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65Mn弹簧钢的研究与开发彭骞(水城钢铁集团有限责任公司炼钢厂邮编:553028)摘要:论述了100t顶底复吹转炉生产65Mn弹簧钢的冶炼、LF炉精炼、连铸工艺、高线轧制工艺,通过对生产工艺进行研究与控制,65Mn钢盘条产品质量满足了GB/4354-1994标准要求,获得了用户的好评。关健词:100t顶底复吹转炉LF炉精炼连铸高线轧制65Mn弹簧钢65Mn兼具高碳及低合金钢的特点,主要用于制作普通弹簧钢丝、油淬火-回火弹簧钢丝、汽车和农用车减震器弹簧、其它机械弹簧、钢丝绳等金属制品的重要原料,产品质量要求高,是一种高附加值产品,市场需求量大,以往大多采用电炉工艺生产,生产成本较高。随着水钢新炼钢的投产,铁水预脱硫、LF精炼、中间包塞棒控制及电磁搅拌等新工艺的相继投用,新高线的投产,产品开发硬件已具备,2008年8月份,成功开发并试生产了3炉钢,产量250吨,产品性能良好,得到用户的好评。一、65Mn钢化学成分及工艺路线1化学成分参照GB699优质碳素结构钢标准和GB/4354-1994重要用途碳素弹簧钢丝(65Mn)标准,结合水钢高炉铁水成分、温度的状况和炼钢厂精炼装备水平,制定企业65Mn钢内控成分,见表1化学成分按下表要求执行:表1元素C%Si%Mn%P%S%CrNiCu控制范围0.62-0.700.17-0.370.90-1.20≤0.035≤0.25≤0.30≤0.25目标控制0.64-0.680.22-0.301.00-1.10≤0.020≤0.20≤0.10≤0.1565Mn钢要求[N]≤40×10-6,T[O]≤50×10-6,其盘条力学性能要求为:抗拉强度950~1100MPa,断后延伸率≥10%,断面伸缩率≥30%。2工艺路线高炉铁水→900t混铁炉→100t顶底复吹转炉冶炼→100tLF炉精炼→150mm×150mm方坯连铸→铸坯热送(冷送)→步进式加热炉→28架高速线材轧机轧制→检验→打包→入库。3主要设备及参数3.1公称容量100t两座顶底复吹转炉,冶炼周期35min,出钢量88t;3.2100t钢包精炼炉一座,变压器功率20MVA,升温速度0~5oC/min;3.3两台6机6流全弧形方坯连铸机,断面150mm×150mm,弧形半径R=8m,带液面全程自动控制,结晶器安装电磁搅拌。大包长水口带Ar封全程保护浇注,中间包容量28吨,采用塞棒控制技术以及中间包连续测温装置。3.4一座步进式加热炉,容量达120吨/小时,以及28架高速(97m/s)线材轧机轧制。二、生产工艺1转炉冶炼工艺冶炼65Mn钢工艺的关键:①早、中期的造渣脱磷;②中、后期的造渣脱硫;③终点控制C-T协调。终渣良好,保证[P],[S]合格出钢;[C],[O]控制合适,保证CSiMn成分的稳定;④合理的脱氧合金化。2008年8月3炉65Mn冶炼终点控制成分见表2。65Mn冶炼终点控制成分见表2。从表2可看出,终点[C]含量合理,[S],[P]含量较低,可满足工艺要求。1.1“双渣法”脱磷冶炼前、中期钢水温度低,渣中(FeO)高,具有良好的脱磷条件。针对水钢高炉铁水磷含量偏高(0.110%~0.150%)、渣量大的特点,采用“双渣法”操作,即吹炼前期加入石灰约占30~40kg/t(全部加入量的2/3),保证前期渣碱度在2.5~2.8。吹氧300s后,倒掉前期渣。采用“双渣法”脱磷后,95%以上的炉次冶炼终点[P]小于等于0.015%1.2终点[C]的控制冶炼65Mn钢,终点[C]控制有高拉碳补吹法和低拉碳增碳法两种方式,各有优缺点,结合炼钢厂冶炼操作的特点,终点碳控制采用低拉碳增碳法:吹氧800s左右后倒炉,拉碳至0.08%~0.15%放钢,出钢再增碳。这样做有4点好处:(1)钢水[O]较低,一般在3.5×10-4以下;名称C%Mn%P%S%实际范围0.08-0.150.08-0.200.10-0.20≤0.25平均值0.1250.120.015≤0.20控制目标0.08-0.15≤0.015≤0.20(2)[C]在该范围内,样模内碳含量目测较准确,避免了碳高目测不准现象,缩短了化验分析时间,冶炼周期相应缩短,使炉机匹配更趋合理;(3)终点[S],[P]可满足要求;(4)增碳剂加入量也较稳定,避免了成分波动。1.3脱氧合金化采用高钡(Ba≥18%)硅钙钡作终点脱氧剂,用量180kg/炉,有效地保证了钢水中氧的去除和夹杂物的变形、去除。2LF炉精炼及钙处理工艺2.1LF精炼LF精炼采用石灰,预熔型合成渣,埋弧渣造还原渣,总渣用量为12~15kg/t。精炼前期采用高电压、短弧操作,使造渣材料尽快熔化,形成泡沫状。精炼渣碱度应控制在2.5~3.0范围内,渣子化好后,应采用低电压、大电流埋弧操作,升温速度在2~4℃/min的范围内并且保证白渣时间大于10min,充分去除夹杂和降低钢中的T[O]量;同时向钢包喂Si-Ca线,对夹杂物进行变性处理,喂入量2m/t。喂线后软吹氩时间不小于8min。炉精炼的主要作用:(1)脱氧、脱硫、去除夹杂、气体;(2)均匀钢水成分温度,并为连铸提供温度稳定的钢水;(3)微调钢水成分。2.1.1、工艺流程:钢水进站→测温、预吹Ar→入位、成分粗调→加热、造白渣→测温、取样→成分微调、二次精炼→测温→出位→成份精调(调C)、喂丝、取样→软吹Ar、测温→加保温剂→连铸2.1.2、过程控制:钢水进站加入200kg/炉二元合成渣(或石灰)和300kg/炉精炼渣,强吹氩3min,强度以钢水不翻出钢包为准,然后进行成份初调,在相应的到站温度下,采用相应的抽头化渣,精炼3分钟后合成渣(或石灰)300kg。采用电石、SiFe粉(粒度≤3mm)造白渣,要求白渣时间大于等于10min。在供电8min内形成液态白渣,10min后提升电极测温、取样;再下电极进行精炼。待10分钟精炼样化验结果出来后,根据结果进行成份微调,微调后强吹氩3分钟取样送检,下电极升温。精炼过程调节氩气流量,防止精炼大翻溢渣,并调节除尘风机风量保证正压操作。精炼结束后喂硅钙线200m/炉进行钙处理,喂线后软吹氩8~10分钟,软吹氩渣面微微涌动不裸露钢水,确保夹杂物上浮去除。精炼周期(入LF炉加热位到软吹完毕)按40~45min控制,出精炼站钢水成份和温度按下表控制:出精炼站钢水成份和温度元素C%Si%Mn%P%S%软吹后温度℃第一包连浇65Mn0.63±0.010.26±0.041.05±0.03≤0.025≤0.0151555-15651535-1545为了使白渣快速形成,我们在精炼前期向渣面上加入10-15kg/炉铝粒进行脱氧,其氧活度的变化如下:65Mn精炼过程氧活度变化0510152025工序氧活度(PPm)281-07420282-07425281-0742022.497.487.499.81282-0742512.8710.846.3110.92进站喂丝前喂丝后软吹后从上表看,加铝粒后氧活度有明显降低的趋势,但软吹后有所升高,主要是由于吹氩过程钢液二次氧化所造成,因此在软吹过程氩气不能太大,以液面波动不裸露钢液为宜。3、连铸工艺铸坯中心偏析、疏松及内部裂纹、夹杂物含量高是影响铸坯内在质量的主要缺陷,65Mn属中高碳钢,由于其碳含量高,钢水在结晶器内形成的有效坯壳较薄,且相对应力较大,易形成内裂纹,因此,结合炼钢厂方坯铸机的实际情况,结晶器采取了强冷,水量为100t/h,坯壳相对较厚;二冷采用弱冷,比水量0.6L/kg并实行自动配水,目标拉速2m/min,辅之以液面自动控制,并采用了电磁搅拌技术,使铸坯易于产生的疏松、缩孔、偏析等问题得到有效的控制,保证了铸坯质量和生产的稳定。3.1采用65Mn钢自动配水曲线,浇注过程采用全保护浇注。大包保护浇注长水口、中间包保护浇注长水口均为AL-C质,大包保护浇注长水口采用氩气密封、中包保护长水口采用耐高温纤维垫密封,中间包在开浇前进行充氩处理,减少二次氧化,中间包保温材料采用无碳覆盖剂,中包液面必须控制在600~700mm,液面波动±50mm。为避免中间包水口结瘤,采取了以下措施:(1)采用性能更好的SiAlBaCa合金代替SiAl-Ba合金作为终脱氧剂;(2)精炼尽量采用Si脱氧,减少Al的用量;(3)对精炼后的钢水喂Si-Ca,进行钙处理,保证喂丝后的吹氩时间;(4)做好连铸全程保护浇注,大包长水口+Ar封,保证中间包覆盖良好,防止钢水二次氧化;(5)严格控制增碳剂的质量;(6)加强中间包烘烤管理,保证中间包烘烤干燥。为避免铸坯中心偏析,采取了以下措施:(1)严格控制中间包浇注温度,1495~1515℃,Δ≤T40℃;(2)根据中间包温度合理控制拉速,当中间包温度在1495~1515℃,拉速为1.6~1.8m/min;(3)采用结晶器电磁搅拌,来减轻中心疏松和偏析,实践证明,采用EMS,I=250A,f=6HZ,铸坯内部组织得到明显改善;(4)二冷配水采用弱冷,抑制柱状晶生长,比水量为0.6L/kg。4轧制工艺4.1加热工艺由于65Mn弹簧钢导热性能差、热敏感性强和易脱碳等特点的影响,因此,65Mn钢坯在加热的过程中,要经常注意钢坯温度和加热炉炉内温度的状况,以保证钢坯不过热、不过烧、温度均匀,且通条温度差不大于50℃。加热炉温度控制如下:加热段1180~1230℃,均热段1150~1200℃,出钢温度1020~1080℃,目标控制值:1050℃钢坯加热应均匀,钢坯头、中、尾温差≤50℃,加热过程中防止钢坯出现过热、过烧等现象;炉内为微还原性气氛;若停轧时间在30min以上立即降温到900℃保温。4.2轧制控制:(1)出预穿水温度880~910℃;吐丝温度控制在830~860℃,目标值850℃。(2)轧后三段水箱全部开启。4.3冷却运输线要求4.3.1辊道速度设定辊道123456789其余超前率0010203545556060654.3.2风机、辊道主速度控制方案辊道主速度(m/s)风机开启度12345678其余开开开开开开开开关一0.5095%95%95%95%80%60%60%——二0.3095%95%95%95%85%60%60%60%—三0.3095%95%95%95%85%————4.3.3保温罩控制(1)方案一的保温罩控制:1—7#全开,剩下的全部加盖;(2)方案二的保温罩控制:1—8#全开,剩下的全部加盖。(3)方案三的保温罩控制:1—5#全开,剩下的全部加盖。控制要点:吐丝温度控制在850℃,相变温度控制在590℃,进罩温度分别控制在570℃、550℃、530℃。(控制曲线图见附页)4.4精轧工艺精轧区域开轧温度≥950℃,终轧温度≥850℃。由于弹簧钢变形抗力大,所以要合理分配各道次的压下量,同时注意观察各架轧机的电流情况。在宽度上,由于弹簧钢比普碳钢宽展要大,因此要合理控制带钢的外型尺寸。精轧主控台试车速度不得超过6m/s,正常后轧制速度不得超过8m/s。精轧调整工要经常检查粗轧二架9孔来料尺寸,按规定时间对带钢外形尺寸进行卡量,尺寸异常或外形不好应对精轧机组及时调整。精轧压下规程及速度制度见表5三、工艺效果1、低倍控制情况炉号皮下气泡非金属夹杂(级)中心疏松(级)角部裂纹(级)边部裂纹(级)中间裂纹(级)中心裂纹(级)缩孔(级)级别深度(mm)281-7420V------1.0--------1.0281-7420III------2.0----------281-7420IV------2.5----------281-7421VI------------------281-7421I------1.5--------2.0281-7421II------2.5--------1.0282-7425V------1.0--------1.0282-7425I------2.5----------282-7425III------1.5----------281-7420V纵剖断续小疏松孔281-7420IV纵剖断续缩孔281-7421II纵剖断续疏松孔282-7425III纵剖
本文标题:65Mn弹簧钢的研究与开发论文
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