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机组发变组大修后整套启动试验方案1.编制依据1.1《火电工程启动调试工作规定》1.2部颁《继电保护及自动装置检验条例》1.3大屯发电厂运行规程2.编制目的通过电气整套启动试验,对投入的电气一次、二次设备进行全面检查,对发电机、励磁系统、发变组保护等设备进行系统考核,确保机组安全、可靠的投运。3.试验对象及范围上海大屯能源股份有限公司发电厂#7机电气整套启动试验范围见试验内容及#7机电气一次系统图及励磁系统图。3.1发电机(空冷汽轮发电机)型号:WX21Z-073LLT额定功率:135MW额定容量:159MVA额定功率因数:0.85额定电压:13.8kV额定电流:6645A额定频率:50HZ额定转速:3000r/min接法:YY空载励磁电流:440A额定励磁电压:233V额定励磁电流:1408A制造厂:济南发电设备厂转子直流电阻:0.1589欧3.2励磁变型号:ZSCB9-1000/13.8容量:1000KVA额定电压:(13.8±2×2.5%)/0.46KV额定电流:41.8/1255A接线组别:Yd11相数,频率:3相,50Hz3.3调节器型号:SAVR-2000交流输入:450V输入电压频率:50HZ电压调整范围:(1-130)%额定电压3.4主变型号:SFP9-170000/220容量:170000KVA额定电压:242±2×2.5%/13.8KV额定电流:405.6/7112A接线组别:YN,d11相数,频率:3相,50Hz阻抗电压:13.23%3.5厂高变型号:SF9-25000/13.8额定容量:25000KVA额定电压:13.8±2×2.5%/6.3KV额定电流:1046/2291A接线组别:Y,y0相数,频率:3相,50Hz阻抗电压:10.88%3.6保护设备3.6.1发电机保护发电机差动、低压过流保护(带电流记忆)、定子绕组过负荷、转子表层过负荷、发电机定子接地(3ω,3U0)、定子匝间保护、失磁保护、转子一点接地保护、转子两点接地保护、励磁绕组过负荷、主汽门关闭。3.6.2主变保护发变组差动、主变差动、主变通风故障保护、主变启动通风、主变绕组温度保护、主变油位、主变油温、主变压力释放、启动失灵保护、主变重瓦斯、主变轻瓦斯、主变零序、主变间隙零序电压电流。3.6.3厂高变保护厂高变差动、厂高变复合电压过流保护、厂高变A分支限时速断、厂高变B分限时速断、厂高变A分支过流、厂高变B分支过流、厂高变启动通风、厂高变重瓦斯、厂高变轻瓦斯、厂高变油位、厂高变温度、厂高变压力释放、厂高变冷却器故障。3.6.4励磁变保护励磁变过流、励磁变差动4.试验前应具备的条件及准备工作4.1启动前发变组应具备的条件4.1.1#7发变组电气部分的一次、二次设备已全部检查传动试验完毕,符合规程要求,并经过发电厂三级验收签证合格。4.1.2所有电气设备名称编号清楚、正确,带电部分设有警告标志。4.1.3并网方式已经调度批准。4.1.4机、炉、电联动试验完毕,机炉方面可满足电气试验要求,经批准后方可进行试验。4.1.5发电机冷却系统已投入运行。4.1.6主变和厂高变油位正常,瓦斯继电器校验并排气,温度指示正确,冷却系统运行可靠,油循环阀门处于打开位置,潜油泵风扇能够正常投入运行。4.1.7有关一次设备包括厂用各系统的操作、控制、音响信号、联锁、DCS顺控及所有保护的传动试验已完成,保护定值已校核。4.1.8除已受电的运行设备,其他一次系统所有开关,刀闸(除小车开关和接地刀闸〕均在分闸位置,小车开关在试验位置,接地刀闸均在合闸状态。4.1.9所有启动运行设备附近整齐清洁,道路通畅,照明良好,门锁完好,消防设施齐全。4.2启动试验前的准备工作4.2.1预先制作好三相短路接线,以备短路试验时使用。4.2.1.1短路线设置(设置地点见附图),短路线在试验过程中短接。4.2.1.2短路线配置:K1—发电机出口,最大电流约6645A。K2—主变220KV侧,最大电流约400安。K3,K4--厂高变低压侧,电流约1100安。4.2.2在本次试验的有关回路中预先接好标准表,标准表必须预先经过校验并在有效周期之内。4.2.3准备好有关外接仪表及试验设备:4.2.3.1发电机定子回路电气参数:标准电流表、电压表。4.2.3.2测量灭磁时间常数仪器:数字记忆示波器。4.2.3.3其他测量仪器:万用表、绝缘摇表。4.2.4在主控室接0.5级的数字录波装置以测量发电机三相电流、三相电压。4.2.5在AVR输出回路分流器上接一只直流毫伏表,实测电流以2000安/75毫伏折算。4.2.6参加实验人员(包括指挥人员、现场监护人员及试验人员)需配置对讲机,供设备监护人发现异常时通知紧急跳开灭磁开关。4.2.7在转子绕组负极集电环附近准备500伏兆欧表一块,铜丝刷一副,以备测量转子绕组绝缘电阻。4.2.8申请220KV付母线停电。4.2.9、#7主变220KV侧CT至母差保护柜的电流回路可靠短接。4.2.10、试验前,将励磁变高压侧引出线断开,并保持足够的绝缘距离。由6KV开关室引一6KV电缆接至励磁变高压侧(6KV开关临时加一过流保护,一次定值45A,1S;和一速断保护,一次定值95A,0S)。此项工作请检修分场在月日前准备好。检查励磁变回路绝缘良好后,对励磁变受电。检查励磁变低压侧电压、相序,一切正常后,带一模拟负载,对AVR进行检查,检查AVR工作正常。5.试验方法、工艺或流程5.1升速过程中的试验(发电机转子交流阻抗试验);5.2发电机出口短路试验;5.3发电机带主变压器三相短路试验;5.4发电机带厂高变出口短路试验(可根据现场实际并经领导同意后取消);5.5发电机带主变、厂高变及220kV付母线空载试验;5.6发电机带主变、厂高变空载特性试验;5.7发电机空载下调节器试验;5.8发电机同期并网;6.调试步骤、作业程序6.1升速过程中的试验6.1.1升速过程中发电机转子绕组的试验6.1.1.1在汽机冲转前,应在转子绕组负极集电环处用500伏摇表测量静态时转子绕组绝缘电阻。6.1.1.2在汽机冲转升速过程中测量不同转速下发电机转子的交流阻抗和功率损耗(对发电机转子试验电压取200伏)。不同转速暂时定为62转/分、500转/分、1500转/分、2300转/分、3000转/分、超速后3000转/分。6.1.1.2.1在转子绕组负极集电环处用500伏摇表测量不同转速下发电机转子线圈的绝缘电阻(500伏摇表),测出的绝缘电阻应大于0.5兆欧。6.1.2发电机转子交流阻抗试验6.1.2.1试验目的是检查转子绕阻在升速过程中有无不稳定的匝间短路现象。6.1.2.2试验前将发电机转子上的炭刷全部取下。试验电流利用有绝缘手柄的铜刷或炭刷作成接触棒和滑环相接。全部试验结束后,将炭刷放上。试验时,灭磁开关应在断开位置。6.1.2.3按下图将线路接好。仪器有:调压器、电源开关、CT、电压表、电流表、低功率因数表等。LHTY转子滑环AWV6.1.2.4汽机运行将发电机转速按顺序0r/min,62r/min,500r/min,1000r/min,1500r/min,2200r/min,3000r/min,超速后回到3000r/min重测一次,每一转速下分别读取并计录50v时对应的电流、电压、及功率值。6.2发电机出口短路试验6.2.1检查K1短路线连接良好,检查厂高变低压侧6kVA段及B段常用开关处于检修状态。检查主变高压侧开关2607在断开位置;检查接地刀闸26077、260726在断开位置,检查26071、26072刀闸在断开位置6.2.2核对#7主变中性点刀闸26074处于合闸位置。6.2.3检查发电机各部温度指示正常。6.2.4汽机稳定3000转/分运行。6.2.5派人监视发电机和K1短路点。试验过程中,如发现异常要采取有效措施并立即向指挥报告。6.2.6所有发电机、变压器保护均退出。解除主汽门和发电机开关的联锁。解除2607开关至DEH的发电机并网信号。6.2.7检查灭磁开关在断开位置,临时电源已送至励磁变,强起整流柜风机,检查励磁方式为“手动”、其参数为输出最小励磁电流,“远方”控制。6.2.8合灭磁开关。操作“励磁投入”。6.2.9手动增磁,先使发电机定子电流升至160安(二次0.1安,CT变比为8000/5A),检查各部分应正常,各CT二次无开路现象。再使发电机电流升至800安(二次电流约0.5安)检查各CT回路应正常,记录并核对DCS计量显示。6.2.10将电流升到3200安(二次电流2安),检测各CT二次电流值,测量发电机差动继电器的差流,测量负序电流继电器的不平衡输出,检查励磁变差动回路电流极性。降下电流至零,临时短接发电机差动的一侧CT,并把保护装置和上述CT回路断开,临时调换负序保护CT的AB相,再次增加电流直到这些保护动作,检查动作值应符合定值。试验结束后,恢复并检查各CT回路接线。6.2.11手动增磁,每增加约500安左右稍停,直至使发电机定子电流升到6645安(二次4.15安),然后再减磁,每减少约500安稍停,直至将电流降到零。调节过程中,分别读取发电机定子电流IF(IA、IB、IC)、励磁电压ULL和励磁电流ILL,做出发电机短路特性IF=f(ILL)上升、下降曲线。调节电流时要注意单方向调整。6.2.12上述试验完成后,手动减励磁降至零,操作“励磁退出”。分灭磁开关。6.2.13拆除K1短接线,在K2点接三相短路线,接线时需有安全措施,接好后拉开26077、260726接地刀闸。6.3发电机带主变在主变高压侧的三相短路试验6.3.1检查K2短路线连接良好,检查厂高变低压侧6kVA段及B段常用开关处于检修状态。检查主变高压侧开关2607在断开位置;检查接地刀闸26077、260726在断开位置,检查26071、26072刀闸在断开位置6.3.2核对主变中性点刀闸26074处于合闸位置,启动主变风扇。6.3.3检查各部温度指示正常。6.3.4发电机出口PT投入运行,合发电机中性点PT刀闸,短接同期装置串入2607开关合闸回路的接点(M722,M723),合上2607开关,取下2607开关的操作熔丝。6.3.5汽机稳定3000转/分运行。6.3.6派人监视发电机、主变和K2短路点。试验过程中,如发现异常要采取有效措施并立即向指挥报告。6.3.7投主变通风全停保护、过流保护及瓦斯保护。其他发电机、变压器保护均退出。解除主汽门和发电机开关的联锁。6.3.8检查灭磁开关在断开位置,临时电源已送至励磁变,强起整流柜风机,检查励磁方式为“手动”、其参数为输出最小励磁电流,“远方”控制。6.3.9合灭磁开关。操作“励磁投入”。6.3.10手动增磁,先使发电机定子电流升至160安(二次0.1安,CT变比为8000/5A),检查各部分应正常,各CT二次无开路现象。再使发电机电流升至800安(二次电流约0.5安),220kV侧约50A,检查各CT回路应正常,记录并核对DCS计量显示。6.3.11将电流升到3200安(二次电流2安),220kV侧为200安,测量各CT六角向量图,测量发变组、主变差动继电器的差流,测量负序电流继电器的不平衡输出。测量主变短路阻抗电压,降下电流至零,临时短接发变组差动、主变差动保护的一侧CT,并把保护装置和上述CT回路断开,临时调换负序保护CT的AB相,再次增加电流直到这些保护动作,检查动作值应符合定值。试验结束后,恢复并检查各CT回路接线。6.3.12上述试验完成后,手动减励磁降至零,操作“励磁退出”。分灭磁开关。6.3.13合上26077、260726接地刀闸,拆除K2短接线,在K3、K4点接三相短路线,接线时需有安全措施,接好后拉开26077、260726接地刀闸。6.4发电机带厂高变出口短路试验(此项试验可根据具体情况及分管领导同意后可取消)6.4.1检查主变高压侧开关和刀闸2607、26071、26072均在断开位置,6KVA常用开关、6KVB常用开关退出柜外。6.4.2检查K2、K3短路线连接良好。启动厂高变风扇。6.4.3检
本文标题:135MW发变组试验方案
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