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浅谈矿井提升机变频调速系统改造方案[摘要]提升机是矿井的关键和重大安全设备之一,用于矿山的竖井、斜井的提升系统,用作提升矿物和物料及设备等,是矿井系统设备的咽喉。在整个生产过程中,占有非常重要的地位,它不仅关系到矿井的正常安全生产和生产效率,而且直接影响上下井人员的生命财产安全。矿用生产是24小时连续作业,即使短时间的停机维修也会给生产带来很大损失。因此,设备的安全可靠运行就显的特别重要。目前我矿的电控系统存在着很多的不足,矿用提升机的技术改造要求迫在眉睫。下面以洪村煤矿矿井提升机系统为改造对象试做探讨。[关键字]提升机、提升机变频、变频、提升机变频调速一、原控制系统与改造后系统对比目前我矿井提升机采用交流绕线式异步电动机转子串电阻调速方案,用交流接触器进行速度段切换。目前提升机电控系统存在的不足:(1)挡位调节,调速不连续,运行中机械振动大,矿车冲击大,制动不安全;(2)启动及换挡时冲击电流大,启动电流一般是额定电流的2-3倍,有时会更大,如果加速快,甚至会引起总开关跳闸;(3)调速时大量的电能消耗在电阻上,不但浪费严重,也造成工作环境的恶劣,空间噪声大;(4)维修量大,不方便。由于操作时交流接触器频繁动作,易造成触点及线圈的烧坏,转子更换碳刷频繁;(5)耽误生产。矿井是连续24小时工作,生产量大,任务繁重,由于电控系统设计落后,(1984年安装)制造工艺落后,即使是短时间的维修,也会给生产带来损失。随着交流变频技术的发展和成熟,变频调速性能的优越性日益显现。以变频器为核心的调速系统,在交流矿井提升机上也越来越多的被采用,彻底改变了沿袭几十年的交流绞车转子串电阻分级调速的模式,使提升机获得平稳、安全、可靠的运行状态。避免严重的机械磨损,防止较大的机械冲击,减少机械部分维修的工作量,延长提升机械的使用寿命。采用变频控制的提升机,基本上可以获得与直流电机相同的调速和制动性能。控制系统、提升机数字行程控制等系统采用PLC和触摸屏实现控制、监视及人机通讯。确保提升机电控系统具备先进性、可靠性、经济性、精确性、兼容性、高效性等功能特点。为了确保安全可靠,让变频调速系统与原调速系统并存,互为备用,随时可以切换。二、系统改造总体思路1)改造必要性提升机以绕线式异步电动机转子串电阻(金属或液体电阻)调速为主。这种串电阻调速方式,利用控制器或磁力站对串入转子回路中不同阻值的电阻进行组合,达到调速目的。但缺陷明显,主要反映效率非常低,它以增加转差功率的消耗来换取转速的降低。转速越慢,效率越低,大部分功率被转换成热能而消耗掉。采用变频调速方案就能很好地解决这个问题。变频调速是通过改变定子供电频率来达到电机调速的目的,无论转速高低,其机械特性基本上与自然机械特性平行,所消耗的转差功率都基本不变,因此效率很高,有着明显的节电效果,且调速的平稳性大大提高。在节能、减少维修、提高产品产量及产品质量等方面都取得了明显的经济效益,是电机调速的发展方向。2)改造方案为满足安全生产,系统改造保留了原有的工频系统,让变频调速系统与原调速系统并存,互为备用,随时可以切换。如图1所示:图1工、变频系统切换控制高压提升机系统主回为工频电源经过原工频操作的换相器接到变频旁路开关柜的工频输入端子。K1、K2、K3为三台高压隔离开关,为了确保不向变频器输出端反送电,K1、K3与K2采用电磁互锁操动机构,实现电气互锁。K4为转子侧双掷开关,变频运行时,K4切换到变频侧,绕线电机转子线圈经双掷开关K4后处于短接状态;工频运行时,K4切换到工频侧,绕线电机转子线圈经K4接至原调速电阻装置。当K1、K3闭合,K2断开,K4切换到变频侧,电机变频运行;当K1、K3断开,K2闭合,K4切换到工频侧,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。如图2所示:(3)输入侧结构输入侧由移相变压器给每个单元供电,每个功率单元都承受电机电流、1/10的相电压、1/30的输出功率。10个单元在变压器上都有自己独立的三相输入绕组。功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,目的是实现多重化,降低输入电流的谐波成分。本机中移相变压器的副边绕组分为三区,采用48脉冲整流方式。这种多级移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数接近1,输入电流谐波成分低。实测输入电流总谐波成分小于3%。(4)输出侧结构输出侧由每个单元的U、V输出端子相互串接而成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行重组,可得到如图5所示的阶梯PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,可减少对电缆和电机的绝缘损坏,无须输出滤波器就可以使输出电缆长度很长,电机不需要降额使用,可直接用于旧设备的改造;同时,电机的谐波损耗大大减少,消除了由此引起的机械振动。图5变频器输出的相电压阶梯PWM波形系统采用三次谐波补偿技术提高了电源电压利用率,利用了调制信号预畸变技术,使电压利用率近似于1。同时系统采用先进的载波移相技术,它的特点是单元输出的基波相叠加、谐波彼此相抵消。所以串联后的总输出波形失真特别小。多个单元迭加后的理论输出相电压波形如图6所示(图中是六单元叠加)。图66个单元输出迭加后的波形(5)控制器控制器核心由高速32位芯片运算来实现,可以保证电机达到最优的运行性能。人机界面提供友好的全中文监控和操作界面,同时可以实现远程监控和网络化控制。PLC控制器用于柜体内开关信号的逻辑处理,以及与现场各种操作信号和状态信号的协调,增强了系统的灵活性。控制器及各控制单元板中采用先进的单片机等大规模集成电路和表面焊接技术,系统具有极高的可靠性。此外还有一个CPU,负责管理LED显示屏和键盘。另外,控制器与功率单元之间采用多通道光纤通讯技术,低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的安全性,同时具有很好的抗电磁干扰性能,并且各个功率单元的控制电源采用一个独立于高压系统的统一控制器,方便调试、维修、现场培训,增强了系统的可靠性。(6)控制电源提升机变频调速系统控制电源独立于高压电源的供电体系,在主电路不通入电压的情况下,仅通入控制电源,设备各点的波形与加高压情况基本相似,给整机调试、人员培训带来了很大方便,更大大提高了系统的安全性。(7)功率单元储能电容功率单元内部的储能电容采用的是电解电容。(8)基本控制1.交流制动。提升机用变频器,交流制动对提升系统的安全运行起到重要作用,当重车在中间停车时,检测到停机信号后给控制器发出信号,让变频器由高频迅速地降到低频(1Hz左右),给提升机一低频制动,让提升机从高速能较快速的降为低速,待PLC检测到机械制动起作用的信号后,PLC发出信号让控制器去掉交流制动信号,使提升机靠机械抱闸装置停稳。启动时,先对提升机施加一交流制动信号,建立启动力矩,待检测到机械抱闸信号后发出信号给控制器去掉交流制动信号,然后由控制器加上启动电压让提升机开始转动。2.运行速度的控制。为了减少运行过程中的机械冲击,在提升机启动和停止过程中,做到加速度连续,因不同的频率,对应不同的加减速速率,在本装置的控制中,将不同频率时的加减速速率规划成一个表格,运行中用查表的方法确定对应频率时的加减速速率,使提升机平滑运行,减少机械冲击。3.再生能量通过功率单元来处理,见图7示:图7单元控制框图电机处于发电状态,功率单元母线电压Vbus升高,当母线电压超过电网电压的1.1倍时,CPU根据比较器和相位检测的结果输出六路SPWM波形,使逆变块A中的IGBT工作,通过输入电感,电动机的再生能量最后通过移相变压器回馈到电网,装置充分利用了移相变压器对谐波的抵消作用,对电网无谐波污染、功率因数高、控制简单、损耗小,返回到电网谐波小于5%。三、技术方案及特点思路1)总体技术方案整个提升电控系统分为三个部分:全数字交流变频调速系统、操作系统、监控系统;调速系统:变频装置,回馈能量直接返回电网,完美无谐波,功率因数接近1。操作系统采用西门子公司S7-300双PLC双线制控制,配网络化控制的操纵台;监控系统采用工控机系统含大屏幕彩色显示器、彩色打印机;操作系统-调速系统-监控系统之间通过DP网络进行系统通讯及信号交换,该系统硬件配置整洁、功能强大、技术先进、安全可靠、高效节能。2)系统特点:(1)系统设计选用的变频调速系统功率因数为0.95,对电网无谐波污染,为绿色环保产品,并能在恶劣电网环境中运行,抗干扰能力强,带有必须的各种保护功能。低速运行时,不仅输出额定转矩,而且具有一定过载能力。(2)采用了全数字速度、电流、位置闭环控制使提升机在任意速度下运行稳定可靠并保持爬行距离恒定,使提升机具有较高的运行效率。(3)操作和安全保护系统选用两套不同配置的Siemens公司的S7-300系列PLC,两套PLC互为CPU监视控制。主辅PLC之间相互通讯及监视,操作过程实现双线控制方式,对提升机运行关键的信号(如速度、容器位置、安全、减速、过卷等等)均采用多重保护,互为监视。(4)PLC操作控制系统能完成提升机手动、半自动、自动(用于主井箕斗提升)、换层、慢动、检修及紧急控制等各种运行方式的控制要求等。手动操作:司机根据信号系统情况,通过速度给定器件(操作手柄)控制提升机在额定速度以下任意速度运行,自动减速、自动准确停车,同时要受到行程控制器的限制。此操作方式主要用于运送人员、材料和检修等工作。半自动操作:在半自动运行逻辑正常时,司机根据信号系统情况通过按钮开车,让提升机完成一个提升循环,并具开车联锁;具有自动选择去向,确定运行速度等功能,自动加速、自动减速、自动准确停车。自动操作(用于主井箕斗提升):在自动运行逻辑具备条件时,提升机电控系统根据信号系统情况让提升机自动完成一个提升循环,并具安全联锁;具有自动选择去向,确定运行速度等功能,自动加速、自动减速、自动准确停车。检修运行:检修速度:0.3~0.5m/s。检修时只能手动开车。最大不超过2m/s。紧急操作:控制及监控系统出现局部故障时,提升系统能用手动应急方式(速度限定在2m/s以内)完成本次提升。(5)关键环节采用三重或多重保护,比如过卷、超速等。多条安全保护回路之间互相冗余,保证矿山设备的高效、安全运转。(6)监控系统采用PIVCPU台湾研华产台式工控机作为上位机,配寸彩色显示器及彩色打印机,实现多画面实时监控,多参量数码及曲线显示、记录,各种故障的报警及记录,所记录的图表、曲线多达30天以上所进行的提升循环。(7)各子系统通过网络进行数据和信号交换实现网络化集散控制,使整个系统的外接线大量减少;(8)针对极端情况下的液压制动失效,具备主动和被动安全保护相结合的多重保护措施:l作为主动安全保护手段之一,可提前发现事故隐患。采用压力传感器对液压系统的油路情况进行动态检测,检测值进入PLC,并可以在上位机显示出出油路回油情况,防止因为出油、回油及油路堵塞的情况。l具有零速电气安全制动保护功能:作为被动安全保护手段,在满足《安全规程》要求的前提下,当出现安全制动时,同时具有电气安全制动功能,在零速电气安全制动的作用下,提升容器会往较重的方向作脉动式向下滑行。避免故障扩大,最大程度地减小故障损失。(9)采取必要的硬件、软件的抗干扰措施如隔离、滤波、合理的结构及布线等,确保整个系统不受电磁干扰、供电电源的干扰,并对其他设备不产生危害性的干扰;(10)装置的过载能力与电动机的过载能力相当,整流装置能满足四象限运行要求。(11)整流装置的功率因数高于0.95。(12)经过优化设计,使设备的性能更加强大,硬件包括接线更加整洁,如原来由继电器进行隔离的线路均由光隔完成,使继电器数目减少到最少的程度。3)电控系统关键设备的主要特点说明(1)变频器交流制动。本提升机用变频器,交流制动对提升系统的安全运行起到重要作用,当重车在中间停车时,检测到停机信号后给控制器发出信号,让变频器由高频迅速地降到低频(1Hz左右),给提升机一低频制动,让提升机从高速能较快速的降为低速,待PLC检测到机械制动起作用的信号后,PLC发出信号让控制器去掉交流制动信号,使提升
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