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渗沥液处理站工作总结本年度渗沥液处理工作即将结束,回顾整个启动、运行过程,离不开公司及部门领导的大力支持。在今年环保形势严峻,原有工艺改动后未能及时恢复等不利因素下,运维一体人员充分发挥团结协作精神,保证了我厂渗沥液处理工作。在前期失败中总结经验,突破了近几年处理工作中的瓶颈问题,取得了可喜的成绩,现将年度运行情况作出如下总结:一、渗沥液处理站启动、运行情况。处理站于2015年5月4日开始启动。启动方式为分单元启动,先对厌氧中间池、ABR池进行加热启动,将其池内水温由启动初的20℃逐渐提升至30℃以提高厌氧菌的活性。5月28日硝化池污泥投加完毕,共计投加120吨左右。启动初期按专业要求风机每运行4小时,停止4小时间歇曝气。投加污泥第二天开始硝化池每天投加面粉、磷肥、尿素等营养物。从6月10日开始硝化池进液量调整至每天10吨,启动期间近一个月时间,因无手持溶解氧检测仪,各硝化池溶氧无法测得,单台罗茨风机手操器开度一直维持在50%左右,硝化池内污水顔色发黑。化验池内水质指标为SV3080-90%左右,COD为1000-1300mg/L,PH7.5-8.5之间,池内水温28℃。7月初有机负荷调整至每天50吨,厌氧中间池进液量以每周10吨的量进行递增。7月中旬有机负荷提升至90吨,池内污泥呈下降趋势,硝化池内氨氮气味较大。活性污泥未出现明显增殖,整个处理效果较差,不能满足我厂渗沥液的产生量,直接影响锅炉的燃烧效率。只能将污水外运处理,造成了我厂资金的浪费,增加了运行成本。二、渗沥液小组勇于攻关、发扬创新精神。在公司及部门领导高度重视下成立了渗沥液处理运维小组。由生产技术部刘瑞谦部长兼任组长,亲自主管渗沥液站运维工作。在组长指导下,以主抓技术、设备工艺技改、完善化验项目着手;无设备、无流程,运维小组人员自已增加临时管路,临时水泵,保证流程的完备。1、技术方面严格把关:制定标准的监测、取样点,厌氧、好氧各指标的正常变化范围,及电子版填报平台,保证指标的准确上传,便于小组人员数据共享,及时对系统进行调整。2、厌氧系统技改工作:将ABR池进液管路改造成再循环管路,将原间歇式进液方式改为流量可控的持续进液,保证了系统的稳定进液流量,减小了有机负荷的冲击。3、好氧系统技改工作:将一级反硝化池一段、二段加装压缩空气扰动管路,让污泥混合均匀,提高去除率;安装了硝化池喷淋泵,有效去除了上涨的硝化池泡沬;将二级反硝化池安装临时曝气盘,维持硝化、反硝化池池容比例为3:1的最佳兼氧、好氧工艺。4、污泥处理系统技改工作:将二级硝化池末端池水引入污泥浓缩池进行污泥沉淀,剩余污泥进行外排,回流污泥回流至好氧池池首。5、冷却系统技改工作:在二级硝化池上清液回流管路加装旁路管至冷却塔,保证了硝化池水温最高维持在40℃左右。6、完善污水处理化验能力:规范了COD、氨氮、PH值、MLSS、MLVSS、总磷、SVI、SV5、SV30、简单生物相观察等污水水质化验项目、操作规范,为整个生产提供了可靠的指导数据。三、吸收先进运行管理经验,进行处理系统调整。在好氧系统出力始终达不到额定能力,面临崩溃,水温持续升高达45℃,污泥SV呈下趋势等困难条件下,为挽救硝化系统,考察了保定电厂渗沥液处理设备、工艺,邀请北京六里屯垃圾渗沥液处理技术总监给予现场指导,提高了对水温控制的认识。并于8月9日渗沥站冷却风塔安装完毕,开始投运。硝化池内水温由42℃逐渐降至36℃。重新投入新污泥后,污泥量开始增殖,处理水质效果好转,两台罗茨风机手操器开度调整至90%左右,池内溶解氧含量维持在1.5-3.0mg/L,于8月19日有机负荷增至每天200吨,二级硝化池出水水质保持在800-1300mg/L,硝化各池污泥SV30在50-70%之间,整个硝化系统处于良好状态,后期处理量基本能够满足垃圾仓的渗沥液产生量,取得的成绩喜人,为单位节省了运行成本。2014、2015年渗沥液站处理情况图示如下:01000200030004000500060007000800090001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份渗沥液调节池进液量2014年处理量2015年处理量010002000300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份渗沥液ABR池进液量2014年处理量2015年处理量2014年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计调节池进液量004058201085157180258439524924583369131032731ABR池进液量0017155399099729559002122184722271012137742015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月调节池进液量1027195918251260227827914663720966416751332739731ABR池进液量0108132248157513972209493266006947489129039四、存在问题:虽然本年度处理站的运维工作取得了一定的成绩,但也暴露了诸多问题。1)硝化系统水质颜色发黑导致污泥量减少,出水水质超标等状态恶化现象,运行过程中值班人员不能做到事故预想,提前加以预防,在今后的工作中班组会加强相关技能的培训工作。2)调节池内自处理系统投运以来未曾进行清池工作,现#1、#2提升泵不能正常投入使用。3)ABR池东侧排泥沟不能投入使用,池内污泥堵塞严重,出水水量不稳定,易对硝化系统造成负荷冲击。4)现工艺流程不清析,临时管路多,正式设备不完备。5)无膜组过滤系统,出水SS严重超标。6)无压泥系统,不能良好的控制泥龄。7)冷却风塔出力不够,不能有效控制硝化池水温在35℃以下。8)罗茨风机出力不够,高负荷工况下不能满足池内溶解氧含量在2-3mg/L之间。9)无投加污泥搅拌池,导致过多杂物进入硝化池,频繁堵塞水泵。10)一级反硝化池二段、二级反硝化池内无推流器。11)无水泵出水取样阀门。12)浪费过多的启动物资(面粉),人力。三、提出合理化建议:为了更好的保证2016年度的渗沥液处理工作提出如下建议。1)进行调节池、ABR池清淤。2)通过二期工程进行硝化池的管路、设备技改工作。3)通过二期工程增加膜组过滤系统。4)通过二期工程增加压泥系统。5)冷却风塔冷却效果达不到要求,加装机力风扇,板式换热器。6)通过二期工程更换罗茨风机。7)设置水泵出口取样管路。8)增加投加污泥搅拌池。9)通过二期工程增加反硝化池推流器。10)无须投加面粉启动,直接进高浓度有机碳源为最佳启动方式。通过对以上渗沥液站启动、运行情况进行总结分析后,我觉得好氧活性污泥的运行管理工作应该以管控好硝化池水温、PH值、溶解氧量、营养物质为基础。并围绕这些基础工作安装相应控制设备,以便运行人员进行调整。化学班2015年11月26日
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