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1整改报告安标办公室:安标评审组于2011年1月8日至1月9日对我公司生产的带式输送机DTS80/35/2×30,托辊φ108产品进行了安标评审,针对现场评审中提出的整改要求,我公司高度重视,立即采取有效措施,成立专门工作组,组织专人,按照整改要求进行了认真整改,建立完善了公司有关管理制度,并在现场将各项工作和制度落到了实处。通过这次整改,不但理顺了我们的质量管理体系,规范了各项工作制度,而且通过各项制度的现场实施和落实,有效地保证我们生产产品的质量,能够满足煤矿安全生产的要求。现将整改情况详细汇报如下:1、根据《内部质量审核控制程序》,完善了内部审核与管理评审,对用户质量反馈意见增加了重视。(附:2010年内审计划表)2、根据《员工培训管理制度》,以2010年度出现的一些技术和管理上的缺陷,有针对的制定了2011年度的培训计划。(附:2011年度培训计划)3、根据《文件控制程序》中规定,完善了皮带机传动滚筒主轴图纸,填写了图纸更改通知单,在热处理和技术要求方面,增加了调质处理及其调质参数。补充了φ108托辊内、外密封圈的图纸。保证了带式输送机DTS80/35/2×30,托辊φ108产品零部件图纸的完整性。(附:皮带机传动滚筒主轴图纸,图纸更改通知单,φ108托辊内、外密封圈的图纸)4、根据《采购控制程序》中规定,建立了带式输送机、托辊产品采购控制清单,使带式输送机、托辊所使用原材料和配套件在采购过程中质量选择更加清晰。(附:带式输送机、托辊产品采购控制清单)5、根据《采购控制程序》中规定,我们完善了合格供方名单信息,收集了2全部的合格供方质量档案并进行了供货方的评价,全部达到合格,保证了原材料及配套件在采购过程中的质量。(附:合格供方名单信息)6、根据《外协加工管理制度》,我们建立了合格外协方名录,定期对外协方进行了评价,并收集了齐全的外协方质量档案。保证了外协合作加工中加工质量。(附:外协方名录,外协方质量档案)7、按照《外协加工管理制度》中规定,我们与外协单位签定了铸件、磨削、热处理加工工艺的外协合同。在合同中对质量,数量,时间方面做了详细的规定。(附:铸件、磨削、热处理外协合同)8、按照《外协加工管理制度》中规定,我们要求外协方提供了主轴热处理和铸件的合格证明。保证了外协方所加工的工艺在检验方面全部合格。(附:主轴热处理、铸件的检验合格证明)9、按照设备管理文件中规定,我们有满足生产所需的生产设备,设备满足零部件加工能力及精度要求,并建立了完整的设备台帐,方便对生产设备维修和保养。(附:生产设备台帐)10、按《设备维护保养制度》规定,我们对主要生产设备进行了按期保养维护,并作了保养记录。(附:设备保养记录单)11、根据《工艺装备验证制度》中规定,我们定期对工装、器具进行了验证,满足了生产和质量的标准要求,并作了工艺装备验证记录。(附:工艺装备验证记录。)12、根据《检测、检验管理制度》,我们补充了功率测试仪、声级计、超声波探伤仪、转速表等重要检测设备的操作规程,使质检人员在使用仪器时能正规操作,保证了安全和检测数据的准确性。(附:功率测试仪、声级计、超声波探伤仪、转速表操作规程)313、按照《检测、检验管理制度》中规定,我们完善了检验、测试设备和器具台帐,掌握了车间和班组中所拥有的检测设备和检测能力,及时的对所欠缺的设备器具作出更新和调整。(附:检验、测试设备和器具台帐)14、根据检测设备、器具的周期有效性的规定,我们将使用的部分设备、器具送到省计量检测中心进行检测,并对检定合格的计量设备、器具进行了有效性标识。(附:声级计、功率测试仪、转速表、电子秤、百分表等设备检定证书复印件)15、根据《托辊旋转阻力测试仪自校方法》,我们对旋转阻力试验台进行了校准,经检定合格,并填写了自校记录表。(附:托辊旋转阻力测试仪自检记录表)16、按照规定,我们建立了专门的带式输送机配套件台帐,明确了带式输送机的配套件在生产和加工所使用的规格、材料和数量。(附:带式输送机配套件台帐)17、按照现场管理规范要求,对生产中不合格品的放置区域进行了明确标示,如发现不合格品先用油漆在工件上涂上“×”号并放置区域内,然后再由专门人员检测是否可以整改合格使用。(附:不合格区域照片)现将整改的资料上报,不足之处请批评指正。公司机修厂二O一一年二月二十4另附:1、静阻力系数实验台2、径向圆跳动实验台3、电子秤、砝码发票和照片
本文标题:煤安评审整改报告
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