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Vol.7,No.1Jan.,2017环 境 工 程 技 术 学 报JournalofEnvironmentalEngineeringTechnology第7卷,第1期2017年1月杨雄强.高环烷酸原油污水处理升级改造[J].环境工程技术学报,2017,7(1):2431.YANGXQ.Upgradingofhighnaphthenicacidcrudeoilwastewatertreatment[J].JournalofEnvironmentalEngineeringTechnology,2017,7(1):2431.收稿日期:20160601作者简介:杨雄强(1982—),男,工程师,主要从事工业、市政废水处理研究,clareyoung@163com高环烷酸原油污水处理升级改造杨雄强北华中清环境工程技术有限公司,北京 100025摘要 某炼油厂炼制高环烷酸原油,其排放污水的COD(3000~5500mg?L)远大于污水处理厂设计进水水质标准(2400mg?L),导致污水处理厂不能达标排放。采用气相色谱质谱联用仪对各处理单元出水分析发现,污水中环烷酸、茚酮类、环烯(烷)烃、含氮杂环化合物等有机物难以有效去除导致出水COD超标。通过参考大量文献,并结合现场试验确定采用曝气生物滤池(BAF)、水解酸化、臭氧催化氧化工艺对污水处理厂实施升级改造,改造后工艺流程为隔油+浮选+BAF+水解酸化+A2O生化池+膜生物反应器+臭氧催化氧化+生物活性炭。改造后运行数据表明:BAF增强污水处理厂抗冲击负荷能力,大幅削减污水有机污染物负荷,出水COD<2000mg?L,确保A2O生化池及后续处理单元在原设计工况下平稳运行;水解酸化能提升BAF废水可生化性(B?C),并具有“水质稳定器”作用;装填催化剂的臭氧氧化塔COD去除率高达694%,污水处理厂出水COD满足低于60mg?L的排放要求。关键词 高环烷酸原油污水;曝气生物滤池(BAF);水解酸化;臭氧催化氧化中图分类号:X7031 文章编号:1674991X(2017)01002408 doi:103969?j.issn.1674991X.201701004UpgradingofhighnaphthenicacidcrudeoilwastewatertreatmentYANGXiongqiangBeijingBHZQEnvironmentalEngineeringTechnologyCo.,Ltd.,Beijing100025,ChinaAbstract ThewastewaterCODconcentration(30005500mg?L)fromarefineryrefininghighnaphtheniccrudeoilisfargreaterthanthedesignindex(2400mg?L)ofthewastewatertreatmentplant(WWTP),resultinginincomplianceofthedischargestandard.Byusinggaschromatography?massspectrometry(GC?MS),theeffluentsofeachprocessunitwereanalyzed,showingthatorganicmattersinwastewater,suchasnaphthenicacid,indeneketone,cycloalkene(cycloalkanes)andnitrogenheterocycliccompounds,weredifficulttobeeffectivelyremoved,leadingtoexceedingofCODdischargestandard.Referringtolargenumberofliteraturesandcombiningthefieldpilottest,theprocessesofbiologicalaeratedfilter(BAF),hydrolysisacidificationandozonecatalyticoxidationwereadoptedforupgradingoftheWWTP.Theupgradedprocessesincludeoilseparation+twostageflotation+BAF+hydrolyticacidification+A2Obiochemicaltreatment+membranebioreactor(MBR)+ozonecatalyticoxidation+activatedcarbon.Afterupgrading,theoperationaldatashowedthattheBAFcouldenhancetheantishockloadingperformanceoftheWWTP,greatlydecreasetheorganicpollutantload,witheffluentCOD<2000mg?L,andmakeA2Obiochemicaltreatmentandsubsequentprocessingunitsrunstablyundertheoriginaldesignconditions.ThehydrolyticacidificationcouldenhancebiochemicalB?CratioofBAFwastewater,andserveas"waterqualitystabilizer".TheCODremovalrateofozoneoxidationtowerloadingwithcatalystwasashighas69.4%,andtheeffluentCODmettherequirementsofdischargestandards(<60mg?L).Keywords highnaphthenicacidcrudeoilwastewater;biologicalaeratedfilter(BAF);hydrolyticacidification;catalyticoxidationofozone石油化工废水中主要污染物一般可概括为烃类、烃类化合物及可溶性有机和无机组分。其中,可第1期杨雄强:高环烷酸原油污水处理升级改造溶性无机组分主要是硫化氢、氨类化合物及微量重金属;可溶性有机组分大多能被生物降解,也有少部分难以被生物降解,或不能被生物降解,如原油、汽油和丙烯等[1]。国内大多数炼油污水处理厂采用“老三套”处理工艺,即隔油—气浮—生化,或其改良、改进工艺[2]。随着我国劣质高酸原油加工量的逐年增加,常规“老三套”处理工艺已不能满足当前的废水排放标准。环烷酸是高酸原油加工废水的特征污染物[3],主要由环状和非环状饱和一元酸构成的复杂化合物,其通式为CnH2n+zO2,含有少部分芳香族酸以及N、S等杂原子[4],相对分子量在120~700。环状结构的环烷酸以环戊烷和环己烷为主,非环状环烷酸具有比一般支链脂肪酸难降解的烷基侧链结构[56]。环烷酸具有难挥发、难生化降解、有表面活性等特点,是高酸原油废水处理工艺复杂、处理难度高的主要原因之一。图2 石油类污染物去除效果Fig.2 Theremovalefficiencyofpetroleumpollutants某炼油厂设计加工高酸重质原油,其配套污水处理厂存在污染物处理效果不稳定,出水COD难以持续稳定达标排放等问题。对原有工艺流程升级改造,确保污水处理厂出水水质可稳定达标排放,以期为同类项目提供借鉴。1 污水处理厂概况11 设计水质及流程111 设计进出水水质炼油厂各生产装置排放的含油、含盐污水经收集排放至污水处理厂混合后集中处理,污水处理厂设计进出水水质标准见表1。112 设计流程污水处理厂工艺流程如图1所示。表1 污水处理厂设计进出水水质标准Table1 Sewagetreatmentplantdesigninandoutofthewaterqualityindicators指标设计进水水质标准设计出水水质标准pH6~96~9石油类浓度?(mg?L)3505动植物油浓度?(mg?L)590—挥发酚浓度?(mg?L)3703COD?(mg?L)2200~245060硫化物浓度?(mg?L)2005悬浮物浓度?(mg?L)20060氨氮浓度?(mg?L)5010总溶解固体浓度?(mg?L)1500~1600—温度?℃4535处理规模?(m3?h)300—图1 工艺流程Fig.1 Processflowdiagramofsewagetreatmentplant12 运行现状121 石油类污染物的去除效果污水处理厂界区入口处石油类污染物的平均浓度为5374mg?L,最大值为15500mg?L;经调节罐隔油处理后,石油类污染物的平均浓度为6377mg?L,最大值为11400mg?L;经斜板隔油—两级气浮后,出水石油类污染物的平均浓度为357mg?L,最大值为936mg?L。各处理单元石油类污染物监测指标见图2。由图2可知,石油类污染物可达标排放。·52·环境工程技术学报第7卷122 COD的去除效果污水处理厂界区入口处COD的平均值为3887mg?L,最大值为6631mg?L;经隔油处理、均质调节后,COD的平均值为1947mg?L,最大值为2268mg?L;经A2O生化池+MBR+臭氧氧化后,COD的平均值为107mg?L,最大值为139mg?L。各处理单元氨氮监测指标见图3。由图3可知,进水COD大幅超设计标准,处理后污水不能达标排放。图3 COD去除效果Fig.3 TheremovalefficiencyofCOD123 氨氮去除效果污水处理厂界区入口处氨氮的平均浓度为5633mg?L,最大值为7900mg?L;经隔油处理、均质调节后,氨氮的平均浓度为578mg?L,最大值为7600mg?L;经A2O生化池+MBR+臭氧氧化后,氨氮的平均浓度为142mg?L,最大值为200mg?L。各处理单元氨氮监测指标见图4。由图4可知,进水氨氮偶尔超出设计标准,但能稳定达标排放。图4 氨氮去除效果Fig.4 Theremovalefficiencyofammonia13 存在问题该炼油厂生产时采用高硫重质原油,污水处理厂实际进水COD远超设计要求,导致处理后污水COD达不到排放标准。污水处理厂外排管线设有同在线监测仪联锁的自动切断阀,当监测水质超标时,将自动切断外排管线,导致污水处理厂停产,进而影响生产装置正常运行。因此,必须对现有污水处理厂进行升级改造。2 升级改造工艺21 污水水质分析为了解现有各处理工艺单元出水中污染物组分,对界区入口污水、二沉池出水、MBR出水采用气相色谱质谱联用仪(GC?MS)分析检测。211 界区入口污水界区入口污水酸性及碱性、中性萃取物的GC?·62·第1期杨雄强:高环烷酸原油污水处理升级改造MS分析结果见图5和图6。由图5和图6可知,其主要污染物为环烷酸、低级脂肪酸、含氮杂环化合物及苯酚类化合物。图5 界区入口污水酸性有机组分粒子流谱Fig.5 Particlesspectraofboundaryareasewageacidicorganicconstituent图6 界区入口污水碱性和中性有机组分粒子流谱Fig.6 Particlesspectraofboundaryareasewagealkalineutralorganicconstituent212 二沉池出水生化二沉出水酸性及碱性、中性萃取物的GC?MS分析结果见图7和图8。图7 二沉池出水酸性有机组分粒子流谱Fig.7 Particlesspectraofsecondarysedimentationtankeffluentacidicorganicconstituent图8 二沉池出水碱性和中性有机组分粒子流谱Fig.8 Par
本文标题:高环烷酸原油污水处理升级改造
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