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通过循环水系统清污提高机组真空编写:闫旭发布:陈飞国电铜陵发电有限公司提高机组真空QC小组二零一二年二月目录一、QC小组概况二、选题理由三、现状调查四、目标设定五、原因分析和要因论证六、制定对策七、实施八、效果检查九、巩固措施十、遗留问题和今后打算一、QC小组概况小组名称国电铜陵发电有限公司提高机组真空QC小组成立日期2011年1月登记日期2011年1月登记注册号小组成员9人组长陈良胜活动次数10次组织指导章声杰技术指导孙跃发活动时间2011年1月—2011年12月1、小组概况制表人:闫旭制表时间:2011年1月19日2、小组成员姓名学历职称或工种小组分工章声杰本科主任组织指导孙跃发本科专工技术指导陈良胜本科值长组长柳昊本科机组长具体负责巫能祥本科机组长具体负责闫旭本科值班员措施实施阚旭东本科值班员措施实施付天然本科巡检长资料整理陈飞本科巡检员成果发布制表人:闫旭制表时间:2011年2月19日一、电力生产形势的要求煤炭市场化,经营形势严峻节能挖潜,降低发电成本真空,机组效率二、设备健康水平的要求真空下降,发电煤耗升高威胁机组安全运行综上,本小组将提高机组真空作为活动目标,争取在2011年度找到提高凝汽器真空的方法,提高机组运行效率。二、选题理由三、现状调查选定课题后,我们对#2机组进行了详细的现状调查,发现了一些问题,例如循环水系统、胶球清洗系统、轴加疏水系统、密封水回水系统以及凝汽器负压系统等。我们QC小组此次主要围绕循环水和胶球系统进行了长时间的攻关,并在结合前期成果的基础上开展了一系列的活动,共同对其进行了分析、调查、研究和讨论。调查情况如下:现状调查一、凝汽器水侧杂物较多2011年2月#2机组停机A修,循环水侧放水时,发现放水管道被堵塞。为此,我们QC小组专门进入凝汽器循环水侧进行了检查,发现凝汽器水侧杂物较多。在循环水系统放水完毕后,我们QC小组会同维护单位对旋转滤网和栏污栅进行了全面检查,发现旋转滤网底部锈蚀严重,有很大的漏洞,大量的杂质通过此进入到了循环水系统。如下图所示:凝汽器水侧杂质:项目时间A侧B侧放球数收球数收球率放球数收球数收球率2011年4-723000%23000%4-1120019095%20000%4-1415012080%15000%4-1920000%20011055%4-2130018060%30000%4-2330028093%40028070%4-2532028094%32028093%4-2835032093%35032094%4-3020018090%20000%现状调查二、胶球清洗效果不理想下表是2011年4月份的胶球收球率统计表:从图中可以看出,胶球清洗设备的故障率较高,收球效果不明显。制表人:闫旭制表时间:2011年4月30日四、目标设定经过对现状调查的分析,我们认为在相同环境温度、相同负荷下,凝汽器真空提高0.4Kpa,是完全可能的。为此,我们把目标设定为:提高凝汽器真空0.4Kpa。五、原因分析和要因论证根据现状调查,我们组织召开了QC小组分析会,从人员、设备、方法、环境四个方面各个分析了造成这些现象的原因的原因。我们运用“0-1”打分法,对各原因的重要程度进行打分(重要的打为“1”,次要的打为“0”),具体得分情况如下:5.1对现状调查一凝汽器水侧杂物较多,主要有以下原因:序号原因章孙陈柳巫闫阚付陈得分确认结果1长江水质较差1111111119确认2旋转滤网运行时间过短1011010105确认3循环水压力偏低01001010144胶球投运时间短00110001035栏污栅不起作用0011000013制表人:闫旭制表时间:2011年4月30日5.2对现状调查二胶球清洗效果不理想,主要有以下原因:序号原因章孙陈柳巫闫阚付陈得分确认结果1运行人员操作不当00110000022电动收球网误动1111111119确认3循环水压力偏低01001010144胶球投运时间短10000101035循环水水质差1101000014制表人:闫旭制表时间:2011年5月9日六、制定对策序号要因项目现状目标措施完成日期1.1长江水质较差江水中杂物较多减少循环水中的杂质1.停机清理2.运行中凝汽器半边清洗2011年5月1.2旋转滤网运行时间过短运行时间每次只有10分钟每次运行30分钟1.延长滤网的运行时间2.夏季时每天运行两次2011年6月1.3电动收球网误动收球网经常误开减少误开次数联系热工及维护人员处理2011年9月制表人:闫旭制表时间:2011年5月10日七、实施实施一、利用停机清理凝汽器水侧杂质针对凝汽器水侧杂质(杂草、塑料袋等等)较多的现象,利用每次停机的机会对杂物进行清理。实施二、机组运行中进行凝汽器半边清洗一、隔离操作操作要点:首先隔离抽气侧,再隔离循环水侧。操作过程中注意凝汽器真空稳定。二、恢复操作操作要点:首先恢复循环水侧,再恢复抽气侧。操作过程中注意真空、排汽温度及真空泵电流变化情况;电动收球网误动联系厂家处理运行和维护共同投运胶球热工加强电动收球网的检查实施三、电动收球网误动八、效果检查1、下图是清理后的效果图:杂草、塑料袋、死鱼等杂质已经清理干净。2、下表是不同负荷下凝汽器半边清洗前后的数据:制表人:闫旭制表时间:2011年6月10日负荷循泵电流凝汽器A/B侧循环水进水温度凝汽器A/B侧循环水出水温度凝汽器A/B侧真空凝汽器A/B侧排汽温度46627722.72/22.4833.69/33.5895.38/96.3535.45/32.2746725222.38/22.4132.75/32.9995.55/96.9035.11/31.3350027622.72/22.4834.16/34.1695.06/96.0936.43/34.0350025422.38/22.4133.79/33.6695.31/96.7135.7/31.854628222.72/22.4834.73/34.6694.88/95.8336.63/34.0354625322.38/22.4134.83/34.6994.96/96.536.77/32.373、电动滤网的问题解决后,B侧收球效果明显提高,下表是解决后的数据,从下表可以看出电动滤网误动的问题基本解决了,且收球率稳定在90%以上。项目时间A侧B侧放球数收球数收球率放球数收球数收球率2011年9-835033093%50047094%9-1220019095%20018090%9-1430028095%30027594%9-1620018090%20018090%9-2030027090%30027090%9-2425023092%40038095%9-2632028094%32028093%9-2820018090%36033094%9-3020018090%30027594%制表人:闫旭制表时间:2011年10月5日从以上数据可以看出,措施实施后,循泵电流下降约25A,A侧真空增加约0.2kpa,B侧真空增加约0.6kpa,机组平均真空增加约0.4kpa。达到了预期设定的目标。若按超临界600MW机组真空每上升1kpa,标准煤耗约下降2.75g/kwh计算,则#2机煤耗约下降1.1g/kwh。按照2011年#2机组全年发电量34.2亿kwh计算,共节约标煤:34.2×108×1.1×10-6=3762t按每吨标煤900元计算,全年共产生经济效益:3385800元。九、巩固措施为了巩固我们已有的成果,采取以下措施:对旋转滤网进行堵漏消缺,从源头解决问题。继续加强对循环水系统旋转滤网的冲洗,冲洗出来的杂物及时联系维护进行清理。加强对胶球清洗装置投运情况的检查,发现问题及时处理,并且对维护人员进行培训,加强其维护水平。建立定期检查机制,加强监管力度。十、遗留问题和今后打算通过此次QC小组活动,达到了预期目的,提高了凝汽器真空。但是,目前凝汽器真空不是特别理想,尤其是#2机组大修对汽轮机低压轴封进行改造后(改为蜂窝型密封),低压轴封的进汽量对机组振动影响很大,故低压轴封进汽手动门开的很小造成凝汽器真空偏低。这一问题有待于我们进一步开展QC活动,在下一次活动中加以分析、解决。谢谢观赏!
本文标题:最终版---提高机组真空QC小组成果报告书(1)
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