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技术工作总结素彩网[PPT模板免费下载无需注册]~150m3/h,阳树脂采用氢型阳离子交换树脂。阴树脂采用201×7阴离子交换树脂系统采用并联运行。再生系统流程系统共有两套再生系统,可以同时供阴床和阳床系统再生,再生工艺阳床阴床常温稀碱液再生正常置换时间为90分钟正常置换时间为90分钟现在浓度和时间控制都很模糊再生工艺控制:无温度控制,无精确浓度控制,有粗略连度控制,无置换末端水质检测标准。浓度为2%~4%浓度为3%~6%常温稀盐酸再生再生盐酸消耗2.5吨/万吨水、碱为1.8吨/万吨水,冬季由于水温较低而消耗更高,根据现有水硬度情况,还有近20%的空间可以降低。再生消耗情况素彩网[PPT模板免费下载无需注册]课题目标素彩网sc115.com[PPT模板免费下载无需注册]实现除盐水盐酸耗降低15%碱降低10%产水效率提升6%实现效益20万元以上通过实验总结出一套较为标准的再生模式技术方案技术特征素彩网[PPT模板免费下载无需注册](1)末端控制检验方法的使用。(2)在现有再生模式下末端废液的规律摸索。(3)置换步骤酸碱液进液速度和再生质量的关系。(4)酸碱液浓度、进度对再生效率的影响。(5)酸碱液浓度控制过程中的影响因素。(6)再生温度对出水二氧化硅的影响。从实验情况看,效果良好。6月份下旬完成1对每个离子交换器再生实行统一的定浓度,定温度,定体积、定浓速、定流速模式。23对检测酸碱的浓度表进行更换,采用在线形式确保酸碱浓度标准,持续稳定。实现对再生废液离子含量的监测,确保再生过程的质量。具体改造思路改造前再生系统改造后再生系统改造后的优点XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX实施计划及进度效益计算项目月份合计计划节约(万元)12345除盐水(吨)单位酸成本(元)单位酸计划成本(元)单位碱成本(元)单位碱计划成本(元)合计14.762010年实际运行酸碱耗与计划比较项目碱单耗酸单耗合计(万元)2009年1~10月2010年1~10月差额(吨/万吨水)节约额(吨)价格(元/吨)节约成本(万元)10.6610.2320.892010年与2009年1~5月酸碱耗对比表酸单耗比2009年同期降低了15%比计划节约了6.2%。碱单耗比2009年同期降低了30.8%比计划节约47.1%1-5月运行成本与2009年同期比较节约了8.19万元,与计划比较节约运行成本·万元较好的实现了项目目标投资回报率项目投资后1~5月节约成本8.19万元,两个月收回成本。项目总投资2.56万元。该项目实施后有效的解决了除盐水再生酸、碱的消耗,同时摸索出了一套完整的操作规程,不仅提高了员工的操作技能,更大的降低了除盐水再生酸、碱耗。结论谢谢
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