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转炉车间百万吨扩能改造工作总结2011年在公司董事会的正确决策和姬总的英明领导下,进行了百万吨扩能改造,各项目均已基本完成,现对此期间的工作做以总结汇报。⒈进行了转炉扩容:⑴将炉衬砖由450mm减至400mm,炉底砖由500mm减至450mm,炉口尺寸扩大100mm至1030mm,熔池砖厚度增加10mm,变为150mm×400mm,取消炉壳炉帽部位法兰,炉帽砌筑增加一层,变为9层,水冷炉口尺寸应相应增加100mm,变为1250mm,经测算装入量增加3-4吨后炉容比为0.46,基本和扩容前相近,液面枪位无大的变化,经过了跟踪实验,结论是可以满足扩容后的冶炼要求。⑵炉帽、炉身、熔池、炉底砖分开配比,出钢口座砖孔径变为Ф240mm,综合砌筑,保证综合炉龄达到6000-8000炉。增加了出钢口尺寸,变目前外径190mm、长度850mm、内径Ф110mm为外径200mm、长度800mm、内径Ф120mm,实验证明解决了因出钢量增加而导致出钢时间长、延长冶炼周期的问题。⑶调整了挡渣球比重,密度应达到4.2g/cm3以上,单重由目前11kg变为14kg,球体流钢槽深度10mm,球体直径由Ф190mm变为Ф200mm,经过使用验证了其满足出钢口尺寸增大的需要。⑷调整了挡渣塞尺寸。变Ф80mm×Ф120mm×160mm为Ф90mm×Ф140mm×160mm,适应了出钢口尺寸变大的需要。⒉进行了氧枪高效性改造,变目前三孔氧枪Ф140mm,Ф108mm,Ф86mm,吼口直径22,22.5为Ф140mm,Ф108mm,Ф86mm,吼口直径23.5,出口直径30.5,倾角10.5的三孔氧枪,氧气压力控制在8.0Kg-8.5kg,氧枪流量4500M3/h-4800M3/h,流量增加20-25%左右,使用发现其可缩短冶炼时间3-4分,供氧时间降至15±0.5分。同时对供氧管路(包括金属软管)进行了扩径改造至Ф86mm以配合氧气流量的增加。⒊对活动烟罩将1#炉参照2#炉改造成为快速接头,使其能随时打开,方便了处理卡料、粘枪、换枪,减少了补焊活动罩排水补水时间,加快了节奏。⒋对转炉操作室外墙进行了加固及隔热改造,解决了室内温度过高的问题。⒌对炉下清渣操作室进行了加高扩容,拓展了操作视线,满足了生产需要。⒍对炉前挡火门进行了加高500mm,抬高挡火门取样测温孔300mm,减少转炉倒渣倾角。⒎对炉前铸铁板采取了垫砖加高,制作了300mm×1500mm×2000mm的取样测温平台,使操作位置上移,减少了倒炉时的炉渣流失,留渣1.5吨以上,溅渣时间延至1分30至2分,提高了溅渣效果,保持了炉型,减少了强制补护炉时间。⒏自制了石灰水简易喷涂隔离装置,提高了炉口渣清理速度,加快了生产节奏。⒐配合检修部门对炉下轨道、挡火板、挡火墙进行了改造及加固。⒑将合金下料管行走轨道延长了500mm,消除了下料管下半部分被炉渣烧变形而导致的经常卡料,减少了合金加不及时造成的质量问题。同时减少了检修更换维护时间及次数,加快了生产节奏。⒒组织职工进行理论及操作技能学习,提高了操作技能,一倒成功率及温度命中率提高至80﹪以上,高低温钢及后吹钢数量大幅度下降。⒓进行了钢包喂丝实验工作。期间重点跟踪了钢水脱硫率、喂丝量、喂丝速度。为在快节奏条件下生产大断面铸坯积累了经验。跟踪统计数据如下表:跟踪炉次(炉)喂线总量(m)平均喂线量(m)最多喂线量(m)最少喂线量(m)平均脱硫率%最高脱硫率%脱硫大于0.005%炉次(炉)超标放钢炉次(S大于0.050%,炉)2071419068.61502512.01308477结果⑴使用后对钢水的脱硫率有了明显的提高,平均脱硫率达到了12.01%,平均脱硫6.2个硫磺,比首次使用提高了2.56%。使用喂丝工艺进一步增强了消化应对高硫铁水的能力。⑵期间产生裂纹等废品32.66吨,废品率0.3%,未使用时同期产生裂纹等废品69.29吨,废品率2.07%,在铁水条件变化较大的情况下,废品率降低了2.4%,废品率大大降低,并且130*345铸坯首次未产生裂纹废品。本次实验期间共有77炉S超标放钢,但未造成大的质量问题,这在以前是不可能。⑶使用后,同时对脱氧合金化进行了调整,在铁水质量大幅下滑的情况下,废品率大幅下降,大幅下降,合金总成本也基本持平,未增加成本。⒔远赴山西、河南等地钢厂参观学习,开拓了视野、汲取了经验,为进一步适应快节奏生产奠定了基础。此致敬礼2011-11-28
本文标题:转炉车间百万吨扩能改造工作总结
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