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#6机高压缸裂纹补焊工艺#6机大修解体后,发现高压缸两侧法加进汽孔有多处较深不规则裂纹,另螺栓孔周围也有多处较深的纵向裂纹,以及两个法加进汽孔两侧500mm范围内有多处不规则表面裂纹。这次#6机高压缸出现裂纹后,得到了厂领导、生技科领导专工以及分场领导、技术人员的高度重视。首先积极组织人员对产生裂纹的原因进行了分析,然后对高压缸选用何种焊接材料和施焊工艺进行了讨论,最后决定由省局焊接专工粱军出工艺,本体班组织打磨,焊工班组织施焊。工艺出来后,我们积极组织准备,首先确定高压缸材质为ZG15CrMoV耐热铸钢,可焊性一般,鉴于现场大修情况及裂纹分布的特殊性和工艺要求,决定采用冷焊工艺处理,焊接材料选用澳大利亚万能焊接材料公司生产的耐热钢专用焊条:303、Ф2.4打底,Ф3.2盖面,这次#6机高压缸裂纹比其它机组都严重,它分布的面广、深度大,给我们打磨和施焊带来了很大的困难,对于较深裂纹机械无法打磨,我们采用了万能100、Ф3.2开槽焊条进行挖除,然后进行了50—200℃的预热,预热范围在坡口周围100mm,每段焊接长度不超过50mm,焊接接头不应重叠,每段焊后跟踪锤击、层间温度控制在100℃以下,防止气缸局部变形,表面裂纹采用了LnCoN182焊条ф3.2和LnCoN82氩弧焊丝ф2.4,焊接工艺复杂也增加了施焊的难度.在第一阶段施焊工作完成后,我们发现在焊接熔合线周围的新的裂纹产生,另外,我们比较后发现万能303焊条和LnCoN82氩弧焊丝焊后的硬度比目标高,通过分析和总结,决定采用LnCoN82氩弧焊丝打底,万能303焊条盖面,因为LnCoN82氩弧焊丝的塑性和韧性比万能303焊条的好,而且氩弧焊密度大,工艺要求高,金属组织好,为了使硬度降下来,减轻焊后缸面的研磨工作,我们采取了250—350℃的热处理保温过程,在缸中施焊位置也很别扭,站不起来蹲不下,总之我们克服了种种困难,在各级领导的关怀和支持下,用时十五天圆满完成了这次#6机组高压缸裂纹的补焊工作,保证了大修进度,为今后同类工作总结了经验。
本文标题:6机高压缸裂纹补焊工艺
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