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当前位置:首页 > 临时分类 > 安全经验分享-BP墨西哥湾平台爆炸事故20160215
“深水地平线”钻井平台爆炸事故一、事故经过2010年4月21日,BP公司租用的“深水地平线”钻井平台在墨西哥湾发生爆炸,造成重大人员伤亡和环境污染,损失达数百亿美元死亡人数11人重伤人数17人“深水地平线”钻井平台爆炸事故“深水地平线”钻井平台爆炸事故二、事故原因原因1.套管串密封问题井身结构复杂:多处采用尾管悬挂,各井段之间间距小,对尾管悬挂器质量要求高原因2.固井质量问题小间隙固井、大温差固井导致固井质量难以保证,发生气窜“深水地平线”钻井平台爆炸事故原因3.防喷器问题防喷器与平台连接失败之后的自动关井功能丧失使用ROV关闭水下防喷器失败原因4.水合物防治问题1500m的水深环境有利于水合物的生成。在固井候凝后,替海水过程中,隔水管内1544米的泥浆液柱被替换为海水液柱,使套管环空上部液柱压力降低,导致发生溢流,直至井喷发生溢流初期,现场人员没有发现溢流,在大量溢流的情况下,仍然坚持开泵循环。直到井筒天然气到达井口才停泵,观察4分钟后关井。此后,两次开泵排气,此时井筒已全部为天然气。关闭防喷器后由于喷势太大,防喷器也发生刺漏。最后,发生强烈井喷,爆炸着火直接原因二、事故原因“深水地平线”钻井平台爆炸事故间接原因固井候凝时间短:BP公司为赶进度,过早下令Transocean公司用海水替换隔水管中的泥浆固井质量不合格:该井曾发生过循环漏失,为了防止在固井中漏失,该井采用了充氮气低密度水基泥浆。该水基泥浆体系获得固井成功的难度很大,该井的固井质量存在问题。同时井眼内的小间隙固井也使得固井质量难以保证,导致下部高压油气侵入固井后,没有按要求测固井质量,违章进行下一步作业水泥返高存在缺陷:根据该井的井身结构图,完井套管固井水泥浆没有上返至上层技术套管内,完井套管固井水泥浆返高与上层技术套管之间存在裸眼段,为本井的井喷事故埋下了隐患防喷器控制系统失效:水下防喷器有两个控制模块,其中一个控制系统事前失效;爆炸造成控制系统与水下防喷器失去联系;防喷器靠电池供电,事后取下其中一个模块进行检查,发现电池没电“深水地平线”钻井平台爆炸事故二、事故原因管理原因未及时发现溢流录井人员责任心不强麻痹大意,管理人员缺岗为赶工程进度,采取了不当的操作程序为了降低成本,减少了防喷器控制系统的配备为了缩短工期节约成本,改变原计划将这口探井改造成了一口生产井“深水地平线”钻井平台爆炸事故“深水地平线”钻井平台爆炸事故三、救援过程“深水地平线”钻井平台爆炸事故堵漏措施一:启动防喷器4月26日出动多台水底机器人,尝试关闭水下防喷器,试图关井,但没有成功。“深水地平线”钻井平台爆炸事故堵漏措施二:大型吸油罩BP公司先前将一个重约125吨的大型控油罩下沉至漏油点,打算罩住泄漏石油,随后用泵抽出。但大量天然气水合物晶体聚集罩内,形成堵塞,令控油罩无法发挥功用。5月8日BP公司宣布控油罩方案失败。“深水地平线”钻井平台爆炸事故堵漏措施三:小型控油罩由于天然气水合物堵塞了水泥罩的抽油口,BP公司将水泥罩从主漏油点挪开,计划将一个较小的金属罩放置到放到主漏油点。“深水地平线”钻井平台爆炸事故堵漏措施四:吸油管5月14日开始尝试在海底油井漏油口安装类似虹吸管的装置吸油。经过多次艰难的尝试后,工程人员16日遥控水下机器人,在水下约1600米处成功将吸油装置连上海底输油管,开始将部分漏油输往一艘油轮。“深水地平线”钻井平台爆炸事故堵漏措施五:顶部压井法BP公司5月26日宣布启用“TopKill”封堵墨西哥湾漏油。从井眼顶部向破损油井注入重钻井液和水泥以封堵这口油井。三、救援过程“深水地平线”钻井平台爆炸事故堵漏措施六:“切管盖帽”法顶部压井法失败后,BP公司提出最新处理方案,将在水下防喷器组顶部安装隔水管接头和隔水管总成(LMRP),用于将漏油引流到钻井船上,减少原油向海里泄漏“深水地平线”钻井平台爆炸事故堵漏措施七:打救援井泄压、封堵漏油持续87天,最终于9月19日借助救援井封死了泄漏油井。“深水地平线”钻井平台爆炸事故四、整改措施警钟长鸣,永不放松制订专项应急预案加强监督检查高度重视固井质量,将固井过程的井控纳入重点井控防范范畴安全管理必须及时适应公司业务快速扩张的需要,坚持做到横向到边、纵向到底实施低成本战略不能以削弱安全保障为代价,必须坚持把“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的理念落到实处
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