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PKM气化工艺操作与技术要点PKM加压气化炉简介1、在21#共设有五台原民主德国PKM加压气化炉,分两期工程,Ⅰ期三台气化炉,Ⅱ期两台气化炉,在正常生产负荷下,有一台处于备用状态2、PKM加压气化是一种自热式、逆流移动床生产工艺,我厂采用依兰长焰煤为原料,在2.8Mpa(表压)压力下,900℃~1000℃的温度条件下,用高压蒸汽和氧气为气化剂进行气化,生产粗煤气。生产的煤气经净化,一部分作为城市燃气,另一部分用于甲醇合成的原料气。PKM气化炉结构1、炉体采用双层夹套式外壳,夹套采用中锅水冷却,产生中压蒸汽,用作气化剂一部分。2、主要部件:煤锁,炉篦,灰锁,汽包,洗冷器,废热锅炉PKM优点和不足之处PKM优点:—生产的煤气,具有较高热值。—氧气耗量低,标准立方米煤气耗氧0.17346标准立方米。—采用逆流原理,热效率高,所以由气化炉排出的粗煤气和灰温度较低。不足之出:由于煤气中含有煤的干馏产物,从而使回收利用和消除环境污染的附属装置较为复杂。所生产的粗煤气不适宜做合成原料气(代用天然气除外)。因为煤气中的CH4组分及其同系物对于合成及加氢工艺属惰性组分,对生产不利。生产能力Ⅰ期—53395标Nm3/h时粗煤气(干基)Ⅱ期—61605标Nm3/h时粗煤气(干基)整个装置—115000标Nm3/h时粗煤气(干基)单台气化炉,粗煤气的能力为35000Nm3/h,当整个装置的负荷增加到120%时,干基粗煤气的总产量可达到138000Nm3/h。产品说明状态介质压力温度产量来源(Mpa)℃Ⅰ期Ⅱ期出处去处粗煤气2.7518053395Nm3/h61605Nm3/h气化炉后续工号废热蒸汽0.5-0.5515834478Kg/h39779Kg/h0060总厂管网组分分析水9-重量%灰26-重量%挥发分32-重量%固定碳33-重量%100-重量%生产过程基本原理煤的气化,在本质上是将煤由高分子固态物质转变为低分子气态物质。煤是一种固体化石燃料,与一般燃料比较,其元素组成中C、H比较高,将煤由固态转变为气态过程,也就是改变燃料C、H比结构的过程。气化剂参数中压蒸汽氧气操作温度操作压力操作温度操作压力正常400℃3.50Mpa(表压)40-100℃2.85Mpa最小400℃3.50Mpa(表压)40-100℃2.8Mpa(表压)最大420℃3.70Mpa(表压)40-100℃2.9Mpa(表压)气化过程主要反应1、碳的氧化反应:C+O2→CO2+393.8KJ/mol2、二氧化碳还原反应:C+CO2→2CO-221.1KJ/mo3、水蒸汽分解:C+H2O→H2+CO-131.5KJ/mol主要操作条件1、气化压力在PKM加压气化过程中,生产操作压力是气化工艺过程中的一个重要控制参数。气化压力对煤气组成,蒸汽消耗量,氧气消耗量,气化炉生产能力以及煤气生产率都有不同程度的影响。2气化温度对气化过程的热力学和动力学均产生决定性影响,生产证明提高操作温度是强化生产的最重要手段,可减少投资,降低成本。汽氧比不同的汽氧比,对煤气生产过程的影响主要有:在一定的热负荷条件下,水蒸汽的消耗量随汽氧比的增加而增加;氧气的消耗量随汽氧比增加而相对减少。随汽氧比的升高,水蒸汽的分解显著降低。汽氧比的改变对煤气组成的影响很大。汽氧比改变和炉内温度的变化对付产品的产率和性质也有影响。气化装置与其它装置(工号)联系1、空分:氧气、仪表空气、工作空气、无油氮气、低压氮气。2、电厂:高压蒸汽、低压蒸汽、高压给水、低压给水、电能由电厂供给3、备煤:原料煤接收灰渣。4、净化:粗煤气送往净化,接收净化23#、24#、25#、26#的废液,送至酚雨水池。5、32#:21#产生的酚水、焦油送往32#进行液态产品分离和副产品回收,21#所需部分酚水则由32#供给。6、水厂:新鲜水,生活用水,消防用水。7、机修分厂:为21#提供配件,协助21#部分设备的维修和保养。气化装置的岗位1、中控岗位:负责气化装置整体操作和控制2、巡检岗位:负责现场操作与巡检3、化验岗位:负责21#粗煤气成份化验和分析4、液压班组:负责液压中心、现场控制系统的操作与维护21#安全阀安全阀号地点工作压力安全排放压力数量(个)MPaMPa一期和二期SV06废锅后粗煤气管线2.752.9532SV02废热蒸汽管线0.5-0.750.8532SV004酚水站1.7-2.02.3公共2个SV005SV003高压蒸汽(冲压)3.0公共1个SV001气化剂管线2.75-2.953.032原材料单位指标针对单台气化炉粗煤气生产能力为35000Nm3/h而言,原材料有下列单位指标。1、煤单位需要量:bR=1.0kg煤/Nm3粗煤气2、气化蒸汽单位消耗量dS=0.857kg/Nm3粗煤气3、气化氧气单位消耗量:Os=0.1736Nm3/Nm3粗煤气,当O2为100%,Os=1.170Nm3/Nm3粗煤气。煤锁操作1、吹扫2、关下阀3、泄压4、加煤5、关上阀6、冲压7、开下阀气化炉开车步骤(一)检修结束确认后交工艺,班长确认盲板主操配合仪表做功能试验建立夹套、废锅液位、投废热蒸汽确认现场管线启动润滑泵(开车前,60分钟)旋风分离器投运(检查底部排放是否有水)气化剂管线预热、提压气化炉开车步骤(二)投加煤筐吹扫氮气、气化炉加满煤确认压力箱、灰锁吹扫氮气胶管拆除灰锁、煤锁阀门确认,投自产蒸汽管线补充蒸汽投洗涤酚水气化炉预热注意炉压的变化气化炉排粉煤或灰确认灰溜槽是否正常气化炉点火(O2:700H2O:4.2t/h)通知化验分析(30分钟取样分析)气化炉开车步骤(三)间断启动炉篦、排冷凝液切至开工煤气管线、釜底切至闪蒸罐釜底并网:0050-32#、0060-0240粗煤气管线排冷凝液(254导淋)第一次热紧(1MPA)15分钟提100负荷气化炉并网第二次热紧(2MPA)射源(已摘除或关闭)复位对气化炉进行全面检查通氧点火的前提条件:1)火炬顶部的温度测量点TT526指示超过100℃。2)气化炉压力不超过0.2Mpa(表压)。3)加煤筐N2吹扫量FT001300Nm3/h。4)煤锁温度TT505100℃。5)LIC411及LIC425液位正常。6)洗涤冷却器0050,废热锅炉0060釜底畅通。LSA410、LSA428低报出现。7)气化炉内加满煤,LSA406出现。通氧先决条件1)驱动蒸汽进入气化炉,FRCA0042.4t/h。2)密封无油N2送抵O2密封段,PIA207脱离“L3.5Mpa”。3)喷射器前的氧气TRA502脱离“H200”。4)送往自产蒸汽管线的吹扫蒸汽TRA527脱离“L300℃”。5)蒸汽管线上的电动阀YV900“关”。6)气化剂管线上的气动阀YV904“开”。7)没有紧急停车信号。点火过程中气化炉系统监测O2含量合格之前,煤锁禁止操作,防止煤锁发生爆炸。氧气量、蒸汽量、酚水量检查,偏差重新调节。洗涤冷却器、废热锅炉釜底焦油酚水通过料位测量自动排放情况。汽包液位LIC411、废锅液位LIC425是否正常。气化炉压力P218。汽包和气化炉压差PD390。气化炉的粗煤气出口温度T517。煤锁、灰锁、压力箱料位情况、阀位情况。旋转炉篦按要求启停,化验员及时上报粗煤气化验数据。监测气化炉各种工艺参数信号,工艺方面的要及时调整处理。其他专业的问题,配合处理气化炉预热时让操作人员观察气化炉YV914放空管的蒸汽量是否正常,预热结束后,再次观察是否正常。切换到冷煤气火炬前提条件1)氧含量手动分析连续4次,低于0.6%,并且呈下降趋势,最后一次低于0.1vol%。2)CO2含量应在25~30vol%之间。3)粗煤气出口温度TRSZA517180℃。4、调节器FIC004和FIC005在“自动”位置,并对流量进行最佳调节气化炉并网氧负荷为1400~1800标米3/小时。粗煤气中氧含量小于0.1vol%,CO2含量25—30vol%。粗煤气出口温度TRSZA517300℃。气化炉压力PRZA218≥2.75Mpa(达到粗煤气系统压力,粗煤气总管已投入进行或置换合格)。须对气化炉系统的参数的检查,无异常现象;现场对气化炉密封性进行检查,无泄露。保压停车气化炉的开车—不许有紧急停车信号。—气化炉保压停车时间不长于1小时。—粗煤气出口温度TRSZA≥300℃。—气化炉压力PRZA218≥2.6Mpa。—分析测量粗煤气中氧含量≤0.1vol%。—气化炉仍与管网相连。—吹扫蒸汽通过YV925送往压力箱。气化炉工况评价—煤的转化过程根据区域温度TT509~516、TRSZA517/518、(已烧坏)TRA507/508—粗煤气中O2和CO2含量分析。—灰中残碳量和灰的外观(颜色和块度)。—气化炉负荷。—粗煤气出口温度、灰锁温度、压力箱温度旋转炉篦停车1)手动停车。2)压力箱中的LSA412H。(料位)3)压力箱TRA524H2。(温度)4)气化炉紧急停车。5)LSA22402L2。(油箱油位)气化炉操作各阶段气化剂参数点火600Nm3/h—700Nm3/h并网1400Nm3/h—1800Nm3/h正常操作状态2200Nm3/h考虑夹套蒸汽3400Nm3/h设计值7000Nm3/h幅度值100Nm3/h负荷降低量10%驱动蒸汽最小量3t/h混合蒸汽最大量13.5t/h提高负荷步幅之间的最低时间差5—15分钟允许调节误差蒸汽±2.5%×i氧气±2.5%×i正常操作条件下给定的蒸汽/氧气比5开车时给定的蒸汽/氧气比6蒸汽/氧气比额定值与实际值允许误差0.2停车几种方式1、紧急停车信号2、控制电压中断3、计算机故障4、紧急停车按钮5、总停车按钮(事故开关)6、计划停车紧急停车系统测量点名称极限信号极限停车信号HIH2L1L2L2FRZA005O2量(Nm3/h)500L2FFZA006蒸汽/O2比6.5:14.5:14.3:1L2TRZA524压力箱温度℃380420H2PRZA200蒸汽压力(Mpa)3.33.1L2TRZA517粗煤气出口温度600650400350L2/H2TRZA520洗冷器后温度220250H2AIRSA801粗煤气中氧含量0.61.0H2AIRSA802粗煤气CO2含量32352520H2/L2PIRZA212气化剂压力2.852.95H2PIRZA218气化炉压力2.852.90H2PIRZA239仪表空气压力0.40.3L2气化炉停车检查表炉降负荷至10001、做PC225功能试验正常后停车,停车原因、时间通知总调停车2、通知现场关氧阀通过复位键对闭1、FI003/FI005手动置零锁阀门从新控制2、FI004约为2t/h\FC008约为5t/h1、全开FV256/257258,现场与控制室确认有流量2、关254,控制室开PC225缓慢泄压,注意炉压切至开工煤气管3、由2.75—2.0MPA30分钟,注意夹套液位,夹套压差线PC225缓慢泄压4、由2.0—0.3MPA需2个小时5、如检修需排料,则提转速将料排空,排煤时通知调度室0050由32#切B091\1.7MPA监测0050、0060排放是否正常0060由0240切B092、监测L455\L457高低报,PC280是否正常切至气化炉火炬1、缓慢开FV252/253,现场与控制室配合确认有流量同时0050、00602、关FV256/257/258切A33、L410是否正常,否则用吹洗酚水吹至低报1、关蒸汽阀气化剂总阀开放空气化炉停介质2、关灰锁冲压阀、泄压阀灰溜槽氮气阀关煤锁冲压、泄压氮气吹扫蒸汽自产蒸汽补充蒸汽LC411\LC425保持液位3、控制室开YV922、923、916、947防止存水,炉篦、刮板机断电粗煤气中O2超标原因—沟流现象发生。—火床偏斜。—O2纯度降低。
本文标题:PKM气化工艺操作与技术
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