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降低烧结返矿率的途径与实践王静波吴凤霞李发展(安阳钢铁公司烧结厂)摘要通过对影响烧结返矿率的因素进行分析,从优化配料、强化制粒和造球、提高料层厚度、实现低碳低水均质烧结等几个方面着手,使烧结返矿率从1998年的23.6%降到了2003年的16.9%。关麓词烧结返矿率降低随着炼铁精料技术的发展,高炉对烧结矿质量的要求越来越严,不仅要求其品位、碱度稳定,而且对其强度和粒度组成的要求也越来越高。安钢烧结厂28m2烧结机系统现有4台机,2003年计划产量130万t。近几年,随着低硅铁精矿的采用,烧结矿品位提高,但同时也出现了成品矿强度降低和细粒级(1O一5ram)比例增加的问题(其中也包括混合料添加白云石的负面作用),对烧结和炼铁生产造成了不同程度的影响。尤其是返矿率上升,对降低烧结成本和加工费不利。据以往的经验,返矿率每增加1%,高炉焦比升高0.5%一1%,产量下降1%。为此,降低烧结返矿率成为了我们工作中的一个重要方面。经过几年的努力,我们摸索出了一套行之有效的方法,并在生产中获得了初步成功。2影响烧结返矿率的主要因素多年的生产实践及有关研究表明,影响烧结返矿率的因素是多方面的,也是复杂的。既有烧结料化学成分、矿物组成的影响,又有配碳量、混合料水分、料层厚度、透气性等工艺操作参数方面的影响,另外,抽风负压、冷却速度等设备工艺参数也对返矿率有不同程度的影响。收稿日期:2003—04—23联系人:王静波(455004)河南安阳钢铁公司烧结厂3降低返矿率的主要措施及对策3.1配加高品位粉矿改善混合料原始粒度组成,提高混合造球效果,能有效改善料层透气性,提高烧结矿产质量。实践表明,当粉矿加入量为10%时,料层透气性从0.77mS/(m2·rain)上升到0.90m3/(m2·rain),相应的烧结生产率提高4%一5%;粉矿配加量为20%时,透性提高到1.25m3/(m2·rain),生产率提高14%一15%。有鉴于此,我们在生产中配加了一定比例的高品位巴西粉和印度粉,结果料层透气性明显性改善,生产率提高,对降低返矿率起到了明显的作用。3.2加强燃料和熔剂的破碎操作众所周知,熔剂和燃料粒度对烧结生产有很大影响。粒度过粗,会使其在混合料中分布不均匀,造成强度和结块不均匀。尤其是熔剂(生石灰)粒度偏大时,在配料过程中不易消化,常造成烧结矿出现白点,导致返矿量增加。因此,我们要求熔剂粒度控制在3mm的占90%以上,并增设了熔剂破碎检查筛分,要求岗位工人随时抽样检查,确保粒度合格。目前,熔剂粒度合格率平均达到了93.2%。为了减少熔剂粒度波动带来的烧结矿质量和强度的不稳定,还在实现微机自动配料的基础上采用了生石灰配消器,并使用热水对其进行消化。燃料粒度过粗会造成燃烧带过宽,料层阻力增大,影响透气性和产量;过细,则造成燃烧速度过快,燃烧带变窄,影响烧结矿强度。经反维普资讯期复实践,最后确定控制燃料中0.5~3mm粒级在90%以上。并将燃料破碎分成粗破和细破两部分进行,粗破采用一台四辊破碎机,细破采用三台四辊破碎机,利用给料量的不同,提高破碎效率和质量合格率。同时在生产管理上,推行标准化操作,严格工艺纪律。实施上述措施后效果明显,燃料粒度合格率平均为92.3%。3.3严格配料操作有差别,变料过程中必然造成配比的变化。因此,要特别注意变料过程中的配料操作,力求稳定烧结矿成分。另外,在常规操作中,也要尽可能减少配比调整次数,以保证烧结矿质量的稳定。3.4提高烧结矿碱度碱度是影响烧结矿矿物组成和强度的一个主要因素,在相同的工艺操作条件下,不同碱度烧结矿的矿物组成略有差别,致使烧结矿强由于原料场料堆不同,相应的化学成分略度相差很大(见表1)。表1不同碱度烧结矿的粒度组成(%)由表l可看出:随烧结矿碱度升高,成品矿中5m粒级含量逐渐减少,强度呈上升趋势。从理论上分析,高碱度烧结矿的粘结相以铁酸钙为主,铁酸钙不仅强度高,而且其还原性也很好。因此,在一定范围内,提高烧结矿碱度,能改善其粒度组成和强度。从2002年5月起,我们将烧结矿的碱度由原来的1.8提高到2.0。同时,为避免碱度波动对烧结矿质量的影响,在生产操作上力求碱度的稳定。3.5强化混匀制粒.提高料层能透气性为提高料层透气性,保证烧好烧透,以降低返矿量,我们对混匀制粒工艺进行了一些改造,适当减小了混合机倾角,延长了混合造球时间。此外,考虑到我厂的返矿(特别是热返矿)没有直接参与配料,不利于烧结矿质量的稳定,所以我们改进了原来的加水制度,将混合料一次水改在预热滚筒中添加,以减少热返矿对混合料造球和透气性的影响。3.6提高料层厚度.实现低水低碳烧结我厂烧结所用原料主要为赤铁矿,所需烧结温度较低,客观上要求混合料水分较低。对高碱度烧结矿而言,其主要矿相为赤铁矿和铁酸钙,铁酸钙的强度较好,它的形成温度在l200℃左右,一旦配碳量过高,燃烧带温度将达到l300℃以上,极易造成Fe203分解,使矿物组成中Fe30和FeO增加,铁酸钙含量降低,引起成品矿强度下降。同时,燃烧带温度过高,易生成柱状或块状铁酸钙,造成冷却时出现裂’纹,使烧结矿强度降低,返矿量升高。通过上述分析和总结以往的操作经验,我们将混合料水分控制在6.2%左右,较原来降低了一个百分点;燃料配比为5.2%,也比原来下降了0.5%。然而,要实现低水、低碳操作,厚料层是基础,也只有实现了厚料层,才能达到低碳高强度的目的。目前,我们已将料层厚度由330mm提高到了420mm,效果较为明显。3.7延长冷却时间冷却速度过快,会对成品烧结矿强度和粒度组成造成不利影响。为了将此影响降到最低程度,我们调整了带冷机机速,使烧结矿的冷却时间由原来的20min延长到35min,为改善其粒度组成创造了条件。4生产效果自2002年5月份生产高碱度烧结矿以来,通过实施上述措施,烧结返矿率整体水平比以往同样生产高碱度烧结矿时下降了3~4个百分点。具体数据见表2。表2近年来烧结返矿率的变化年份199819992000200120022003(1—3)返矿率/%23.621.220.5319.4417.1416.9维普资讯)在安钢现有原料条件及生产条件下,保持原料成分稳定,适当提高碱度,能够获得强度和摩较好的烧结矿,降低返矿率。2)适当配加进口粉矿,改善混合料的原始粒度组成,提高料层透气性,可以提高烧结矿成品率。3)严格破煤操作,改进加水方式,提高料层厚度,实现低水低碳厚料层烧结,有利于提高烧结矿的平均粒度。4)在保证生产顺行的情况下,适当降低烧结矿的冷却速度,可减轻烧结矿的粒度细化,降低返矿率。sI姗M匮AsI瓜ESlf0RRE】J‘:INGs】.】[ERRErINsWangJlngboeta1.AbstractThroughanalyzingthefactorsinfluencingthereturns-out,somemefsure8,such鼬proportioningoptim1~tlon,deepbedand~ow-water/em'bonslnterlngandgranulationenhanceetc.,wereadoptedin28slnteringmachinesystemofANGANG.Asaresult。theslnterreturnsweredecreasedto16.9%.KeywordsslnteHng,sinterreturns,decrease世界Midrex工艺直接还原厂一览表直接还原厂厂址年产能/Mt设备数量产品投产年状况·乔治敦钢公司美国南卡罗莱纳州乔治敦0.40lDRl’7l0伊斯帕特汉堡钢铁公司德国汉堡0.40lDRl’7l0伊斯帕特魁北克冶金公司l加拿大魁北克省孔勒特克0.401DRl’73lSIDERCA阿根廷坎帕纳0.40lDRl’760伊斯帕特魁北克冶金公司2加拿大魁北克省孔勒特克O.6OlDRl’77l臭里诺科黑色冶金公司I委内瑞拉马坦萨斯O.35lDRl’770阿根廷钢业公司阿根廷孔斯蒂图西翁O.60lDRl’780卡塔尔钢铁公司卡塔尔Meeaieed0.40lDRl’780臭里诺科黑色冶金公司Ⅱ委内瑞拉马坦萨斯1.293DRl’790加勒比伊斯帕特公司特立尼达多巴哥波因特利萨斯O.842DRl’80/’820沙特钢铁公司I沙特朱拜勒O.8o2DRl’82/’830臭斯科尔电冶金公司俄罗斯奥斯科尔1.674DRl’83/’85/’86/’870ArestedMm8马来西亚拉不安岛O.65lHBl’840胡齐斯坦钢公司伊朗阿瓦士1.844DRl—’85/’90/’92/’020亚历山大国家钢铁公司I埃及杜海莱O.72lDRl’860利比亚钢铁公司I利比亚米苏拉塔1.1O2DRl’89/’900埃萨钢公司I&Ⅱ.印度HaziraO.882HBl’900臭帕科公司委内瑞拉臭尔达斯港1.oolHBl’900VENPRECAR委内瑞拉马坦萨斯O.66lHBl’900埃萨钢公司m印度Hazira0.44lHBl’920沙特钢铁公司Ⅱ沙特朱拜勒O.65lDRl’920穆巴拉克钢公司伊朗穆巴拉克3.2O5DRl’92/’93/’940伊斯帕特工业印度Raigad1.oolDRl’940亚历山大国家钢铁公司Ⅱ埃及杜海莱O.8OlDRl__
本文标题:降低烧结返矿率的途径与实践
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