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书书书 第56卷 第4期 化 工 学 报 Vol.56 No.4 2005年4月 Journal of Chemical Industry and Engineering (China) April 2005檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭殐殐殐殐研究论文高氮豆制品废水的亚硝酸型同步硝化反硝化生物脱氮工艺高大文1,彭永臻2,王淑莹2(1哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2北京工业大学环境与能源工程学院,北京100022)摘要:采用序批式活性污泥法,通过控制溶解氧浓度开发出处理高氮豆制品废水的新工艺.实验结果显示,当曝气阶段反应器内溶解氧浓度保持在0.5mg·L-1左右时,曝气过程中NO-2N/NO-狓N的比率始终维持在93%以上,并且曝气结束时,有大约87.6%的氨氮是通过同步硝化反硝化途径去除的.因此,控制反应器内溶解氧浓度在0.5mg·L-1左右时,在一个反应器内同时实现了亚硝酸型硝化反硝化和同步硝化反硝化.经过理论计算和机理分析,在此溶解氧下,亚硝酸菌的比增殖速率近似为硝酸菌的2.22~2.43倍,并且低溶解氧容易在活性污泥颗粒内形成进行反硝化作用的缺氧区.因此,在常温下,只要采用溶解氧传感器控制SBR反应器内溶解氧浓度在0.5mg·L-1左右,就可以实现稳定的亚硝酸型同步硝化反硝化生物脱氮工艺.关键词:同步硝化反硝化;亚硝酸盐积累;豆制品废水;生物脱氮中图分类号:X703 文献标识码:A文章编号:0438-1157(2005)04-0699-06犖犻狋狉狅犵犲狀狉犲犿狅狏犪犾犳狉狅犿犺犻犵犺狀犻狋狉狅犵犲狀狊狅狔犫犲犪狀狑犪狊狋犲狑犪狋犲狉犫狔狊犻犿狌犾狋犪狀犲狅狌狊狀犻狋狉犻犳犻犮犪狋犻狅狀犪狀犱犱犲狀犻狋狉犻犳犻犮犪狋犻狅狀狏犻犪狀犻狋狉犻狋犲犌犃犗犇犪狑犲狀1,犘犈犖犌犢狅狀犵狕犺犲狀2,犠犃犖犌犛犺狌狔犻狀犵2(1犛犮犺狅狅犾狅犳犕狌狀犻犮犻狆犪犾牔犈狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵,犎犪狉犫犻狀犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔,犎犪狉犫犻狀150090,犎犲犻犾狅狀犵犼犻犪狀犵,犆犺犻狀犪;2犛犮犺狅狅犾狅犳犈狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾犪狀犱犈狀犲狉犵狔犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵,犅犲犻犼犻狀犵犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔,犅犲犻犼犻狀犵100022,犆犺犻狀犪)犃犫狊狋狉犪犮狋:Aninnovativetechnologyfornutrientremovalfromhighnitrogensoybeanwastewaterwasdevelopedbycontrollingdissolvedoxygen(DO)concentrationinsequencingbatchreactor(SBR).TheexperimentalresultsshowedthatwhenDOconcentrationwasmaintainedat0.5mg·L-1duringaeration,nitrosationrate(NO-2N/NO-狓N)wasalwaysmorethan93%duringnitrification,andammoniaremoval狏犻犪simultaneousnitrificationdenitrificationwasupto87.6%whenaerationwasended.Sonitrificationdenitrification狏犻犪nitriteandsimultaneousnitrificationdenitrification(SND)wereachievedinasinglereactorbycontrollingDOconcentrationat0.5mg·L-1.Basedontheoreticalanalysisandcalculationsofthenewtechnology,thespecificgrowthrateofammoniumoxidizerswasabout2.22—2.43timesthannitriteoxidizersatDO=0.5mg·L-1,andtheanoxicareafordenitrificationwaseasilybuiltinactivatedsludgeintheDOcondition.Inconclusion,stablenitrogenremovalfromwastewaterbysimultaneousnitrificationdenitrification狏犻犪nitriteatnormaltemperaturecouldbeachievedsolongasDOwascontrolledat0.5mg·L-1.犓犲狔狑狅狉犱狊:simultaneousnitrificationanddenitrification;nitriteaccumulation;soybeanwastewater;biologicalnitrogenremoval 2004-02-03收到初稿,2004-04-30收到修改稿.联系人及第一作者:高大文(1967—),男,博士,副教授,现工作单位为东北林业大学森林资源与环境学院.基金项目:国家自然科学基金资助项目(50138010);黑龙江省自然科学基金资助项目(E0230). 犚犲犮犲犻狏犲犱犱犪狋犲:2004-02-03.犆狅狉狉犲狊狆狅狀犱犻狀犵犪狌狋犺狅狉:Dr.GAODawen.犈-犿犪犻犾:gdw@mail.tsinghua.edu.cn犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿:supportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(50138010)andtheNaturalScienceFoundationofHeilongjiangProvince(E0230). 引 言近几十年来,尽管生物脱氮技术有了很大的发展,但是硝化和反硝化两个过程仍然需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中进行.因此,在实际工程应用中,传统生物脱氮工艺存在不少问题[1].随着人们对生物脱氮技术的不断研究,近年来开发出很多新型生物脱氮工艺,其中同步硝化反硝化(SND)生物脱氮工艺就有可能克服传统生物脱氮工艺中存在的一些问题.目前,国内外研究报道显示,SND生物脱氮工艺已成为污水生物脱氮技术领域的研究热点[2~10].同步硝化反硝化工艺,就是使一个反应器内同时存在好氧环境和缺氧环境,则硝化反应和反硝化反应就有可能在同一反应器内同时发生,从而达到去除含氮化合物的目的.因此,与传统生物脱氮工艺相比,SND工艺将省去第二阶段的缺氧反硝化池或减少其体积,这将大大缩短生物脱氮的工艺流程,减少工程造价.溶解氧是影响硝化过程的重要因素之一,不少研究结果表明,低溶解氧下易发生亚硝酸盐积累[11,12].亚硝酸菌的氧饱和常数一般为0.2~0.4mg·L-1,而硝酸菌的为1.2~1.5mg·L-1.因此,低溶解氧下,亚硝酸盐大量积累的主要原因是由于亚硝酸菌对溶解氧的亲和力要比硝酸菌强,使得低溶解氧下亚硝酸菌增殖速率加快,补偿了由于低氧所造成的代谢活动下降,整个硝化阶段中氨氧化未受到明显影响.本研究选择控制溶解氧浓度在0.5mg·L-1左右来实现亚硝酸型同步硝化反硝化.由于实验是在硝化菌培养、驯化完成后进行的,而此时的硝化菌中硝酸盐菌所占的比例大于亚硝酸盐菌,因此在控制溶解氧的同时,还应兼顾排泥,通过泥龄的控制使反应器内硝酸盐菌的量逐渐减少,亚硝酸盐菌逐渐累积并成为优势菌种.1 实验材料与方法本研究采用的实验装置为SBR反应器,如图1所示.此装置由有机玻璃制成,总有效容积38L.以黏砂块作为微孔曝气器,采用鼓风曝气,通过转子流量计调节曝气量;反应器外壁缠有电热保温丝,由温度控制仪控制反应器内温度,用温度传感器在线监测反应器内水温的变化;用YSI50B型DO仪在线监测曝气阶段的DO浓度,并在曝气过程中,逐时取样测定COD、NH+4N、NO-2N、NO-3N、MLSS和碱度等指标.实验用废水取自某豆腐加工厂排放的黄泔水,COD浓度在10000~15000mg·L-1,pH值在3.5~5.0.为了便于研究,本实验用自来水对黄泔水进行了稀释,并根据实验投加一定量氯化铵来维持反应器内较高氨氮浓度.实验中所采用的分析方法均按照美国水工业协会发布的标准方法[13].Fig.1 SchematicdiagramofexperimentalsystemwithcontrolequipmentinSBRprocess1—temperaturecontroller;2—temperatureprobe;3—pHmeter;4—pHprobe;5—DOmeter;6—DOprobe;7—mixer;8—outlet;9—compressedair;10—airflowcontroller;11—airdiffuser;12—wastesludge;13—wastewaterstoragetank;14—liquortank;15—activatedsludgetank 2 结果和分析21 亚硝酸型同步硝化反硝化的实现为了避免高温对实现亚硝酸型硝化反硝化工艺的干扰,采用反应器内温度为(28±1)℃.实验过程中,设置SBR工艺运行工况为:短时进水曝气8h搅拌1h沉淀1h排水0.5h,一天运行1个周期.在控制反应器内溶解氧浓度为0.5mg·L-1和污泥龄14d的条件下,经过9d的运行,曝气结束时出水中主要以亚硝酸盐氮为主,硝酸盐氮在1mg·L-1以下,亚硝酸盐累积率达92%以上,实验结果如图2所示.由图2可以看出,反应器在0.5mg·L-1溶解氧控制下运行时,由于反应初期硝酸盐菌还占有很大比例,因此,并没有马上出现亚硝酸盐积累.随·007·化 工 学 报 第56卷 着运行天数的增加,从第6天开始,亚硝酸盐累积率开始上升,而且上升速率逐日加快,到第9天时出现突跃,达到92%.从第9天以后,亚硝酸盐累积率虽有上升,但上升速率明显减慢,并趋于稳定,到第11天时,亚硝酸盐累积率达到96%以上,曝气结束时,出水中硝酸盐氮浓度维持在1mg·L-1以下.至此,认为通过控制反应器内溶解氧浓度实现了亚硝酸型硝化反硝化生物脱氮工艺.图2还显示出,随着运行天数的增加,曝气结束时出水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的浓度逐渐减小,到第5天时,亚硝酸盐氮达到最低值3.4mg·L-1左右.从第5天开始,亚硝酸盐氮开始小幅度增长,而硝酸盐氮继续下降,到第9天时,亚硝酸盐氮稳定在4.5mg·L-1左右,硝酸盐氮在1mg·L-1以下.结合图3,可以看出,在第9天时,曝气阶段进、出水氨氮浓度分别为48.9mg·L-1和9.8mg·L-1,因此,有大约39.1mg·L-1的氨氮在曝气过程中被去除.分析硝化过程氨氮消耗的原因主要有两个,一个是曝气初期被异养菌降解COD时作为氮源所利用;另一个原因就是有可能发生了同步硝化反硝化(SimultaneousNitrificationDenitrification,简称SND).Fig.2 VariationofNO-2N,NO-3NandpercentageofNO-2NaccountforNO-狓Ninnitrifiedeffluent(DO=0.5mg·L-1) 下面以第9天为例,初步证明当反应器内溶解氧维持在0.5mg·L-1时,反应体系发生了同步硝化反硝化现象.首先进行两点假设:(1)假设降解去除的COD等于微生物可以完全利用的BOD(而实际上BOD要小于COD);(2)假设反应器内氨氮等于总氮(而实际上氨氮要小于总氮).在活性污泥法中,为保证微生物的正常生长,一般要求污水中营养元素的比例取BOD5∶N∶P=Fig.3 VariationofNH+4Nininfluentandeffluentduring
本文标题:高氮豆制品废水的亚硝酸型同步硝化反硝化生物脱氮工艺
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