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第37卷第1期2017年2月桂林理工大学学报JournalofGuilinUniversityofTechnologyVol37No1Feb 2017文章编号:1674-9057(2017)01-0186-05 doi:103969/j.issn1674-9057201701028广西典型城市污水处理厂能耗分析陈 珍1,成官文1,胡 喆1,梁宁书2,覃许江2(1桂林理工大学广西矿冶与环境科学实验中心,广西桂林 541004;2广西壮族自治区投资项目评审中心,南宁 530000)摘 要:氧化沟工艺、A2/O工艺、SBR及其变种工艺是广西乃至全国污水处理的主要工艺,对比研究3种处理工艺能耗,利于污水处理的节能降耗。经对这3种工艺的3个污水处理厂(A、B、C)能耗结构分析,结果表明:3个污水处理厂各环节能耗处于较合理水平,主要耗能均发生在污水提升、曝气供氧和污泥处理3个环节;A、B、C3个厂比能耗分别为016、017、021kWh/m3;污水处理厂能耗受进水水质、运行负荷率、规模、季节等因素的综合影响。关键词:污水处理厂;经典工艺;能耗结构;比能耗;节能降耗中图分类号:X703 文献标志码:A“十一五”时期,我国第一次提出“节能减排”的概念,把降低能源消耗强度和减少主要污染物排放总量确定为国民经济和社会发展的约束性指标。“十二五”规划又明确了具体目标,到2015年主要产品单位能耗指标达到先进节能标准的比例大幅提高,风机、水泵等主要耗能设备能耗指标达到国内或国际先进水平,重点工业行业、农业主要污染物排放总量大幅降低[1]。城市污水处理厂应实施以智能控制为关键技术的全流程节能降耗技术[2],广西为西部欠发达地区,城镇污水处理设施较为落后,为了响应国家关于节能减排的要求,研究广西典型污水处理厂的能耗特征及其影响因素具有重要意义。广西污水处理厂多采用氧化沟、A2/O、SBR及其变种工艺,三者占了全区污水处理厂总数的86%,其中氧化沟工艺38座,A2/O工艺22座,SBR及其改良工艺33座[3]。因此本文就广西分别采用氧化沟、A2/O和改良SBR工艺MSBR的3座典型污水处理厂进行了能耗分析,为广西城镇污水处理厂节能减排和技术改造提供参考。1 污水处理厂的基本情况A污水处理厂位于南宁明阳工业园区,设计规模为2×104m3/d,采用氧化沟处理工艺。园区企业主要从事木薯加工、酒精制造和蔗糖生产,每天都有大量的工业废水和生活污水排放。B污水处理厂位于柳州市龙泉山北侧,设计规模为25×104m3/d(其中一期为10×104m3/d,二期为15×104m3/d),采用A2/O脱氮除磷工艺辅以化学除磷技术。C污水处理厂位于南宁市白沙大道,二期工程设计规模为24×104m3/d,采用改良型SBR(MSBR)处理工艺。3座污水处理厂均正常稳定运行,污水处理厂出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级B标准。2 能耗结构分析3个污水处理厂各单元的能耗统计结果如表1。按照污水处理的预处理段、生物处理段、污泥处理段划分,A、B、C厂各段的能耗占比分别为: 收稿日期:2015-07-10 基金项目:广西壮族自治区发展与改革委员会基金项目;广西高等学校高水平创新团队及卓越学者计划项目(002401013001) 作者简介:陈 珍(1990—),女,硕士,研究方向:水污染控制工程,317326357@qqcom。 通讯作者:成官文,博士,教授,1986017@gluteducn。 引文格式:陈珍,成官文,胡喆,等.广西典型城市污水处理厂能耗分析[J].桂林理工大学学报,2017,37(1):186-190.2072%、6955%、971%;2989%、6570%、441%;3787%、5899%、315%。数据表明,尽管各污水处理厂的规模、工艺类型不同,但就污水处理厂各单元能耗占总能耗比例而言,具有明显的相似性,各厂的主要能耗均发生在污水提升、曝气供氧和污泥处理环节。21 供氧曝气环节从表1可以看出,A、B、C厂(二期工程)的曝气设备能耗占比分别为3805%、4965%、4388%,为污水处理厂第一能耗环节。A厂氧化沟的曝气与水下推进能耗共占总能耗的6215%。曝气设备能耗比例为3805%,低于全国一般氧化沟污水处理厂[4]。一般情况下,氧化沟多采用机械曝气,在供氧量相同情况下,鼓风曝气比机械曝气省电(动力效率比鼓风曝气低30%~40%)[5]。A厂以工业园区工业废水为主,主要接纳园区内木薯加工、酒精制造等企业的污水处理站生化处理后的出水,进水污染物浓度普遍较低,且可生化性较差,污水处理需氧量总体偏低,故污水处理厂采用间歇曝气的运行方式(一般运行3h停3h),曝气耗能相对较小。但氧化沟沟道循环需要消耗较大能量,水下推进能耗占比241%,所占比例较大。B厂曝气设备的能耗占比为4965%,较一般A2/O污水处理厂略低[6]。B厂共设6台鼓风机,运行2台,4台备用。通常认为,曝气池中溶解氧维持在2~3mg/L时可以取得良好的COD的去除和硝化效果[7]。现场监测显示,好氧池前段水下1m处溶解氧为051mg/L,好氧池中段水下1m处溶解氧浓度为156mg/L,好氧池末段水下1m处溶解氧浓度为061mg/L。B厂曝气池溶解氧浓度偏低,因而曝气设备能耗比例降低。C厂二期工程曝气能耗比例为4388%,较全国一般污水处理厂低[8]。供氧采用4台磁悬浮鼓风机(2用2备),为高速电机+变频器+磁悬浮轴承一体化结构。由于采用变频器调速调节风量,因而相对节能[9]。22 污水提升环节从表1可以看出,A、B、C厂(二期工程)污水提升(泵房)能耗占比分别为1551%、2917%、3394%。B厂、C厂二期工程提升泵能耗比例高于全国一般污水处理厂[7],A厂污水来自园区工业废水和生活污水,其中部分生活污水自流进入,不需提升,因而提升能耗低于全国一般氧化沟污水处理工艺。B厂、C厂规模较大,构筑物之间距离较远,沿程水损增加,加之城市污水处理厂高程设计较为粗放,预留了一定水损空间,致使其能耗增大。23 污泥处理环节表1显示,A、B、C厂(二期工程)污泥处理能耗比例分别为971%、441%、315%。A厂采用了能耗较低的带式浓缩压榨一体机。表1 污水处理厂主要处理单元能耗统计Table1 Energyconsumptionstatisticsofmainprocessingunitsforsewagetreatmentplants工艺单元A厂(氧化沟)能耗/(kWh·d-1)百分比/%B厂(A2/O)能耗/(kWh·d-1)百分比/%C厂二期(MSBR)能耗/(kWh·d-1)百分比/%粗格栅58820774019泵房440151551112802917148503394细格栅89283141584041204047沉砂池-4440111512346小计(预处理)58823207211556802989165663787生化池(曝气)1836(1080)6469(3805)230304(19200)5956(4965)2183144(19200)4989(4388)二沉池1776063756196-回流泵房8529912483232496570消毒池3528124----剩余污泥泵-3720961488340小计(生物处理段)19387669552540640657023263445899脱水、浓缩机房2769711706444113764315小计(污泥处理段)2769711706444113764315781第1期 陈 珍等:广西典型城市污水处理厂能耗分析据研究,卧式离心机能耗约是浓缩压榨一体机的4~6倍,板框压滤机能耗约是浓缩压榨一体机的2~3倍[10],带式浓缩压榨一体机能耗明显低于其他污泥脱水方式。A厂污泥脱水能耗为472kWh/d,占该厂污泥处理能耗的171%,污泥处理耗能主要为污泥螺旋输送,能耗为136kWh/d,占该厂污泥处理能耗的4928%。由于A厂污泥浓缩脱水机和输送机同时运行,浓缩脱水机开启则输送机运行,但浓缩脱水机从启动到产出泥饼需要一定的时间,这种脱水机和输送机同时运行的污泥处理系统存在很大的能耗浪费[11],污泥脱水系统能耗偏高可能与此有关。B厂剩余污泥采用两步脱水处理,生产流程为:剩余污泥-集泥池-转鼓浓缩-均质池-离心脱水-泥饼处置。一般提前若干小时排放剩余污泥至集泥池,延长了污泥浓缩时间,因而转鼓式机械浓缩机进泥浓度高,达到了减小进泥量的目的,使浓缩机的效率大大增加。此外,该厂在2012年3月对集泥池进行了改造,将进泥口做成穿孔花墙,在水下07m安装60°倾角斜板,增加池底坡度,并引入离心脱水的清液(含一定量有机高分子絮凝剂),以增强剩余污泥沉淀浓缩性能,缩短了设备运行时间,从而降低了能耗[12]。C厂二期工程污泥处理能耗占比较全国一般二级污水处理厂污泥处理低。其污泥处理主要耗能是脱水机进泥泵环节,能耗占比为3836%,其次是冲洗水泵,能耗占比为2616%,浓缩脱水能耗占比为1151%。MSBR工艺剩余污泥含固率高,通过良好的排泥控制可使剩余污泥含水率保持97%左右[13],不需要设置机械浓缩或重力浓缩,直接进入脱水,节约了电能。3 比能耗分析为进一步了解各厂实际能耗水平,对A、B厂2013年全年每月比能耗进行了统计,结果见表2。C厂由于特殊原因无法获得每月数据,其二期工程年平均比能耗为021kWh/m3。从表2看出,A厂和B厂2013年平均比能耗相近,分别为016、017kWh/m3。A厂2013年平均单位能耗低于华南地区平均能耗(0194kWh/m3)[14],也低于我国二级处理工艺中氧化沟平均能耗(0302kWh/m3)[14]。B厂2013年平均单位电耗低于华南地区平均能耗,也低于全国A2/O污水处理厂能耗。C厂二期工程2013年平均单位电耗高于华南地区平均能耗。3厂设计规模和处理量利用率如表3所示。B厂和C厂设计规模相仿,C厂比能耗较B厂大,可能原因之一是C厂实际负荷率比B厂低。通常情况下,随着处理负荷的增加电耗呈下降趋势,即污水处理厂的电耗具有一定的规模效益[15]。表2 A厂、B厂2013年各月比能耗Table2 MonthlyspecificenergyconsumptionofAandBin2013kWh·m-3月份A厂B厂102301720080183014019402701650160166017015701901680090169012016100150171101201812021018平均016017表3 2013年各厂处理量利用率Table3 Capacityutilizationofeveryplantin2013污水处理厂设计规模/(万m3·d-1)实际处理量/(万m3·d-1)实际负荷率/%A21035006B252420968C(二期工程)2420568665A厂设计规模较小,部分污水自流进入污水处理构筑物,进水污染物浓度较低,且A厂的实际负荷率明显低于B厂和C厂,因而A厂的比能耗与B厂接近(图1),比C厂低,说明进水污染物浓度、进水扬程等对污水处理厂比能耗带来了较大影响。B、C厂规模比A厂大,其构筑物较A厂间距大,在污水处理厂的沿程水损高,加之B、C厂进水中主要污染物浓度较A厂要高,有机物降解、氨氮硝化供氧所需能耗明显要高,这成为B、C厂比能耗高于A厂的原因之一。A厂污水以园区工业废水为主,进水水量、水质受工业生产影响,木薯加工、酒精制造和蔗糖生产等季节
本文标题:广西典型城市污水处理厂能耗分析
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