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事故案例装煤车活动壁故障发生时间2016.11.6发生地点1#装煤车事故或故障经过2016年11月6日6时左右,接到1#装煤车司机电话通知:活动壁关动作不正常,无法砸煤。当班电工赶到现场后,首先检查活动壁关电磁阀及控制线路和中间继电器均正常,重新试机,仍不动作,此时发现在司机操作活动壁关时,对应的电磁阀控制中间继电器指示灯不亮,也就是说中间继电器没有得电,进一步检查PLC没有输出,继续上查发现::对应的活动壁关PLC输入点没有输入,最后在操作台处检查到活动壁关电源线脱落。恢复后正常。处理过程用时35分钟。原因分析1.在捣固砸煤时,导致装煤车震动大,使压线螺栓松动2.频繁操作使旋钮松动,左右旋转导致旋钮压线被拽下3.电气巡检人员巡检不及时,未能及时发现隐患并把隐患及时消除。4.维修人员处理方法不得当,在处理故障的过程中,处理顺序不对导致用时过长。控制措施1.电气人员按时巡检,发现问题及时解决,避免扩大事故2.定期对装煤车所有压线螺栓进行紧固,防止螺栓松动,造成故障3.对电气维修人员进行维修技术培训,保证在处理故障的过程中,判断准确,处理得当,缩短故障处理时间。备注:原因分析要认真填写,找出人为操作原因;控制措施要从操作上阐述明确,按照措施上操作说明,能顺利解决故障。事故案例水熄车PLC故障案例发生时间2016.12.12发生地点水熄车事故或故障经过2016年12月12日4时左右,水熄车在接焦后准备行走熄焦时,机车不能正常行走。当班电工检查发现,机车PLC控制系统只有输入,且输入信号正常,无输出运行走行信号,用电脑对模块状态监控发现,第五个数字量输入模块通讯出现间歇中断现象,不稳定。更换故障模块后,恢复正常。原因分析经对发生故障的西门子321输入模块进行拆检发现,电路板上的CPU处理芯片与其它电子器件的针脚之间有凝露,并且有的针脚一倍锈断,由此判断凝露是造成PLC故障的直接原因。对电气室环境的管理有漏洞,电缆进出线口没有封堵严实,机车底板锈蚀严重,出现漏洞,电气室门打开后不能随时关闭,造成熄焦蒸汽进入电器室,另外,由于电气室和空压机室相通,空压机房的风机运行时造成电气室负压,熄焦蒸汽大量进入电气室,是PLC电器元件产生凝露的间接原因。巡检人员巡检不及时,未能及时发现蒸汽进入电气室问题,是造成此次故障的间接原因。控制措施1.把空压机房和电气室隔离2.加强对电气室出入的管理控制,保证进出随时关门3.对未封堵的电缆进出口,用堵火泥密封严实4.按时巡检,发现问题及时处理事故案例溶液循环泵电机轴承故障案例发生时间2016.12.12发生地点脱硫事故或故障经过2016年12月12日,脱硫岗位工通知电工值班人员溶液循环泵C高压电机噪声大,电工值班人员到达现场后,对电机进行诊断,发现风扇侧轴承噪声大,振动大,立即停机。电机停稳后,断开高压电源,对电机风扇侧轴承进行了拆检,拆开后发现轴承支架断裂,轴承损坏,轴承润滑油乳化,随后对轴承进行了更换,试机正常。原因分析通过对乳化轴承润滑油的分析和对岗位工的加油情况调查,岗位工新加的润滑油与轴承裕安润滑油型号不一致,造成润滑油发生乳化变质,达不到预期的润滑效果,只是轴承长期高温运转,造成轴承损坏,是造成轴承损坏的直接原因。润滑人员责任心不强,设备管理知识缺乏,混用润滑脂,是造成此次故障的间接原因。控制措施1.加强设备管理知识培训,让岗位工熟知本岗位的设备相关知识2.建立电机润滑记录,并把每次的润换情况做详细记录,特别是所加润滑脂的型号一定要记录清楚,防止混用。事故案例接地短路故障案例发生时间2016.3.5发生地点202配电室事故或故障经过2016年3月5日,电工人员在202配电室安装电机车计量电表,把电机车电源断路器断开停电后,安装电度表。安装完电度表后,检查接线无错误,于是,关住配电柜门,准备送电。再按下合闸按钮后,只听“彭“的一声,断路器立即跳闸。经检查发现,一把17#-19#的梅花扳手在母排螺栓上未取下造成接地短路。原因分析在安装完电度表后,未仔细清点工具,也未用摇表遥测线路的绝缘情况就急于送电,以至于在压接完电度表的电源线后,以至于在压线螺杆后面防止螺栓松动的17#-19#的梅花扳手未取下,造成接地短路。工作人员安全意识淡薄,疏忽大意。控制措施1.工作完后认真清点工具,防止工具遗留在设备上2.工作完后,要用兆欧表遥测接线的设备,防止接地。3.加强岗位操作规程和安全规程的培训学习,增强安全意识事故案例PLC故障案例发生时间2016.12.12发生地点水熄车事故或故障经过2013年5月20号水熄车PLC系统出现故障,电工在处理故障时发现:CPU24V电源与220V照明电源粘连,随断电后分开进行包扎处理,并查找出接地点进行处理,但重新上电后仍然不能启动。判断为CPU坏,更换CPU后,cpu仍不能正常。随换回CPU,更换存储卡,更换后CPU后显示正常,但下载程序时不能下载,无提示信息。怀疑新存储卡也有问题,随将新、旧存储卡带到自动化科检查,发现旧的存储卡已损坏,新领的存储卡有密码,密码解不开,不能使用。随又更换另外一张存储卡,进行检测正常,对程序进行了下载。将测试好的存储卡放到机车系统后仍无输出,此时,怀疑CPU存在故障,于是又更换新CPU,更换后上电正常原因分析直接原因:此次故障的直接原因为220V照明电源与24VPLC模块电源共用同一线槽,220V照明电源线接地导致线路发热与CPU24V电源粘连短路,220V电源窜入CPU烧坏CPU,损坏存储卡。间接原因1.线路防护不及时,导致线路磨损接地;2.点检不到位;控制措施1.将220V照明电源与24VPLC模块电源分开敷设,防止高压电源窜入PLC2.将易磨损的线路仔细包扎防护,防止磨损后接地3.设包机人,加大点检频次,发现问题及时处理
本文标题:电工事故案例
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