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电气典型事故处理预案1电气典型事故处理预案题目发电机1YH一次侧A(B)相保险熔断现象首发现象①发电机立盘静子电压表指示降低;②发电机周波表指示失常(不正确);③机组热负荷与电负荷不匹配;④无功负荷随AVR-Ⅰ输出摆动而变化;⑤发电机无功表指示逐渐升高。后续现象①立盘1YH、2YH断线信号发;②强励信号可能发。检查现象①AVR-Ⅰ盘面发电机电压百分表降为90V;②综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;③AVR-Ⅱ综放表计偏至正方向,输出很小;④发电机1YHA相二次侧实测电压小于57V。原因①YH内部故障;②YH保险接触不良;③系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障;④发生铁磁谐振现象。处理电气①将厂用切至备用变带;②将发电机过激磁保护7XH退出;③空载试验手动柜升降电压正常,将其减低限位;④合Q6开关并缓慢增加手动回路励磁;⑤保持发电机无功负荷稳定,手动缓慢减少自动励磁至减磁低限位灯亮;⑥拉开Q4开关,检查无功稳定,手动柜与AVR-Ⅱ并列运行;⑦取下1YHA相二次侧保险器RD21、RD21(B相RD23、RD24),撤运1YHA相;⑧测1YHA相绝缘正常更换保险加运A相;⑨电气检修测量发电机1YHA相二次电压已经正常;⑩给上1YHA相二次测保险();⑾检查发电机各表计指示正常;⑿合上Q4开关,检查AVR-Ⅰ盘面发电机电压百分表指示正常;⒀保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减手动柜输出至“手动减磁极限”灯亮,拉开Q6开关,检查发电机各参数正常;⒁投入发电机过激磁保护7XH压板;⒂厂用由启备变切换至厂高变带;⒃若更换后再次熔断,申请停机处理。注意事项①当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压;②平时抄表应加强对AVR-Ⅰ、Ⅱ出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查;③处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限;④取下YH一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下,并采用接地放电。电气典型事故处理预案2电气典型事故处理预案题目发电机1YH一次侧C相保险熔断现象首要现象①发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随AVR-Ⅰ输出摆动而变化;②发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高后续现象①立盘“1YH、2YH断线”信号发;②强励信号可能发。检查现象①AVR-Ⅰ、Ⅱ盘面发电机电压百分表差异较大,AVR-Ⅰ较低;②AVR-Ⅰ综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;③AVR-Ⅱ综放表计偏至正方向,输出很小;④发电机1YHC相二次侧实测电压小于57V。原因①YH内部故障②YH保险接触不良③系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障④发生铁磁谐振现象处理电气①将厂用切至备用变带;②将发电机过激磁保护7XH退出;③空载试验手动柜升降电压正常,将其减低限位;④合Q6开关,保持发电机无功负荷稳定,增加手动励磁,手动减少自动励磁至“自动减磁极限”灯亮;⑤拉开Q4开关,检查无功负荷稳定,手动柜与AVR-Ⅱ并列运行;⑥取下1YH二次侧C相保险器(),撤运1YHC相;⑦测1YH相绝缘正常,更换保险,加运1YHC相;⑧电气检修测量发电机1YHC相二次侧电压正常;⑾检查发电机各表计指示正常;⑿合上Q4开关,检查AVR-Ⅰ盘面发电机电压百分表指示正常;⒀保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减少手动励磁至“减磁极限灯”亮;⒁拉Q6开关,检查发电机无功正常;⒂投入发电机过激磁保护7XH压板;⒃厂用由启备变切换至厂高变带⒄换后再次熔断,申请停机处理注意事项①当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压;②平时抄表应加强对AVR-Ⅰ、Ⅱ出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查;③处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限;④取下YH一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下,并采用接地放电。电气典型事故处理预案3电气典型事故处理预案题目发电机2YH一次侧保险熔断现象首要现象①立盘2YH断线信号发②发电机保护A柜、B柜“装置故障”信号发③发电机静子接地信号可能来④发电机各表记指示正常后续现象检查现象①发电机2YH二次侧实测电压小于57V原因①YH内部故障②YH保险接触不良③系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障④发生铁磁谐振现象处理电气①汇报值长②停运发电机失磁、阻抗、逆功率、后备逆功率、定子接地、转子一点接地、过激磁保护(柜?压板?)③取下2YH对应侧二次保险器,撤运1YH对应侧④测撤运2YH绝缘正常,更换保险加运⑤测量发电机2YH对应侧二次电压正常⑥测量打开各保护压板电压正常,投入各保护⑦若更换后再次熔断,申请停机处理注意事项①保护压板投入前联系电试班测量电压电气典型事故处理预案4电气典型事故处理预案题目发电机3YH一次侧保险熔断现象首要现象①发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随AVR-Ⅱ输出摆动而变化发电机周波表指示降低②机组热负荷与电负荷不匹配③发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高后续现象①立盘3YH断线信号发②强励信号可能发检查现象①AVR-Ⅱ盘面发电机电压百分表降为90V②综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动③AVR-Ⅰ综放表计偏至正方向,输出很小。④发电机3YH二次侧实测电压小于57V原因①YH内部故障②YH保险接触不良③系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障④发生铁磁谐振现象处理电气①打开发电机匝间短路保护压板5XB②将厂用切至备用变带③将发电机过激磁保护7XH退出④空载试验手动柜升降电压正常,将其减低限位⑤合Q6开关升负荷⑥AVR-Ⅰ、Ⅱ开始自动减小输出(时间较长)⑦当无功加至100MVAR时手动调整自动励磁至减磁低限位灯亮⑧断开Q4开关,检查无功稳定,手动柜与AVR-Ⅰ并列运行⑨取下3YH二次侧保险器,撤运3YH⑩测3YH相绝缘正常更换保险加运⑪测量发电机3YH二次侧电压正常⑫给上3YH二次测保险⑬检查发电机各表记指示正常⑭合上Q4开关,检查AVR-Ⅱ盘面发电机电压百分表指示正常⑮增加AVR-Ⅰ、Ⅱ输出,减手动柜输出,当Q6开关减磁极限位时断开Q6开关,检查发电机无功正常⑯给上发电机匝间短路保护压板5XB⑰给上发电机过激磁保护7XH压板⑱厂用由启备变切换至厂高变带⑲若更换后再次熔断,申请停机处理电气典型事故处理预案5注意事项①当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止监视段超压②3YH一次侧单相保险熔断后,在保险未完全熔断,断线信号未发之前现象不好判断,平时抄表应加强对AVR-Ⅰ、Ⅱ出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查③处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限④投入匝间短路保护前要对压板验电电气典型事故处理预案6电气典型事故处理预案题目UPS电源失去现象首要现象①立盘光字:“M1、M2控制电源消失”②五台操作员站CRT及DEH站全部失电黑屏③机炉辅助控制屏失电④893CRT、火焰电视、电接点水位计、水位电视等显示黑屏⑤发电机无功负荷表计指示异常⑥立盘数显周波、负荷黑屏⑦小机505盘全部黑屏,汽轮机所有转速信号均为失电状态⑧ETS柜电源失去,M/A站指示正常后续现象①发变组“Ⅱ套逆功率”信号②发变组解列,厂用电切换正常③“UPS异常”、“UPS事故”信号④其余信号同一般跳机现象检查现象①汽机:主机声音正常,依靠经验判断转速下降,主机润滑油压表指示正常,检查主汽阀,调阀、中联门均已关闭,主机高压启动油泵、交流事故油泵是由于机组跳闸后,主油泵出口压力低于1.8Mpa联锁启动;直流事故油泵由盘前人员在卧盘启动正常(或低油压联启);顶轴油泵由于只靠转速信号联锁启停,故顶轴油泵不能联启,只能靠运行人员就地启动;发电机密封油系统运行正常②锅炉:检查磨煤机、给煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统,检查空予器、火检风机、引、送风机运行正常,一次风机跳闸③电气:发变组解列、厂用切换正常,UPS显示黑屏,输出为电压零,旁路稳压柜输出为零原因①事故关断(EPO)动作。电气典型事故处理预案7处理热机汽机:a)因主机交流油泵状态无法判断,立即在卧盘启动直流事故油泵,检查高压启动油泵、交流事故油泵运行情况,否则应在就地强启,检查润滑油压正常。并应检查密封油系统运行正常。b)因机组转速无法判断,可在机头打闸一次,同时就地检查各主汽门、调阀、中联门关闭,检查汽机实际转速下降(未飞升)。高排逆止门、各抽汽逆止门、电动门关闭;c)闸门盘上切换中辅汽源,冬季暖风器用汽量较大,轴封汽源切换至中辅后供气不足,此时立即关小暖风器供气门,同时提高中辅供气压力,作为#1机,必须在闸门盘打开AS105门。d)在UPS电源未恢复前,由于转速信号不来,顶轴油泵不会联启,就地及时在保安段启动主机顶轴油泵。检查顶轴油压力正常。e)注意检查除氧器、凝汽器水位,由于除氧器、凝汽器水位调阀属于3断(断电、气及控制信号)自锁(保持)阀门,UPS电源失去后,M/A站上操作不动,(除氧器水位高后,至凝汽器溢流阀CS×61失电不会动作,事故放水阀CS×62电动门联锁正常开启),UPS电源恢复后,除氧器水位主、副调阀状态视除氧器水位,凝汽器最小流量再循环阀开度75%左右,自动均正常处理热机锅炉:①就地检查所有磨煤机均已跳闸,隔绝炉前油系统②检查过再热汽减温水电动总门关闭③M/A站、就地检查汽包水位不应升高,必要时开事故放水降水位④检查火检风机、空预器、引、送风机运行正常,一次风机跳闸电气①在逆功率保护动作跳闸后,检查发变组解列,厂用切换正常,若厂用电未切换,应立即手动切换一次。检查保安段电源正常。并应注意恢复#1机外围变压器电源,以确保其他运行机组的安全若保安A段电源开关故障,检查保安A段母线无异常时,撤运保安A段电源开关,手动启动柴油发电机恢复保安A段供电②就地检查UPS,确证UPS负荷电源失去,CB1跳闸后由于LCD也黑屏,表面上不好判断其分合状态,可手动分、合一次,用钥匙直接启动UPS一次,由于#1—4机UPS复位按钮经常出现弹不出的问题,造成不能复位现象,UPS无法启动,此时可用手弹等方法尽快复位,复位后再次启动,若主路电源有问题,检查旁路稳压柜电源正常,合上1C、2C,切方式选择至旁路,启动UPS。恢复UPS供电保安A段母线电压恢复正常后,检查直流系统,UPS系统方式正常,合上热工E段至DCS电源接触器③检查直流充电器运行应正常,对电气系统全面检查一次,恢复到并列前状态注意事项处理时间:年月日电气典型事故处理预案8电气典型事故处理预案题目#1、#4机保安A段母线失压现象首要现象①立盘热工DCS电源故障信号②各操作员站报警窗口大量参数变坏报警③空予器A事故跳闸报警后续现象①送风机A跳闸,一次风机A、引风机A相继跳闸,炉膛压力先负后正,大幅波动②空予器A主电机跳闸,B侧副电机状态变黄③空予器A导向、推力油泵跳闸④电泵交流润滑油泵跳闸,电泵失去备用⑤锅炉A、B、C三台磨煤机油站跳闸,磨煤机快停发⑥#1火检冷却风机跳闸,#2火检冷却风机联启检查现象①保安A段母线电压表指示为零,②柴油发电机未运行,故障灯亮③UPS自动切换为蓄电池④#1工业电视冷却水泵跳闸(#1机)⑤主机排烟风机A跳闸原因①保安A段电源开关跳闸②保安A段母线故障③保安A段负荷故障越级处理热机①若炉MFT动作,按炉MFT动作处理②若炉MFT未动作,迅速加大B侧风机出力,维持炉膛压力正常③投油④关闭过、再热汽减温水总门⑤机侧快速关闭调门至60%⑥开启中辅母管至中辅供汽门⑦开启中辅至轴封供汽总门,调整汽封正常⑧倒一台小机汽源为中辅带⑨保安A段母线恢复正常供电方式后,启动锅炉A侧风机油站,投入A侧风烟系统运行,恢复机组负荷电气①检查保安A段失压原因,电源开关误跳时,断开保安A段母线低电压连锁开关,合上保安A段电源开关②若保安A段电源开关故障,检查保安A段母线无异常时,撤运保安A段电源开关,手动启
本文标题:300MW机组电气事故处理预案
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