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液压系统PID调节效果欠佳的处理求助一液压调节系统,油泵输出受一电磁阀(比例阀)控制,PLC将PID计算结果(4-20mA信号)输出到电压放大器---〉正负10V直流电压,此电压控制电磁阀,压力油通过电磁阀的分配作用到油腔,推动被控对象调节杆上下移动,位移传感器将调节杆位移量输送到PLC,构成一闭环控制系统。当前该套系统运行时有不正常,给定调节目标,plc输出已经很大,调节杆依然移动很少。最终油泵超负荷停机。请各位专家给点意见,关于这套系统的可能的问题出在哪里?如何在matlab中仿真这控制系统?油的清洁,电磁阀的清洁,放大器的调整,调节杆的机械卡阻等似乎不是症结所在,PLC里pid算法各参数未变化过。压力油的温度和稀薄有什么影响?qq:3103060,tel:13602541327lxdawn发表于2005-10-317:01Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助你用的什么比例阀啊,常见的阀都是接收电流信号的。你说的这个怎么是电压的驱动的~haoqing3921发表于2005-10-321:28Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助比例阀的型号我暂时无法得知,需要到现场调查。PLC输出4-20mA信号被转换成-10~+10V直流电压,当输入为12mA时,比例阀芯停在中点,油门关死,停止调节,电压方向不同,则比例阀偏转方向不同,绝对值大小,决定了阀门开度。我的qq:3103060email:minzhuq@gmail.com谢谢您的回复,期待你们更多的关注和帮助。lxdawn发表于2005-10-322:35Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助相对伺服阀来讲,一般比例阀非线性比较强。首先应该清楚以下几个问题:1、系统是位置控制么?2、传感器是什么传感器,是否工作正常?3、PID控制器的参数是多少?4、你说PID参数未变化过,是说它以前就在这个控制器控制下曾经正常工作过?5、液压缸是非对称缸吧?haoqing3921发表于2005-10-400:20Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助1;控制目标是调节杆的位移量;2;磁致伸缩式位移传感器;应该是正常的,(调节杆位移对应水泵叶轮角度,同时对应水泵消耗的功率,)手动调节调节杆上下移动,位置指示连续平稳,所以传感器是正常的;3;具体参数:P:325.00%;D:0.00sec;I:5.000rep/sec;sample:0.2sec;这个是在GEPLC里的PID整定对话框里摘取的upperclamp:32000,lowclamp,0;PLC输出被限制在0-32000之间(实际被限制在8000-24000之间,我从程序里看出来的,就是限制在-25%和+25%之间)4;曾经正常工作过,有时正常,有时不正常;5;液压缸是不是对称缸是说上下腔的容积是否一致?我不是很清楚,可以继续调查;上腔的部分油做润滑之用(我观察到当PLC输出变大时,从受润滑部位的泄漏油量同时变大)再次谢谢您的关注和帮助,期待您的指点……lxdawn发表于2005-10-410:40Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助sample:0.2sec;这里这个是采样时间么?如果是的话太慢了,你有计算过系统的固有频率么?怎么确定这个采样时间的?haoqing3921发表于2005-10-411:07Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助采样时间应该不算慢,调节杆移动速度不是很快,没计算过,(也不知道如何计算),这个是系统程序里原始设置(程序由外籍工程师编写);曾经改过各项参数包括采样时间,但没观察到明显变化;当前应该是系统的物理性能发生了变化,所以调节状况不理想,有时观察到反向调节比正向调节快速(譬如要从-10调节到0,先设置调节到1,再从1调节到0就比较快);有什么手段可以仿真该套系统?matlab?easy5?系统的机械物理性能发生了变化,如何相应调整各项参数以匹配变化后的系统?lxdawn发表于2005-10-414:57Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助如果,注意是如果是非对称缸的话,那么在长期的使用中,由于必然存在机械磨损,使阀芯与阀套之间的距离变大,阀口关闭时对应的输出信号(也就是你所谓的12mA)与这个与距离的平方成比例,因此应该在程序中加一电气零点作为机械零点飘移的修正,这样那能保证系统的正常工作。不管怎么样,0.2s的采样实在是太慢了,我还没试过这么慢的采样,这就意味你这套系统的固有频率还不到1Hz,对于电液比例系统来说,这样的设计实在是……这系统也太烂了吧~仿真用最好easy5最好,MATLAB也可以,不过MATLAB中要首先推导系统传函,用Simulink仿真。haoqing3921发表于2005-10-418:11Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助液压传动及其自动化,这块知识我几乎是空白,希望拜版主为师,qq:3103060msn:qianminzhu@hotmail.commobilephone:13602541327希望版主给点专业指导,对我们这套系统做一个全面的剖析。lxdawn发表于2005-10-420:25Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助拜师谈不上,我也就是调过几个系统而已,有什么问题可以交流么。传动和控制还不太一样,搞液压控制一般称系统为,电液伺服或电液比例系统。推荐你两本书吧~刘长年,液压伺服系统优化设计理论,北京:冶金工业出版社,1989李洪人.液压控制系统[M].北京国防工业出版社,1981.还是没有找到问题,可能要到现场看看才好确定是什么问题,但就现在的信息来看,有两种可能:1、采样时间过慢2、由于机械磨损引起的机械零点的漂移haoqing3921发表于2005-10-423:03Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助机械零点确实有漂移(12mA输出时,本应关死油路,但是调节杆会向上移动,我可以通过程序或者调整电压放大器的零点来纠正)但是这个漂移和故障现象似乎不对应,即使有漂移,因为PID控制器时刻监视实际值和目标值的差异,它会逐步增加输出来使得误差减小,当时输出已达到20%以上了,调节杆依然岿然不动,致使油泵过负荷停机。漂移不至于说正向输出20%调节杆依然不向正方向移动吧?实际漂移大致在4%左右。即当输出为-4%时,才能关死油路。本人正力图立项,咨询各方专家分析本系统的故障,希望和版主多联系,共同促进本套系统的故障分析,重演,纠正,培训其他维护人员等。并建立软件仿真或实物仿真系统,给机械维护人员和自动化维护人员以清晰明确的认识。广东粤港供水有限公司钱民主谢谢。lxdawn发表于2005-10-423:40Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助好的,不过我在北京。油泵过负荷停机?呵呵,好奇怪的现象哦。也许不是控制器的问题,查查液压元件或者管路。这个漂移是随着使用时间的增长而变大的,因此对于控制器来讲最好给用户留个在线修改零漂的界面,我数字化过的一个电液伺服疲劳试验机系统就存在这个问题,系统在使用5年后,原来的模拟电路控制器已经失灵,经我们采用工控器控制的数字控制器现在又已经工作了3年,这个值对应电压值1年可漂出去0.2V左右,而且是越来越大的。还有套试验是用PLC控制的,原来的控制器都是很好用的,但现在在试验结束时已经不好使,总有把试件弄坏的危险,必须赶在试验快结束时,人工卸压,但他们还在凑合着用,但我估计主要也是由于这个问题引起的。下图就是,我们做的疲劳试验机位置控制界面,红框中几个按钮就是用于零点漂移修正的。haoqing3921发表于2005-10-500:51Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助阀门开度过大,要维持压力,油泵消耗功率加大,电流增大,过流保护(热继电器动作)使得油泵停机。我还是没想明白阀芯机械零点的漂移为什么会引致调节失常。最多多花一点时间调节到目标值?版主不用qq的么?呵呵版主有信心解决这个故障,可以有偿技术支持的方式到现场诊断一下?lxdawn发表于2005-10-509:47Re:液压系统PID调节效果欠佳的处理求助哦~,关于零点的漂移问题有详细的推导可以证明这点。最多多花一点时间调节到目标值?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~不是这样的,如果不调整相应的电气零点位置控制是失灵的,可能这个值比较小时还可以,但随着这个值的增大,那么位置控制会出现只向一头动,怎么也不往另一头动的现象。上面我说的凑合着的PLC控制的试验机也是试验结束时位置控制失灵,就因为试验中是力控制,所以才凑合着用着。现在利用PLC这种控制方式,到现场可以解决也只能是解决一时的问题,找到零点漂移的量,调整相应电路对应的电气零点进行调整,但再用个一年半载可能还得要调,而且这个漂移量是和阀芯与阀套的间隙距离的平方成比例的,因此还不是个线性增大的,而是二次曲线增长的,所以会越来越大。再有就是现象还不清楚是不是这个问题,只是你这么一说,我根据你说的情况这么一猜,呵呵.
本文标题:比例阀调压
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