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[作者简介]蒲洪江(1964-),男,四川盐亭县人,高级工程师,中石化西南油气分公司元坝气田开发建设项目部钻完井部主任,现从事酸性气田管理及技术工作;E-mail:puhongjiang@163.com8000m连续油管在超深高含硫气井的应用与实践蒲洪江1伍强2杨永华2何进1(1.中国石化西南油气分公司元坝气田开发建设项目部.6374002.中国石化西南油气分公司工程技术研究院.618000)摘要:超深高含硫气井一旦发生井筒堵塞,由于作业深度、井筒尺寸以及硫化氢等复杂因素影响,处理极具挑战性。本文针对元坝气田YB29-1井作业井深6876m、油管柱最小内径57mm、硫化氢含量高达5.53%、井筒结构复杂等特殊复杂工况,优选了长度8000m、外径44.45mm变径抗硫连续油管作为作业管柱,并针对性设计了一把抓、左旋螺杆配合特殊磨铣铣锥、三瓣可退式捞矛等特殊工具,顺利完成了在内径φ61.98mm油管内打捞钢球、扩径、打捞球座芯子、钻磨球座托、补孔等作业,成功解除了该井井筒堵塞,创造了国内外连续油管作业井最深的纪录,为类似超深含硫小尺寸管柱内复杂事故处理借鉴与参考。关键词:超深井含硫气井连续油管井筒堵塞0、前言元坝气田是迄今世界上埋藏最深的酸性气田之一,气藏埋藏深度达到6800m,主体采用水平井/大斜度井开发,井筒斜深普遍超过7500m,投产油管主要为“Φ88.9×7.34mm+Φ88.9×6.45mm+Φ73×5.51mm”。国内外对超过6800m以上的含硫气井完井投产也只仅进行了有限实践,无相关经验借鉴[1],由于井深,井眼尺寸小,一旦井底出现堵塞等复杂情况时处理手段极其有限。本文介绍的YB29-1井8000m连续油管作业成功完成了打捞、钻磨、射孔作业,创造了国内外作业井最深、井况最复杂纪录。1、井筒基本情况及问题(1)井筒基本情况YB29-1井井深7228.24m,井型为定向井,最大井斜角33.90,采用裸眼分段完井方式。原方案为采用钻杆送放裸眼分段工具(悬挂封隔器+投球滑套+分段封隔器+双压差滑套+隔绝球座)到位后,投球座封裸眼封隔器后丢手回插完井投产管柱;但因裸眼分段工具失效,仅打开投球滑套,将整个裸眼分段管柱作落鱼,组下投产管柱结构为(自上而下):井下安全阀+循环滑套+永久式封隔器+球座+接球托(详细数据如表1、图1),为防止打掉的座封钢球及剪切球座芯子2落入裸眼段管柱内造成堵塞,其中接球托为管柱最下面一根筛管底部割缝后成三瓣合拢焊接而成。表1主要工具相关参数名称外径mm内径mm下深长度m井下安全阀147.5765.0886.8341.625循环滑套114.365.84990.3051.18永久式封隔器144.4575.36646.5113.035球座117576657.9480.95球座芯子57座封球34筛管7361.986668.498.628Φ660.4mm×502mΦ508mm×502mΦ444.5mm×3346mΦ341.6mm×3345mΦ314.1mm×5210mΦ273.1mm×5210mΦ214.3mm×6751mΦ193.7mm×(0-4862.88m)Φ177.8mm×(4862.88-6750m)井下安全阀86.934m回接筒4937.4m循环滑套4990.305m永久式封隔器6646.511m球座底界6657.948m球座托底界6668.49m悬挂封隔器顶界6686.59m投球滑套底界6876m裸眼封隔器6937.959m双压差滑套7105.875m隔绝球座7119.410mΦ149.2mm×7228.4m图1井内管柱结构示意图(2)井下复杂情况及解决思路该井组下完井管柱到位后注液氮诱喷,放喷2小时关井待酸化,但次日酸化作业时在90MPa下泵注不进液,通过连续油管分段探遇阻位置至接球托6668.49m无遇阻显示。分析认为,由于投球滑套循环孔位置与其球座距离0.1m,口袋短,前期液氮诱喷测试时地层返出岩屑堵塞滑套循环孔出气通道。为确保该井的顺利投产,需采用连续油管进入裸眼管柱内进行冲砂洗井作业,最大作业井深为投球3滑套球座深度6876m,同时考虑防止后期投产后再次发生类似管柱堵塞,需在投球滑套上部油管穿孔增加沉砂口袋及油气泄流通道。2、作业面临的难点1)本井作业前国内外没有任何一家公司具备作业深度达7000m以上的抗硫连续油管,且无高含硫超深气井相关业绩,连续油管需重新加工制造。2)要达到进入裸眼分段管柱进行冲砂、穿孔作业的目的,必须捞出投产管柱底部的永久封隔器坐封钢球、球座芯子(如图2),同时钻磨掉球座托(如图3)。图2坐封球座示意图图3球座托示意图①油管内径φ61.98mm,坐封球直径φ34mm,球座芯子外径φ57mm(内径φ25.4mm),作业井眼尺寸受限,加上球、球座芯子在球座托位置未固定可活动,打捞难度大。②由于封隔器坐封球座内径与球座芯子外径尺寸均为φ57mm,为便于球座芯子顺利捞出,需在打捞前对球座进行扩孔作业。序号尺寸mmA410.46B153.11C63.50D82.6E57.28F93.981G25.4H61.244③采用常规的正转方式进行球座扩孔和球座托钻磨作业,由于管柱振动和反扭矩的作用下,封隔器以下油管柱有退扣脱落的风险,对下步分段工具内的处理难度加大,甚至无法继续处理。④球座托为筛管底部割缝焊接而成,向下钻磨时可能弹性张开从而工具顺利通过,但上提时又弹性收缩挂卡,同时钻磨不均时大块铁屑也易掉入下部井筒。3)作业井深,连续油管内径小,循环排量低,循环摩阻高,井下返砂困难,同时井底温度1600C,对冲洗液抗温、降阻、携砂性能要求高。3、连续油管选择及针对性措施针对该井作业井深、工况复杂,研究形成了一套完整的超深含硫气井连续油管打捞钻磨修井工艺。(1)连续油管选型选择的连续油管额定工作压力70MPa,内容积8.71m3。通过对连续油管安全极限拉力、浮力、摩擦力、注液摩阻拉力、上顶力5项参数进行计算[2-3],设计加工了长度8000m,外径φ44.45mm不同壁厚组合的变径连续油管(如表2)。通过计算,当连续油管下至6876m后,在开泵条件下达到最大拉力,值为20456.57kg,在极限拉力以内,满足抗拉要求(表3)。表2连续油管参数序号壁厚(mm)长度(m)安全抗拉强度(N)安全抗内压(MPa)13.40456424200080.6923.68579.1226020086.9033.96531.8827800093.1044.45822.96308200104.1454.83583.69331400111.7265.18470.92352700120.69表3连续油管受力分析表连续油管下入深度下入油管(未开泵)上提油管(未开泵)定点钻磨(开泵排量0.15m3/min)上提连续油管(开泵排量0.15m3/min)连续油管极限拉力(80%安全系数)6876m10130.61Kg17006.61Kg17018.57Kg20456.57Kg27025.48kg(2)冲洗液设计井底温度高达1600C,通过实内实验,设计冲洗液配方为:“清水+0.3%降阻剂+增稠剂+PH值调节剂+杀菌剂”,其在井温条件下,粘度保持在60mPa·s左右,同时具有良好的稳定性及携砂性能,降阻系数30-40%。5(3)打捞钻磨工具设计①钢球打捞工具如直接钻磨钢球,因球及球座芯处于活动状态,钻磨难度大;如采用强磁打捞,高温下磁性容易失效。因此,设计了四瓣一把抓打捞工具,工具外径Φ50mm、内径Φ35mm。②扩孔工具由于管柱最小内径球座位置为Φ57mm,打捞外径Φ57mm球座芯子前需对该处进行磨铣扩孔,设计扩孔工具为反扣锥形铣锥,外径Φ59mm。③球座芯打捞工具球座芯外径Φ57mm,长度63.5mm,由于球座芯与球座之间间隙很小,决定采用内捞方式,设计选择三瓣可退式内捞矛,设计最大外径Φ54mm,矛宽12mm×矛厚5mm×3片,4道排水槽:长10mm×2mm,加工实物如图4。图4三瓣可退式内捞矛实物图④球座托磨鞋工具球座托由筛管底部割缝焊接为锥形,需考虑焊接部位的弹性收缩挂卡工具,设计磨铣工具为Φ59mm锥形高效磨鞋。⑤左旋螺杆设计扩孔与钻磨球座托过程中,由于反作用力影响,因此,特设计左旋螺杆代替常规的正旋螺杆(参数见表4),螺杆直径φ54mm。同时,以上配套的所有工具全部设计为反扣。所有入井工具材质均设计抗硫,入井时均在工具上部加装Ф58mm扶正器,工具上下端面切450倒角,防止连续油管不居中与油管本体发生偏磨导致连续油管断裂。表4左旋螺杆参数设计排量l/S转速RPM输出扭矩N.M工作压降MPa输出功率KW钻压KN耐温℃1-2.8230-68085-1252.4-3.62-93-61606(4)穿孔方案连续油管冲洗至目的井深后,为防止再次堵塞井筒影响后期生产,设计采用连续油管带Φ51mm射孔枪进行穿孔。考虑储层显示、避开油管接箍、增加口袋,选择穿孔井段为6757-6760m、6845-6848m,射孔段底界距离投球滑套底界19m,孔相位60度,孔密8孔/米。为防止射孔后毛刺卡枪,射孔管柱设计带丢枪装置,一旦遇卡就丢枪,同时将丢枪推至投球滑套位置。4、现场实施及效果所有设计的井下打捞、钻磨工具均在地面进行了相关模拟试验,调试正常并成功后才入井进行相关作业。本井共经24次起下钻顺利完成了施工目的,简要工序叙述如下:(1)组下底带φ54mm冲洗喷头至井深6668.15m探得钢球位置,并进行循环冲洗。(2)组下底带φ54mm一把抓工具经过2趟起下钻成功捞获钢球。(3)组下φ60mm铣锥2次对球座扩孔效果不佳,后更改为φ59mm铣锥经过3次起下钻磨成功完成扩孔工作,为后续打捞球座芯子奠定了基础。(4)组下底带φ54.3mm捞矛至井深6668.45m一次性成功捞获球座芯子。(5)组下底带φ59mm铣锥探得球座芯托井深6668.49m并进行钻磨,多次上提下放钻磨球座芯托后下放管柱至井深6673m顺利通过,并加深探至投球滑套位置6876m,期间未发生遇阻。(6)分2趟组下φ51mm射孔枪成功穿孔,并顺利提出管柱。该井井筒堵塞解除后进行了1000m3大规模酸化改造,最高排量6.0m3/min,最高泵压57MPa,酸化后在油压39.8MPa情况下,获得天然气产量76.48×104m3/d。5、结论(1)针对本井超深、井眼小、高含硫、井筒条件复杂等特殊情况,设计加工的8000m抗硫连续油管、对应的打捞钻磨工具、配套的左旋螺杆成功解除了井筒堵塞,措施可行。(2)加工与井内相同尺寸的球及球座芯子,对设计加工的打捞及磨铣工具7在地面均进行了模拟实验,确保了后续井下实际作业时的成功。(3)首次提出并设计左旋螺杆代替正旋螺杆,同时入井工具均加工为反扣,有效防止了钻磨过程中下部油管(筛管)脱扣的风险。参考文献1.李宗田.连续油管技术手册[M].北京:石油工业出版社,2003.2.曹学军,周赟,傅伟等.连续油管带压作业技术在特殊复杂井况中的应用[J].天然气勘探与开发,2012(4).3.王海涛,李相方.连续油管技术在井下作业中的应用现状及思考[J].石油钻采工艺.2008(6).Applicationandpracticeof8000mcoiledtubinginultra-deepsourgaswellsPUHongjiang1WUQiang2YANGYonghua2HEJing1(1.YuanbaGasFieldDevelopmentandConstructionProjects,SouthwestOilandGasCompany,SINOPEC,Langzhong,Sichuan637400,China2.EngineeringTechnologyInstituteofSouthwestPetroleumBranch,SINPEC,Deyang618000,Sichuan,China)Abstract:Deephighsourgaswellintheeventofwellborepluggingischallengingt
本文标题:8000m连续油管在超深含硫气井的应用与实践
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