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软基处理中深层搅拌桩施工道路一公司肖永贵、何伟军摘要介绍常张高速公路5合同段利用粉喷桩进行软基处理,总结粉喷桩的施工工艺。关键词软基粉喷桩施工工艺1、工程概况本段软土位于常张高速公路K19+700~K20+100段,地势平坦,地面高程在34.0~35.5m左右,第四层覆盖层厚,地基岩土工程地质条件及特征:种植土为水田良土厚度0.3m;低液限粘土呈褐黄色,可~硬塑状为主,厚约2~3.2m,局部厚度达6m,中间夹软~可塑状;有机质低液限粉土呈灰褐色,软~可塑状,厚度约6.7~10.7m,为该段主要软土层;粉土质细砂,灰褐色稍密状,厚度>1.2m;卵石夹土,中密实状,厚度约2m左右。由上可见该段广泛分布软~可塑状有机质低液限粉土,局部还有软~可塑状低液限粘土,上述土层强度低,压缩性大,该段(K19+700~K20+100)填土高度在10~12.8m左右,经强度验算,天然地基不能满足要求,根据设计文件对该段采用深层搅拌桩加固处理。2、加固机理水泥浆与软粘土采用机械加固的基本原理,是基于水泥加固的物理化学反应过程。它与混凝土的硬化机理不同,混凝土的硬化主要是水泥在粗填料中进行分解和水化作用,因而凝结速度快。在水泥加固体中,因水泥的掺入比很小(一般为被加固土重7%~15%),水泥的水解和水化反应完全在具有一定活性的介质——土的围绕下进行,因而硬凝速度缓慢而作用复杂。一般认为,水泥加固软土主要产生水泥的水解水化、粘土颗粒与水泥水化物的作用以及碳酸化作用。适用于处理淤泥、淤泥质土和含水量较高且地基承载力标准值不大于120kpa的粘性土和粉性土等地基。珠江三角洲和广东沿海一带软土层分布范围广、土层厚度大,其特点主要是含水量高、孔隙比大、抗剪强度低、压缩系数高、渗透系数低、沉降稳定时间长,给工程施工带来一定困难。粉喷桩作为一种较新型的软基处理技术,适用于这类软弱地基加固方法,加固效果明显,加固后可很快投入使用,满足了经济合理、缩短工期的要求,并已广泛应用于高等级公路、铁路、港口码头、市政工程等大型建筑中。我公司先后进行了大量粉喷桩工程施工,如临长高速公路第9标,常张高速公路第5标等,均取得了显著的效果。现结合实际施工经验谈谈粉喷桩的施工。3、材料和机械设备及施工准备1)材料:一般选用32.5MPa普通硅酸盐水泥作固化剂,对桩身强度要求高、受力条件不利或成桩龄期较短的桩体,宜选用高强度早强水泥。每批水泥到场之前都必须有出厂检验合格单,并按一定比例随机送检,检验其强度、安定性、细度、凝结时间等物理力学性能指标。2)机械设备:(1)深层搅拌机:采用上海探矿厂生产的GPF-5型或铁道部武汉工程机械研究所生产的PH-5型桩机;(2)粉体发送器,如YP-1型;(3)空气压缩机:Q>1m3/min;(4)发电机组:P≥75kw;(5)搅拌钻头:直径φ500~700mm,钻头的型式应保证在反向旋转提升时,对加固土体有压密作用。3)工程资料收集:工程施工前,应取得下列资料:(1)工程地质详细勘察资料,必要时补充勘察;(2)建筑物平面布置总图、基础平面图等有关图表;(3)粉喷桩设计说明、技术要求及桩位布置图;(4)测量控制点位置和座标;(5)地下地上障碍物情况及相邻建筑物有关资料。4)清表、平整场地:场地清理应做到清除场地内树根、杂草、有机质、腐泥等,清除有碍成桩的块石、砼块等硬质杂物,将原凸凹不平的地面回填整平,在其上按设计要求铺垫中粗砂工作垫层。5)配比试验:现场取样,保持湿度,带回室内制备不同配比的试件(试块模型70.7mm×70.7mm×70.7mm),进行7天龄期无侧限抗压强度试验,选取符合设计强度的配比作为今后施工的配比依据。6)成桩试验粉喷桩施工前必须进行成桩工艺性试验,并取得满足设计喷入量的各种技术参数,如钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷气(粉)压力、单位时间喷入量,确定搅拌的均匀性,并根据地层、地质情况掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施。成桩工艺性试验桩不少于5根。4、粉喷桩施工工艺1)桩位放样:施工前根据导线点,定出基轴线及垂直线,按施工顺序排桩放样,布置出所有桩位并测量桩位标高,桩位布放误差≤2cm。2)装料:将水泥提前装入储灰罐,装料时必须筛网过筛,入罐水泥最大粒径不能超过5mm,不得有纸屑、塑料布、石头、钢球等杂物,以免造成管道堵塞,有碍成桩。3)桩机对位:按施工顺序,移动桩机就位,利用支腿油缸调平桩机,使桩机倾斜小于1.5%,检查钻头直径,磨损≤1cm,使钻头对准桩位,误差≤5cm。4)钻杆下沉钻进:启动电机,空压机送气,使钻头沿导轨下沉钻进,钻至接近设计深度时,应用低档慢速钻,目的是让土体充分松动。同时注意工作电流的变化,不能大于额定电流。如遇地下障碍物钻进困难,应查明障碍物情况,不得强行施工。5)提升搅拌:钻进到位后,反向旋转钻头,开启粉体发送器喷粉,按规定的速度提升钻头,边喷边搅拌,同时保持喷粉空气压力为0.3~0.4Mpa,流量20L/s,当提升至设计停灰标高时停止喷粉,慢速原地搅拌1~2min。注意事项:a、钻头钻至设计深度,确认送灰至孔底才能上提搅拌。b、操作粉体发送的人员应时刻观察压力变化及管路的送粉情况,若发现管道漏气或堵管应立即停止喷粉。c、时刻观察喷粉记录量仪,及时记录异常情况,以利于确定补救措施。保证每根桩及每米段的喷粉量,每米喷粉量偏差±5%。6)复搅下沉:为保证软土与水泥粉搅拌均匀,关闭粉体发送器,开启空压送气,再次将钻头下沉至设计深度。7)提升搅拌:重复步骤5。当钻头提升到地面以下50cm时,粉体发送器停止喷灰。整桩完工后,应及时检查喷粉记量仪及喷粉记录,若喷粉量不足时,应整桩复打,复打的喷粉量应少于设计用量。若局部喷粉量不足,须部分复打,复打重叠孔段大于1m。8)成桩段位:移位下钻前,须清除钻头上余泥。5、现场技术质量管理1)施工记录。粉喷桩施工过程中,应及时、详细记录水泥强度等级桩号、钻进起止时间、钻进速度、提升速度、喷粉量、压力、停灰标高等参数,并注明工程名称、施工单位、施工日期、施工机长、施工员等内容。严禁填写回忆录式表格。记录表要有专人记录、当天汇总。完工后装订成册,归档保存。2)现场技术管理人员必须跟班管理,跟踪检查施工过程及加固效果,严格按设计要求及施工规范施工。并经常向监理、设计、建设、质检方报告工程情况,共同监督工程质量。3)严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。施工中要对原材料进行定期、定批量随机抽查,凡是不合格的原材料一律不准使用。4)粉喷桩施工应根据成桩试验确定的技术参数进行。操作人员应随时记录压力、喷粉量、钻进速度、提升速度等有关参数的变化。5)施工中如遇停电、机械故障等原因喷粉中断时,必须复打,复打重叠孔段应大于1m。6)严格控制喷粉标高和停粉标高。不得中断停粉,确保桩体长度,严禁在尚未喷粉的情况下提升钻杆。7)钻头直径磨损量不得大于1cm。8)当施工现场所用水泥品种、强度等级同室内试验所用的不同时,为保证粉喷桩强度满足设计要求,对每一批不同规格的水泥应备样进行配比试验。9)储灰罐容量应不小于一根桩的用灰量加50kg,当储灰量不足时,不得对下一根桩开始施工。10)完工后清理出桩头,对桩位全面复测,如出现遗漏及时补桩,对桩位偏差超过设计或规范要求的桩记录汇总,据情况确定是否补桩。6、工程检测与验收粉喷桩工程检验包括施工质量检验及加固效果检验。施工质量检验内容包括①桩数、桩径、桩深、粉体材料必须符合设计要求。②桩身强度必须符合设计要求。③桩位偏移、桩径及垂直读度应在规范允许偏差范围内;加固效果检验包括桩体质量检验和复合地基检验。具体检验包括以下项目。1)查施工记录:检查施工过程所有记录,重点检查桩长、垂直度、水泥喷粉量等项目。对不符合设计要求的桩应进行补钻。2)检验:按已完工桩数的2%随机抽检,开挖桩头深约0.5m,一般以设计桩位布置形式(正三角形或正方形)为一组,测量桩径、桩间距,检查桩头强度。如发现桩位偏差过大,桩头强度偏低等情况,应采取有效补救措施。3)抽芯检验:在成桩28天后,按总桩数的2%抽检桩体。采用金刚石钻头,直径不小于101mm,取芯率达到90%,钻孔倾斜<1%,抽芯孔位置距桩中心15cm左右,深度应超过桩长1m,注意桩端土层是否与设计要求的桩端持力层相符。在桩体上、中、下各取芯样1件,一根桩取3件试样进行无侧限抗压强度试验。试样可制成立方体或与直径等高的圆柱体,其无侧限抗压强度应高于设计要求。4)静载试验:静载试验应在28天后进行,检验点数占成桩数的0.2%且不少于3个点,可进行桩土复合地基静载试验或单桩静载试验,复合地基静载试验的压板面积应与桩加固元面积相等。单桩静载试验,在桩顶上做一个桩帽,以使受力均匀。粉喷桩通常是摩擦桩,试验结果一般不出现明显的拐点,容许承载力可按沉降的变行条件选取。单桩或复合地基承载力应高于设计要求。5)工程验收:工程验收由建设方组织,设计、监理、质检、施工等单位参加,按设计及施工规范要求对工程质量验收,评定工程质量等级。工程验收时应提供材料试验报告,开工报告、试桩报告、施工原始记录、施工质量检验报告等资料。6)沉降、位移观测:工程完工后,定期进行沉降、侧向位移等观测。选取一定的基准点或预设沉降观测点,定期观测、记录,检验加固结果。7、施工中常见问题和处理方法1)桩体施工中,钻机出现不正常振动、晃动、倾斜、移位等现象,电流值偏高,其原因可能是土质太硬或遇到旧基础,石块。若土质太硬改用慢档钻进,并沿钻杆向土壤中浇少量水,减少部分阻力。若遇到旧基础、石块必须挖除,重新回填砂并压实后再钻。2)钻头喷口堵塞,其原因可能是喷口粘结粉、泥后变小,或是粉料中混用杂物。处理方法是提出钻头,掏出喷口堵塞物。掏动时应特别小心,注意防止突然喷出的粉体喷入人的眼或口中。3)土层强度较低而主机电流却偏大,其原因是电路故障。处理方法是拧紧电线接头,调高电压。4)送灰过程中压力突然下降,灰罐加不上压,其原因可能是灰罐内水泥粉体已喷完,或管道、容器漏气。处理方法是将钻头下至一定深度,重新加料复打,保证成桩质量。5)桩偏位、桩身倾斜,原因是钻杆平台倾斜,导致钻杆倾斜。处理方法是重新调整钻杆平台,或支腿下垫枕木,保证钻杆垂直。6)喷粉量不足、喷粉量不均匀,其原因可能是提升过快或粉体发送器转速不均匀。处理方法是降低提升速度及调整粉体发送器转速。7)设计上要求搭接的桩体,因停点、机械故障而超过允许间隔时间,应征得设计部门的同意,采取适宜的补救措施。结论本段软基处理于2003年10月份完成,该段路基填筑也于2004年4月份完成,通过一年的路基沉降观测,该段路基已基本稳定,累计沉降量在40~50cm。与此同时K19+700~+800段采用薄壁管桩处理软基,目前尚未稳定,其累计沉降量已达60cm,相比之下,粉喷桩处理效果要显著得多。
本文标题:14软基处理中深层搅拌桩
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