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玉米淀粉清洁生产与废水处理对策石宪奎1乔壮明2杨云峰21黑龙江科技学院资源与环境系,哈尔滨150027;2济南十方环保有限公司,济南250101;摘要:研究了玉米淀粉生产节水的方法,结果表明,通过工艺水的循环利用能够实现节水、节能及废物的回收利用。分析了节水给废水处理带来的问题并提出了解决办法。关键词:玉米淀粉清洁生产废水处理淀粉不仅在食品行业,而且在非食品领域(如造纸、纺织等方面)也有着广泛的应用[6]。我国生产淀粉的原料主要以玉米为主,占整个淀粉行业的75%。1996-2001年的6年中,年产量从264万吨增加到530万吨,平均年递增率14.9%。尽管如此,中国目前年人均消耗淀粉仅4kg左右,大大低于世界平均水平,因此随着经济的发展和人民生活水平的提高,淀粉工业必有一个较大的发展。然而在淀粉的生产过程中,会产生大量的高浓度有机废水;据估计年排放量已由1996年的2000万吨增至目前的9000多万吨[4],给环境带来了巨大的危害;故搞好淀粉行业的废水治理是十分重要的。1工艺废水来源及特点玉米淀粉加工工艺一般为湿磨法工艺,产生的工艺水特性如表1表1玉米淀粉生产污染物和排放量污染物废水种类COD(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)废水量t/t产品玉米浸泡水30000~5000020000~3000080020~30黄浆7000~90004000~6000400~80020皮渣1500~30001000~20001000010工艺水500~1500300~10003000~500020~30综合废水(排放口)3000~90001000~50001500040~602玉米淀粉生产节水方法分析山东某玉米淀粉厂日处理玉米1200吨,年产淀粉33万吨,2003年后开始节水,节水之前用水6-7m3/吨淀粉,一般排水4000m3/d,最高5500m3/d,节水后用水3-3.5m3/吨淀粉,一般正常排水1700m3/d,水循环途径如图1,图1淀粉生产节水流程图其中的虚线是工艺改造后的路线,过程简述如下:①筛后玉米原料经水洗池,输送到泡料罐的同时滤水返回沉淀罐,底部渣滓去板框压滤,压滤水回沉淀罐,沉淀罐清水回水洗,在沉淀罐加杀菌灭藻剂(7天一次);洗后玉米与浸泡液混合后浸泡约50小时,母液排出,其中2/3的母液用石灰中和后制菲叮去板框压滤,菲叮外运,压滤水去三效浓缩,其中的1/3的母液与菲叮压滤水一起进三效浓缩,浓缩后产生的水去制酸;③由浸泡罐放出的玉米经水洗涤,洗涤水去沉降罐,上清液去制酸,其余水就此排放;④玉米经一级胚芽分离后筛分和压榨产生的水返回到一级脱胚工序;⑤纤维经压力曲筛形成的分离说去沉降罐,上清液用来制酸;⑥压力曲筛上的纤维经压榨得到的水返回到曲筛;⑦浮选槽中流水分别被用于玉米洗涤、胚芽洗涤、蛋白分离和压力曲筛冲洗水;⑧蛋白真空过滤后得滤液进入沉降罐,上清液也用于制酸;⑨淀粉乳脱出的水0.5m3/吨淀粉用于淀粉洗涤和1-1.5m3/吨淀粉蛋白分离;在生产过程中,只有淀粉洗涤需连续加水3-3.5m3/吨淀粉,而在玉米洗涤和淀粉乳脱水阶段根据实际情况加水3经济效益评价该厂从2002年6月开始进行工艺节水尝试,变化趋势见图2。2345670123456789101112月份用水量m3/吨产品2001年2002年2003年图2节水前后用水量的变化趋势目前当地水价格为1.06元/吨水,完成上述改造后,仅从清水使用费,污水治理费,排污热损失费及排污水固形物损失等方面综合经济效益近18496.2元/天(26.87元/吨淀粉),经济效果是显著的。4节水后出现的问题及解决方法由于水循环次数增加,废水COD在15000~18000mg/L甚至高达20000mg/L以上。废水中的COD、N、P以及无机盐都有比较严重的积累,对原有工艺的稳定运行产生了许多不利因素。新出现的问题主要集中在以下几个方面:4.1厌氧结晶问题在厌氧系统中会形成鸟粪石(MgNH4PO4),当废水中含有高浓度溶解的正磷酸盐时,NH4+-N和Mg2+则可形成MgNH4PO4。MgNH4PO4主要发生在两个地方:1)管道弯头和水泵入口处2)厌氧沉淀池进水处,严重时会在UASB底部即污泥层中大量积累。造成MgNH4PO4的大量积累是由于[Mg2+]·[NH4+]·[PO43-]的浓度积大于MgNH4PO4溶度积Ksp(12.7),这是一个相当严重的问题,轻则堵塞出水管路,重则造成厌氧反应器沉淀物增加,使反应器容积变小。针对这种情况,应在以下几个方面加以控制解决:(1)严格控制进入厌氧反应器的悬浮性蛋白并尽量去除水中胶体性蛋白,可通过添加絮凝剂或高效分离机来控制污水中蛋白含量。(2)定期排泥,防止MgNH4PO4在反应器底部积累。(3)出水管路定期清洗,可用10%的盐酸+缓蚀剂浸泡管道或采用U-PVC管。由于U-PVC耐腐蚀以及表面光滑,结晶不易在管壁上吸附。(4)采用新工艺,CO2分压增加可缓解MgNH4PO4的形成。由于EGSB反应器高度都在15米以上,反应器下部CO2分压增大,可缓解MgNH4PO4的析出。但如[Mg2+]·[NH4+]·[PO43-]浓度积积很高,则效果不好。(5)适当添加Fe盐。铁盐与PO43可形成Fe3(PO4)2,使鸟粪石达不到饱和程度,多余的铁用来形成FeS或FeCO3。(6)车间适当补充鲜水,稀释Mg2+、PO43-、NH4+-N的浓度。4.2高氨氮带来的问题高氨氮废水除对厌氧反应器形成晶体外,对厌氧、好氧反应器的稳定运行都有一定影响。氨氮的毒性是由游离氨引起的,实践证明,氨氮浓度在500mg/L以上,PH值在7.2以上,所形成的颗粒污泥形状不规则,成扁平状,游离氨对未驯化的颗粒污泥产甲烷活性的50%IC值为50mg/L,高氨氮厌氧出水对好氧工艺的影响也是明显的。NH4+转化为硝酸盐如下反应:NH4++3/2O2—NO2-+2H++H20,综合氨氧化和细胞体合成反应方程式如下:NO2-+1/2O2→NO3-,由于DO的限制,NH4+的氧化如停留在NO2-阶段,而NO2-具有还原性,可能会影响出水COD值,故设计好氧工艺时,应考虑完整的脱氮工艺,所以在现场调试过程中应具有对总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的监测能力,才能为调试提供数据支持。5结论(1)玉米淀粉生产用水量一般与生产工艺、单元设备性能、玉米原料质量和日常管理有关,在保证产品质量的前提下,节水和节能可达到一个最佳值。(2)进行干物的有效回收是解决节水与废水处理之间的矛盾,实现清洁生产的关键。(3)设计、调试时应明确不同车间所排废水的水量、水质,根据实际情况合理选择工艺。如有些变性淀粉废水COD不高,但硫酸盐较高,则最好超越到好氧;而有些厂出水有低浓度的赖氧酸废水(COD:3000~5000mg/L)则最好与原淀粉废水混合后,共同经厌氧处理后在进行好氧处理。另外,由于车间用水循环次数增加,不可生化的COD比例有所增加。所以,调试时应尽量采取低的污泥负荷,增加停留时间。第一作者:石宪奎,男,1967年生,副教授,北京科技大学在读博士,从事废水厌氧生物处理方面的研究.2003年黑龙江省教育厅科技基金资助项目(No.10531144)E-mail:shxk2002@126.com,电话:045188037126、13121810626ResearchonacleanerproductionprocessofmaizestarchandcountermeasuresofwastewatertreatmentShiXiankui1QiaoZhuangming2YiangYunfen21.HeilongjiangInstituteofScienceandTechnology,150027Harbin,China2.JinanShifangwateraffairCO.LTD,Jinan,250100,ChinaAbstract:Watersavingmethodsformaizestarchproductionisinvestigatedandtheresultsindicatedthatprocesswaterrecyclecanmeetwatersaving,energysavingandreuseofwastefromthesystem.Moreover,thecountermeasuresagainstwastewatertreatmentispresent.Keywords:maizestarchcleanerproductionwastewatertreatment
本文标题:玉米淀粉生产节水与废水处理实践研究
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