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Vol136No11201027北京北小河污水处理厂改扩建及再生水利用工程介绍李艺李振川(北京市市政工程设计研究总院,北京100082)10m3/d,6m3/d,5m3/d,1m3/d(RO)。MBR。,MBRRO、。MBR,,RO,。MBRRO1北小河污水处理厂位于朝阳区北小河北岸,建于1990年,处理规模4万m3/d,采用传统活性污泥工艺,并对污泥进行消化处理,工程占地6.07hm2。2006年7月北小河污水处理厂改扩建及再生水利用工程开工建设,工程总规模10万m3/d,总流域面积109.3km2。工程主要内容分为两部分:¹扩建6万m3/d污水处理设施采用MBR工艺,出水达到回用要求,其中1万m3/d的出水再经过RO深度处理后作为高品质再生水,直接供给奥运公园水体补水及场馆杂用水。º原4万m3/d污水处理设施改造,出水排入北小河。扩建工程于2008年7月建成投产,根据工期安排,4万m3/d改造工程的土建部分目前还未实施。以下重点介绍6万m3/d扩建工程的设计及运行情况。22.1进水水质标准(见表1)1指标BOD5/mg/LCODCr/mg/LSS/mg/LNH3)N/mg/LTN/mg/LTP/mg/L数值2805503404565102.2出水水质标准本工程扩建规模6万m3/d,其中5万m3/d出水排入城市再生水管网,执行5城市污水再生利用城市杂用水水质6标准(GB/T18920)2002)中车辆冲洗水质要求。另外1万m3/d出水经RO处理后作为奥运公园高品质用水,由于目前还没有相应的体育场馆再生水水质标准,高品质再生水水质暂参照5地表水环境质量标准6(GB3838)2002)中Ó类水体的主要标准(除TN外)。设计出水水质见表2。2指标浊度/NTU溶解性总固体/mg/LBOD5/mg/LNH3)N/mg/L总余氯/mg/L数值510001010管网末端\0.23改扩建工程的工艺流程见图1。污水首先进入集水池,经过间隙8mm的格栅后由提升泵提升至曝气沉砂池,然后分别进入4万m3/d的改造系统及6万m3/d的扩建系统,再经1mm的细格栅后进入MBR池,经紫外线消毒后其中5万m3/d进入清水池,臭氧脱色后通过配水泵房输送至厂外再生水利用管网向用户供水,另外1万m3/d出水进入RO系统,生产的高品质再生水由独立的清水池经水泵提升输送至奥运公园。图1改扩建及再生水利用工程工艺流程44.1MBR系统4.1.1预处理系统28Vol136No112010预处理系统主要由提升泵前8mm格栅、曝气沉砂池及筛孔直径1mm转鼓式细格栅组成,拦截污水中较大杂质、砂粒及纤维毛发等,确保后续系统的稳定运行。4.1.2MBR生物池MBR生物池主要由厌氧池、缺氧池、变化区、好氧池组成。生物池分为4系列,每系列均可独立运行。变化区内同时安装潜水推进器和曝气头,可以根据进水水质、处理效果、季节变化以及出水水质需求,转换为缺氧区或好氧区。主要设计参数如下:(1)MBR池停留时间:厌氧段HRT1.5h,缺氧段HRT3.8h,好氧段(含变化区)HRT8.6h;总HRT13.9h,总SRT17d。(2)MBR池污泥负荷0.067kgBOD5/(kgMLSS#d)。(3)回流比:缺氧池至厌氧池100%,好氧池至缺氧池500%(变频调节),循环比500%。(4)污泥浓度:厌氧段3650~4200mg/L,缺氧段和变化区6700~7700mg/L,好氧段8000~9200mg/L,膜池内10000~11500mg/L,剩余污泥量16.5t/d。4.1.3膜系统膜系统共设8个膜池,每个膜池设计安装38个膜组件,预留4个膜组件位置。每个膜组件内装16个MEMCOR的B30R膜元件(PVDF中空纤维膜),单个元件的膜面积为37.6m2。设计通量见表3。3项目理论通量/L/(m2#h)实际通量/L/(m2#h)60000m3/d13.714.8峰值(3250m3/h)17.819.3每个膜池对应1台柱塞阀、1套混合液分配管和1台透过液泵,透过液泵单台泵流量Q=442m3/h,扬程H=10.4m。整个膜系统安装2台清洗水泵、2台中和水泵、2台膜池清空泵、4台剩余污泥泵;安装2台空压机、配套冷干机及相应的过滤器和储罐;膜系统配套的擦洗鼓风机4用1备,单台风量为Q=228m3/min,升压35kPa。膜系统运行一段时间后需要进行化学清洗。膜系统的加药装置包括次氯酸钠加药装置、柠檬酸加药装置、亚硫酸氢钠加药装置、氢氧化钠加药装置。化学清洗有两种方式:维护性清洗和恢复性清洗。维护性清洗(MC):清洗持续时间较短,采用较低的化学药品浓度、清洗频率较高。其目的在于保持膜的透水性和延长恢复性清洗周期。维护性清洗间隔为1~2个星期,清洗采用的药剂为次氯酸钠。恢复性清洗(CIP):清洗持续时间比维护性清洗长、采用化学药品浓度较高,清洗频率较低。其目的在于恢复膜的透水性。每3个月采用次氯酸钠清洗一次,每6个月采用柠檬酸清洗一次。恢复性清洗时产生的废液均输送到中和系统。维护性清洗和恢复性清洗的周期均可在实际运行中根据膜的污堵情况进行调节。4.2RO系统RO系统共设有3套,采用一级二段式,每套系统的膜压力容器排列方式为24B12,共36只压力容器,每只压力容器内装6支反渗透膜,每套系统共有216支反渗透膜。每套RO系统对应1台RO原水提升泵(过滤加压泵)、1台保安过滤器、1台RO高压泵。RO原水提升泵单台泵流量Q=170m3/h,扬程H=46m;保安过滤器单台流量为167m3/h,过滤精度为5Lm;RO高压泵单台泵流量Q=170m3/h,扬程H=130m。RO系统中包括化学清洗系统,安装2台清洗水泵、1台清洗过滤器及1个清洗水箱。膜系统的加药装置包括氢氧化钠投加系统、还原剂投加系统以及阻垢剂投加系统。在进水中添加阻垢剂,防止被截留在膜表面的形成硬垢,投加还原剂消除原水中的余氯;在出水处投加氢氧化钠调整水的pH。RO系统根据在线压力及电导率监测值决定是否需要进行化学清洗。根据污染物的不同,可以采用EDTA、柠檬酸、盐酸等药剂进行清洗。正常情况下,清洗周期约为3个月;试运行时设定为1个月,每次浸泡、循环1~2h。5扩建工程2008年4月通水进行试运行,7月开始正式运行。在调试运行阶段,根据性能测试报告,各种设备运行均达到了技术指标要求,基本没有出现故障。截至2009年1月,经过7个月的运Vol136No11201029行,系统出水水质良好,达到设计目标。5.1进水水质分析根据北小河污水厂2008年1月~2009年1月监测分析,进水水质月平均值分别为:BOD5167~291mg/L;CODCr361~618mg/L,SS208~498mg/L,TKN47.5~78.5mg/L,TP4.6~8.3mg/L,基本符合本工程设计的进水水质指标。5.2MBR系统处理效果评价5.2.1浊度、悬浮性固体自2008年7月扩建系统投入运行后,MBR系统出水浊度及SS见图2、图3。由图可见,出水浊度月平均值1.02~2.95NTU,在线浊度仪检测MBR出水浊度0.2NTU;出水SS为5~8mg/L,膜系统对水中悬浮固体有良好的截留效果。图2MBR系统出水浊度情况图3MBR系统出水SS情况5.2.2BOD5、CODCrMBR对BOD5、CODCr的去除效果见图4、图5。污水处理厂进水BOD5的月平均值为167~291mg/L,出水仅为2~5mg/L,MBR系统对BOD5去除率达96%以上。进水CODCr的月平均值为361~618mg/L,出水为20.9~30mg/L,MBR系统对CODCr去除率达92%以上。可见,MBR工艺将膜过滤系统应用于二级生物处理系统,代替沉淀池,进行泥水分离,能够提高生物系统的污泥浓度,进一步加强生物处理效果,出水生化指标优于传统活性污泥法。图4MBR对BOD5去除情况图5MBR对CODCr去除情况5.2.3TN、NH3)NMBR对TN、NH3)N的去除效果见图6、图7。污水处理厂进水TKN的月平均值为47.5~78.5mg/L,出水TN9.65~15.2mg/L,出水NH3)N0.29~1.32mg/L,出水TN平均值为13.47mg/L,基本可以满足15mg/L。但随着水温的下降以及进水TN的上升,TN的去除效果较之夏季有比较明显的下降。因此MBR系统出水TN达标与否受水温、原水碳源、进水TN等外部因素影响较大,其中水温对反硝化速率影响较为明显,从统计数据来看,当水温低于18e时,MBR系统脱氮效率降低较明显。MBR运行期间(包括冬季11月~次年1月)NH3)N出水月均值均低于设计出水水质1.5mg/L。图6MBR对TN的去除情况5.2.4TPMBR对TP的去除效果见图8。污水处理厂进水TP的月平均值为4.56~8.28mg/L,出水为30Vol136No112010图7MBR对NH3)N的去除情况图8MBR对TP的去除情况0.086~0.37mg/L,去除率达92%以上。MBR工艺采用生物除磷辅助化学除磷,采用聚氯化铝(PAC)作为化学除磷药剂。5.2.5其他MBR的膜过滤系统不能去除水中的溶解物质,因此对于色度的去除能力有限,出水色度能够达到30度以下标准。但是由于水中的溶解性物质会吸附于水中的颗粒物质上,随着颗粒物质被膜截留,MBR系统能够去除部分溶解性物质。5.3RO系统处理效果评价RO系统出水水质见图9、图10。经过RO系统处理后,出水中各项指标除TN外,均可达到5地表水环境质量标准6(GB3838)2002)中Ó类水体的图9RO出水浊度、TP、TN情况图10RO出水色度及CODCr情况要求。根据性能测试报告,RO系统产水率保持在75%,脱盐率达到98%以上。5.4臭氧脱色处理效果评价MBR池出水色度为25~30度,虽然满足再生水出水水质要求,但与正常天然水体比较,出水的黄色比较明显,将其放入无天然补给水源的水体(湖泊、河流),感官效果不佳。投加臭氧氧化后(投加浓度控制在5mg/L以下),臭氧可氧化水中的有机物,使难降解有机物断链、开环,很好地的改善感官性状指标,出水色度能够控制在15度以下。66.1电耗根据中标设备资料功能保证和MBR系统性能测试报告,本工程电耗分析见表4。4项目电耗/kW#h/m3功能保证值测试值备注MBR系统0.750.73自1mm细格栅至MBR出水,不计配水泵房RO系统0.7880.64不计配水泵房UV系统0.0410.0396.2药剂消耗药剂消耗主要包括除磷、膜化学清洗、消毒剂投加等,详细分析见表5。7(1)落实科技奥运理念,采用先进工艺技术,污水处理后直接达到再生水标准。MBR是目前水处理领域中先进的处理技术。与传统的生物水处理技术相比,MBR工艺具有以下主要特点:¹高效固液分离:MBR工艺不需要二沉池,膜分离出水浊度小于1NTU,在生物反应和膜过滤的作用下,出水直接达到再生水水质标准。º生物池内污泥浓度高、Vol136No112010315工艺段药剂种类计算最大用量一年计算最大用量MBR生物池聚氯化铝(PAC)2.9t/d1059tMBR膜池次氯酸钠217kg/次MC,2.1t/次CIP144t柠檬酸3.2t/次CIP48.5t亚硫酸氢钠(还原剂)276kg/次MC8.8t氢氧化钠6.8t/次CIP109.4tRO系统阻垢剂144kg/d51.8t还原剂61kg/d22t氢氧化钠8kg/d3t非氧化性杀菌剂36kg/d13t耐冲击负荷:膜的高效分离技术使生物处理系统设计不受沉淀池对污泥沉降特性要求的限制,提高了生物池的活性污泥浓度,在去除等量污染物的前提下,可减小生物池的容积。»泥龄较长:膜分离使污水中的大分子难降解污染物在生物池内有足够的停留时间,从而极大地提高了难降解有机物的降解效率。生物池保持高容积负荷、低污泥负荷、较长泥龄的条件运行。¼设备紧凑、占地面积小。实现自动控制、运行管理简单。(2)采用RO技术,生产高品质再生水。反渗透膜工艺利用半透膜两侧的压力差去除水中的盐类和低分子物质,截留物包括无机盐、糖类、氨基酸、BOD5、CODC
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