究方向为火电厂SCR烟气脱硝技术,liangjunjie@tpri.com.cn。SCR烟气脱硝系统运行全过程数据分析梁俊杰1,张战锋2,周健1,鲍强1,卢承政1,李斌3,朱德力1(1.西安热工研究院有限公司苏州分公司,江苏苏州215153;2.华能国际电力股份有限公司福州电厂,福建福州350299;3.北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂,内蒙古包头014060)[摘要]通过对多台机组脱硝系统运行数据的汇总分析,指出不同燃烧方式以及运行控制方式下,脱硝系统出口氨逃逸存在差异,导致空气预热器等下游设备硫酸氢铵(ABS)堵塞情况存在明显差异,说明从锅炉燃烧、脱硝设备、烟气流动与混合等方面进行全过程优化管理的必要性及重要性。针对脱硝系统超低排放改造后集中出现的空气预热器ABS堵塞等次生问题,建议采用全过程管理理念,从源头控制氨逃逸,提高脱硝系统运行水平。[关键词]SCR;硫酸氢铵;氨逃逸;NOx平衡质量浓度;氨氮摩尔比;喷氨控制[中图分类号]X701[文献标识码]A[DOI编号]10.19666/j.rlfd.201804086[引用本文格式]梁俊杰,张战锋,周健,等.SCR烟气脱硝系统运行全过程数据分析[J].热力发电,2018,47(12):93-99.LIANGJunjie,ZHANGZhanfeng,ZHOUJian,etal.AnalysisonwholeprocessoperationdataofSCRfluegasdenitrationsystem[J].ThermalPowerGeneration,2018,47(12):93-99.AnalysisonwholeprocessoperationdataofSCRfluegasdenitrationsystemLIANGJunjie1,ZHANGZhanfeng2,ZHOUJian1,BAOQiang1,LUChengzheng1,LIBin3,ZHUDeli1(1.Xi’anThermalPowerResearchInstituteCo.,Ltd.,SuzhouBranch,Suzhou215153,China;2.FuzhouPowerPlant,HuanengInternationalPowerCo.,Ltd.,Fuzhou350299,China;3.BaotouThirdThermalPowerPlant,NorthUnitedPowerCo.,Ltd.,Baotou014060,China)Abstract:Throughsummaryanalysisonoperationdataofseveralunits'denitrationsystem,thispaperpointsoutthattherearedifferencesinammoniaescapeatoutletofthedenitrationequipmentsindifferentcombustionmodesandoperationcontrolmodes.Asaresult,thereisobviousdifferenceinammoniumbisulfate(ABS)pluggingindownstreamequipmentsliketheairpreheater,indicatingitisnecessaryandimportanttooptimizethewholeprocessfromtheaspectsofboilercombustion,denitrationequipment,andfluegasflowandmixing.TosolvethesecondaryproblemliketheABSblockageinairpreheaterafterultra-lowemissionretrofittingofthedenitrationsystem,itissuggestedthatthewholeprocessmanagementconceptbeadoptedtocontrolammoniaescapefromthesourceandimprovetheoperationlevelofthedenitrationsystem.Keywords:SCR,ammoniumbisulfate,ammoniaescape,NOxbalancemassconcentration,NH3/NOxmolarratio,ammoniainjectioncontrol机组经过超低排放改造后,普遍出现空气预热器(空预器)硫酸氢铵(ABS)堵塞和电除尘设备飞灰黏附,严重者甚至出现机组带负荷能力受限、NOx及烟尘排放难以达标等问题,且ABS具有一定的腐蚀性会造成设备腐蚀,影响机组安全运行。本文通过汇总分析国内多台机组脱硝运行情况,对影响选择性催化还原(SCR)烟气脱硝系统性能的主要因素,如脱硝还原剂与烟气的混合程度及分布、氨氮摩尔比、NOx质量浓度、烟气温度[1]等进行分析,结合实际案例提出相应优化措施,为解决机组超低排放改造后脱硝系统运行次生问题提供参考。1脱硝系统全过程分析1.1NOx质量浓度分布锅炉不同燃烧方式下(切圆、旋流、拱式燃烧等),省煤器出口NOx质量浓度及分布差异较大,为此采用统计学方法中的四分位距(IQR)描述其94热力发电2018年分布情形。对于切圆燃烧锅炉,SCR脱硝系统入口NOx质量浓度分布较为集中,其IQR在8~41mg/m3之间;对于旋流燃烧锅炉,NOx质量浓度分布相对集中,IQR在27~79mg/m3之间,部分机组达到119mg/m3;对于拱式燃烧锅炉,NOx质量浓度分布比较分散,IQR最小为84mg/m3,最大达到387mg/m3。不同锅炉燃烧方式下的NOx质量浓度分布如图1所示。NOx质量浓度四分位距和均值之比(IQR/Mean)与NOx质量浓度分布相对标准偏差(CV)存在相关关系,具体如图2所示。图中O表示切圆燃烧,H表示旋流燃烧,W表示拱式燃烧。图1不同燃烧方式下SCR脱硝系统入口NOx质量浓度分布Fig.1ThedistributionofNOxmassconcentrationattheCRdenitrationsysteminletindifferentcombustionmodes图2NOx质量浓度分布偏差分析Fig.2VarianceanalysisfortheNOxmassconcentration1.2NOx平衡质量浓度NOx平衡质量浓度应结合锅炉燃烧及脱硝装置综合确定,以防止低氮运行方式下出现锅炉高温腐蚀、可燃物含量高、CO质量浓度上升等问题[2]。表1为某630MW机组不同工况运行参数。由表1可以看出:随着SCR脱硝系统入口NOx质量浓度降低,锅炉效率也随之降低,这主要是由于低氧量运行方式下锅炉未燃碳及CO热损失升高;增加风量后,上述热损失明显降低,锅炉效率增加,但SCR脱硝系统入口NOx质量浓度也随之升高[3],导致脱硝喷氨量增加,同时氨逃逸量也随之增加(图3);当脱硝系统氨逃逸量超出一定限值时,会造成空预器设备堵塞,此时空预器差压会快速上升,导致风机电耗增加。表1某630MW机组不同工况运行参数Table1Theoperationparametersofa630MWunitunderdifferentconditions项目工况1工况2工况3工况4煤量/(t·h-1)248246240237送风量/(t·h-1)1626164516821653一次风量/(t·h-1)482486463484SCR脱硝系统入口NOx质量浓度/(mg·m-3)254288314324SCR脱硝系统出口NOx质量浓度/(mg·m-3)40404040烟气量/(km3·h-1)1798181418211812磨煤机和风机总电流/A1571161416361626锅炉效率/%92.1592.9193.1892.88喷氨量/(kg·h-1)142166184190脱硝潜能2.82.82.82.8脱硝效率/%84.386.187.387.7预测氨逃逸量/(µL·L-1)2.53.34.04.3第12期梁俊杰等SCR烟气脱硝系统运行全过程数据分析95质量浓度下锅炉效率、喷氨量及氨逃逸量关系Fig.3Changetrendsoftheboilerefficiency,ammoniasprayingamountandammoniaescapeamountwiththeNOxmassconcentrationattheSCRdenitrationsysteminletNOx平衡质量浓度可按照以下步骤确定:1)评估经喷氨优化调整后的脱硝装置潜能[4],据此可计算不同NOx质量浓度对应的氨逃逸量;2)结合烟气条件,评估不同氨逃逸量对空预器堵塞的影响,定性评价空预器阻力变化情况;3)将锅炉效率及风机电耗转换为煤耗数据;4)按氨耗及煤耗之和最省原则确定NOx平衡质量浓度。在NOx平衡质量浓度确定过程中,并非所有因素均能转化为经济效益进行比对,在具体项目中应根据实际情况确定各项因素的权重,对关键因素有所侧重。1.3空预器ABS堵塞SCR脱硝系统运行产生的氨逃逸量与SO3质量浓度增加是造成下游空预器ABS堵塞、引风机电耗增加的主要因素。ABS沉积程度可由式(1)评估[5]。radian33IFTrep(NH(SO(TT)))R(1)式中:TIFT为硫酸氢铵形成的初始温度;Trep为空预器排烟温度和冷端金属壁表面温度的加权值,表示为(0.7×Tcoldend+0.3×Texitgas),Tcoldend为空预器冷端金属壁温;Texitgas为排烟温度;(SO3)、(NH3)分别为烟气中SO3、NH3质量浓度。Rradian与烟气中NH3质量浓度、SO3质量浓度以及TIFT与Trep差值有关,Rradian越大,表示ABS沉积的可能性越高,而ABS不发生沉积或不易沉积的Rradian数区间为5000~7000。其中TIFT本身又是NH3、SO3质量浓度的函数,尤其SO3质量浓度对TIFT影响较大[6],对于中低硫煤种,TIFT一般在200~220℃之间,对于高硫煤,TIFT将会更高。图4为2层催化剂条件下,脱硝装置运行3个月内空预器烟气侧阻力情况,其与氨逃逸量及煤中折算含硫量相关性明显。由图4可见,空预器阻力高值多分布于高硫煤、高氨逃逸量区域。燃用低硫煤种时,空预器阻力较易控制,氨逃逸限值可适当放宽,而高硫煤种空预器阻力上升明显,需严格控制氨逃逸量。图4空预器阻力与氨逃逸量及含硫量关系Fig.4Therelationshipbetweenandamongairpreheaterresistance,ammoniaescapeamountandsulphurcontentinfuel图5为不同催化剂层数下空预器烟气侧阻力情况(运行3个月内)。针对不同的排放标准分别采用2层或3层催化剂时,空预器烟气侧阻力均值约为1400Pa;但高NOx质量浓度机组超低排放布置4层催化剂时,空预器阻力增加明显,统计均值达到1740Pa。这一方面是由于高脱硝效率下氨逃逸量控制难度加大,另一方面4层催化剂下SO2/SO3转化率也相应升高,(NH3)×(SO3)增大导致空预器ABS堵塞情况相对严重。图5空预器阻力与催化剂层数关系Fig.5Therelationshipbetweentheairpreheaterresistanceandcatalystlayers图6为不同燃烧方式下空预器烟气侧阻力情况(运行3个月内)。由图6可见:旋流与切圆燃烧锅炉相比,前者
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