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第1页共18页江阴市电工合金有限公司题目:银铜排硬度改善报告所属部门:质量部姓名:赵强2014.11.26第2页共18页一、问题定义1.顾客心声2.现状描述图示:通过上图折线图可以呈现出公司最近10批次产品硬度很不稳定,且部分批次未能达到客户要求,批次合格率为60%。外部客户1.硬度要求HB≥95;2.如果硬度偏低将影响产品最终的使用性能内部客户1.硬度不足,无法交货,且造成客户投诉;2.增加不良成本;3.急需改善。第3页共18页3.团队组成公司成立的一个一技术部为龙头,各个部门负责人参与的改进小组,希望通过各部门相互协调合作,充分发挥各部门的作用攻克此项目难题。4.过程流程图合金队组长:赵强钱张华陆晓明王陈虎袁忠霞张顺组长:赵强(技术经理)组员:钱张华(生产经理)陆晓明(挤压车间主任)王陈虎(拉制车间主任)袁忠霞(实验室检测员)张顺(质量经理)SIPOC电解铜供应商制成参数设定满足硬度要求的银铜牌FQC/OQC终端客户熔炼挤压拉制一道退火拉制二道包装入库第4页共18页5.目标设定-月硬度合格率6.改善进度表针对项目改进的需要,小组制定了项目各个节点时间安排,保证项目能够顺利的进行。60%90%99%现状水平挑战目标卓越目标预计每月交货10批次,改善目标从60%提高至90%问题定义现状测量原因分析问题改进现场控制9.5-9.3010.5-10.1510.16-10.3011.1-11.2011.21-11.26备注:标识为计划进度标识为实际达成第5页共18页二、现状测量1.测量系统分析2.测量系统分析-硬度计结论:通过对数据的分析,量具GR&R<30%,尚可接受。第6页共18页3.过程能力分析通过对改善前测量数据进行过程能力的分析,分析结果如下:1)不良率40%;2)PPK=0.11;3)过程Z统计值为0.25;4)因考虑过程有1.5sigma漂移,Z=1.75;5)过程能力很差,急需改善!第7页共18页4.详细流程图第8页共18页5.潜在原因分析图示:通过鱼骨图来分析导致铜排硬度不达标的各种主次要因素第9页共18页三、原因分析1.根本原因分析总结:由于初步分析的因子个数较少,共6个因子,且数据收集成本较大,因此直接采用部分因子设计,进行因子筛选第10页共18页2.根本原因分析3、根本原因分析第11页共18页结论:经筛选:X1=银含量X2=变形X3=退火温度X1X2交互影响为显著因子四、改进第12页共18页1.田口试验设计2.信噪比-主效应图第13页共18页说明:S/N越大越好,故最佳因子组合为:A3B3C23.均值-主效应图说明:Mean越大越好,故最佳因子组合为:A3B3C24.预测-最佳因子组合第14页共18页4.1.经分析最佳因子组合为:说明:通过上表分析结果按照最佳因子组合,预测硬度可达到HB98.5。4.2.分析最适因子组合对于企业来说,需要寻求适合企业的因子组合,以达到效益的最大化,所以选择因子组合需考虑对以下条件:1.退火温度对最终均值的影响不大,故选取最低温度C1;2.由于增加银的百分点,所产生的成本较高,故银含量选A2水平。●经分析最适因子组合为:A2B3C1说明:调整后最适因子组合,预测硬度可达到HB98.05S/N:A3B3C2Mean:A3B3C2}对A3B3C2进行预测第15页共18页5.实际验证下表为按最适因子组合为:A2B3C1连续生产10批:6.效果确认第16页共18页7过程能力分析8.目标达成确认结论:已达到卓越目标第17页共18页五、控制1.标准化第18页共18页THANKYOU.
本文标题:首席质量官论文
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