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模板1参考答案要点一、生产阶段划分1、无水采气阶段(2000年8月-2004年9月)此阶段气井不产地层水,产水量、水气比、氯离子含量低符合凝析水特征(生产初期氯离子含量较高属于钻井酸化残留物所致),井口油套压差小。①净化阶段(2000年8月-2002年5月)随着钻井残留泥浆和残酸逐渐被气流带出,产层得到净化,近井地带渗透性变好,气井产气量逐渐增大,井口压力在投产初期出现一定回升,之后趋于缓慢平稳下降,油套压差有少量减小。气井所产水以残酸水为主,水气比和氯离子含量较高并存在一定幅度波动,总体呈明显的下降趋势。②稳产阶段(2002年6月-2004年9月)经过净化阶段后,氯离子含量降低至凝析水特征,气井产气量稳定,产少量凝析水,水气比低,井口压力下降平稳且较为缓慢,油套压差稳定在较小差值。2、气水同产阶段(2004年10月-2009年9月)此阶段气井所产水氯离子含量逐渐增加并符合地层水特征,产出地层水,产水量逐渐增大,水气比出现上升,油套压差逐渐明显增大。①递减阶段(2004年10月-2007年8月)受地层水入侵产层影响,产水量上升速度加快,气井产能出现下降,产气量下降速度逐渐加快,井口压力下降速度加快明显,水气比上升迅速,油套压差逐渐加速增大。该阶段初期(2004年10月-2005年2月)气井产气量出现下降,产水量上升,氯离子含量上升迅速,具有明显的出水显示特征。后期油压虽与输压持平,但套压仍然较高,地层能量仍较为充足。②2007年9月-2009年9月工艺措施排水采气阶段由于气井带液生产能力下降,且油压已与输压持平,依靠气井自身能量已无法满足正常带水生产需要,必须通过外加能量辅助气井带水生产。实施泡沫排水采气工艺后,气井带水生产能力明显加强,井口压力有一定回升,油套压差明显减小,产气量递减速度有所减缓,产水量、水气比明显增大。二、生产异常分析判断1、2006年3月气井出现产层堵塞或井底垮塌气井油、套压均突然大幅度下降,气井产水量、产气量、水气比大幅下降,生产时井口油、套压非常接近。分析认为气井出现产层堵塞或井底垮塌、井底积液。对此异常解决的办法是:及时进行修井作业,探明堵塞原因,解除堵塞物,并采取注液氮等措施排除井筒内积液。2、2007年5月输压升高导致气井井筒积液气井产气量、产水量、水气比同时出现大幅度下降,套压有微小回升,油压随输压变化升高了1.2MPa左右。分析认为是地面下游管网改建,导致诊断3井输压升高,气井生产压差被迫减小,气井带液生产能力下降,在井筒内出现积液。对此异常解决的办法是:在该情况下,应对气井适当地进行周期性放喷提液处理,保持气井正常带液生产需要的生产压差、采用临界携液流量进行生产等措施。待地面下游管网改建结束输压恢复正常。三、工艺推荐鉴于气井生产后期产水量维持在30m3/d左右,井筒内无积液,可视为该井最大产水量在30m3/d左右,2007年9月开始气井已采取泡沫排水采气工艺措施,效果良好,应继续使用。另油管结构较为合理,可不再作优化;后期气井地层压力下降,井口压力较低,可采取增压开采。推荐采取:泡排+增压排水采气工艺。四、计算1、计算诊断3井地层压力594.33)093.013.28()()15.27326723(91.02879513.003415.003415.00eepppTZLwhR(MPa)2、计算远东气田飞仙关气藏容积法储量17.495.0101325.0)15.27367(594.33)15.27320(%)731(%2.74.205.301.0)1(01.0isciscwieggZpTpTShAG(108m3)3、计算2008年采气速度2008年的采气速度=(2008年采气量/地质储量)×100%=(0.14638/4.17)×100%=3.51%4、计算2009年9月底采出程度2009年9月底采出程度=(2009年9月底累计采气量/地质储量)×100%=(1.84478/4.17)×100%=44.24%
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