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当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 资本运营 > 独山子输油气分公司安全经验分享20120326
喀麦隆球阀动作故障事件独山子输油气分公司2012.03一、事件类型二、时间三、地点四、人员五、经济损失六、事件经过七、应急处置措施八、调查结论九、主要事件时间链十、原因分析十一、整改行动十二、措施跟踪十三、措施结果反馈独山子输油气分公司主要内容独山子输油气分公司所辖八座压气站,在一期工程建设中,新疆段采用的阀门有舒克、成都成高、莫克维尔德、乐山长仪、苏州纽威、喀麦隆等阀门,在生产运行中均发现不同程度的问题,分公司烟墩压气站全部采用喀麦隆球阀,在操作过程中同样出现问题,现将烟墩压气站喀麦隆球阀使用中出现的问题及处理经验和大家进行分享。独山子输油气分公司概述一、事件类型a.事件名称:烟墩压气站ESD1201、ESD1301阀门故障事件b.事件类型:设备故障事件c.次标准状态:管输天然气中水含量偏高d.风险等级:中风险二、时间2011-07-12至2011-07-25调查开始日期:2011-07-26报告完成时间:2011-08-05独山子输油气分公司三、地点1.责任单位或部门:独山子输油气分公司烟墩压气站2.相关的固定设备设施或建筑:ESD1201、ESD13013.相关的手持设备或工具:无四、人员1.伤亡人员:无2.伤害严重程度:无3.目击证人或其他对事件调查有潜在帮助信息的人员姓名吕某:独山子输油气分公司技术员马某:生产技术服务中心技术员独山子输油气分公司五、经济损失:此次事件未造成经济损失。六、事件经过:2011年7月12日12:20,烟墩压气站开始准备进气升压作业。7月13日,对1301执行开阀操作,手动、气动均未能打开1301。技术人员立即停止操作并且向技服下达联络单,维修1301。7月14日,技服人员到站对1301进行手动开阀操作,1301开度约5%后不再动作,当日对1201也进行了手动、气动开阀操作,阀门无法打开。7月24日,技服人员通过对阀加热、放空、排污操作。下午18时20分,出口温度约60摄氏度,1201成功打开,7月25日,对1301进行了同样的处理,下午18时,1301成功打开,经数次试验开关没有发现异常,1301、1201隐患消除。独山子输油气分公司七、应急处置措施在处理故障之前,站场采取措各种错施控制风险:1、将1301、1201故障录入《隐患管理台账》,对隐患进行动态管理独山子输油气分公司19场站升压结束,由全越站切换为压力越站过程中,1301、1201无法动作烟墩压气站烟墩压气站2011年7月13日一般事故隐患吕建伟√正在联系技术服务中心治理隐患隐患管理台帐单位:独山子输油气分公司烟墩压气站编号隐患情况责任单位相关单位上报时间隐患等级跟踪人员状态整改完成时间备注监控正在整改消除(表1:隐患管理台账第19项)(2011-7-13)独山子输油气分公司2、制定隐患控制措施,防止事件扩大化(1)保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件a.运行全越站流程,在1301、1201维修好之前,不对1101执行任何操作。b.在维修好1301、1201之前尽量减少对1301、1201的操作,防止隐患扩大:避免野蛮操作造成阀芯球面磨损和力矩过大损坏执行机构。(2)对生产装置、设施监测检查的要求a.将阀门1301、1201及其气液联动执行机构列为每日重点巡检项目,关注1301、1201执行机构是否有漏油、引压管手阀必须在关状态和有无其他异常。b.站控室值班人员加强对SCADA系统的监控,密切关注阀门1101的状态和越站压力变化。c.对上述阀门实施上牌挂锁管理,避免误操作.独山子输油气分公司八、调查结论7月18日,shafer厂家对1301、1201执行机构进行检查,排除了因执行机构故障而导致阀门不能打开。2010年烟墩站喀麦隆球阀放空排污管线动火作业时,1301出现过类似的情况。当时采用的的解决方法为阀门本体浇灌热水,最后成功打开1301。根据shafer厂家出具的报告和以往类似情况,初步判定1301、1201是因为水合物冰堵和杂质堵塞而无法打开。独山子输油气分公司九、主要事件链导致事件发生的主要过程事件链相伴条件事件#5:天然气质不合格,水露点高达18℃水合物产生必要条件事件#4:烟墩压气站上游场站长期运行全越站流程天然气游离水不能得到有效脱离事件#3:烟墩压气站运行长达半年时间的全越站流程,投产后阀门未得到有效维护管线内水、杂质等积存在阀腔内,不能及时清理排出事件#2:阀门内密封不严,未进行操作阀门前后形成盲肠段,易出现节流效应事件#1:影响站场进气作业阀门不能及时打开独山子输油气分公司十、原因分析直接原因:1、2010年12月动火连头至2011年7月进气升压作业这一时间段内,进出站阀门ESD1201、1301长时间不动作;2、一、二期动火连头作业,分公司所辖很多站场在一段时期内运行全越站流程,致使天然气中水分不能很好地被分离;3、球阀存在一定程度的内漏,在阀芯处形成节流产生水合物;4、烟墩压气站地处哈密戈壁区,昼夜温差大,管线运行压力较高,满足水合物形成的条件。根本原因:首先是员工对设备结构原理的了解需要进一步提高;其次设备管理不到位,对设备日常维护、保养不足。独山子输油气分公司十一、整改行动1、在生产科、技术服务中心及站队的共同努力下,7月24日、25日通过排污、放空、加热解冻,ESD1201、ESD1301阀门故障解除2、在分公司范围内对此次事件进行分享,讨论、交流常开/常关阀门的维护保养经验,同时对其他站的阀门运行维护起到指导作用。(一)技术类措施纠正型措施:无预防型措施:1、要求各站按时对阀门进行维护保养(每年至少保养一次)、对阀腔定期排污,尤其入冬前须排污一次;2、借鉴SCHUCK球阀厂家维护手册对阀门定期维护的要求,每年至少对所有常开/常关球阀进行一次功能试验:独山子输油气分公司功能试验时将球阀在整个开关行程上操作一次,且行程中必须运行均匀、没有异常噪音;对于应用场合要求不能完全关闭的球阀(如阀室截断阀),试验时可先将旁通流程导通后,再将球阀关闭约25%,紧接着将阀门完全打开;3、再次遇到类似情况应吸取经验,可逐步采取注清洗液、加热解冻等措施进行排查,避免对阀门的野蛮操作,减少对阀芯和执行机构的损伤;4、阀门有轻微内漏时不宜直接注密封脂,宜采用先注清洗液,动作数次后注入润滑脂进行保养的方法;5、阀门应当区别对待。对于常开阀或者因内漏暂时需密封的球阀,注入密封脂后应当及时注清洗液清理,不应长期留存密封脂防止密封脂粘接阀芯;6、对特殊时期(如投产时),需加大阀门的维护保养频次独山子输油气分公司(二)管理类措施1、进一步加强设备理论培训,强化设备现场运行维护管理;2、加强站场、阀室巡检力度,尤其是ESD阀门及阀室截断阀;3、制定站场《阀门冻堵现场处置方案》,定期组织员工学习处置方案并进行演练。十二、措施跟踪(一)措施具体完成情况1、2011年10月对分公司站场、阀室的所有阀门进行入冬前保养,对阀门注入润滑脂,具备条件的阀门进行功能试验;2、分公司各站自行组织员工对站内设备进行培训;3、要求各站每月对站场、阀室设备进行一次全面隐患排查;独山子输油气分公司4、根据处理ESD1201、ESD1301的经历,结合现场实际,对压缩机区无法正常开关的4601阀门,联系厂家先行注入清洗液,静待数小时后,对阀门进行开关测试,阀门故障解除。(二)识别过期的措施无过期措施(三)评价措施过期的原因无过期措施(四)评估没有实施过期措施的影响无过期措施(五)改进措施无十三、措施结果反馈(一)内部人员姓名:事件报告人、相关人员(二)外部利益相关方无谢谢独山子输油气分公司
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