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1长距离泵送砼施工方案一、工程概况青岛海湾大桥土建工程第4合同段,起止桩号为左幅K16+010~K19+130,长度为3120m;右幅K15+830~K19+130,长度为3300m。施工内容为准跨度的主线非通航孔桥下部桩基、承台、墩身,墩号范围:左幅130~180号墩,右幅127~180号墩。二、长距离输送砼情况简介我合同采用全线贯通栈桥施工,共计3500m,前2600m搭设重型栈桥,后900m搭设轻型栈桥。重型栈桥可以承载砼罐车,轻型栈桥只是作为施工人员、电缆、砼输送泵管的通道。166#~180#墩结构的钢筋采用运输船运输,钢筋笼、模板的吊装安放采用驳船运载履带吊,混凝土输送泵输送。在166#墩位处搭设运输平台,几何尺寸为14×30m,作为放置输送泵和砼罐车倒车的场所。采用HBT80C-2122III混凝土输送泵,双电机双回路,同时还有一台泵车在附近,作为备用。砼输送泵管放在轻型栈桥上,左右各一套,其中一套作为备用。三、泵送混凝土配比分析我部主要泵送桩基、承台、立柱的砼。海工高性能混凝土粗骨料粒径25mm以下,级配合理;其水胶比在0.35以下,坍落度为160~220mm,砂率:为保证可泵性,泵送混凝土的砂率一般要比非泵送混凝土高约2%~5%,宜为38%~45%,我部配比中砂率为40%~45%,主要泵送指标均满足高效泵送混凝土的要求。(1)坍落度的确定。混凝土的可泵性,即在泵压作用下,混凝土能在输送管道中连续稳定地通过而不产生离析的性能,它取决于拌合物本身的和易性。海工高性能砼由于掺加了矿粉和粉煤灰,和易性很好;掺加高效减水剂,明显提高混凝土的和易性,满足泵送、高标号的综合施工需要。(2)胶凝材料用量。胶凝材料对可泵性非常重要。用量过少,混凝土和易性差,泵送阻力大。我部混凝土配比中,桩基水胶比0.35,承台水胶比0.34,立柱水胶比0.33,均符合泵送要求。(3)泵送混凝土原材料的选择2a)粗骨料。粗骨料的最大粒径取决于输送管内径。粗骨料与输送管内径之比在1∶3(碎石)以上。粗骨料采用连续级配,针片状颗粒含量不大于10%。我部砼配比针片状颗粒含量不大于8%.。生产厂家:沂水磊鑫。b)细骨料。细骨料(砂)对混凝土拌合物的可泵性能有很大影响。细骨料(砂)的细度模数宜为2.3~3.2,我部砼细度模数宜为2.6~2.9,采用连续级配,其中粒径在0.315mm以下的细骨料所占的比例不应小于15%,最好达到20%这对改善可泵性非常重要。生产厂家:平度徐里。c)水泥。为防止混凝土在拌送过程中产生离析,水泥品种要求选择保水性好、泌水性小的水泥,一般选硅酸盐水泥及普通硅酸盐水泥。生产厂家:日照大宇。d)掺合料。使用粉煤灰和矿粉等活性矿物材料作为掺合料,并保证一定的掺量,大幅度提高了砼的内部结构致密性,降低砼的渗透性。矿粉生产厂家:青岛家栋足球;粉煤灰生产厂家:日照华能电厂。e)外加剂。添加外加剂(高效缓凝减水剂)降低了大体积混凝土的水化热,改善了混凝土的粘塑性和保水性,对泵送十分有利的。我部采用高效缓凝减水剂,生产厂家:天津西卡。由以往施工经验得出,混凝土在输送管道中行进时,塌落度损失根据管道的长短可达10%-30%;以往泵送混凝土的施工经验表明,坍落度在90~130mm的情况下均可顺利进行泵送施工。但在实际施工中应充分考虑坍落度的损失,输送距离、时间、骨料级配差异等因素,混凝土依据《混凝土配合比设计的基本原理与强度标准》控制值,输送管道出口塌落度初定为160-190mm,因此配制坍落度按190~220mm控制。试配的每立方米混凝土材料用量如下表:砼配合比每立方米材料用量(Kg)名称水泥矿粉粉煤灰砂碎石(mm)水减水剂引气剂5-1010-20桩基164230767392716321604.230.0329承台164210967392826591554.9350.423墩柱218194737132846621564.850.43653四、砼输送泵性能参数简介我部采用的HBT80C-2122Ⅲ型砼输送泵,为三一重工集团专为海工砼生产,适宜于长远、超高距离输送砼,曾在苏通大桥、东海大桥、杭州湾大桥使用过,效果理想。砼输送泵管采用三一重工集团专为海工高效混凝土生产的耐高压泵管,一套甭管在泵送距离1000m的情况下,可以满足浇筑15000方混凝土的需要,在泵送距离500m的情况下,可以满足浇筑30000方混凝土的需要。我合同段166#~173#共计420m,混凝土共计9625方,173#~180#共计420m,混凝土共计9625方,随着180#墩位向小里程处砼的浇筑完成,泵管的长度就随之缩短,对泵管的磨损和要求都明显的减弱。HBT80C-2122Ⅲ性能参数拖泵型号技术参数HBT80C-2122Ⅲ混凝土理论输送压力(低压/高压):MPa14∕22混凝土理论输送量(低压∕高压):m3/h85∕50电动机额定功率:kW110+110主油泵排量:ml/r190+190最大骨料尺寸:mm输送管径Φ150mm50Φ125mm40砼坍落度:mm100~230输送缸直径×最大行程:mmφ200×2100料斗容积×上料高度:m3/mm0.7×1420外形尺寸长×宽×高:mm7390×2100×2532总质量:Kg7300类型S阀Ⅲ型电动机拖泵4五、混凝土拌和质量控制在混凝土施工过程中,首先对使用的原材料质量进行监控,保证使用的材料为合格材料。在混凝土拌制过程中,加强对混凝土拌和物质量检测,控制混凝土拌和物的性能。混凝土拌和物出机口坍落度应控制在200~220mm之间,同时根据原材料的变化,对混凝土配合比进行调整,控制混凝土拌和物出机口质量,保证混凝土具有较好的和易性。六、混凝土现场施工质量控制混凝土运输到浇筑现场后,应立即卸料、泵送和浇筑,如因其它施工原因不能立即卸料,混凝土搅拌车应调至低速档,搅拌罐缓慢旋转搅拌。混凝土运输至施工现场后,应在1小时内卸料,超过1小时后,混凝土坍落度损失将增大,混凝土变稠,施工性能下降,混凝土堵塞泵管的机率增加;超过2小时后,混凝土不能使用,应作为废料处理,严禁在混凝土中加生水后继续浇筑。1、工序质量监控流程制定工序施工方案不合格确定工序质量目标进行施工技术交底自检互检交接检专职检工序施工全过程质量评定监理工程师旁站检验确认进行下道工序施工监理工程师旁站监督查寻原因返工处理合格52、材料质量检验总程序不合格合格合格不合格不合格原材料取样标准试验试验结果评定,是否合格?试验报告实施控制检验检验结果评定,是否合格?作出结论分析原因结果提出处理意见该批材料不用加倍取样检查是否合格?63、混凝土质量检验程序七、泵送前期准备1、合理放置混凝土泵在放置泵车的大型平台上设一800KW变压器,完全满足了施工的需要。混凝合格不合格合格不合格合格不合格不合格加倍取样检查是否合格?水泥、砂、石、水、外加剂、外掺料取样标准检查,是否合格?选定配合比发出配合比设计报告该批材料不用合格计量误差控制水灰比控制坍落度控制含砂率控制试样取样、制作、养护试验性能检测试验结果评定,是否合格?结束结构强度检查1、钻芯取样检查2、非破坏性检查复检结果评定是否合格?该批混凝土报废处理合格7土泵进场前在栈桥旁搭设混凝土泵放置及罐车卸料平台,泵身安装平稳牢靠,平台基础牢固,面板硬实平整。2、合理布管泵送混凝土的布管,一般根据工程施工场地特点,最大骨料粒径、混凝土输送泵的型号、输送距离等进行选择和配置。管道敷设时要求路线短、弯道少、接头密、固定牢靠。正确的布管是保证顺利进行泵送的必要条件,在布置时应注意以下几点:(1)施工前认真进行配管设计,绘制布管简图,列出各种管件、连接件和配件的规格数量,提出清单。(2)要尽可能选择最短距离来布置管路,必要时可以跨越或穿过障碍,跨越障碍需升高时应在管路最高点设置放气阀。(3)在同一条管路中保持混凝土断面不变,采用直通圆管输送混凝土。(4)垂直向上配管时,宜使用地面水平管长度不小于垂直长度的1/4,且不小于15m,并应在混凝土泵出料口3m—6m处的输送管根部设置止回阀,防止混凝土拌合物倒流。(5)配管时把新管配置在管路开始部分,因为该处压力比较高。经长期使用后泵管磨损较大,不把这类管配置在泵压较大的区间,不合要求的旧管不能使用。(6)配管贴地部分使用U形卡固定于栈桥面板上;如不能贴地布置,则在配管两端设立支架,采用脚手架支撑。(7)夏季炎热,为避免由于气温造成泵管及混凝土过热,施工时在泵管上盖上麻袋或草垫,并用冷水浇湿,防止高温下混凝土坍落度损失过大造成堵管。(8)泵送混凝土过程中配备专人对沿线泵管进行检查,发现问题马上进行处理;泵送结束后,应将混凝土配管和料斗清洗干净,最后,将混凝土泵各工作操比纵手杆全部打到停止位置,关掉总电源,上锁后泵工方可离去。八、混凝土泵送的操作要求1、泵送一般要求(1)作业前认真检查混凝土输送泵各部件紧固、密封、润滑、防护及电源、水源、液压系统和安全装置是否已按厂说明书要求正确连接。(2)泵送前应先用适量的与混凝土内成分相同的水泥浆或水泥砂浆润滑输8送管内壁。(3)作业时不准取下搅拌斗格网或乱动其他安全装置。如发现不合格的骨料和杂物应挑出斗外。(4)泵送混凝土应连续作业,必须暂停时,停机时间应控制在10min以内,最长不能超过30min。暂停时间内,应每隔2min反泵送一次。如时间再长时,应排空管道,以防混凝土固结。(5)泵送时受料斗内应有足够混凝土,防止吸入空气形成阻塞。(6)试验人员应经常检查原材料,看是否与试验一致,并逐盘目测出料塌落度,并及时调整。2、管道清洗要求(1)作业后,必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出,然后对泵机、料斗、管道进行冲洗,输出的残余混凝土用运输车运出。(2)用水清洗的注意事项:①所用水泵的性能参数:压力不低于4.3MPa,流量不低于180L/min。②连接管采用变径管,填塞物(橡胶活塞)一定要紧紧地放进比输送管大一级的变径管内。③清洗输送管距离较长时,清洗前要先压入适量水泥砂浆。④清洗时,人员应远离管口,并设防护装置以免冲出物伤人。3、进料口处的堵塞现象:泵送动作及液压系统均正常,无异常声音和振动,料斗内有较大骨料或结块,在进料口处卡住或拱起而堵塞。排除方法:使泵反向运转以破坏结块,使混凝土回到料斗重新搅拌,再正向泵送。如果不起作4、分配阀出料口处的堵塞现象:泵送系统动作突然中断,并且有异常声响,设备有较强振动,但管道内无相应振动。排除方法:往料斗内倒入15~30L水泥浆,反复正、反向启动泵,迫使通路打开。如果此法无效,也只能人工排除,拆下相连管,去掉阀内杂物,人工清理,予以排除。5、管道堵塞的防止和处理(1)在泵送前,对设备应充分检查。①主系统压力可调节到22MPa,主要是考虑到泵送压力高,主安全阀溢流9问题。②主油泵排量调节至最小,顺序阀压力不能低于10.5MPa,蓄能器内氮气要充足。③滑阀油缸密封件不能有内泄,油缸缓冲可适当小些,润滑应充分、畅通,否则会因混凝土粘度大、阻力大而导致闸板提升缓慢或不到位,造成内漏浆而引起Y字管或变径管堵死。④闸板磨损间隙不能太大,否则也会由于内漏浆而引起同样故障。⑤Y字管与上部壳体一定要密封严实,否则也会由于漏浆而导致堵管,给施工带来不必要的损失。⑥重复进行正泵和反泵,逐步使堵塞部位的混凝土松动,实现可泵送。⑦用木锤连续敲击,使之松动,再进行正反泵作业,排除堵塞。当上述两种方法均无效时,应首先反泵两次卸压,再将配管拆开,清除堵塞后,拧紧接头方可重新泵送。(2)对布管要求①远距离泵送阻力大,布管时要尽量减少弯管,并应尽可能采用大弯而不用小弯。实践证明,每增设一个90º×R1000的弯管,就相当于增加5m水平管。②应注意管子的加固以及管卡的紧固。这种远距离泵送,会遇到管子跳动加剧、管子爆裂、管卡炸开等现象。因此一定要在拐弯处及一些直管处于以充分加固,减缓其冲击力。③泵送混凝土前,打水不能太多,泵送适量水润滑管道即可。施工时泵送水量太多,造成有些管卡处皮圈冲坏、漏水。打砂浆时,由于砂浆与水接触的界面长时间受水浸泡,水把水泥浆带走,造成砂浆离析,
本文标题:长距离泵送砼施工方案
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