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1煅烧电除尘器在我公司的应用李幼文(江苏华尔润集团有限责任公司设计研究院江苏张家港215625)摘要:针对轻灰煅烧炉气中的碱尘,采用电除尘的方法(干法),回收作为煅烧炉返碱,从而增加产量,减少部分产品在重碱与煅烧之间的循环,降低能耗。关键词:重碱;轻灰;电除尘器;一、前言煅烧是纯碱制造的主要工序,湿重碱(NaHCO3+H20)被煅烧为纯碱,其过程国内多采用回转式煅烧炉来完成,煅烧炉用蒸汽加热,炉内排出的尾气如何处理,是近年纯碱行业讨论的热点:我公司一期联碱项目,开始采用旋风除尘单级分离流程,炉气分离不彻底,造成轻灰炉气冷凝液碱度较高(7~9tt)后技改为旋风除尘后串联热碱液喷淋洗涤流程,冷凝液碱度降到3~5tt,产生的热碱液通过滤过工序进入系统。我公司在二期联碱扩建项目中,借鉴行业先进技术,采用干法电除尘器替代热碱液喷淋洗涤流程,除尘效率高,既可回收尾气中大部分碱尘返回煅烧炉,又有利于系统水平衡。显然是一大技术进步。二、煅烧炉尾气处理工艺2.1、制碱业一般采用回转式煅烧炉,它处理的是湿重碱,湿重碱的成分见表1。经过炉内一系列物理化学反应,生成纯碱,炉头排出炉气。炉内的物理化学反应为:2NaHCO3△Na2CO3+CO2↑+H2O↑NH4HCO3△NH3+2CO2↑+H2O↑NaHCO3+NH4Cl△NaCl+NH3↑+CO2↑+H2O↑H2O(l)△H2O(g)2.2、我公司湿重碱,出炉纯碱,尾气的物料组分如下:表1:湿重碱的成份NaHCO3Na2CO3NaClNH4HCO3H2O质量%~69.93~6.4~0.3~3.56~19.81温度30℃2表2:出炉成品(纯碱)的成份Na2CO3NaCl杂质灼失质量%99.3~0.6~0.02其余温度170℃表3:出炉尾气的成份H2O(g)CO2NH3空气碱尘体积%69.9325.872.531.678~15(g/m3)温度110℃2.3、湿重碱在回转式煅烧炉中被加热至160~180℃时,分解成成品纯碱及尾气,纯碱进成品仓,尾气经冷凝、洗涤、净化降温后的主要成分为CO2,CO2气体通过压缩机送入碳化塔,在制碱塔中重新和原料液反应,进一步循环利用。2.4、煅烧炉尾气量的计算:重碱煅烧理论上生成炉气量我公司煅烧烧成率约51%,据此计算出每生产一吨纯碱需重碱量约2008kg,(未计产品损失)重碱组成为:NaHCO3:69.93%,NH4HCO3:3.56%,H2O:19.81%,计算每生产1吨纯碱生成炉气量Nm3(1)CO2气体生成量GA:2NaHCO3→Na2CO3+CO2↑+H2O↑G1=(2008×0.6993)/(2×84)=8.358KmolNH4HCO3→NH3↑+CO2↑+H2O↑G2=(2008×0.0356)/79=0.905KmolGA=G1+G2=8.358+0.905=9.263Kmol(2)NH3生成量GBNH4HCO3→NH3↑+CO2↑+H2O↑GB=(2008×0.0356)/79=0.905Kmol(3)H2O气生成量GW2NaHCO3→Na2CO3+CO2↑+H2O↑3G1=(2008×0.6993)/(2×84)=8.358KmolNH4HCO3→NH3↑+CO2↑+H2O↑G2=(2008×0.0356)/79=0.905KmolH2O(L)→H2O(g)G3=2008×0.1981=397.78Kg=22.099KmolGW=G1+G2+G3=8.358+0.905+22.099=31.362Kmol(4)生成炉气总量体积VG=9.263+0.905+31.362=41.53Kmol在标准状况下,炉气体积V=41.53×22.4=930.27Nm3/吨纯碱(5)我公司单炉尾气量,(单炉年生产纯碱量约11.5万吨)115000÷8000×930.27=13372.6Nm3/h考虑到煅烧控制在微负压生产,系统不可避免会漏入空气,通过理想气体状态方程计算,我公司煅烧炉的尾气量实际约15000m3/h(工况)2.5、煅烧炉的生产工艺流程:从煅烧炉中排出的气体主要含有碳酸钠固体,在通过一级旋风除尘器后,仍有约15g/m3的粉尘含量,除尘效率90%,煅烧炉的尾气量按15000m3/h计算,则:粉尘量为15g/m3×15000m3/h×90%=202.5kg/h,也就是每台炉子每小时有202.5kg的成品碱被热碱液喷淋溶化及冷却塔中的水冲走,我公司23万吨/年的纯碱项目配套二台同等规格的煅烧炉,那么每年约有近2×202.5×8000=3240吨的成品纯碱被喷淋溶解进入系统循环,即减少产量,又增加能耗,还不利于炉气冷凝液的综合利用。三、现有的几种回收方法针对这一较大的浪费,各碱厂采用了不同的回收方法:3.1、第一种方法,用水洗法回收,即在旋风除尘器后加上一级水洗收尘器,水洗除尘器的液体进入工艺,进行再反应。根据液体碱度的大小分别进入系统不同部位回收利用,这样可以减轻原第一级和第二级水冷却塔的负担,也可以减少部分污水排放。但是,已经制成的成品碱,再返回工艺流程,会增加反应时的各项指标。这一方法在我公司一期项目上应用,除尘效果较好。3.2、第二种方法,采用袋式除尘器。利用袋式收尘器的收尘效率高,操作维修方便,设备本体轻的特点,但存在如下问题:(1)炉气温度低于100℃会产生结露现象,而袋收尘器的结构特点,决定了其漏风系数较大,难以解决结露问4题;(2)袋式收尘器采用压缩空气清灰,而压缩空气会降低CO2的气体浓度;(3)碱尘容易糊袋,一旦袋子结疤,整个系统不通风,造成停产;(4)布袋寿命一般为一年,维修量很大。本办法已有几家纯碱厂做了试验,但最后均没有能够实现工业化运行。3.3、第三种方法,就是用电除尘器进行炉气碱尘回收。通过考察了解到,该方法已经在行业好几个厂家使用,均有较理想的效果,热碱回收效率达到90%以上。四、电除尘器用于煅烧炉气碱尘回收技术4.1、选择好电除尘在生产中的工艺位置,使之与生产工艺相衔接。我公司考虑到电除尘收集碱尘毕竟是第一次应用,出现故障难以避免,所以设计中保留了热碱液喷淋系统,与之并联互为备用,电除尘正常运行时关闭热碱液喷淋系统。如图。电除尘器在生产工艺中的布置4.2、由于电除尘器工作在高湿、高温、高腐蚀下的工况下,要尽最大限度地减少其结露的可能性,做好保温伴热、防结露、防腐蚀的措施。4.3、煅烧炉电除尘器的技术指标电场横断面积16㎡处理烟气量~20000m3/h入口烟气温度~120℃出口烟气温度>100℃入口浓度<15g/m35出口浓度<1.5g/m3五、投入费用、运行费用及收回成本5.1、电除尘器本体投资:~100万元/台套5.2、运行费用:电收尘器耗电(1)本体电耗:20KW(2)蒸汽加热(伴热)0.1t/h按电费0.65元/KW,蒸汽100元/t,折合运行费为23元/h。5.3、成本核算:单台除尘器每小时平均收回碱尘量202.5kg/h,两台电除尘器每年回收3240吨,每吨纯碱利润按目前500元计算,年创效益162万元,两年内就可收回投资。经济效益可观六、结语我公司二期煅烧炉电除尘器的应用,效果好,即回收了产品,又有利于母液平衡,在湿法除尘热碱液没有更好出路的情况下,在新建纯碱项目中值得推广。当然,如果热碱液有好的出路(如:生产小苏打;盐碱联合企业用来精制卤水;生产苛化烧碱),还需综合考虑。参考文献[1]王楚,周光耀等.纯碱生产工艺与设备计算[M].北京:化学工业出版社,1995作者李幼文(1972-),男,工程师,主要从事化工行业的技术研发工作。电话:151785810550517-58565593地址:江苏省张家港市锦丰镇华润路1号
本文标题:煅烧炉电除尘器在我公司的应用(最新)
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