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案例1:浅谈钢筋优化下料降低成本策划背景:合理的钢筋下料能够在较短的生产周期实现高品质的生产力,达到到提高经济效益的目的。策划实施:负责钢筋的技术员应当熟悉图纸、图集、规范,防止下料过程中出现错误。首先技术员制作钢筋料表时,需要合理的采用机械连接。直径40mm的HRB400级环向钢筋采用机械连接时,一个正反丝套筒需要3个工人进行操作,通常顺利的情况下,需要花费约半个小时的时间才能操作到位。可是现场实际施工的时候,经常都会出现许多钢筋机械连接出现不合格的情况。因此从施工工期及施工质量与机械连接所节约的钢筋量比较来看,并不能达到在较短的施工周期实现较高的生产力。再比如:某项目筏板基础(A+B+C)层内环板下面有4圈竖向钢筋,钢筋总根数为2219根。施工图中钢筋的连接形式如下:在制作钢筋料表时,可以对该部分钢筋进行工程变更,将三种钢筋变成一根长度5.4米直径32mm的HRB400级钢筋。实施效果:第一:节约资金。经过工程变更后能够从原材料费用、钢筋加工人工费、现场绑扎人工费三个方面体现出所节约的量,比较如下:①原材料费用变更前:m前=[2.2m×3.85+(3.1m+2.4m)×6.31]×2219=95.805t;变更后:m后=5.4m×6.31×2219=75.610t。变更后钢筋总的节约质量:m=95.805-75.610=20.195t1吨钢筋的综合单价大约为5000元,因此节约的原材料费用为:20.195×5000=100975元②钢筋加工人工费1吨钢筋加工的人工费大约为74.67元,因此节约的钢筋加工人工费为:20.195×74.67=1507.96元③钢筋现场绑扎人工费1吨钢筋现场绑扎的人工费大约为360元,因此节约的现场绑扎人工费为:20.195×360=7270.2元所以经过该工程变更的实施后,3号核岛筏基A、B、C层内环板下面2219根钢筋能够节约总的费用为:100975+1507.96+7270.2=109753.16元第二,变更后能更加有利于现场施工注意事项:根据以前的施工经验,如果按照施工图纸进行施工。钢筋绑扎的质量可能会受到影响。并且施工周期也会增加。合理利用钢筋原料,截下的钢筋要尽量利用起来,同时要保证钢筋加工的合格率,避免因为钢筋加工的不合格而影响现场的施工。
本文标题:钢筋优化案例《浅谈钢筋优化下料降低成本》
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