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第1页大连泰山热电有限公司2012年1月份经济活动分析会议材料之一大连泰山热电有限公司2011年度经济活动分析报告2012年2月17日各位领导、同志们:2011年,在公司领导班子的正确带领下,在全体干部员工的共同努力下,紧紧围绕公司年度工作报告精神,以安全生产为基础,以经济效益为中心,以强化绩效管理为手段,努力克服上网电量空间大幅萎缩,燃料成本不断上涨,央行连续加息,融资环境急剧变化等不利因素,实现利润总额1853万元。下面,我就公司2011年经济活动情况进行通报。一、辽宁省发供电形势1.辽宁省用电需求情况2011年,辽宁省用电负荷继续保持增长的态势,但从下半年开始,增长幅度有所回落。截止到年末,全省全社会用电量完成1861.53亿千瓦时,同比增长8.53%,比上半年增幅回落0.98个百分点。第2页2.辽宁电网装机容量情况截止2011年末,辽宁电网装机容量3400.4万千瓦,同比增长5.36%。其中,火电机组装机容量2851.29万千瓦,同比增长2.86%。3.辽宁省发电量完成情况2011年,辽宁省发电量累计完成1423.33亿千瓦时,同比增长6.20%。其中,火电机组完成发电量1315.79亿千瓦时,同比增长6.43%。辽宁省发电量增长幅度低于用电量2.33个百分点,其中火电机组发电量增长幅度低于用电量2.10个百分点。4.省间联络线受入电量情况2011年,省间联络线累计受入电量455.16亿千瓦时,同比增长14.14%,影响发电设备利用小时同比下降166小时。5.辽宁省发电设备利用小时情况2011年,全省发电设备利用小时完成4398小时,同比下降225小时。其中火电机组设备平均利用小时为4790小时,同比降低118小时。东北公司火电机组设备平均利用小时为4999小时,比辽宁省火电机组平均利用小时数多209小时。6.省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况2011年,省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时,其中东北公司下属5家发电企业,发电设备平均利用小时为5015小时,比省内24家统调火电机组设备平均利用小时多191小时。第3页二、公司2011年主要生产经营指标完成情况1.发电量实际完成131349万千瓦时,同比减少23784万千瓦时,降幅为15.33%,完成泰山公司及东北公司年中调整计划137700万千瓦时的95.39%,较计划值减少6351万千瓦时。2.供热量实际完成314.38万吉焦,同比增加21.57万吉焦,增幅为7.37%,完成泰山公司及东北公司年度计划303万吉焦的103.75%,较计划值增加11.38万吉焦。3.供电煤耗实际完成303克/千瓦时,同比下降18克/千瓦时。较泰山公司及东北公司年中调整计划310克/千瓦时下降7克/千瓦时。4.入炉综合标煤单价实际完成603.48元/吨,同比上升32.63元/吨,涨幅5.72%。较东北公司计划指标620.06元/吨下降16.58元/吨。5.资产及经营质量截至12月末,公司资产总额12.05亿元,负债8.81亿元,权益总额3.25亿元。资产负债率73.05%,同比下降1.90个百分点;流动资产周转率6.84次,同比提高0.4次;EVA累计完成1036.75万元,完成东北公司考核指标(-2139万元)的-48.47%。6.利润总额第4页实际完成1853万元,同比减少利润3286万元,减幅为63.94%。三、公司2011年生产经营情况分析(一)安全生产情况1.安全情况发生非计划停运一次,未发生人身轻伤以上不安全事件。截止12月31日实现年度连续安全生产365天。机组等效可用系数完成93.93%,较同期升高2.84个百分点,较东北公司年度计划88.36%升高5.57个百分点。2.设备计划检修情况1号机组运行6726.32小时,备用2033.68小时,机组利用小时5001小时,负荷率74%。2号机组运行6533.87小时,临检80.08小时,备用1179.05小时,大修967小时,机组利用小时4729小时,负荷率72%。3.设备缺陷情况及分析各专业共发现设备缺陷2206件,同比增加134件,已处理2109件,同比增加134件,缺陷消除率95.60%,同比降低1.99个百分点。发现的缺陷中锅炉专业缺陷最多,占缺陷总量的23.12%,其次是燃料专业和电气专业,分别占缺陷总量的22.76%和18.90%。各专业缺陷比例同比增幅最大的是电气专业,同比增加6.14个百分点,同比减幅最大的是化学专业,同比下降8.55个百分点。各专业发现设备缺陷数量及消除率详见表1。表1设备缺陷情况分析表单位:件、%第5页专业缺陷已处理未处理消除率%各专业缺陷占缺陷总数的比例%各专业缺陷比例%同比汽机2211754679.1910.023.12锅炉510501998.2423.123.40电气4174051297.1218.906.14燃料502498499.2022.760.64化学229221896.5110.38-8.55热工3273091894.5014.82-4.74合计220621099795.60100全年发生影响负荷的事件共28件,影响少发电量40153.35万千瓦时,其中:主汽门门杆断裂造成停机临检1次,影响少发电量729万千瓦时;2号机组大修1次,影响少发电量9670万千瓦时;1、2号机组各停备2次,共计停备3212.76小时(单机),影响少发电量29490.7万千瓦时;因热电偶泄漏、高压流化风机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、给煤机故障、低压缸胀差大等问题造成降负荷运行22次,影响少发电量263.65万千瓦时。设备缺陷问题反映出设备治理仍需加强,尤其是给煤机故障频繁,全年共发生14次,仅9月份就连续发生7次,生产部门要引起高度重视,进一步加强设备检修维护管理。(二)主要生产指标完成情况分析第6页1.发电量实际完成131349万千瓦时,同比减少23784万千瓦时。同比减少的主要原因:一是受省经信委下达的年度发电计划和电网调电计划影响,机组停备时间同比增加;二是设备缺陷影响。2.上网电量实际完成117217万千瓦时,同比减少21652万千瓦时,降幅为15.59%。完成省经信委年度调整计划119764万千瓦时的97.87%,较计划值减少2547万千瓦时。同比减少的主要原因:一是发电量同比减少,影响上网电量减少21291万千瓦时,二是综合厂用电率同比上升0.28个百分点,影响上网电量减少361万千瓦时。3.供热量实际完成314.38万吉焦,同比增加21.57万吉焦。同比增加的主要原因:一是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积32.11万平方米,同比增加供热量4.06万吉焦;二是新建蒸汽管网3月15日投入运行,增加供热量23.31万吉焦;三是大发及直供单位供热量完成282.66万吉焦,同比减少5.80万吉焦。4.发电设备利用小时实际完成4865小时,同比减少881小时。比东北公司系统发电设备平均利用小时4999小时低134小时,在省内统调24家10万千瓦等级机组中排名第十二位,比平均值4824小时高41小时。2011年发电设备利用小时第7页数各月完成情况及同比情况详见图1。图1发电设备利用小时数各月完成情况及同比-1000010002000300040005000600020115375195561612280266316862247436428726391442350854714784865同期511477535152327552357313712894496556428148035847553913725746同比264121885-257-257-509-421-132-269-165-56665338106-8811月2月3月一季度4月5月6月二季度上半年7月8月9月三季度10月11月12月四季度全年从图中我们可以清楚的看到,一、四季度由于供暖期“以热定电”的运行方式影响,发电设备利用小时同比略有升高,但二、三季度受电网供电形势影响,基本一直保持单机运行状态,发电利用小时同比分别减少509小时和566小时,影响全年发电利用小时同比减少881小时,降幅高达15.33%。5.供电标准煤耗率实际完成303克/千瓦时,同比下降18克/千瓦时。同比下降的主要原因是:一是热电比完成74.50%,同比上升15.93个百分点,影响供电煤耗下降16克/千瓦时;二是烟气含氧量、真空、主汽压力、端差等小指标同比有所改善,影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦第8页时;三是综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好,影响供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。6.综合厂用电率实际完成10.76%,同比升高0.28个百分点,较公司年度计划10.68%升高了0.08个百分点,较东北公司年度计划11%降低了0.24个百分点。同比升高的主要原因:一是发电量同比减少23784万千瓦时,影响综合厂用电率升高1.90个百分点;二是发电厂用电量同比减少2374万千瓦时,影响综合厂用电率降低1.81个百分点;三是供热厂用电量同比增加268万千瓦时,影响综合厂用电率升高0.21个百分点;四是非生产用电及变损同比减少26万千瓦时,影响综合厂用电率降低0.02个百分点。7.发电厂用电率实际完成7.81%,同比降低0.33百分点。同比降低的主要原因:一是机组运行负荷同比降低0.96MW,同比增加点炉防腐一次,进行煤中添加石灰石试验等因素,影响给水泵耗电率同比升高0.08个百分点,脱硫系统耗电率同比升高0.07个百分点,输煤系统耗电率同比升高0.02个百分点,化学制水系统耗电率同比升高0.03个百分点,凝结水泵耗电率同比升高0.01个百分点,一二次风机耗电率同比升高0.01个百分点;二是供热量同比增加,热电分摊比同比上升5.06个百分点,影响发电厂用电率下降0.55个百分点。8.供热厂用电率实际完成11.57千瓦时/吉焦,同比上升0.06千瓦时/吉焦。第9页同比上升的主要原因:一是供热量同比增加21.57万吉焦,影响供热厂用电率同比下降0.79千瓦时/吉焦;二是2010-2011年供暖期增加头道沟供热面积及供暖期延长,热网循环水泵耗用电量同比增加77万千瓦时,影响供热厂用电率同比增加0.24千瓦时/吉焦;三是非供暖期新增工业抽汽负荷,分摊厂用电量191万千瓦时,影响供热厂用电率同比增加0.61千瓦时/吉焦。9.发电水耗率实际完成20.4吨/万千瓦时,同比增加0.1吨/万千瓦时,较公司年度计划22吨/万千瓦时,降低1.6吨/万千瓦时。同比增加的主要原因:一是发电量同比减少;二是新增工业抽汽负荷,影响凝汽器补水增加;三是供暖期供热面积增加,热网补水量增加;四是1号机循环水塔盆清淤排水一次;五是2号机组大修管道冲洗打压、锅炉上水找漏;六是1号机组进行胶球清洗系统试验;七是地下消防水及闭冷水系统有漏点;八是厂内施工用水。10.供热标准煤耗率实际完成39.32公斤/吉焦,同比减少0.08公斤/吉焦。11.供热水耗率实际完成0.24吨/吉焦,同比增加0.01吨/吉焦。12.石灰石消耗量实际消耗51525吨,同比增加4543.61吨。同比增加的主要原因:一是燃煤含硫量(St,d)同比升高0.01个百分第10页点;二是石灰石品质不符合脱硫要求;三是进行煤中添加石灰石脱硫试验。13.非生产用电量办公楼累计耗用电量12.8万千瓦时,用电率为0.01%;宏泰公司及非生产三能累计耗用电量49.54万千瓦时,用电率为0.04%。14.脱硫系统耗电量实际耗用电量200.90万千瓦时,耗电率为0.15%。(三)小指标完成情况及分析1.主汽温度完成536.96℃,同比降低0.1℃,影响煤耗同比升高0.01克/千瓦时;2.主汽压力完成13.08Mpa,同比升高0.35Mpa,影响煤耗同比降低1.16克/千瓦时;3.再热温度完成536.91℃,同比升高0.74℃,影响煤耗同比降低0.06克/千瓦时;4.真空完成-95.38KPa,同比降低0.91kpa,影响煤耗同比降低2.06克/千瓦时;5.过冷
本文标题:XXXX年度经济活动分析报告
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