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1动力总成技术支持部1提高NSE曲轴动平衡合格率南京汽车集团有限公司动力总成技术支持部---“NSE曲轴”QC小组2动力总成技术支持部2NSE发动机是“上南合作”后,上海汽车自主研发的发动机,曲轴是发动机中作高速定轴转动的重要零件。曲轴的动平衡就是为了调整处于不平衡状态运动曲轴的质量分布,使它成为平衡状态,以提高发动机的性能而采取的工艺措施.NSE曲轴生产线投产以后,连续几个月曲轴动平衡时,发现曲轴动平衡合格率不高,产生部分废品,造成浪费,降低生产线的JPH,影响产品效益.为了提高产品质量,消除浪费,减少无效劳动,提高生产线的JPH.QC小组成员针对曲轴动平衡合格率不高现象进行深入分析研究,将«提高NSE曲轴动平衡合格率»作为小组活动的攻关课题3动力总成技术支持部31.5L曲轴4动力总成技术支持部4小组名称动力激情澎湃组长柏立志课题名称提高NSE曲轴动平衡合格率课题类型现场型注册号NJ09-07注册日期2009年10月活动时间2009年10月-2010年4月活动次数14次出勤率100%TQC教育培训32小时/人年小组成员情况序号姓名文化程度岗位组内职务小组分工1柏立志专科ME工程师组长整体策划2董正荣本科制造工程经理组员方案审定3刘朝军专科现场工程师组员制定计划,人员安排4吴忠意专科维修工段长组员机床精度调试5陈祥南中技曲轴加工组长组员具体实施6许安中技操作工组员效果验证,检测7顾小忠本科ME工程师组员QC诊断8周明本科高级工程师组员数据统计、分析5动力总成技术支持部5公司目标提高产品质量,减少废品、降低成本。提高经济效益质量现状NSE曲轴线1.5L曲轴动平衡合格率每月82%左右,造成废品率具高不下,浪费刀具,辅料.浪费工时造成的危害★造成损失:由于动平衡合格率不高,按单班300计算,损失费(300X16%X40+其它=2070元)选定课题提高NSE曲轴动平衡合格率6动力总成技术支持部678%79%80%81%82%83%84%7月8月9月10月1.5L曲轴动平衡合格率7月8月9月10月制表人:柏立志日期:2009年10月25日2009年7-10月NSE曲轴动平衡合格率统计月份品种7月8月9月10月1.5L曲轴动平衡合格率81%83%80%84%7动力总成技术支持部7时间3月4月制表人:刘朝军时间:2009年10月25日总结和后续课题DPCA制定对策对策实施效果检查巩固措施选择课题现状调查制定目标原因分析2月步骤确定要因10月11月12月1月8动力总成技术支持部8调查1:QC小组对NSE曲轴线SQP后1.5L曲轴和N4曲轴线1.4L曲轴线2009年7-10月份动平衡合格率进行统计:0%20%40%60%80%100%120%1月2月3月4月1.5L曲轴动平衡合格率1.4L曲轴动平衡合格率结论:通过对折线图分析得出2009年7-10月NSE曲轴线1.5L曲轴动平衡合格率平均只有82%,远低于N4曲轴线1.4L曲轴动平衡合格率,为了降低废品,提高产品质量,需对1.5L曲轴动平衡合格率不高的原因进一步分析调查.调查2:2009年11月,QC小组对NSE1.5L曲轴动平衡不合格工件的原因进行分析,统计NSE发动机是上汽乘用车重点项目:NSE曲轴动平衡是曲轴生产线的重要工序,需定期分析动平衡合格率。QC小组对NSE曲轴生产线动平衡合格率进行调查9动力总成技术支持部9序号原因排查数量频率累积频率A曲轴初始不平衡量较大52389.2%89.2%B曲轴动平衡需要二次平衡478.0%97.3%C平衡孔位置不正确81.4%98.6%D漏装定位销动平衡40.7%99.3%E曲轴表面磕碰伤40.7%100.0%合计586100%2009年7-10月动平衡不合格曲轴原因统计表10动力总成技术支持部10频率数累积百分数结论:由排列图得出曲轴初始不平衡量较大,是曲轴动平衡合格率不高的主要症结.89%8%1%1%1%089.2%97.3%98.6%99.3%100%ABCDE11动力总成技术支持部11QC小组成员于2009年11月28日召开专题会议,对本次攻关活动进行可行性分析,结果如下:设备分析:设备采用带有CAB950先进测量系统的SCHENCK全自动动平衡机,同时配备上海申克的手动返修平衡机,理论上曲轴动平衡合格率是可以保证的。工艺分析:采用钻曲轴几何中心孔(中心孔为R圆弧),与动平衡机有数据校正接口,可以优化动平衡初始不平衡量。同行业水平:南京N4曲轴生产线1.4L和1.8L动平衡合格率目前为96%,上海大众1.4L曲轴线生产曲轴目前动平衡合格率为97.5%人力资源:有丰富经验的工程师,操作工,机械调试人员,有充分的人员保障将1.5L曲轴动平衡合格率提高到98%,QC小组成员认为是完全可能的历史水平:。NSE曲轴(1.5L)2009年10月200根批次曲轴动平衡合格率达到95%12动力总成技术支持部122009年11月28日召开专题会议,确定了此次质量攻关目标,在4个月内将NSE曲轴(1.5L)动平衡合格率由目前的82%提高到98%以上.现状目标82%98%70%75%80%85%90%95%100%12系列113动力总成技术支持部13物料曲轴初始不平衡量较大毛坯错模,平衡块尺寸偏大,余量不均匀毛坯补缩不好,造成组织缩松缺陷摸具和壳模磨损钻中心孔位置调整方法不正确动平衡前轴向加工余量不均匀环境毛坯铸造时控制不好毛坯成型不好,轴颈尺寸超差机床支撑轴瓦和工件上油物没有及时清理照明亮度不够设备驱动皮带张力调整不正确标准曲轴偏差机床测量精度标定不准确机床压块磨损人员工艺执行不好方法设计有缺陷造成4\5平衡块偏重中心孔调整方法没掌握数据较少判断调整中心孔位置错误14动力总成技术支持部14●末端因素毛坯错模,4、5平衡块尺寸偏大,余量不均匀论证时间12月15日负责人周明、陈祥南、许安确认方法小组讨论及毛坯检测分析确认标准1.5L曲轴毛坯产品图纸论证过程根据2009年9-12月检查毛坯统计情况,4、5平衡块半径》77MM,毛坯错模量》0.8MM,毛坯合格率90%,余量不均匀,直接造成曲轴动平衡初始不平衡量很大,其中机床验证5根记录数据如下:结论要因要因论证(一)●末端因素毛坯补缩不好,造成组织缩松缺陷论证时间12月17日负责人、许安确认方法现场调查、分析确认标准根据1.5曲轴毛坯图纸技术要求,轴颈和曲柄臂不允许有成群的或蜂窝状气孔论证过程出现气孔的曲轴较少,而且气孔都出现在曲轴法兰心部,气孔3MM,深度2MM,非成群或蜂窝状,造成组织缩松缺陷符合毛坯图纸要求,对动平衡初始不平衡量无太大影响.结论非要因要因论证(二)小头端大头端1180/88150/722175/82170/763162/92.1195/95.14185/110155/945210/106180/101序号初始不平衡量(g.cm/deg)15动力总成技术支持部15●末端因素工艺执行不好、曲轴轴向尺寸超差论证时间12月18日负责人陈祥南、许安确认方法检查培训记录和操作工自检表确认标准OP10工艺要求加工后曲轴两端面尺寸430.96±0.15,分中尺寸209.89±0.20。操作工工艺培训考核合格论证过程2月08日,QC小组对操作工2009年12月自检表记录进行检查,基本符合工艺要求,并现场随机抽查1根,符合工艺要求,操作工培训合格.结论非要因●末端因素毛坯成型不好,轴颈尺寸超差论证时间12月20日负责人陈祥南、高玉海确认方法SQE检查1.5L毛坯检查记录确认标准根据1.5曲轴毛坯图纸技术要求:未注拔模角度:最大1.5°,轴颈尺寸主轴颈φ55±0.70,连杆颈φ53±0.70论证过程如果未注拔模角度超差、轴颈尺寸超差,都会影响曲轴动平衡时的初始不平衡量.2月10日,QC小组,根据SQE抽查记录,对9-12月记录进行统计.合格率平均98%,,符合图纸要求结论非要因要因论证(三)要因论证(四)月份品种9月10月11月12月1.5L曲轴合格率100%96%98%98%16动力总成技术支持部16●末端因素机床支撑轴瓦和工件上油物没有及时清理论证时间12月21日负责人吴忠意.确认方法现场检查确认标准SOS标准作业单(OP130工序),要求操作工及时清理轴瓦和工件油污论证过程2月11日,QC小组对操作工操作进行检查,符合SOS标准作业单要求..结论非要因要因论证(五)●末端因素机床测量精度的标定不准确论证时间12月23日负责人吴忠意.确认方法现场检查确认标准标定机床测量精度的砝码有无进行过计量,计量合格证书论证过程如砝码有油污,没有计量,将会影响机床测量精度标定,影响动平衡效果.检查后,确认有计量合格证.结论非要因要因论证(六)17动力总成技术支持部17●末端因素4、5平衡块偏重论证时间12月25日负责人周明、许安确认方法毛坯供应商处调查确认标准铸态球墨铸铁QT700-2浇注工艺卡规定,每个壳型浇注时间8-10秒,温度1200-1400度论证过程2月25日,QC小组对毛坯供应商调查.浇注工艺的关键是铁水浇注温度和时间,如果浇注温度低和时间短,会产生毛坯内部疏松缺陷.造成偏重。现场检查,供应商浇注时间9S,温度1280.基本没有疏松缺陷.结论非要因要因论证(七)●末端因素机床压块磨损论证时间12月26日负责人刘朝军确认方法小组讨论确认标准压块设计图纸论证过程12月26日,QC小组讨论,如果动平衡机的压块磨损较大,曲轴旋转时,两端压力不均匀,造成测试曲轴初始不平衡量不准确.经检测压块符合设计图纸要求结论非要因要因论证(八)18动力总成技术支持部18●末端因素钻中心孔位置调整方法不正确论证时间12月26日负责人刘朝军确认方法小组讨论确认标准《钻中心位置调整方法》论证过程12月26日,QC小组讨论,通过动平衡机的CDM图,判断曲轴几何中心孔与质量中心孔相差多少,将数据带入钻中心孔机床调整窗口,调整X、Y坐标的值。微调中心孔位置,减小曲轴动平衡时的初始不平衡量,目前操作工按此方法调整操作,忽略了动平衡机和钻中心孔机床曲轴相位不同,输入数据有偏差,造成曲轴初始不平量更大.结论要因要因论证九)序号初始不平衡量(g.cm/deg)大头小头117616.813713.32208337.614718.93218331.512730.5420234816733051546314732119动力总成技术支持部19●末端因素数据较少论证时间12月27日负责人刘朝军确认方法动平衡机的记数界面确认标准取得较准确的调整数据,CDM图中记录数据》250个论证过程如果CDM图中,没有足够的数据,判断调整几何中心孔位置的依据不充分,影响调整效果,QC小组检查动平衡数据,记录》500,符合要求。结论非要因要因论证(十)●末端因素驱动皮带张力调整不正确论证时间12月28日负责人顾小忠确认方法小组讨论确认标准50次重复测量标准曲轴不确定度R《1.1论证过程如果动平衡机的皮带张紧力调整不好,动平衡机重复测量精度差,直接影响曲轴最终动平衡结果.检查平衡机的重复测量报告:R1=0.92R2=0.30满足要求结论非要因要因论证(十一)20动力总成技术支持部20经上分析,要因论证一、八为要因序号要因对策目标措施地点完成日期负责人1毛坯错模4、5平衡块尺寸偏大.余量不均匀加强毛坯检查频次,严格把关,确保毛坯质量确保毛坯错模量0.8mm,4、5平衡块半径控制在R76.25-77mm要求毛坯厂家完善壳型铸造工艺和参数,修改壳模,做好过程控制.毛坯供应商会议室2010年1月柏立志、周明2钻中心孔位置调整方法不正确使用正确的中心孔位置调整方法,减小曲轴动平衡初始不平衡量保证曲轴动平衡初始不平衡量小于160g.cm加强对操作工培训,使用正确的调整方法曲轴车间2010年2月刘朝军,陈祥南,许安21动力总成技术支持部21实施一:毛坯错模,4、5平衡块尺寸偏大余量不均匀●实施时间:2010年1月●实施地点;NSE曲轴车间、毛坯供应商处●实施者:柏立志、周明●实施方案:加强毛坯检查曲轴动平衡对曲轴动平衡进行分析进行实验与毛坯供应商讨论提出4、5平衡块更改方案
本文标题:NJ09-07QC汇报材料提高NSE曲轴动平衡合格率优秀质量管理小组
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