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给水排水 Vol.37 No.7 201147 IOC—SBBR—人工湿地组合工艺在猪场废水处理中的应用万金保1 陈 琳1 吴永明1,2 顾 平1 何华燕1(1南昌大学环境与化学工程学院,教育部鄱阳湖湖泊生态与生物资源利用实验室,南昌330031;2江西省科学院能源研究所,南昌330029) 摘要 采用内外循环厌氧反应器(IOC)—序批式生物膜反应器(SBBR)—人工湿地组合工艺处理猪场废水,工程规模为100m3/d,投资98.8万元,运行费用约为1.11元/m3。通过向厌氧消化液添加30%原水,SBBR脱氮除磷能力明显提高;同时利用人工湿地进行深度脱氮除磷。经过一年的调试运行,工艺对CODCr、BOD5、SS、NH3—N、TP的去除率分别达到了96.5%、93.2%、96.2%、89%、86%,出水各项指标都达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001)。关键词 猪场废水 内外循环厌氧反应器(IOC) 序批式生物膜反应器(SBBR) 人工湿地 脱氮除磷1 工程概况江西省某养猪场生猪养殖规模为1万头,废水排放量为100m3/d,废水经处理后水质要求达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001)。2 处理工艺猪场废水具有排放集中、冲击负荷强、有机质浓度高、水解酸化快、沉淀性能好等特点[1]。根据中试结果并结合猪场实际及周边地形情况,确定采用内外循环厌氧反应器(IOC)—序批式生物膜反应器(SB-BR)—人工湿地组合工艺。猪场废水经过厌氧处理后,微生物消耗了大部分易降解的有机物,使废水的可生化性降低,好氧阶段去除CODCr效果不理想,同时由于废水C/N的降低、pH降低,导致后续生物脱氮过程效果不理想,此外,碳源不足也是导致后续除磷效果不佳的原因之一[2,3]。而通过添加碳源、加碱等方式改善好氧进水水质处理成本昂贵。本工程采用对SB-BR添加原水解决上述问题,工艺流程见图1,废水水质及排放标准见表1。图1 废水处理工艺流程“十一五”国家科技支撑计划项目(2007BAB23C02)。表1 废水水质及排放标准项目进水排放标准CODCr/mg/L 5 120~10 825 400BOD5/mg/L 3 210~6 535 150SS/mg/L 2 012~3 535 200NH3—N/mg/L 325~1 450 80TP/mg/L 21.5~62.5 8pH 7.5~9 6~93 主要构筑物及设备3.1 水解酸化沉淀池1座,圆柱形砖混结构,尺寸7m×4m,有效容积150m3,HRT=36h。汇集经拦渣处理后的废水,在调节废水水质、水量的同时,进行水解酸化作用,减轻后续处理的负荷。3.2 IOC反应器1座,钢结构,尺寸1.6m×14.5m,有效容积25m3。IOC反应器是在厌氧内循环反应器(IC)基础上,改进反应器结构,增加反应器外循环而成,由污泥床反应区、精细处理区、布水器、三相分离器、气体提升管、污泥回流管和气液分离器等组成。3.3 SBBR池2座,钢筋混凝土结构,尺寸6m×3m×5m,SBBR是在SBR内装填不同的填料而开发出来的一种新型复合式生物膜反应器[4]。设计容积负荷为0.1kgBOD5/(m3·d),内壁涂防渗材料,采用固定式填料,投配率为30%,布置膜片式曝气器。DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2011.07.01248 给水排水 Vol.37 No.7 20113.4 人工湿地对SBBR池出水进行深度脱氮除磷处理,人工湿地分为3格,总面积约1 334m2,为表面流人工湿地,分别种植芦苇、菖蒲、美人蕉等植物。4 系统的调试与运行4.1 IOC反应器的启动IOC反应器接种污泥取自南昌市某啤酒厂的UASB厌氧污泥,接种量约为15m3。IOC反应器启动初期,采用高频率、短时间的脉冲进水方式,通过调节进水流量,控制HRT,逐渐增加容积负荷,启动期间水温在20~25℃,进水pH为7.5~8.2;经过42d驯化,CODCr去除率稳定在85%左右。同时观察到,反应器新颗粒污泥开始形成,圆形或椭圆形,厌氧颗粒污泥逐渐增大,表面呈黑色且观察到大量细微气泡,说明产甲烷菌活性已被激活。4.2 SBBR池的启动SBBR池接种污泥取自南昌市朝阳污水处理厂二沉池的活性污泥,采用接种驯化法,以稀释的猪场废水为基质,利用闷曝+间歇曝气的方法培养驯化生物膜,SBBR池经过24d的运行,CODCr、NH3—N去除率稳定在85%、90%,挂膜启动成功。4.3 组合工艺运行及优化在IOC反应器、SBBR池成功启动后,以猪场废水原水作为IOC反应器进水,将IOC反应器出水作为SBBR池进水,2个工艺组合运行。IOC反应器采用间隔连续进水方式,控制平均进水量为4.5m3/h,平均进水时间22.2h/d;SBBR池一个运行周期为12h,调整缺氧停留时间以及缺氧、好氧的交替次数,每个周期时间安排为进水0.5h、曝气2.5h、缺氧1.5h、曝气2h、缺氧1.5h、曝气2h、缺氧1.5h、排水0.5h。曝气阶段SBBR池内DO控制在1.5~3mg/L。4.3.1 IOC反应器运行情况由图2可知,IOC反应器正常运行时,CODCr进水平均浓度为8 928mg/L,正常的出水平均浓度1 167mg/L,平均去除率达到87%,总体上去除效果比较理想。由图3可知,运行调试期间氨氮平均进水浓度为250~650mg/L,经过IOC反应器的处理后经常出现出水氨氮浓度大于进水的情况。这是由于反应器内部在厌氧下进行的氨化反应造成的。图2 IOC反应器对CODCr的去除效果图3 IOC反应器对氨氮的去除效果由图4可知,IOC反应器对磷的去除率呈现负增长,且出水中磷的含量有逐渐增高的趋势。这是由于聚磷菌厌氧释磷,此外消化液pH降低时,也会增加释磷。图4 IOC反应器对TP的去除效果4.3.2 SBBR池运行情况由图5可见,初期厌氧消化液的水质波动较为剧烈,进水CODCr也较高,但SBBR池对CODCr去除率仍能维持在40%~60%。在中后期,随着进水厌氧消化液的CODCr浓度降低,SBBR池的CODCr去给水排水 Vol.37 No.7 201149 除率也随之降低至10%以下。表明针对可生化性较差的厌氧消化液,SBBR池直接处理对CODCr去除能力较弱,严重时还会导致处理效果异常。图5 SBBR池对CODCr的去除效果从图6可知,SBBR池对氨氮的去除效果优于CODCr,去除率基本保持在80%,最高可达90%。但氨氮去除率均随反应器的运行呈不同程度的下降趋势,这是由于微生物在反应器中不能利用低C/N的厌氧消化液进行有效的反硝化作用,中和硝化过程产生的酸,最终导致氨氮去除能力的下降。图6 SBBR池对氨氮的去除效果SBBR池进水总磷浓度波动较大,出水却相当稳定,出水总磷浓度基本在10~16mg/L,平均去除率达到71.5%(见图7)。说明SBBR工艺在厌氧/好氧相互交替的运行工况下对总磷具有良好的去除效果,并具有较高的抗冲击负荷能力。4.3.3 添加原水对SBBR池处理效果的影响根据上述分析可知,厌氧消化液的可生化性差和低C/N是制约SBBR池持续高效处理厌氧消化液的关键因素。通过向厌氧消化液内添加原水,提高C/N,增强反硝化作用,同时维持适宜的pH进行图7 SBBR池对TP的去除效果亚硝化反应,提高氨氮去除效果。经小试,得到配水比为30%(引入30%原水以补充碳源)时SBBR池出水氨氮浓度最低,对厌氧消化液的处理效果最佳。添加原水后,SBBR池对CODCr去除率达到41.7%~83.1%(见图8)。中间由于降雨原因,猪场原水浓度下降,导致IOC反应器出水浓度下降,SBBR池的CODCr去除率也下降,但随着进水CODCr浓度的回升,SBBR池处理能力得到了迅速恢复;同时,从外观上看,曝气过程SBBR池泡沫少,沉淀后上清液呈棕褐色,在闲置阶段,可见微小气泡逸出,说明反应器内存在较强烈的反硝化作用。原因是添加原水后系统内的pH基本稳定在7以上,提高了反硝化速率,原水中易降解的有机物为反硝化提供了碳源,从而提高了CODCr的去除率。图8 添加原水后SBBR池对CODCr的去除效果添加原水后,SBBR池对氨氮的去除效果见图9。氨氮的去除率大幅度提高,达到53.6%~97.6%,废水的C/N提高,反硝化作用增强,产生的碱度弥补了硝化阶段消耗的碱度且有剩余,缓冲作用强,保证氨氮的去除效率。如图10可知,SBBR池对添加了原水的厌氧消50 给水排水 Vol.37 No.7 2011图9 添加原水后SBBR池对氨氮的去除效果图10 添加原水后SBBR池对TP的去除效果化液的总磷去除效果要比未添加的好,去除率增大到69.7%~85.7%。主要原因是硝态氮的稀释降低了其对除磷作用的干扰,从而提高了磷的去除率。4.4 人工湿地运行情况组合型人工湿地CODCr平均去除率达59.2%以上,氨氮平均去除率达35.7%(见图11、图12)。人工湿地内好氧微环境,影响亚硝酸菌和硝酸菌的数量和分布,在人工湿地床内沿垂直方向自上而下是好氧、缺氧、厌氧的环境,使得人工湿地具有较强的氨氮去除能力。图13表明,组合型人工湿地对磷的平均去除率达到55.1%,由植物和微生物共同完成。植物吸收废水中的无机磷,将其同化为有机成分,通过对植物的收割来除磷;微生物可将磷同化为细胞物质。4.5 运行效果经过近4个月的调试及1年的优化运行,IOC-SBBR—人工湿地组合工艺运行稳定,出水水质达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001),CODCr、BOD5、SS、NH3—N、TP的平均去除率分别图11 人工湿地对CODCr去除效果图12 人工湿地对氨氮去除效果图13 人工湿地对TP去除效果达到了96.5%、93.2%、96.2%、89%、86%。5 经济效益该工程总投资98.8万元,总装机功率为35kW,实际运行功率为12.5kW,耗电约为135kW·h/d,电价按0.6元/(kW·h)计,则电费为81元/d;由于给水排水 Vol.37 No.7 201151 厌氧预处理技术在绍兴污水处理厂升级改造中的应用研究虞伟权 曹 祺 戴海润(绍兴水处理发展有限公司,绍兴312074) 摘要 采用ABR工艺对绍兴污水处理厂原水经混凝沉淀处理出水开展了水解酸化中试研究。结果表明,在HRT 10~11h、pH≤9、反应水温25~35℃、进水SS<200mg/L、MLSS为20~40g/L的条件下,CODCr的去除率达到40%~50%,B/C提升了19.2%,污染物种类由84种减少到44种。关键词 印染废水 水解酸化 厌氧折流板反应器 升级改造1 工程背景绍兴污水处理厂是以处理印染废水为主的城市污水处理厂,进水中印染废水占80%以上,生活污水占10%,化工废水3%,其余企业排污占7%左右。主要进水指标为CODCr1 200~2 000mg/L,BOD5400~600mg/L,B/C 0.25~0.5,SS 400~600mg/L,pH 7~11,NH3—N 40~50mg/L,TP 4~7mg/L,色度250~400倍,具有污染物浓度高、pH波动大、色度高、B/C低且逐年下降等特点。现建有一、二、三期工程,总处理能力达90万m3/d。其中,一期工程采用混凝沉淀—厌氧—好氧工艺,设计处理水量30万m3/d(实际22万m3/d),设计厌氧池和好氧池为推流式,其设计HRT分别为10h和14h;二期工程采用混凝沉淀—氧化沟(普通单沟)工艺,设计处理水量30万m3/d(实际43万m3/d),氧化沟设计HRT 58h(实际40h);三期工程采用混凝沉淀—厌氧—氧化沟(Carrousel氧化沟的改良,进水端设有兼氧池)工艺,设计处理能力20万m3/d(实际能达到25万m3/d),设计厌氧池为内置沉淀池的类氧化沟形式的反应器,设计厌氧池、氧化沟和氧化沟内兼氧池的HRT分别为12.5h、36h和3.6h。设计进、出水质指标见表1。从实际运行情况来看,一、二、三期工程
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