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第七章污水的深度处理与回用第一节概述一、污水处理的级别预处理(物理法):Preliminarytreatment,去除粗大悬浮物;一级处理(物理法):Primarytreatment,去除悬浮物;二级处理(生物法):Secondarytreatment,去除胶体和溶解性有机物;三级或深度处理(物化或生化):Tertiaryoradvancedtreatment,去除氮磷营养物和有机物,深度处理一般以污水回收、再用为目的。二、污水二级处理的不足在一般情况下,城市污水经二级处理后还含有相当数量的污染物,如BOD520~30mg/L;CODCr60~100mg/L;SS20~30mg/L;NH3-N15~25mg/L;P6~10mg/L,此外还含有致病细菌、病毒和重金属等有害物质。含有以上污染物的处理水,如排放至河流、湖泊、水库等水体回导致水体的富营养化。而且在淡水缺乏地区,这种处理排放的方式是对水资源的极大浪费。三、污水深度处理的目标1)去除水中残存的悬浮物(包括活性污泥颗粒);脱色、除臭,使水得到进一步澄清;2)进一步降低BOD5、CODCr、TOC等指标,使水进一步稳定;3)脱氮、除磷,消除能导致水体富营养化的因素;4)消毒去菌,去除水中有毒有害物质;四、经过深度处理后的水的应用1)排放包括具有较高经济价值水体及缓流水体在内的任何水体,补充地面水源。2)回用于农田灌溉、市政杂用,如灌溉城市绿地、冲洗街道、车辆、景观用水等。3)居民小区中水回用于冲洗厕所;4)作为冷却水和工艺水的补充用水,回用于工业企业;5)用于防止地面下沉或海水入侵,回灌地下。第二节生物脱氮技术一、生物脱氮原理1氨化反应以氨基酸为例,RCHNH2COOH+O2→RCOOH+CO2+NH32硝化反应第一步由亚硝酸菌将氨氮(NH4+和NH3)转化成亚硝酸盐(NO2--N);第二步再由硝酸菌将亚硝酸盐氧化成硝酸盐(NO3—N)。具体反应如下:NH4++3/2O2→NO2-+H2O+2H+NO2-+1/2O2→NO3-若考虑硝化细菌新细胞的合成,则反应式为:55NH4++76O2+109HCO3-→C5H7NO2+54NO2-+57H2O+104H2CO3400NO2-+NH4++4H2CO3+HCO3-+195O2→C5H7NO2+3H2O+400NO3-将两式合并,得:NH4++1.83O2+1.98HCO3-→0.02C5H7NO2+1.04H2O+0.98NO3-+1.88H2CO3硝化反应过程中氮元素的转化过程如下:NH4+→NH2OH→NOH→(NO2.NHOH)→NO2-→NO3-NH4+氧化为NO2-经历了3个步骤6个电子变化,这说明亚硝酸菌的酶系统十分复杂,而硝酸反应只经历了1步和2个电子变化,相对简单些。影响生物硝化的因素有:温度、溶解氧、pH、有毒物质和C/N比。3硝化反应的条件与工艺参数1)微生物:硝化菌、亚硝化菌、光合细菌。2)碳氮比:C/N≤3或=2.86(不是书中所提的BOD20mg/L.3)DO:根据反应方程式摩尔氮变成NO3-,需2mol分子氧,即需要氧气24.57g(硝化需氧量),在曝气池中DO须维持在1.5~2.0mg/L。4)pH:高硝化速度出现在pH=7.8~8.4,当pH<6或>9时,硝化反应将停止;生活污水pH值稳定,要维持pH稳定,必须要有足够的碱度,每硝化1gN,需碱度7.1g。5)水温(t):适应温度30~35℃,当t10℃以下(准确应是8℃以下时),硝化作用迅速降低。6)泥龄(θc):θc>15d,最好20~36d(若温度达40℃左右,减少泥龄,10~15d左右可实现短程反硝化)。7)回流比(R):R100~200%,否则能耗大,效果提高也不明显。8)水力停留时间(HRT):3.5~6h。4反硝化作用(脱氮反应)生物反硝化是指污水中的硝态氮NO3--N和亚硝态氮NO2--N,在无氧或低氧条件下被反硝化细菌还原成氮气的过程。具体反应如下:NO2-+3H→1/2N2+H2O+OH-NO3-+5H→1/2N2+H2O+OH-反硝化过程中NO2-和NO3-的转化是通过反硝化细菌的同化作用和异化作用完成的。同化作用是NO2-和NO3-被还原成NH3-N,用于新细胞的合成。异化作用是NO2-和NO3-被还原成N2。具体生化反应过程见p310图7~14。5反硝化的影响因素温度、溶解氧、pH、碳源有机物、C/N比和有毒物质。1)微生物:反硝化细菌(异养菌)。2)BOD/N比:BOD/N3。3)DO<0.5mg/L。4)pH值:适宜pH为6.5-7.5,过高过低(>8或<6)都将受到影响。5)温度:适宜20-38℃,当t<15℃明显下降、<3℃停止。6)HRT:由于反硝化速度快,5-10min基本完成,30min能达到85-90%左右。故缺氧段或反硝化段HRT=1-1.5h。二生物脱氮工艺1传统三级脱氮工艺2二级后置脱氮工艺(倒置反硝化)3前置反硝化(缺氧-好氧工艺)该工艺不需设中沉池和投加C源,在反硝化段反硝化后回收部分碱度,同时降解部分有机物,对好氧段有利,减少供氧量,并有利于难降解有机物降解。第三节生物除磷技术一、除磷方法概述1)使磷成为不溶性的固体沉淀物从污水中除去(化学法)2)使磷以溶解态被微生物同化,与微生物一起被分离出去,从而达到除磷的目的(生物法)。二、化学法除磷1铝盐除磷Al3++PO43-→AlPO42铁盐除磷Fe3++PO43-→FePO43石灰混凝除磷5Ca2++OH-+3PO43-→Ca5(OH)(PO4)3-三、生物除磷方法的原理生物除磷是利用聚磷菌一类微生物,能够过量地、在量上超过其正常细胞合成的需要,从外部环境摄取磷,并将磷以聚合的形态储存在菌体内,形成高磷污泥,通过排泥达到从污水中除磷的目的。1聚磷菌对磷的过量摄取在好氧条件下,聚磷菌进行有氧呼吸,不断分解其细胞内储存的有机物,其释放的能量为ADP获得并结合正磷酸生成ATP,而利用的H3PO4基本上是通过主动运输从外部环境摄入细胞内的,除用于合成ATP外,其余被用于合成聚磷酸盐。从而出现磷过量摄取(luxuryuptake)的现象。2聚磷菌释磷在厌氧条件下,聚磷菌体内的ATP进行水解,放出H3PO4和能量,生成ADP。四、生物除磷工艺1An/O工艺(1)工艺特点1)工艺流程简单,无混合液回流,其基建费用和运行费用较低,同时厌氧池能保持良好的厌氧状态。2)在反应池内水力停留时间较短,一般为3~6h,其中厌氧池1~2h,好氧池2~4h。3)沉淀污泥含磷率高,一般(2.5~4)%左右,故污泥效好。4)混合液的SVI100,易沉淀,不膨胀5)ηBOD≥90%;ηP=(70~80)%;当P/BOD5比值高,剩余污泥产量小,使ηP难以提高。6)沉淀池应及时排泥和污泥回流,否则聚磷菌在厌氧状态下,产生磷的释放,降低ηP。7)反应池内X=2700~3000mg/L(2)影响因素1)DO:厌氧池DO(0.2~0.3mg/L)→0,NOX-→0,以保证严格的厌氧状态,好氧池:DO≥2mg/L。2)厌氧池BOD5/T-P(20~30),否则ηP下降。3)厌氧池NOX-:因为NOX-会消耗水中有机物而抑制聚磷菌对磷的释放,继而影响在好氧条件下对磷的吸收。所以NOX--N1.5~2mg/L,不会影响除磷效果。4)当污水中COD/TKN≥10时,则NOX--N对生物除磷影响较小。5)污泥龄θs:因为A2/O工艺主要是通过排除富磷剩余污泥而去除磷的,所以除磷效果与排放剩余污泥量多少直接有关。6)NS:NS较高,ηP较好,一般NS0.1KgBOD5/KgMLSS•d,其ηP较高。7)温度:5~30℃其除磷效果较好,13℃时,聚磷菌对磷的释放和摄取与温度无关。8)pH=6~8,聚磷菌对磷的释放和摄取都比较稳定。2Phostrip除磷工艺(1)工艺特点该工艺将An/O工艺的厌氧段改造成类似于普通重力浓缩池的磷解吸池,部分回流污泥在磷解吸池内厌氧放磷,污泥停留时间一般为5~12h,水力表面负荷应小于20m3/(m2·d)。经浓缩后污泥进入缺氧池,解磷池上清液含有高浓度磷(可高达100mg/L以上),将此上清液排入石灰混凝沉淀池进行化学处理生成磷酸钙沉淀,该含磷污泥可作为农业肥料,而混凝沉淀池出水应流入初沉池再进行处理。Phostrip工艺不仅通过高磷剩余污泥除磷,而且还通过化学沉淀除磷。该工艺具有生物除磷和化学除磷双重作用,所以Phostrip工艺具有高效脱氮除磷功能。(2)工艺流程废水经曝气好氧池,去除BOD5和COD,并在好氧状态下过量地摄取磷。在二沉池中,含磷污泥与水分离,回流污泥一部分回流至缺氧池,另一部分回流至厌氧除磷池。而高磷剩余污泥被排出系统。在厌氧除磷池中,回流污泥在好氧状态时过量摄取的磷在此得到充分释放,释放磷的回流污泥回流到缺氧池。而除磷池流出的富磷上清液进入混凝沉淀池,投回石灰形成Ca3(PO4)2沉淀,通过排放含磷污泥去除磷。图24-5phostrip工艺流程图)解磷池())((污水好氧缺氧混合液回流(400%)剩余污泥回流污泥(50%)含磷污泥上清液高磷混凝沉淀石灰出水至初沉池二沉池出水(3)工艺特点Phostrip工艺比较适合于对现有工艺的改造,只需在污泥回流管线上增设少量小规模的处理单元即可,且在改造过程中不必中断处理系统的正常运行。总之,Phostrip工艺受外界条件影响小,工艺操作灵活,脱氮除磷效果好且稳定。但该工艺流程复杂、运行管理麻烦、处理成本较高等缺点。第四节同步脱氮除磷技术一、A2/O工艺原理1)在首段厌氧池进行磷的释放使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被细胞吸收而使污水中BOD浓度下降,另外NH3-N因细胞合成而被去除一部分,使污水中NH3-N浓度下降,但NH3-N浓度没有变化。2)在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3--N和NO2--N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度继续下降,NO3--N浓度大幅度下降,但磷的变化很小。3)在好氧池中,有机物被微生物生化降解,其浓度继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH4-N浓度显著下降,NO3--N浓度显著增加,而磷随着聚磷菌的过量摄取也以较快的速率下降。二、A2/O工艺流程A2/O合建式工艺中,厌氧、缺氧、好氧三段合建,中间通过隔墙与孔洞相连。厌氧段和缺氧段采用多格串连为混合推流式,好氧段则不分隔为推流式。第一期工程设两座反应池,每池五个廊道,第一、二廊道分8格,前四格为厌氧段,后四格为缺氧段,均采用水下搅拌器搅拌。第三、四、五廊道不分格为好氧段,采用鼓风曝气。三、A2/O工艺影响因素1)污水中可生物降解有机物的影响2)污泥龄θs的影响3)DO的影响4)NS的影响5)TKN/MLSS负荷率的影响(凯氏氮-污泥负荷率的影响)6)R与RN的影响四、A2/O工艺存在的不足1)该工艺流程在脱氮除磷方面不能同时取得较好的效果。其原因是:回流污泥全部进入到厌氧段。2)好氧段为了硝化过程的完成,要求采用较大的污泥回流比,(一般R为60%~100%,最低也应>40%),NS较低硝化作用良好。3)但由于回流污泥将大量的硝酸盐和DO带回厌氧段,严重影响了据磷菌体的释放,同时厌氧段存在大量硝酸盐时,污泥中的反硝化菌会以有机物为碳源进行反硝化,等脱N完全后才开始磷的厌氧释放,使得厌氧段进行磷的厌氧释放的有效容积大大减少,使除磷效果下降。4)如果好氧段硝化不好,则随回流污泥进入厌氧段的硝酸减少,改变了厌氧环境,使磷能充分厌氧释放,所以ηP提高,但因硝化不完全,故脱氮效果不佳,使ηN下降。进水厌氧缺氧好氧沉淀混合液回流出水剩余污泥污泥回流图21-6AS1,70S1,70S1,702/O工艺流程图
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