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第26卷第2期2006年4月桂林工学院学报JournalofGuilinUniversityofTechnologyVol26No2Apr2006文章编号:1006-544X(2006)02-0242-05HCR工艺处理木薯淀粉废水伍婵翠1,王燕舞2,刘康怀2(1桂林电子科技大学电子工程系,广西桂林 541004;2桂林工学院资源与环境工程系,广西桂林 541004)摘 要:采用以HCR为核心的好氧生物工艺去除木薯淀粉废水中的污染物质.处理前废水的CODCr、SS和BOD5分别在10000、1800和6000mg/L以上,氰化物平均含量为138mg/L.根据生产工艺和废水特点,HCR主要设计参数选定为:SV94%~98%,SVI100mL/g±,ρ(MLSS)70~110g/L,DO30~50mg/L,HRT6~10h;容积负荷和HCR内温度分别为250~455kgCOD/(m3·d)和20~35℃(一次分离废水),350~820kgCOD/(m3·d)和27~33℃(二次分离废水).该工艺的CODCr去除率在90%以上,处理后出水的平均BOD5为36mg/L,SS低于30mg/L,氰化物含量低于05mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的二级标准.关键词:木薯淀粉废水;好氧生物处理工艺;COD去除率中图分类号:X79203 文献标志码:A木薯淀粉废水中的CODCr含量在10000mg/L以上,SS在1800mg/L以上,BOD5在6000mg/L以上,水量很大,生产周期短,难以采用常规方法进行处理.广西木薯产量约占全国的40%,绝大部分用于淀粉生产.广西有淀粉生产厂100余家,主要分布在西部的“四江流域”,其中以季节性生产的中、小型木薯淀粉生产企业为主.若木薯淀粉废水不加处理就直接排放,必造成水体缺氧,使水生生物窒息,给环境带来极大危害[1].目前,国内对淀粉废水的研究主要是围绕以玉米、小麦和土豆为原料的淀粉废水进行的,仅有少数学者对木薯淀粉废水进行了研究[2-5].笔者用高效好氧生物处理技术对木薯淀粉工业生产过程中所产生的废水进行了处理,取得了良好的效果.1试验方法11工艺的选择由于木薯淀粉废水中含有大量的有机物,且可生化性很好,因此适合用生物工艺进行处理.淀粉厂大多数是季节性生产,生产周期短,污水处理设备无需常年运行,再加上当地气温较高,废水容易发酵变酸,所以不适合用厌氧生物工艺进行处理.针对木薯淀粉废水的特点以及淀粉生产厂家的实际情况,笔者选用了高效好氧生物反应器(HCR)为核心的好氧生化工艺对其进行处理[6].该工艺具有启动快、操作安全可靠、有机容积负荷高、COD去除率高等优点,已在实际废水处理工程中得到广泛应用[7-9].12试验操作条件及测试方法选择广西崇左县某淀粉厂的黄浆水作为试验用水,直接进入HCR系统进行处理.采用南宁味精厂的污泥作为种泥,投入HCR反应器中驯化1周后开始进水.试验所要检测的项目及方法见表1.13试验用水131试验用水的来源和分类 试验用水均通过现场取水的方式获得.以木薯为原料生产淀粉及其深加工产品的过程中,主要产生3种废水,即洗涤木薯废水、淀粉加工分离废水和酒糟废液(部分工厂不生产酒精).其中,淀粉的分离过程通常分两步完成,产生的废水也可分为一次分离废水和二次分离废水,两股废水合称为淀粉加工 收稿日期:2005-05-20 基金项目:国家科技部西部专项资助项目(2003BA901A07);广西科学研究与技术开发计划资助项目(桂科攻0235020) 作者简介:伍婵翠(1978-),女,硕士,环境工程专业.表1 主要检测项目和方法[10]Table1 Generaltestitemsandtestmethods测试项目测试方法测试项目测试方法CODCr重铬酸钾快速测定法BOD5标准稀释倍数法DO、水温便携式溶氧仪SS重量法pH精密pH计色度稀释倍数法CN-硝酸银滴定法浊度浊度仪分离废水,这就是木薯淀粉废水中污染物含量最高的废水———黄浆水,其水量约占淀粉废水总量的二分之一.132试验用水的水质 各种淀粉废水的水质特征列于表2.表2 广西崇左县某淀粉厂各种废水水质特征Table2 WastewaterqualityofChongzuocountycassavastarchmillρ(mg·L-1)特征指标洗涤废水一次分离废水二次分离废水CODCr50011000~1400014000~18000BOD53500100008000SS180050008000CN-2.84832.16.472注:带号项目为广西崇左县环保局所测2试验结果及讨论本次试验所用废水的先后次序为:一次分离废水→二次分离废水.每种废水的试验过程都是在保证系统运行稳定的情况下,逐步提高反应器的COD容积负荷,直到超出系统所能承受的负荷为止.经过2个多月的试验,废水的处理效果十分理想.21一次分离废水处理效果211 HCR对废水中有机物的去除效果 反应器中的活性污泥驯化结束后,先将HCR的进水流量固定为295L/d,逐步增加进水的COD浓度,至原水浓度后再稳步增加HCR的进水流量至反应器运行稳定,观察并分析试验过程中各种指标和影响因素的变化情况.由试验结果(图1)可知,采用HCR处理木薯淀粉一次分离废水可获得较好的处理效果:运行前7d,进水流量保持不变,随着进水COD浓度的增加,出水COD浓度基本保持在1000mg/L以下.7d后,逐渐增加反应器的进水流量,直至达到HCR反应器的最大容积负荷456kgCOD/(m3·d).此时,系统中累积的有机物和有毒物浓度达到微生物能承受的最大值,如果继续增大进水流量或进水COD浓度,反应器处理效果将急剧下降,出水COD大于5000mg/L,出水浊度迅速升高(大于4000).系统中活性污泥也会急剧膨胀,沉淀池中的污泥部分浮于池面,部分与池中液相形成悬浊液,污泥活性难以恢复.图1 HCR进出水COD浓度、去除率及反应器容积负荷Fig1 RelationshipofCOD,CODremovalandvolumetricloadingintheeffluentofHCR212HCR中的微生物生长变化情况 试验初期,反应器进水流量稳定在295L/d,随着进水COD浓度的增加,污泥浓度也逐渐增加,表征微生物活性的指标SV(污泥沉降比)、ρ(MLSS)(混合液悬浮固体浓度)、ρ(MLVSS)(混合液挥发性悬浮固体浓度)、SVI(污泥体积指数)和f(设为ρ(MLVSS)/ρ(MLSS)值,全文同)的变化如图2.当进水COD浓度增加到原水浓度时,SVI值突增到195,出现轻微的污泥膨胀.这是由于试验中进水浓度增加过快,使系统中的有机物浓度迅速增大,微生物的新陈代谢速率加快并大量繁殖,迅速消耗溶解氧,导致系统DO不足,丝状菌占优势地位所致.此时采取措施从系统中排出部分活性污泥,并适当补充曝气,反应器即可恢复正常.进入负荷冲击期(第8d)后,逐渐增大进水流量,容积负荷和污泥负荷也相应增大,反应器中营养供给充足,微生物迅速繁殖,系统中剩余污泥产率高,需定时进行排泥.当反应器容积负荷为456kgCOD/(m3·d)时,系统中有机物和有毒物累积浓度达到微生物所能承受的极限,有机物浓度或进水流量的增加都会严重影响微生物的代谢,使活性污泥系统发生突342第2期 伍婵翠等:HCR工艺处理木薯淀粉废水图2 进水COD与微生物活性Fig2 RelationshipbetweenCODintheinfluentandactiveofmicrobesinHCR变.结果导致SV小于15%,ρ(MLSS)<110g/L≈ρ(MLVSS),SVI≈135mL/g,f≈10.试验表明,通过监测微生物活性指标来控制反应器的运行是行之有效的方法,本次试验的最佳微生物活性指标范围为:SV=90%~98%,SVI为70~120mL/g,f=092~095.22二次分离废水的处理效果采用一次分离废水处理中排出的剩余污泥作为种泥,无需驯化,就可直接用于二次分离废水的处理试验.试验前期,将系统进水流量控制在295L/d,到了后期,逐渐增大进水流量,容积负荷较高,此时将进水流量固定在605L/d,进行浓度冲击试验.221HCR对废水中有机物的去除效果 试验表明(图3),采用HCR反应器对木薯淀粉二次分离废水进行处理的效果非常好,平均COD去除率都在95%以上,出水COD平均值低于300mg/L,COD容积负荷最高可达821kgCOD/(m3·d).当达到最大容积负荷时,系统进水流量大、水力停留时间短,反应器中的污染物和有毒物累积速度快.当污染物和有毒物浓度累积速率大于微生物代谢速率时,进水有机物浓度或进水流量的增加都会引发活性污泥的恶性膨胀,与处理一次分离废水时的现象相同.图3 HCR中COD浓度、去除率及反应器容积负荷的关系Fig3 RelationshipofCOD,CODremovalandvolumetricloadingintheeffluentofHCR222HCR中微生物生长变化情况 试验过程中微生物一直处于高负荷状态,生物产率较高,为保证HCR的稳定运行,需根据实际情况从系统中适量排泥,以维持HCR中一定量的微生物数量.从图4a、b可以看出,系统中SV均在94%以上,污泥浓度高,生物固体量大多保持在7~12g/L;SVI保持在85~125mL/g,污泥的絮凝沉降效果良好.但图4 进水COD与微生物活性Fig4 RelationshipbetweenCODintheinfluentandactiveofmicrobesinHCR442桂 林 工 学 院 学 报 2006年在运行期间,HCR进水COD浓度变化大,对微生物的活性有一定的影响,导致f值的波动较大.23HCR对色度的去除效果HCR对色度的去除效果非常明显.但在处理一次分离废水时,出水色度较高,在HCR反应器后连接一个序批式活性污泥反应器(SBR),取得了更好的处理效果(表3).表3 加SBR前后处理效果比较Table3 ComparisonoftrentmenteffectbetweenHCRandHCR+SBRHCRHCR+SBRCOD去除率/%>80>95出水色度262424影响HCR运行效果的主要因素分析241溶解氧(DO)HCR中的微生物大都是好氧菌,要保证反应器的正常运行,必须保持HCR系统内有充足的溶解氧.溶解氧浓度小于30mg/(L·h)时,不利于微生物的代谢,系统内生物活性降低,丝状菌大量繁殖,会引发污泥的恶性膨胀;当溶解氧浓度大于50mg/(L·h)时,会引起微生物的自我氧化,从而使系统内的生物量减少,同时会增大系统能耗.因此,在用HCR反应器处理木薯淀粉废水时,应随时监测溶解氧的变化情况,使系统中溶解氧浓度保持在30~50mg/L.242水力停留时间(HRT)HRT的长短对HCR的运行有着明显的影响:当HRT<6h时,进入反应器的有机物和有毒物质不能被及时降解,它们的累积会严重抑制微生物的代谢和活性,从而导致系统处理效果下降,以至于完全失去处理能力;当HRT>10h时,虽然能够得到较好的处理效果,但在经济上并不可行.试验得出HCR对一次分离废水和二次分离废水的适宜水力停留时间分别为65~10h和6~10h.243pH值HCR系统对酸度的适应能力很强.其原因在于:(1)HCR工艺的操作方式.运行时,高浓度废水进入反应器后,立即参与系统循环而被混合稀释,同时,HCR中微生物分布面积比系统表面积大、活性强,能与进入反应器的废水迅速接触反应,从而降低废水中的酸度[3].(2)木薯淀粉废水中含有的各种氨基酸对废水的pH值起到一定的缓冲作用.
本文标题:HCR工艺处理木薯淀粉废水
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