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四、问答题1、反应主操交接班主要观察哪些操作参数?第一提升管反应温度TIC—1101;第二提升管反应温度TIC—1101G;第一再生滑阀开度HC—1101;第二再生滑阀开度HC—1101G;待生滑阀开度HC—1104;循环滑阀开度HC—1105;原料预热温度TI—1208;原料进料量FI—1101;密相床温TI—1142;烧焦罐TIC—1102;反应沉降器压力PI—1102;再生器压力PIC—1114;两器压差PdI—1103;主风量FIC—1500;油浆回炼量FIC—1124/1;沉降器料位LIC—1104;再生器料位LIC—1105;烧焦罐藏量WI—1106;回炼油回炼量FIC—1124/2;一提预提升干气量FIC—1102;一提预提升蒸汽量FIC—1103;二提预提升干气量FIC—1102G;二提预提升蒸汽量FIC—1103G;回炼油罐液面LI—1201;渣油罐液面LIC—1212,渣油量FIC—1213;原料量FIQ—1216;原料预热温度TI—1228;加热炉炉膛温度TI—1238;再生器稀相催化剂密度DI—1109,DI—1106,DI—1103;排灰温度TI—1514,TI—1515,TI—1518,双动滑阀开度ZI—7617,ZI—7618;外取热器下滑阀开度HC—1102:分馏塔液面LIC—1202;2、反应主操岗位在操作中出现过哪些问题,是怎么操作的?原料带水:现象,原料总进料量大幅波动,原料预热温度波动,反应温度大幅度波动,反应压力升高。处理办法,大幅度降低进料,降低原料预热温度,联系原料罐切水,控制好反应压力。尾燃:现象,再生器稀相,烟气温度升高,氧含量急剧下降。处理办法,迅速加入一氧化碳助燃剂,控制好再生器料位,若烧焦罐温度过低,关小外取热器下滑阀。催化剂中毒:现象,反应温度低,常规方法无法提升反应温度,平衡剂颜色发黄,产品分布差,干气焦炭产率上升,处理办法,降低处理量,逐步置换催化剂,控制好原料油的质量,根据情况加入钝化剂,减少油浆回炼量。滑阀远程调控失灵:现象,给定信号滑阀部动作,反馈值不变。处理办法:将阀位给定值调节至与反馈信号一致,小幅度调节给定值,使反馈信号跟踪的上给定值;若上述方法不行,则现场改手动,采取手动控制,联系仪表维修。炭堆;现象,烟气中氧含量下降,再生催化剂颜色变黑,再生温度下降,炭堆初始阶段旋风分离器压降增大,严重时系统藏量上升,回炼油罐液面增加,回炼油增多。处理办法,降低进料量,减少回炼油回炼量和油浆回炼量,管小再生滑阀和待生滑阀,使循环量降低,稍降低系统压力,以降低生焦,适当提高再生温度和主风量。催化剂流化中断;现象,反应温度直线下降,两器料位出现极限变化趋势。处理办法;调节松动蒸汽量,切干净蒸汽中所带的水,找出催化剂架桥的原因,排除故障,单动滑阀改手动,全关到全开单动滑阀数次,调节斜管和沉降器的锥体松动蒸汽,调节进料量和原料事故蒸汽量,提高提升管线速度,严重时切料进料,通入事故蒸汽,待各处恢复正常时重新进料。待生剂带油;现象,再生温度上升,再生压力上升,氧含量迅速回零,严重时烟囱冒黄烟。处理办法;带油严重时,须立即启用主风自保和进料自保,经用事故蒸汽吹走再生器大量油气后,按严重炭堆处理。主风机飞动;现象,主风量大幅度波动,使再生压力,两器密度和藏量,循环量大幅度变化,打乱操作,同时也极易使催化剂倒灌入机体,造成主风机严重损坏。处理办法,系统压力太高时,应该尽快卸压,双动滑阀失灵立即改用手动,若短时间内无效,启用主风自保,同时主风机岗位迅速打开机出口放空,使机组尽快恢复正常。主风机操作员应迅速查明原因,开放空时不能开的太大,以使机组消除飞动为宜,要保证风机出口压力大于再生压力,以防止催化剂倒灌。3、反应主操岗位哪些操作会对其他岗位造成影响,是如何影响的?反应压力:反应压力太高会造成主风机喘振,因此调节反应压力一定要与主风机岗位协调一致,看ESD的主风机防喘振曲线图,防止主风机喘振。反应温度:反应温度上升会导致反应深度的增加,会造成分馏塔负荷增大,特别是塔顶负荷增大,各部温度不同程度的上升,回炼油罐液面下降,汽油柴油液面上升,富气流量增加,操作调整方面表现为顶循环回流或冷回流流量增加,其它回流也有不同程度的相应提高。如果降低反应温度,则与上述情况相反。若是提高单程转化率而保持总转化率基本不变,如提高反应温度以及循环量,同时又减少回炼比,此时分馏塔塔顶负荷增加,而中段负荷趋于下降,汽油和气体产率增大,但柴油产率趋于下降。反应温度上升,随着富气以及粗汽油流量的增加和进塔温度的提高吸收塔负荷增大,吸收效果降低,则会导致再吸收塔负荷增大,脱吸效果也变差,故使稳定塔进料中的乙烷含量以及进料流量均增加,随着稳定塔负荷的增加,即塔底重沸器吸热负荷和塔顶取热负荷增加,稳定汽油及液化气液面或流量增加,塔顶压力以及不凝气流量也相应升高,同时由于分馏塔一,二中回流流量及温度的变化,对解析塔和稳定塔重沸器出口温度造成影响,反应温度下降则与上述情况相反。4、反应主操岗位的基本操作要点本岗位的操作要点;一提反应温度控制在:500℃~510℃;二提温度控制在:515℃~520℃;沉降器压力:0.12~0.29Mpa;再生器压力:、0.16~0.33Mpa再生密相温度:≯720℃,烧焦罐底温度:≯700℃;原料预热温度:180℃~260℃。沉降器料位:25~30,再生器料位:≯30,烧焦罐料位:16左右。DI1106≯40、DI1109≯50,TI1103≯510℃5、反应主操岗位在事故状态下的操作主风中断;启用主风自保,关闭一再滑阀门,二再滑阀,待生滑阀,外取热器下滑阀,打开放火炬闸阀,将催化剂卸入再生器内,切料焖床。仪表风中断:仪表风中断,立即打用非净化风补充仪表风,控制仪表风压力在0.3Mpa以上,所有调节阀改副线,滑阀,蝶阀改手动。若长时间无法恢复,装置切断进料,紧急停工。切料:关闭原料喷嘴第一道阀,全开原料雾化蒸汽,预提升蒸汽,渣油切断时,视床温变化,喷入燃烧油维持床温,改好原料喷嘴前事故旁通返回线分馏塔流程,打开事故返回线吹扫蒸汽,控制一提出口温度不大于520℃,油浆FIC—1121/1-4,开大二提雾化蒸汽,关闭二提进料喷嘴第一道阀,改好二提返回线,并打开扫线蒸汽,切断一二提进料后,用燃烧油控制床温在500℃-550℃,一二提出口温度小于520℃,联系气压机岗位停气压机。沉降器压力迅速升高:提高气压机转速或关小反飞动,若降不下来,迅速打开放火炬闸阀,控制压力,防止反应压力超高。降低反应温度,降低进料量,查明压力原因。炭堆:现象,氧含量回零,再生剂颜色变黑,稀相密相温差回零,反应深度下降,原因,生焦大于烧焦,总进料量增加或者反应深度加大,原料油变重或反应温度下降,主风量降低。处理办法;迅速减少生焦量,如停止油浆回炼,降低进料量,必要时,切断进料流化烧焦。6、反应主操岗位主要流程(1)原料油系统流程P201/1.2V203抽出阀打开E207/1.2TV-1205H201/1-4F201FIC-1126/1.2第一提升管原料喷嘴原料返回线事故旁通T201紧急放空事故旁通T201(2)回炼油系统流程(3)油浆系统贯通流程(4)渣油系统流程:渣油自常压来→V203/1→P212→FIC—1213→M201(5)燃烧油流程;7、反应外巡交接班检查那些管线仪表,冬季检查注意什么?交接班主要检查原料油,渣油,回炼油,油浆系统流程是否畅通是否有变化,加热炉火嘴状态,瓦斯分液罐是否完好,小型加料系统是否完好,抽真空系统是否完好,钝化剂加入系统是否完好,双动滑阀是否完好,排灰三旋系统是否完好,喷嘴是否完好,滑阀是否完好在手动状态还是自动状态,一二提返回线是否完好。V202T201/3层TV-1303第二提升管回炼油喷嘴事故旁通T201挥发线T201P207/1.2底放空H303FIC-1211T201/5层FIC-1210FIC-1209T201/2层FIC-1124/2混202下返塔E207/1.2H202/1-4FIC-1124/1阻焦剂罐V202、V203LIC-1202分流塔底抽出阀打开第二提升管回炼油喷嘴P208/1.2H216返T201混202P210H201/1-4紧急放空开工循环线FIC-1215FIC-1214上返塔E208烧焦罐燃烧油喷嘴前P209/1.2E207、E208、H216、H201/1-4、H202/1-4冲洗油V206V206P207/1.2、P208/1.2、P205/1.2、P212/1.2封油冬季检查是应该特别注意重油管线,防止重油管线凝结,同时注意检查各防冻点以及蒸汽放空点。8、反应外巡岗位出现过什么问题,如何处理?催化剂小型加料管线堵塞:卸V101压力,关闭小型加料进烧焦罐器壁阀,打开小型加料管线放空,将管线中堵塞的催化剂排出。钝化剂管线堵塞:停钝化剂泵,断电,关闭钝化剂进原料管线第一道阀,打开钝化剂返回线,打开扫线蒸汽进行吹扫。原料带水:降低加热炉温度,加强监护H201,防止将H201憋漏。油浆回炼管线阻塞;关闭油浆进入提升管第一道阀,开大喷嘴雾化蒸汽,打开扫线蒸汽进行吹扫。催化剂风管线互窜:检查流程,关死各不用的管线开关,避免风管线互窜。催化剂罐未充压加催化剂:容易造成管线堵塞,开大输送风、流化风和阻逆风将催化剂倒顶至催化剂罐;若堵塞严重,对催化剂罐抽真空,在依上述步骤倒顶催化剂至催化剂罐。9、反应外巡岗位日常操作有哪些?加强监护的地方有哪些?1.每班根据催化剂活性启用大小型加剂。2.每日白班贯通大小型加卸料管线,保证该管线畅通。3.每班三旋细分应压入催化剂细粉罐,直到三旋底部温度上升为止。4.每日白班检查原料喷嘴、循环油喷嘴的各路进料、一二次蒸汽压力,保证压力不低于0.8MPa。5.每次催化剂罐装新鲜催化剂或者从再生器中卸出平衡剂,在装剂或卸剂前后都应检尺,并计算出装剂或卸剂的数量。6.每班向钝化剂罐内加入125kg钝化剂,并向罐内加入生水维持液面,保证泵不抽空。7.各助剂现场应管理要求摆放整齐,用完的废桶应放入废桶区内,并保持现场整齐。10、反应外巡岗位在事故状态下的操作主风中断;启用主风自保,关闭一再滑阀门,二再滑阀,待生滑阀,打开放火炬闸阀,将催化剂卸入再生器内,焖床。仪表风中断:仪表风中断,立即打用非净化风补充仪表风,控制仪表风压力在0.3Mpa以上,所有调节阀改副线,滑阀,蝶阀改手动。若长时间无法恢复,装置切断进料,紧急停工。切料:将加热炉关小至安全火嘴,关闭原料喷嘴第一道阀,全开原料雾化蒸汽,预提升蒸汽,渣油切断时,视床温变化,喷入燃烧油维持床温,改好原料喷嘴前事故旁通返回线分馏塔流程,打开事故返回线吹扫蒸汽,控制一提出口温度不大于520℃,油浆FIC—1121/1-4,开大二提雾化蒸汽,关闭二提进料喷嘴第一道阀,改好二提返回线,并打开扫线蒸汽,切断一二提进料后,用燃烧油控制床温;现场确认各滑阀已关死。沉降器压力迅速升高:迅速打开放火炬闸阀,控制压力,防止反应压力超高。降低反应温度,降低进料量,查明压力原因。炭堆:现象,氧含量回零,再生剂颜色变黑,稀相密相温差回零,反应深度下降,原因,生焦大于烧焦,总进料量增加或者反应深度加大,原料油变重或反应温度下降,主风量降低。处理办法;迅速减少生焦量,如停止油浆回炼,降低进料量,必要时,切断进料流化烧焦。膨胀节泄露;迅速通知主操以及班长,对泄露部位加强监护,泄漏严重时切料,紧急停工抢修。长时间停厂时:联系原料罐区人员每隔两小时启动下原料泵,避免原料凝结;泵房岗位每2小时启动下渣油泵,避免渣油管线凝结。11、反应外巡岗位主要流程(1)原料油系统流程(2)回炼油系统流程(3)油浆系统贯通流程(4)渣油系统流程:渣油自常压来→V203/1→P212→FIC—1213→M201(5)燃烧油流程;P201/1.2V203抽出阀打开E207/1.2TV-1205H201/1-4F201FIC-1126/1.2第一提升管原料喷嘴原料返回线事故旁通T201紧急放空事故旁通T201V202T201/3层TV-130
本文标题:催化裂化装置(网络化题库)第七部分
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