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附录1:SINUMERIK840D系统报警清单1“Batteryalarmpowersupply”电池报警原因:电池电压低于规定值。纠正措施:更换电池后用应答键消除报警。(注意:系统必须带电更换电池。)3“PLCstop”PLC停机原因:PLC没有准备。纠正措施:用编程器PG读出中断原因(从ISTACK)并进行分析;分析NC屏幕上的PLC报警。4“Invalidunitsystem”非法的单位系统说明:在机床数据MD5002中选择了非法的单位组合,即测量系统的单位(位置控制分辨率)与输人系统的单位(转换系数大于10)之间的组合。纠正措施:修改机床数据位MD5002,然后关掉电源重开。5“Toomanyinputbufferparameter”太多的输人缓冲参数说明:当使用“FORMATUSERM.”软键格式化用户程序存储器时扫描这个报警。纠正措施:修改机床数据MD5(输入低一点的数值),然后重新格式化程序存储器。7“EPROMcheckerror”EPROM检查错误说明:校对“检查和”发现一个错误。纠正措施:关掉电源重开,屏幕显示出有缺陷的EPROM,换之。8“Wrongassignmentforaxis/spindle进给轴/主轴分配错误原因:机床数据MD200*或者MD400*或者MD461*设定错误。纠正措施:检查修改机床数据MD200*、MD400*、MD461*。9“ToosmallforUMS”UMS太小说明:系统启动后,UMS的内容被检查,然后准备一个地址清单。这个地址清单需要一定量的内存空间,UMS清单太大。10“UMSerror”UMS错误原因:机床数据MD5015位6被设置,但没有插人UMS,、UMS不能装载,也就是说是空的。纠正措施:插人UMS,装载UMS(RAM)。11“WrongUMSidentifier”UMS标识符错误。说明:没有装载UMS,是空的;UMS的内容没有定义:①UMS(RAM)被覆盖,②UMS(EPROM)是空的;插入了错误的UMS;当连接WS800时出现错误。纠正措施:插入正确UMS,重装UMS(RAM)。12“PPmemorywrongly”工件存储器错误纠正措施:检查机床数据MD12,清除工件程序。13“RAMerroronCPU”CPU模块上RAM错误纠正措施:在初始化菜单中格式化用户存储器,清除工件程序;换模块。14“RAMerroronmemorymodule”存储器模块上RAM错误纠正措施:在初始化菜单中格式化用户存储器,清除工件程序;换模块。15“RAMerroronmachinedatacard”MD的存储器错误纠正措施:格式化存储器,重新装人机床数据,更换RAM模块。16“ParityerrorRS232C(V.24)”RS232C口奇偶错误原因:在设定参数设置了传送数据需要进行奇偶校验后,在传送过程发现奇偶错误。纠正措施:检查机床设定数据位5011、5013、5019、5021。检查外部传送装置。17“OverflowerrorRS232C(V.24)”RS232C口溢出错误说明:NC系统还没有处理完传输的字符,外部装置又传送来新字符。纠正措施:检查机床设定数据位5011、5013、5019,5021;测试外部装置;使用线控或者字符控制传输;降低传输波特率。18“FrameerrorRS232C(V.24)”RS232C口形式错误说明:接口数据或者程序传输时停止位/波特率/数据位设置不正确。纠正措施:检查设定数据5011、5013、5019、5021;测试外部装置,数据位数,7位数据+1位奇偶校验位。19“1/0devicenotreadyRS232C(V.24)”RS232C口1/0装置没有准备原因:从外部设备传来的DSR信号弱。纠正措施:激活外部设备;不用DSR。20“PLCalarmmemorynotformatted”PLC报警存储器没有格式化纠正措施:进人初始化操作对报警存储器进行格式化。注意:传人PLC报警文本之前必须格式化报警文本存储器。22“TimemonitoringRS232C(V.24)”RS232C口监视超时原因:NC系统RS232C启动后,60s内没有传输数据。纠正措施:检查外部设备或者电缆;检查设定数据。23“Charparityerror(RS232)”RS232接口字符奇偶错误原因:磁带脏或者损坏。纠正措施:检查磁带。24“InvalidEIAcharacter(RS232)”非法EIA字符原因:一个EIA字符被读人,奇偶校验正确,但在EIA码中没有定义。纠正措施:检查穿孔纸带;设定机床设定数据5026、5027和5029026“Block>120characters(RS232)”RS232通信时,大于120个字符原因:输人的程序块有超出120个字符的。纠正措施:分成两个或者更多的程序块。27“DatainputdisabledRS232C(V.24)”不能通过RS232C口输人数据。原因:传送NC/PLC机床数据时密码没有解开;PLC程序(PCP)、PLC报警文本只能在初始化状态被读人,并且MD5012.7=0纠正措施:修改条件。28“Circbufferoverflow(RS232)”缓冲寄存器溢出原因:传送速率太高,读人的数据超出NC处理的能力。当再传输程序时,出问题的程序必须先清除掉。纠正措施:降低传送速率。29“Block>254char.(RS232)”程序块大于254个字符原因:读人的程序块大于254个字符(包括所有的字符)。纠正措施:分成两个以上的程序块。30“PPmemoryoverflowRS232C(V.24)”RS232C传输时工件程序存储器溢出原因:工件程序存储器已满。纠正措施:删除一些无用程序,重新整理存储器。31“NofreePPnumberRS232C(V.24)”RS232C传输时工件程序数超设定值。原因:工件程序数已超设定。纠正措施:删除一些无用程序,重新整理存储器;或改变机床数据程序数MD8设定,重新格式化程序存储器。32“Dataformaterror(RS232)”数据格式错误(RS232口)原因:一个地址之后的解码允许号不正确;十进制小数点位置错误;工件程序或者子程序定义或者结束不正确;NC需要一个“=”字符,但这个字符在EIA码中没有定义。纠正措施:检查读人的数据。33“Differentprogramsameno.(RS232)”RS232C传输时不同程序号相同。原因:系统存储的数据与传人的数据程序号相同,经比较后,内容不同产生报警。纠正措施:删除老程序或者把老程序换名。34“Operatorerror(RS232)”RS232操作错误原因:NC启动传输,PLC发出第二启动信号。纠正措施:停止数据输人,重新启动。35“Readererror(RS232)”RS232阅读机错误原因:从西门子磁带阅读机中传来的错误信息。纠正措施:重新启动数据传输,如果错误再次发生,更换西门子阅读机。48“PLCalarmtextsfromUMSillegal”来自UMS的报警文本非法纠正措施:复位NC机床数据MD5012位7;检查UMS,如果需要用WS800再设定。、87“Illegalsoftwarelimitswitch”非法软件限位开关原因:在软件限位中输人一个非法数值。纠正措施:检查机床数据MD224*、MD228*、MD232*、MD236*或者预限位MD376*,如果发现错误改之。104*“DAClimit”DAC超限。说明:系统设定的DAC比MD268*设定的高,不能再增加速度。纠正措施:低速操作,检查实际值,检查机床数据MD268*,检查驱动单元,检查机床数据MD364*和MD368*。108*“Overflowofactualvalue”实际值溢出说明:实际机床数值丢失,高速运动时计数器溢出,参考点在这个过程中丢失。纠正措施:减小最大速度,检查机床数据MD364*和MD368*。112*“Clampingmonitoring”卡紧监视原因:在伺服轴定位期间,跟随误差消除时间超出机床数据MD156设定的数值;在卡紧期间机床数据MD212*设定的数据被超过。纠正措施:检查MD212*必须大于MD204*,MD156设定的数据必须保证能够在这个期间减少跟随误差。116*“Contourmonitoring”轮廓监视说明:在加速或者减速期间,伺服轴没有在规定时间内达到新的速率。纠正措施;增加允差带MD332*;检查伺服增益系数;检查速度控制器最优化;检查驱动执行机构。132*“ControlLoophardware”控制环硬件136*“Meas.systemdirty”测量系统脏说明:伺服环测量反馈有污染信号,即检测信号不正常。纠正措施:检查测量系统。148*“+SWovertravelswitch”超过软件正向限位152*“-SWovertravelswitch”超过软件负向限位纠正措施:向相反方向运动即可消除报警。156*“Setspeedtoohigh”设定速度太高说明:伺服轴的设定速度高于机床数据264*设定的数值。纠正措施:检查MD264的数据是否比MD268的数据大;检查驱动器;检查测量系统;NC的中性点是否接地?检查位置控制环的方向。160*“Drifttoohigh”漂移太大原因:NC修正的漂移太大。纠正措施:执行漂移补偿即可消除此故障。168*“Servoenable,trav.axis进给轴伺服功能原因:在伺服轴运动期间,伺服轴的伺服使能被PLC取消。纠正措施:检查PLC程序。172*“+Workingarealimit”超出正向工作区域设置176*“-Workingarealimit”超出负向工作区域软设置纠正措施:检查程序是否有问题,程序没问题检查设定数据中工作区域设置。180*“Axisinseveralchannels”进给轴在几个通道内原因:在不同通道两个程序同步处理时,一个进给轴在两个程序里编程。纠正措施:检查这两个程序。184*“Stopbehindref.Point”在参考点后停说明:在回参考点时,进给轴停止,在参考点碰块和零点脉冲之间。纠正措施:重回参考点。2000“Emergencystop”急停原因:PLC的输出Q78.1变为“0”。纠正措施:检查急停开关,检查限位开关,检查PLC程序。2030“Pathincrementincorrect”途径增量不正确纠正措施:检查G06块,再进行计算,如果发现错误,进行修改。2031“Evaluationfactortoohigh(MD388*)”评估因数太高(MD388*)纠正措施:检查机床数据MD388*。2032“Stopduringthreading”在攻螺纹期间停止说明:在切削期间,每转进给被停止,螺纹毁坏。2034“Speedreductionarea”在减速区域说明:进给轴到达软件预限位,进给轴减速到设定速率。纠正措施:检查程序,检查机床数据MDO(或者MD376*)和MD1。2035“Feedlimitation”进给速率极限原因:程序中的编程速率比进给轴设定的最大速率高。纠正措施:降低编程速率即可消除故障。2036“G35threadleaddear.error”G35螺纹螺距减小错误-原因:螺距在攻螺纹期间减小,但减小得太多,以至于在螺纹结束点,直径等于或者小于零。纠正措施:编程减小螺距或者缩短螺纹。2037“ProgrammedSvaluetoohigh”编程S值太高原因:在程序中编程的主轴速度S值高于“16000”。纠正措施:将S数值设置小于“16000”即可。2039“Referencepointnotreached”参考点没有达到原因:进给轴没有都回参考点。纠正措施:将所有轴回参考点即可。(注意:没回参考点,软件限位失效。)2040“Blocknotinmemory”程序块没在存储器内说明:在程序块搜索时,没有发现要寻找的程序块;在工件程序中,跳转指令指向的程序号在给
本文标题:数控机床报警大全
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