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Φ4.2m×14m水泥磨增产的改造广州越堡水泥有限公司设计的是日产熟料6000t/d,全套引进的德国洪堡的Φ5.2m×70m的窑系统,与之配套的是5台Φ4.2m×l4m的水泥粉磨系统;其中2台是闭路磨,Φ4.2m×l4m磨机+0-SEPA选粉机+大布袋收尘器;3台是开流磨4,4.2mxl4m磨机+大布袋收尘器;没有预粉磨设备,设备配置的缺陷,开机的不连续,还要考虑到每天的避峰电因素,给达产、提产造成很大的困难。越堡是生产高标号水泥P·II525R,P·0425R为主打产品的,质量指标要求高,P.II525R要求比表面积380±10m2/kg,细度0.08mm筛余小于l.8%;P·0425R比表面积要求370±10m2/kg,0.08mm筛余细度≤3%。投产l年多都不能达产达标,2006年6月份后重点对粉磨高标号水泥的开流磨做了一系列的改造,对闭路磨做了调整后,实现并超越了设计目标,具体情况如下:开流磨改造前存在的问题:(1)P·II525R台产低67t/h,电耗高55kWh/t,设计P·II525R台产是79t/h;P·0425R台产85t/h,电耗高47kWh/t,设计台时47kWh/t,设计台产85t/h。(2)头仓破碎能力过强,二仓研磨能力不够,体现的特点是头仓磨音听起来太响,有些刺耳;二仓磨音太闷见表l。表1改造前的钢球级配一仓(mm)Φ90Φ80Φ70Φ60平均球径装载量填充率单位(t)12.824.621.422.473.4lmm81.17t29.90%二仓(mm)Φ16×16Φ14x14Φ12×12ΦlO×l0装载量填充率单位(t)28.5940.846.8447.2163.43t31.80%(3)磨机工况差,磨尾负压低,风机风量拉不起,风门开不大,经常出现磨头冒正压的现象。(4)操作员操作技能差,判断问题的能力不够。改造前4号磨筛余曲线见图l。图1改造前4号磨筛余曲线4号磨2006年7月15日入磨取样做筛余曲线,急停磨机前磨制P·II52.5R水泥,喂料量72t/h,磨尾负压2.3mba。磨机功率3740Kw,喷水量2200L/h。入磨取样l7个,其中一仓6个,二仓ll个见表2。表2筛余数据编号123456780.08mm筛71.3360.3159.3251.7943.3232.9522.9120.750.2mm筛51.9233.5235.1224.O015.689.324.523.44编号910111213141516170.08mm筛8.027.143.424.753.O82.131.481.822.20.2mm筛0.720.360.120.120.040.040.020.O20.04从表2、图l筛余曲线看,一仓粗碎能力过剩,细碎能力欠缺。双层隔仓筛空隙太大,起不到筛分的作用,6A和7点之间是隔仓筛的位置,物料直进直出,隔仓板前后跳跃性不强;二仓15点后面细度基本不再变化,即磨机的后3m细度不再下降,也就是说研磨达到平衡点,出现了“死料层”。根据以上特点,要想提高台产,首先提高质量,即提高比表面积,降低细度,于是对磨机进行如下的改造:(1)头仓捡出Φ90mm的钢球2t,Φ80mm的钢球1.5t,加入Φ50mm的球4t。(2)更换了隔仓内筛,将原来4mm筛缝的整套内筛更换为3mm筛缝的一套。控制筛分前后物料的粒度真正起到筛分控制流速的作用,延长物料在一仓内细碎、粗研磨时间,弥补了二仓内粗研磨能力的不足。(3)调整了二仓内钢锻的级配,倒出混和钢锻30t,加入Φ8×8mm的钢锻30t,进一步降低平均球径,增加超细研磨的能力,提高比表面积,进一步提高产能。(4)在二仓内增加了三环活化衬板,由原来的3环活化环增加到6环,进一步减小物料在二仓内的流动速度,增加停留时间,提高研磨效率。(5)降低出磨水泥的温度,控制二仓内喷水的距离;喷水量是由自动喷水系统控制,由二仓隔仓板中心喷出非雾化的小水珠,喷至离出磨端2m前的范围内的物料上,以此来降低二仓内水泥的温度,控制出磨水泥温度在135℃以下,减小因为高温引起的石膏脱水、假凝、静电包球等带来的研磨能力降低,导致台产下降、电耗增加。改造后的球配见表3。改造后4号磨筛余曲线见图2。图2改造后4号磨筛余曲线4号磨2006年12月17日入磨取样做筛余曲线,急停磨机前磨制P·II52.5R水泥,喂料量95t/h,磨尾负压3.2mba。磨机功率3710Kw,喷水量2885L/h。入磨取样l7个,其中一仓6个,二仓ll个见表4。表4筛余数据编号l23456780.08mm筛63.9555.8850.7150.1840.8839.1830.8923.140.2mm筛38.9028.2627.3024.8015.6410.668.825.24编号9101l12131415160.08mm筛12.889.256.716.225.005.303.572.400.2mm筛2.021.320.780.720.680.560.240.22从以上表4、图2曲线分析出:隔仓板前后6点、7点之间,有了明显变化,细度从筛余39.18%跳到30.89%说明换筛后筛分效率提高了;一仓的粗碎能力开始减弱。细碎能力加强了;l5点以后的粉料细度还是呈现下降趋势,原来的“死料层”开始被活化环“活化”。开流磨改造前后各项经济指标和质量指标对比如下:磨机主机装机功率是3800kWh,不含辅助机械设备见表5。表5开流磨改造前后各项指标对比品种台产(t/h)电耗(kWh/t)比表面积(m2/kg)细度(%)P·II525R改造前67.557.4370±102.5改造后95.641.3370±101.8P·0425R改造前85.344.5370±103改造后120.636.3370±lO3从表5对比看,改造前后台产上升了P.II525R是28.1t/h,P·0425R是35.3t/h,电耗下降了P·II525R是16.1kWh/t,P·0425R是8.2kWh/t,改造后增产、节能效果显著。改造开流磨的同时,也对两台闭路磨系统进行了调整,增加一仓的平均球径,提高破碎能力,稳定二仓的流速,加强了对0-SEPA选粉机用风的管理,遵循一次风70%,二次风20%,三次风10%的原则的条件下来调整风门。两台闭流磨级配调整前后的对比见表6。闭路磨调整后台产一直比较稳定,P·C325R台产稳定在145t/h以上,电耗31kWh/t。总之,在对5台磨机的管理中,总结了一定的规律,根据各品种水泥的指标要求和开、闭路磨不同的工艺特点实行了分品种分磨机粉磨。
本文标题:Φ42m×14m水泥磨增产的改造
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