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分段进水的生物除磷脱氮工艺邱慎初1, 丁堂堂2(1.国家城市给水排水工程技术研究中心,天津300074;2.中国给水排水编辑部,天津300074) : 系统阐述了分段进水的生物除磷脱氮新工艺的发展情况、工艺特性和应用前景,结合工程实例介绍了该工艺的处理效果并对一些问题作了探讨。 : 分段进水; 硝化/反硝化; 除磷脱氮:X703.1 :B :1000-4602(2003)04-0032-051 发展概况,。(BNR),。,,,。,1991Tallman,/。、、。,,MLSS,。Fillos、/[1]。2090,NalascoDaig-gerLethbridge,UCTVIP。Lethbridge49000m3/d,1998[2]。90BNR,。2 分段进水生物脱氮工艺2.1 ,SRT,MLSS,。。(),2~4(1),。1 /,,[1]。,BOD,MLSS,、。,;()·32· 2003Vol.19 CHINAWATER&WASTEWATER No.4。2.2 2.2.1 ,。(1),。 =(1-TNef-TKNefTNin-TNex-TKNef)×100%(1) TNin——— TNef——— TNex——— TKNef———,(1),。,,: =(1-1N×11+r+R)×100%(2) N——— r——— R———(2)1~4(2)。2 50%()78%,,50%300%。,,(2)。(2)(1),。1996,。,(1)(2),,[3]。2.2.2 、,,25%,50%,SS,MLSS。MLSS,MLSS,MLSS。(),1。1[3]。1 MLSS(mg/L)(%)MLSS(mg/L)(%) 30001001600012.52450016.73360020.84300025.010075.0(50%) OregonWashington,RockGreek,200166435m3,。:、,;、,[4]。2.2.3 ,BOD。,。·33·2003Vol.19 No.4,,,,,。,,[1]。3 分段进水BNR工艺,,BNR,UCT、MUCTVIPBNR。2090NolascoDaigger,90,3。3 BNR3,UCTVIP,//,,,。,(CBOD),CBOD,()CBOD(VFAs)[2]。3,,UCTVIP(),。,,。,,,MLSS。MLSS,BNRSRT,[2]。4 工艺设计和运行中的几个问题BNR:、、、[1]。4.1 Tallman、、。BioWin,。,。,,,。,。4.2 ,,,TN。,,MLSS,。,,,TN。,、。4.3 DODO,DO,BNR,,,DO。,DO(≤0.5mg/L)·34·2003Vol.19 No.4。TallmanWard,,DO、MLSS,DO≥2.0mg/L,,DO≤0.5mg/L,,,DO,VFAsBNR。4.4 (),。,,,,MLSS。,,,。,,,,。4.5 ,。,(VFAs)β(PHB),。,,PHB,。,(VFAs),,。BOD5/TKNBOD5/TP。5 工程实例5.1 ,,(94600m3/d)。1、225%50%,3、425%,2000,9。SS60mg/L、COD158mg/L、TKN21.1mg/L、NH3-N15.7mg/L、pH7.5、96mg/L(CaCO3)、13~16d,HRT4.1h、MLSS2000mg/L,50%。,,,1mg/L。、,。,15℃68%,24℃64%,。,,,[5]。5.2 LethbridgeLethbridge2070,,90BNR,1998。。Lethbridge(3),,MLSSBNR18%,18%。。14℃,BOD5247mg/L,TKN41mg/L,TP14mg/L,TSS147mg/L,TP≤1mg/L。SRT7~9d,HRT11.6h。//12%、19%69%,、,。,,。1999BOD5118.5mg/L、TKN37.8·35·2003Vol.19 No.4mg/L、TP10.9mg/L、TSS150mg/L,,。1999SS4.4mg/L,SS6.9mg/L,BOD57.7mg/L,BOD512.1mg/L。1999,BOD5/TP=11.1、BOD5/TKN=3.0TP15mg/L,TP1mg/L。,NH3-N≤0.5mg/L,NO-3-N≤5mg/L[2]。6 结语BNR,,、、,,。,,,、。,NBR,。:[1] CarrioL,StreettF,MahoneyK,etal.Practicalconsider-allonfordesignofastep-feedbiologicalnutnentremovalsystem[A].Proceedingsof73rdAnnualConferenceandExposition[C].USA:Anaheim,California,2000.[2] CrawfordG,BlackS,StaffordD,etal.Thestepbio-Pprocessatlethbridge-overonefullyearofoperation[A].Proceedingsof73rdAnnualConferenceandExposition[C].USA:Anaheim,California,2000.[3] SakaiY,KoikeS.Developmentofstep-feedmultistagedenitrification-nitrificationprocess[A].ProceedingsofWaterEnvironmentFederation71stAnnualConferenceandExposition[C].USA:Orlando,FL,1998.[4] MilindVWable,CarloSpani.Sidebysidecomparisonofstepfeedandplugflowactivatedsludgeprocessperfor-manceattherockcreekadvancedwastewatertreatmentfacility[A].Proceedingsof75thAnnualTechnicalExhi-bitionandConference[C].IllinoisUSA:McCormickPlace,Chicago,2002.[5] FillosJ,RamalingamK,CalTioLA.Full-scaleevaluat-lonofstep-feedBNRprocessataNewYorkCitywaterpollutioncontrolplant[A].Proceedingsof75thAnnualTechnicalExhibitionandConference[C].IllinoisUSA:McCormickPlace,Chicago,2002.:(022)23518052E-mail:jermyql@public.tpt.tj.cn:2003-01-20··ZrO2动态陶瓷膜的制备 采用粒径为1~2μm的ZrO2粉末进行试验(购自华东理工大学)。陶瓷管购自浙江长兴,其平均外径为1.3cm,平均内径为0.7cm,陶瓷管的表面孔径为1~2μm,从SEM照片可以看出陶瓷管表面的空隙分布很不均匀,存在裂痕。为避免穿透的陶瓷管造成液体的通漏或短路,需要对所用陶瓷进行短路检查。涂膜方法采用错流过滤方式,ZrO2悬浊液循环30min,在此过程中记录通量变化。经试验确定,利用ZrO2悬浊液制备陶瓷动态膜的最佳条件:浓度为0.8g/L、压力为150kPa、错流速度为0.1m/s,由此条件制得的陶瓷膜具有较高的渗透通量。经检测,所制备的陶瓷动态膜的孔径分布在0.5~1μm范围内,而且其表面比较均匀,纯水通量可达0.2~0.3m3/(m2·s),因此可作为微滤膜对废水进行深度处理。利用ZrO2,陶瓷动态膜处理纺丝工艺中的纤维素废水时,对水中短纤维的去除率可达95%以上。另外,该膜对洗脸水中COD的去除率达90%。( )·36·2003Vol.19 No.4
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