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[收稿日期]20141014[基金项目]广州市科技计划项目(201300000129)[作者简介]黎兆中(1989—),男,研究生,研究方向为水污染控制。电话:15017537113;Email:aclzz09@163.com。[通讯作者]汪晓军,教授,Email:cexjwang@scut.edu.cn。臭氧催化氧化深度处理印染废水的效能与成本黎兆中,汪晓军(华南理工大学环境与能源学院,广东广州 510006)摘 要 印染废水经常规处理后,出水按照臭氧催化氧化和空塔氧化两种深度处理技术路线进行处理,以此对这两种印染废水深度处理技术进行效能和成本的评估与分析。结果表明两者均可使脱色达到排放标准。在投加臭氧催化剂的情况下,臭氧投加量为30ppm,其出水效果与空塔在臭氧投加量为40ppm时相当,节省了臭氧的消耗量,运行成本从045元/m3下降到033元/m3。每年可节省运行费用约105万元,增加臭氧催化剂的投资收回期小于2年。关键词 臭氧氧化 印染废水 深度处理 臭氧催化剂中图分类号:X703 文献标识码:B 文章编号:10090177(2014)06008905EfficiencyandCostofCatalyticOzonizationProcessesforAdvancedTreatmentofPrintingandDyeingWastewaterLiZhaozhong,WangXiaojun(CollegeofEnvironmentandEnergy,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou 510006,China)Abstract Theozonecatalyticozanizationandoxidationalonewereusedtotreatprintinganddyeingwastewatertreatedbyconventionaltreatment.Theefficiencyandcostofthesetwoadvancedtreatmentofprintinganddyeingwastewaterwereanalyzedandevaluated.Theresultsshowthatbothprocessescanachievethepurposeofbleachingemissionstandard.Theeffluenteffectof30ppmozonedosagewithcalatystisequaltotheeffluenteffectof40ppmozonedosagewithoutcalatyst.Theozonecatalyticozonizationprocessessavetheconsumptionofozoneandmaketheoperationcostdecreasefrom045to033RMBpercubicmeter.Catalystcansaveoperationcostwhichisabout1050000RMBperyear,andthepaybackperiodofcatalyticwillbelessthan2years.Keywords ozonization printinganddyeingwastewater advancedtreatment ozonecatalyst 随着印染纺织行业的纵深发展和规模产值的不断提高,印染废水的污染程度也越来越严重,这直接威胁着行业的进一步发展和国民的健康安全。有资料[1]显示,我国印染纺织行业每年排放的废水量高达20多亿t,占整个工业废水总排放量的比重较大。印染废水具有排放量大、色度高以及生物可降解性差等特点,常规的生物处理方法很难使其达标排放。目前常用的印染废水深度处理方法包括活性炭吸附法、化学氧化法、曝气生物滤池(BAF)法和膜过滤法等[2]。臭氧氧化技术以其反应快速、强氧化性和二次污染少等优点而在印染废水深度处理领域备受关注[3,4]。为了解决臭氧氧化工程利用效率较低的问题,臭氧催化氧化技术应运而生。它是利用臭氧在特定催化剂的作用下,在废水中快速分解产生大量羟基自由基,使得废水中的难分解有机物被氧化去除,从而降低废水中的COD并提高废水的可生化性[57]。另外,还可破坏废水中染料分子的发色或助色基团从而达到脱色效果[8]。臭氧催化剂分为均相和非均相催化剂两种类型。均相催化剂的缺点在于反应过程中催化剂容易损失且在水中易残留,而采用非均相催化剂能很好地解决这些问题[9]。研究表明锰、铜等过渡金属由于具有空电子轨道以接收电子,无需提供过多能量,非常适合用于制作臭氧催化剂。本次试验所采用的臭氧催化剂为带有锰催化活性组分的陶粒,通过试验研究此种陶粒对印染废水的深度处理的效果。1 试验方法11 原水水质在广东佛山某印染工业园水处理厂进行现场中试试验,进水为水处理厂二沉池好氧出水,其水质如—98—净 水 技 术WATERPURIFICATIONTECHNOLOGYVol.33,No.6,2014December25th,2014净水技术2014,33(6):8992,102WaterPurificationTechnology表1所示。表1 原水水质Tab1 QualityofInfluent项 目CODCr/(mg·L-1)色度/倍pH原 水45~9060~7081~8412 试验装置本次试验装置包括臭氧发生器、臭氧氧化柱和纯氧瓶等一整套臭氧氧化装置。其中,臭氧发生器采用北京乾润开元环保科技有限公司生产的KY100g型,纯氧瓶的液氧纯度为999%,压力为16MPa。装置主体包括两个高为6m、容积为1m3的不锈钢材质臭氧氧化柱,其中一个为空塔,另一个则加装臭氧催化剂。本催化剂的载体基质为陶瓷,其上通过高温烧结负载催化活性较高的金属氧化物,可有效提升臭氧催化的效果。13 试验方法臭氧与废水选择气水混合方式从塔底注入,臭氧机所产生的臭氧,在进水管中与现有生化出水混合并进入臭氧反应塔中进行臭氧氧化反应。期间保持两个臭氧反应塔的进水流量的同时调节臭氧投加量,经过一段时间的反应之后,取原水和两塔出水水样测定COD和色度,比较臭氧氧化反应在有催化剂和无催化剂的空塔对COD去除效果和脱色率。14 分析项目和方法本次中试试验所需分析检测项目及方法如表2所示。表2 试验分析方法及其仪器Tab2 ExperimentalAnalysisMethodsandInstruments项目检测方法及依据使用仪器COD重铬酸盐法(GB11914—89)MS3型微波消解COD测定仪色度稀释倍数法(GB11903—89)比色管pH玻璃电极法(GB6920—86)PHS3C型pH计2 结果与讨论21 运行条件作为中试装置主体部分的两个臭氧反应柱高均为6m,其柱体设计装水高度为55m,柱体底部直径为481mm,因此臭氧反应柱的柱体容积为π×04812×55m3=09994m3≈1m3,根据工程实际将试验进水流量设计为1m3/h。如果进水流量太小会导致整个系统的处理效率过低,造成资源浪费;如果进水流量设计流速过大会导致反应停留时间太短,从而降低处理效率。按以往的工程结果表明,系统的臭氧投加量是影响出水效果的重要因素。因此,选择合理的臭氧投加量以达到良好的处理效果,同时降低投资及运行成本,是这次中试试验的主要目的所在。本次中试试验在进水流量为1m3/h的前提下,选择臭氧投加量为10、20、30、40、50、60mg/L,反应停留时间为1h,每个臭氧投加量运行三个单元的HRT(即3h)之后分别对进水和两柱子的出水水样进行取样检测,试验重复3次,取3次的平均值为最终水质指标检测值,其检测结果如图1、图2所示。图1 臭氧投加量对COD去除率的影响Fig1 EffectofOzoneDosageonCODRemovalRates图2 臭氧投加量对出水色度的影响Fig2 EffectofOzoneDosageonColorofEffluent由图1可知随着臭氧投加量的提高,两个臭氧反应柱的出水COD也随之降低,并且加装臭氧催化剂的反应柱的出水效果要好于空柱。在臭氧投加量小于20mg/L时,由于臭氧的通入量过低,两个臭氧反应柱的COD去除率均不足7%,COD的降解量非常少。而当臭氧投加量为50mg/L甚至更高时,虽然COD去除率得到提高,但是幅度并不大,然而为了满足更高的臭氧投加量要求,必然要加大设备方面的投资,同时也需要更高的能耗,导致投资和运行—09—黎兆中,汪晓军.臭氧催化氧化深度处理印染废水的效能与成本Vol.33,No.6,2014成本过高,显然不利于工程推广。因此,较合理的臭氧投加量为30~40mg/L。其次,由图2可知在原水色度约60倍的前提下,随着臭氧投加量的提高,两个臭氧反应柱的出水色度也随之降低,并且加装臭氧催化剂的反应柱的出水效果要略好于空柱。当臭氧投加量小于20mg/L时,两个臭氧反应柱特别是空柱在色度基本上没有太多去除,出水颜色深度依然很明显。当臭氧投加量增加到30~40mg/L时,出水颜色明显变清,根据检测结果显示加装臭氧催化剂的反应柱的脱色率的50%以上,出水色度的30倍以下,达到了回用水的水质标准。因此,将本次中试试验的臭氧投加量定为30~40mg/L,既可以保证臭氧反应柱的处理效果,也可以最大程度地降低投资和运行成本,达到日后进行工程上应用推广的目的。22 稳定运行处理效果221 同条件处理效果对比将装有臭氧催化剂的氧化塔和空塔的进水流量分别调节至1m3/h,臭氧投加量设定为30ppm,反应停留时间为1h,每隔2h分别取进水和两柱子出水水样进行检测,1d内所取水样检测值的平均值为该天的水质指标检测值。检测结果如图3、图4所示。注:臭氧投加量为30ppm图3 空塔和催化塔的出水COD对比Fig3 CODofEffluentbetweenEmptyTowerandCatalystTower由图3和图4可知两个柱子的出水色度明显好于进水色度,且在臭氧投加量均为30ppm的前提下,催化塔的出水COD和色度均好于空塔。这是由于在臭氧破坏基团配合结构的反应过程中,臭氧催化剂中的活性组分Mn2+起到了催化作用,有助于提高废水的脱色效果。同时臭氧催化剂也存在切割气泡等作用,延长了臭氧在水中的接触时间,最大程度地对难降解有机物进行分解,提高了对水中COD的去除效果。注:臭氧投加量为30ppm图4 空塔和催化塔的出水色度对比Fig4 ColorofEffluentbetweenEmptyTowerandCatalystTower222 不同条件下处理效果对比将空塔的臭氧投加量提高到40ppm,而加装臭氧催化剂的催化塔的臭氧投加量保持30ppm不变,取两塔出水进行比较,结果如图5、图6和表3所示注:臭氧投加量为40ppm图5 空塔和催化塔的出水COD对比Fig5 CODofEffluentbetweenEmptyTowerandCatalystTower注:臭氧投加量为40ppm图6 空塔和催化塔的出水色度对比Fig6 ColorofEffluentbetweenEmptyTowerandCatalystTower—19—净 水 技 术WATERPURIFICATIONTECHNOLOGYVol.33,No.6,2014December25th,2014表3 催化塔与空塔的处理效果对比Tab3 TreatmentEffectsbetweenEmptyTowerandCatalystTower项 目进水臭氧投加量为30ppm臭氧投加量为40ppm催化塔出水(平均值)空塔出水(平均值)色度/倍603030脱色率/%—50%50%CODCr/(mg·L-1)725624643COD去除率/%—139113 由表3可知臭氧在投加催化剂的情况下,投加30ppm,可以达到和空塔投加40ppm一样的脱色处理效果,且出水COD还略好于空塔的处
本文标题:臭氧催化氧化深度处理印染废水的效能与成本
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