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江门冢田理研汽车饰件有限公司(持续改善)会议记录编号APQP-584A-5.04-1会议名称:584A仪表圈产品品质检讨与持续改进参加人员:宫下/技术、贺和平/制造、王亨金/制造、张叶/品证、黒塚/品证时间:2013-2-26地点:二楼会议室主持:张叶记录:黒塚核准:项次讨论问题原因分析改善对策负责人完成日成效追踪/日期备注12据第一次量产全检统计表中体现出不良最高为麻点/颗粒,占3.9%划伤点2.5%1)行业常规无法杜绝性不良,主要依赖于全检控制。2)素材夹带杂质不良涌入缸内,导致杂质密度增加,附在产品上。1)素材取模时与顶针碰撞,导致不固定划伤;2)新品,上/下挂人员在操作过程中,使产品与挂枝碰撞导致不良产生;1)依照客人标准,制定杂质/颗粒不良限度,进行管控;2)增加电解阳极数量(由先前4组增加至6组)1)设定顶计由先前不回缩,设定为分模后回缩。2)纠正上/下挂人员操作手法,防止碰伤产品。黒塚王亨金贺和平王亨金2013-2-272013-2-272013-2-272013-2-272013-2-272013-2-272013-2-272013-2-27成交见追跟表制表:黒塚审核:山田慎二日期:2013-2-26
本文标题:5.04-1持续改善会议记录
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