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事故警示[第34卷第11期工艺废水汽提塔冷凝器腐蚀失效原因分析秦敬芳黄辉黄焕东陈虎陈文飞(宁波市特种设备检验研究院宁波315048)摘要:采用宏观分析、金相分析,材料成分分析、能谱分析等理化分析手段对工艺废水汽提塔冷凝器换热管泄漏的原因进行了讨论。研究表明管束发生泄漏的原因是金属材料在存在硫氰化铵(NH4HS)的酸性水中发生的腐蚀引发的局部腐蚀,并提出了改进建议及防治措施。关键词:管束泄漏失效分析酸性水腐蚀FailureAnalysisofCondenserCorrosionofStrippingTowerforProcessWastewaterQinJingfangHuangHuiHuangHuandongChenHuChenWenfei(NingboSpecialEquipmentInspectionandResearchInstituteNingbo315048)AbstractThecausesofleakageofthecondenserheattransfertubesinthestripperofprocesswastewaterwerediscussedbymeansofmacroscopicanalysis,metallographicanalysis,materialcompositionanalysis,energyspectrumanalysisandotherphysicalandchemicalmethods.Theresearchshowedthatthereasonfortheleakageofthetubebundleisthelocalcorrosioncausedbycorrosionofmetallicmaterialsintheacidicwatercontainingammoniumsulfate(NH4HS),andproposedimprovementsuggestionsandpreventionmeasures.KeywordsBundleLeakageFailureanalysisAcidicwatercorrosion中图分类号:X933.4文献标识码:B文章编号:1673-257X(2018)11-0053-05DOI:10.3969/j.issn.1673-257X.2018.11.014某化工厂苯胺装置工艺废水汽提塔冷凝器在使用过程中发现内部管束发生泄漏,为该设备所在系统为工艺废水处理系统,见图1。从苯胺萃取塔出来的水相中由于含有0.3%饱和的MNB,送至生化处理前必须进行回收处理,该股物流被汽提塔给料预热器预热后送至工艺废水汽提塔顶部,工艺废水汽提塔是附有低压蒸汽再沸器的填料塔。含有MNB的汽相从汽提塔顶部馏出,经冷却水冷凝后,在工艺废水汽提塔回流槽中进行相分离。重组分MNB相由工艺废水汽提塔顶油相泵送回至苯胺萃取塔;而轻组分水相由工艺废水汽提塔回流栗泵回工艺废水汽提塔。工艺废水汽提塔冷凝器由赛鼎工程有限公司(原化学工业第二设计院)设计。设计压力:壳程作者简介:秦敬芳(丨989 ̄),男,硕士,从事承压类设备检验及安全评估工作。通讯作者:秦敬芳,E-_l:q_gfang@sina.cn。(收稿日期:2018—05—09)0.52/0.5FVMPa,管程1.04/FVMPa;设计温度:壳程135X:,管程80'C;工作压力:壳程O.llMa,管程0.45MPa;工作温度:壳程118.2 ̄40°C,管程32-40X:,规格:400x6747x8mm,材质:Q345R;换热管规格:<M9x2mm;腐蚀裕量:3mm。壳程介质:H20、丽3、硝基苯及苯的化合物,管程介质:冷却水。该设备投用时间为2010年3月,自投用以来,多根换热管已发生过泄漏问题。图1工艺废水处理流程图^CUiflASMICJALiiomwi:;T:;Am'53feOM?腳獅MBMiMI顯跑II鲁養倉■事故警示1宏观检查情况因使用单位已将冷凝器两端管箱拆除,对壳程壳体一半以上的部分进行了切除,从外观上可以清楚看到换热管束外壁腐蚀情况及壳程壳体内壁的腐蚀形貌。图2为发生腐蚀泄露部位换热管外观图,距离壳体法兰连接处约1800mm长度范围内,所有换热管外壁均发生明显的局部腐蚀。图3为定距管及换热管的外部形貌图,定距管的外壁局部位置已经完全腐蚀掉,换热管外壁局部位置已经腐蚀穿孔,局部腐蚀相连后呈断续状,换热管及定距管外表面的腐蚀产物呈现黑褐色、黄色及蓝色特征,局部位置的管换热管表面附着一层白色、黄色的垢状物(见图4),垢下腐蚀呈均匀腐蚀特征。图3定距管及换热管外观形貌(a)换热管外部的黄色、白色垢状物(b)取下换热管腐蚀形貌(c)取下换热管局部点腐蚀形貌(d)取下换热管局部点腐蚀形貌图4换热管外壁局部腐蚀形貌冷凝器壳体内部呈局部腐蚀特征,腐蚀的区域从底部向上1/3处开始直至顶部,底部未发生明显腐蚀的区域表面覆盖了一层厚厚的氧化层、垢状物,图5为冷凝器壳体顶部内壁腐蚀形貌。图6为内部局部腐蚀情况,腐蚀产物的颜色同换热管外壁腐蚀产物的颜色一致,应属同一种腐蚀机理导致的腐蚀。图5冷凝器壳体顶部内壁宏观形貌图6売体内壁局部腐蚀形貌54puito-imi/iLncjuwiaTj事故警示[第34卷第11期2壁厚测试对冷凝器壳体内壁进行壁厚测试,发现顶部壳体壁厚值在4.87 ̄7.77mm范围内,壁厚减薄量最大达到3.13mm,已减薄了公称壁厚的40%,超过了设计腐蚀裕量,从测厚结果看,减薄属局部减薄,壳体内壁均不同程度的发生了减薄,而减薄严重区域集中在容器竖直方向上的中间区域。测厚的具体位置及数值见图7。3成分分析对换热管取样进行成分分析,结果见表1。成分分析结果符合GB/T8163—2008[1]中10#钢管成分要求。4金相组织分析对换热管腐蚀坑部位沿壁厚方向取样,按照GB/T13299—1991[2]金属显微组织检验方法对试样进行金相组织分析,组织为铁素体+珠光体,换热管外表面的腐蚀存在微小坑蚀特征未见明显沿晶腐蚀特征。表1换热管成分分析结果(%)项目CSiMnPSCrNiCu样品测试值0.06630.23930.52710.00980.00490.04010.03100.0693GB/T8163-20080.07-0.130.17-0.370.35-0.65<0.035<0.035<0.15<0.30<0.255能谱分析对现场釆集到的腐蚀产物(包括冷凝器壳程内壁附着物、换热管外壁白色附着物、及换热管外壁附着物)分别进行EDS能谱分析,分析结果见图9,腐蚀产物中大部分为Fe和0元素,即腐蚀产物以Fe的氧化物为主,壳程内壁和换热管外壁均存在C、Ca、Mg等元素,而换热管外壁的白色附着物中无Fe,但存在S元素。⑷外表面(500X)(b)壁厚方向中间位置(500X)⑷外表面(1000X)feOM?腳獅MBMiMI顯跑II鲁養倉■事故警示⑷壁厚方向中间位(1〇〇〇X)图8换热管金相组织?AIJ■JU*fil:」Xf.LUEkrnenfWi%At%CK02.1406.24OK19.5842MAIK01.0001.29SiK02,2602HIPK01.9302iSCaK0_0〇恥FeK57.66J610ZnK14.4407.72(a)壳程内壁附着物能谱分析Elcmenim%.■4,CK09.041426OK46.9955.62寧19J915.49AIK01.3100.92SiK12.690856PK02,020124SK_1她54CaK07.1503.38(b)换热管外壁附着物能谱分析Elementffrf%.鄕CK02.4006.19OK26.6251.60寧01.9402.47SiK01,7901-兇CaK01.3601.44FeK65.3936.32(c)换热管外壁白色附着物能谱分析图g腐蚀产物能谱分析结果6试验结果分析从上述检查及检验分析结果看,该冷凝器壳程内壁、换热管外壁的腐蚀只发生在温度较低的区域,从测厚结果及宏观检查结果看,产生腐蚀的范围为距离壳程出口1800mm长度的所有换热管和壳程内壁。由于壳程进口温度为113X:,压力O.IMPa,该条件下介56(Ciiii-IAJSQUlMklT〇Am'()事故警示[第34卷第11期质以气相为主,随着气体与换热管的热交换作用,温度逐渐下降,介质逐渐以气液混合和液相为主,在本冷凝器发生腐蚀的区域应该以液相相态为主,腐蚀是介质处于露点温度以下的腐蚀。从能谱分析的结果看,从汽提塔顶出来的气体中除了设计数据中提到的H20、NH3、硝基苯及苯的化合物外,还存在C、S的气体介质,另外腐蚀产物中还存在Ca、Mg元素,这些元素应该属汽提塔顶气体介质中的气体组成元素。据此可以推断,汽提塔顶气中还存在C02、H2S或S的有机物组分。由于设备停工前,汽提塔顶工艺介质从未做过C02、1128等杂质的化学成分分析,从失效后样品垢样的分析仅能半定量的进行分析。当介质中含有NH3、1^组分时,?《13和1128会发生以下反应:NH3+H2S=NH4HS2NH3+H2S=(NH4)2S当存在nh4hs时,材料会发生以下酸性水腐蚀:NH4HS+H20+Fe—FeS+NH3■H20+H2当介质流向发生改变或NH4HS浓度超过2%的紊流区,易产生严重的局部减薄,当NH4HS不足以析出时,低流速区会出现结垢,造成垢下腐蚀[31:阳极:3Fe—3Fe2++6e阴极:6H20+6e—60H_+6H从壳程内壁腐蚀边缘情况及换热管外壁腐蚀情况看(图3、图4、图6),存在外部附着物的区域,构件表面均存在较为严重的垢下腐蚀,另外,较为纯净的氨水在碳钢中是不易发生腐蚀的,均匀腐蚀速度<0.1mm/a,局部腐蚀速度<0.5mm/a,当氨水中混有S、0、C02等介质时会发生快速的腐蚀,局部腐蚀最快达到1_3mm/a,以垢下腐蚀为主[4-5]。单硝基苯加氢会有一些副产物,包括环己酮、环己醇、环己胺、环己苯胺、苯酚、二苯胺和氨等,是否存在有机酸类物质需要使用单位取样进行分析,如存在,会对下游设备造成严重的腐蚀。7结论、建议及对法规的思考经上述检验、试验及分析,造成工艺废水汽提塔冷凝器换热管、壳程内壁腐蚀减薄的主要原因为含硫组分生成NH4HS从而导致的一系列垢下腐蚀,氨气达到露点凝液后氨水介质中含有的s、C02、0等元素会导致材料的氧化,加
本文标题:工艺废水汽提塔冷凝器腐蚀失效原因分析秦敬芳
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